劉金林,張曉峰,龔華林
上海圣德曼鑄造有限公司 上海 201805
我公司可生產(chǎn)汽車灰鑄鐵和球墨鑄鐵類零部件,產(chǎn)品覆蓋曲軸、軸承蓋、排氣管、殼體、支架及差速器殼體等。開發(fā)自主品牌的某商用車差速器殼體,至今已經(jīng)完成OTS交樣。在開發(fā)過程中借用MAGNA模擬軟件,加快改進(jìn)了冒口頸縮孔、縮松的質(zhì)量缺陷,同時減少了多余冒口的設(shè)計,短時間內(nèi)完成了產(chǎn)品交樣,改進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本,提高了我公司產(chǎn)品的市場競爭力。
某差速器殼體(見圖1),產(chǎn)品設(shè)計單重7.33kg,法蘭厚度12.5mm(凸臺厚度則為16.2mm),最大壁厚30mm,在我公司開發(fā)的汽車差速器殼體中屬于重量最大及尺寸最大的差速器殼體。目前,我公司擁有殼型線(垂直分型生產(chǎn)曲軸專用)、KW水平線及DISA線(垂直分型),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐,由于差速器殼體尺寸、重量大,因此適合水平分型,DISA線由于是無箱造型,不適合體積大且重量大的產(chǎn)品,因此將該差速器殼體選擇在KW線濕砂型鑄造生產(chǎn)。結(jié)合相關(guān)差殼開發(fā)經(jīng)驗(yàn),初始鑄造工藝如圖2所示,冒口頸設(shè)置在差速器殼體窗口位置,鑄件模數(shù)0.62cm,設(shè)計冒口模數(shù)1.05cm,設(shè)計工藝出品率53%。差速器殼體材質(zhì)為QT450-10,其性能要求見表1,尺寸要求和缺陷特殊要求見表2。
采用初始鑄造工藝生產(chǎn)的冒口頸存在縮孔、縮松(見圖3),對應(yīng)缺陷比例高達(dá)30%,同時軸頭處也存在縮松(見圖4),其中軸頭處縮松符合缺陷要求,但是冒口頸處縮孔、縮松面較大,雖然該位置屬于加工面,但由于縮孔、縮松位置面大且深度較深(超過加工余量2mm),缺陷不符合要求。
表1 某差速器殼體性能要求
表2 某差速器殼體尺寸和缺陷要求
圖1 某差速器殼體
圖2 初始鑄造工藝示意
圖3 冒口頸位置缺陷
圖4 軸頭處縮松
針對冒口頸縮孔、縮松缺陷,根據(jù)公司內(nèi)部其他產(chǎn)品冒口頸縮孔、縮松的相關(guān)改善經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為導(dǎo)致冒口頸縮孔、縮松的主要原因在于冒口頸位置過熱導(dǎo)致,由于冒口頸位置存在尖角砂而散熱慢,且冒口頸尺寸過大,因此導(dǎo)致冒口頸附近最后凝固,最終形成冒口頸縮孔、縮松。根據(jù)這個問題,首先優(yōu)化了冒口頸對應(yīng)的尖角砂,根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)對應(yīng)尖角砂區(qū)域逐步修掉5~10mm(見圖5),修理5mm后試制冒口頸縮孔、縮松比例還有20%多,初見效果,比例有一定降低,繼續(xù)修理10mm后試制,冒口頸縮孔、縮松比例還是20%多,未見下降;根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),繼續(xù)修理冒口頸尺寸(冒口頸高度修理掉5mm)以及對應(yīng)尖角砂尺寸(見圖6),修理后試制冒口頸縮孔、縮松比例下降到10%左右,效果明顯,
圖5 減小尖角砂區(qū)域
圖6 減小冒口頸以及尖角砂區(qū)域
但是,在我們解剖一全模(8件)時,發(fā)現(xiàn)1件雖然冒口頸外部不再有縮孔、縮松,但是內(nèi)部卻存在縮孔、縮松,即縮孔、縮松從冒口頸區(qū)域轉(zhuǎn)移到鑄件內(nèi)部(見圖7),后續(xù)也進(jìn)行了化學(xué)成分的優(yōu)化(高碳、低硅等),但是效果不明顯,縮孔、縮松有稍微減小的趨勢,然而縮孔、縮松的缺陷比例卻未見明顯下降。因此,單一地通過采用材料優(yōu)化工藝(如提高碳當(dāng)量等)是不能完全消除曲軸加工縮孔、縮松缺陷的,只是可以達(dá)到減小加工縮孔、縮松的趨勢[1]。為加快改善進(jìn)度,后續(xù)采用MAGNA模擬軟件對該差速器殼體進(jìn)行了工藝模擬優(yōu)化,結(jié)果顯示冒口應(yīng)就近設(shè)在鑄件熱節(jié)的上方或側(cè)旁[2]。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)決定,目前該差速器殼體冒口只能設(shè)置在鑄件熱節(jié)的側(cè)旁,從滾圓形法可以知道冒口設(shè)計在距離法蘭10~30mm的距離,冒口頸部雖在這個范圍內(nèi),但是最優(yōu)的距離參數(shù)需要進(jìn)一步驗(yàn)證。對于側(cè)冒口,冒口頸部的模數(shù)Ms應(yīng)比鑄件設(shè)置部位的模數(shù)Mc大,冒口模數(shù)又比冒口頸模數(shù)大[3]。
圖7 縮孔縮松轉(zhuǎn)移到內(nèi)部
該工藝冒口模數(shù)1.05cm,