齊洪敏,王亞雄
(1.內(nèi)蒙古科技大學(xué),內(nèi)蒙古 包頭 014010;2.國家能源集團(tuán)神華包頭煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 包頭 014010)
自國家“十二五”計(jì)劃始,我國日益重視各類能源的有效利用和可持續(xù)發(fā)展,結(jié)合我國工業(yè)能耗大、成本高、效益差、產(chǎn)品缺乏國際競爭力的發(fā)展現(xiàn)狀,各生產(chǎn)企業(yè)必須通過節(jié)能減排,發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì),增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力,此類問題在化工行業(yè)尤為凸顯。而根據(jù)我國富煤貧油的特殊能源結(jié)構(gòu)應(yīng)運(yùn)發(fā)展的煤制烯烴產(chǎn)業(yè)在不斷的發(fā)展和運(yùn)營中,產(chǎn)業(yè)能耗巨大、周圍環(huán)境污染嚴(yán)重等問題日益凸顯,面對產(chǎn)業(yè)和環(huán)境方方面面的壓力,煤化工行業(yè)為了可持續(xù)發(fā)展,必須要解決本行業(yè)節(jié)能減排中存在的眾多問題[1-2]。本裝置所屬煤制烯烴項(xiàng)目屬國家首批項(xiàng)目,工藝路線相對落后,能源利用不盡合理,而輕質(zhì)烯烴分離裝置作為項(xiàng)目產(chǎn)品的關(guān)鍵輸出單元,涵蓋大量的精餾、干燥、壓縮和冷卻等分離操作,工藝流程長,但工藝技術(shù)相對落后,節(jié)能空間較大,本文就該優(yōu)化后的裝置中對綜合能耗影響較大的能源因素進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化,以達(dá)到節(jié)能降耗的目的,降低生產(chǎn)運(yùn)營成本。
因?qū)嶋H產(chǎn)品氣的組分與原始設(shè)計(jì)略有不同,該裝置在持續(xù)生產(chǎn)過程中,綜合生產(chǎn)和效益因素,將部分工藝流程進(jìn)行了更改,目前該裝置依然為前脫丙烷后加氫、丙烷洗工藝技術(shù),將來自上游裝置的產(chǎn)品氣通過三級壓縮、酸性氣體脫除、洗滌和干燥后,在高、低壓脫丙烷塔進(jìn)行初次分離。高壓脫丙烷塔頂物流經(jīng)產(chǎn)品氣四段壓縮后送至脫甲烷塔,其塔頂產(chǎn)品主要是甲烷,經(jīng)冷箱換熱后得到燃料氣。高壓脫丙烷塔底物流送至脫丁烷塔,得到C5以上產(chǎn)品和混合C4產(chǎn)品。脫甲烷塔底物流送至脫乙烷塔進(jìn)行C2和C3分離,塔頂C2進(jìn)入乙烯精餾塔塔,塔頂產(chǎn)品即為工業(yè)用乙烯產(chǎn)品。塔底C3進(jìn)入丙烯精餾塔,塔頂餾分便是聚合級丙烯,塔底采出丙烷產(chǎn)品。產(chǎn)出的乙烯和丙烯產(chǎn)品分別送入聚乙烯裝置和聚丙烯裝置作原料,混合C4送至C4裝置作為深加工原料。具體流程見圖1所示。
圖1 某輕質(zhì)烯烴分離裝置流程簡圖
因裝置所處地理位置和氣候原因,部分公用工程能源不能達(dá)到原始設(shè)計(jì)要求,故各項(xiàng)能源的消耗量與設(shè)計(jì)值有部分偏差,表1 數(shù)據(jù)為上年該裝置能耗與設(shè)計(jì)值對比。
表1 裝置上年能耗與設(shè)計(jì)值對比
圖2 各項(xiàng)能耗超設(shè)計(jì)值在總能耗超設(shè)計(jì)值的占比
從表中數(shù)據(jù)可以看出,氮?dú)狻⒅袎赫羝?4.1 MPa)和低低壓蒸汽(1.1 MPa)噸產(chǎn)品消耗量超出設(shè)計(jì)值較大,從單項(xiàng)能源在裝置總能耗超設(shè)計(jì)值中占比圖(圖2)可以得出,三類能源介質(zhì)分別占比32%、30%和19%,對裝置能耗影響明顯。而中壓蒸汽用戶為裝置兩大壓縮機(jī)機(jī)組,消耗量僅受裝置生產(chǎn)負(fù)荷影響,沒有優(yōu)化空間。
結(jié)合上年能源消耗結(jié)果,在現(xiàn)有運(yùn)行情況下優(yōu)化操作參數(shù),改善能源低效使用,降低氮?dú)夂偷偷蛪赫羝牧?,提高裝置行業(yè)內(nèi)能耗排名。
圖3 延長再生周期后聚合級丙烯產(chǎn)品中氧化物含量
圖4 延長再生周期后工業(yè)用乙烯產(chǎn)品質(zhì)量
就氮?dú)馊ハ蚍治?,裝置氮?dú)庵饕褂梅较驗(yàn)楣潭ù苍偕?、壓縮機(jī)干氣密封、火炬吹掃和儲(chǔ)罐氮封,從表2工藝設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)看出,固定床再生為氮?dú)庾畲笥脩簦詼p少固定床再生氮?dú)庀牧考纯捎行Ы档脱b置氮?dú)鈫魏?。本裝置固定床包括氣相干燥器2臺,液相干燥器2臺,丙烯產(chǎn)品保護(hù)床2臺,乙烯精制床3臺。
表2 烯烴分離裝置氮?dú)庥脩粼O(shè)計(jì)使用量
固定床再生氮?dú)庀牧看蟮闹饕蛴校涸偕獨(dú)鉁囟鹊蛯?dǎo)致升溫時(shí)間長,持續(xù)供應(yīng)熱氮量增加;固定床單次再生時(shí)間人為延長,氮?dú)獠婚g斷消耗增加;再生頻率高,加大氮?dú)馐褂?。根?jù)以上原因,制定了相應(yīng)的應(yīng)對措施,具體如下:
3.1.1 延長丙烯產(chǎn)品保護(hù)床和乙烯精制床再生周期
通過分析丙烯保護(hù)床入口氧化物含量,計(jì)算理論再生周期,密切監(jiān)控丙烯和乙烯產(chǎn)品中氧化物含量,經(jīng)過有序可控探索,將丙烯產(chǎn)品保護(hù)床再生周期由3天延長至10天,乙烯精制床再生周期由7天延長至30天。圖3、4為延長再生周期后乙烯、丙烯產(chǎn)品質(zhì)量,可以看出,產(chǎn)品質(zhì)量無影響。再生氮?dú)庀牧坑?44800 Nm3降至61200 Nm3,效果顯著。
3.1.2 優(yōu)化再生合格指標(biāo)
與分子篩廠家溝通,了解吸附劑再生情況分析及規(guī)律,掌握了不同溫度下再生合格所需時(shí)間、再生合格判定條件等關(guān)鍵技術(shù)問題。固定床再生時(shí),通過分析再生氣出口雜質(zhì)含量規(guī)定固定床再生合格指標(biāo),編制操作規(guī)范,嚴(yán)格再生程序,有效規(guī)避再生過程中的人為因素。
表3 固定床再生合格指標(biāo)及操作條件
再生合格指標(biāo)優(yōu)化以后,各固定床再生時(shí)長平均縮短2 h左右,固定床每月再生氮?dú)庀牧磕軌驕p少430800 Nm3左右,平均每小時(shí)減少氮?dú)庥昧?98 Nm3。
裝置低壓蒸汽用戶主要有:產(chǎn)品氣壓縮機(jī)透平表面冷凝器的真空噴射泵,利用低壓蒸汽作為驅(qū)動(dòng)力,為表面冷凝器提供真空度;丙烯制冷壓縮機(jī)透平表面冷凝器的真空噴射泵,利用低壓蒸汽作為驅(qū)動(dòng)力,為表面冷凝器提供真空度;脫丁烷塔再沸器,使用低壓蒸汽作為加熱介質(zhì),為脫丁烷塔提供再沸所需要的熱量;烯烴分離裝置蒸汽伴熱系統(tǒng),在冬季為管線、設(shè)備提供伴熱。由表4上年低低壓蒸汽用戶消耗數(shù)據(jù)看出,兩大機(jī)組真空噴射器所消耗的低壓蒸汽閥門開度為固定全開,蒸汽消耗量不受裝置生產(chǎn)負(fù)荷影響,脫丁烷塔再沸器再沸器消耗的蒸汽量主要由裝置進(jìn)料負(fù)荷和換熱器換熱效率決定,無法大幅改變,故而降低蒸汽伴熱系統(tǒng)低低壓蒸汽消耗量為該項(xiàng)能源優(yōu)化方向。降低伴熱蒸汽消耗量,可通過提高伴熱蒸汽效率和減少熱量損失方向達(dá)到目標(biāo),而目前在裝置運(yùn)行投入有限的條件下,可以通過更換損壞疏水器、更換疏水器型式、增加低壓蒸汽管線保溫等手段降低蒸汽損失。
表4 低低壓蒸汽用戶日均消耗量
3.2.1 加強(qiáng)疏水器知識培訓(xùn)教育,制定管理規(guī)范和考核標(biāo)準(zhǔn)
經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),操作人員對于疏水器漏汽情況了解,但是對于蒸汽損失量和經(jīng)濟(jì)損失不重視,冬季現(xiàn)場漏汽不處理,蒸汽損失大。對此,對操作員工進(jìn)行疏水器專項(xiàng)培訓(xùn),提高員工節(jié)能認(rèn)識;并制定冬季伴熱管理辦法,規(guī)范冬季操作,有效降低蒸汽損失。
3.2.2 更換超期服役的疏水器
利用現(xiàn)有庫存更換了36個(gè)伴熱管線疏水閥,另外對主管線低點(diǎn)漏汽率大的疏水器進(jìn)行了維修。統(tǒng)計(jì)超期服役的疏水器仍有230個(gè)左右,由設(shè)備工程師上報(bào)月度物資采購計(jì)劃,到貨后統(tǒng)一更換。針對漏汽嚴(yán)重的疏水閥,在物資到貨前,采取將疏水器后手閥限位的方法減少蒸汽損失。
3.2.3 防凍期結(jié)束后及時(shí)停蒸汽伴熱系統(tǒng)
防凍期結(jié)束后仍需要伴熱的工藝管線有碳四燃料氣外送管線、廢堿液去焚燒爐管線、廢堿罐廢堿裝車線、脫丁烷塔儀表伴熱線,除上述管線外,要求在防凍期結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)停止蒸汽伴熱。
經(jīng)過采取上述措施后,防凍期低低壓蒸汽的日均消耗量由190.6 t降低至178.6 t,效果顯著。
通過采取上述節(jié)能措施,該裝置單位產(chǎn)品綜合能耗由上年的294.09 kgce/t產(chǎn)品,降低至269.13 kgce/t產(chǎn)品,能耗明顯降低,下一步將針對其他能源介質(zhì)進(jìn)行精細(xì)分析,不斷優(yōu)化,提出可行措施。
煤基輕質(zhì)烯烴分離工藝與傳統(tǒng)乙烯工藝類似,但因其原料組分不同,工藝處理及參數(shù)略有差異,在現(xiàn)有運(yùn)行裝置進(jìn)行節(jié)能降耗處理,需要工藝技術(shù)人員從細(xì)微處入手,節(jié)能增效,提高企業(yè)市場競爭力。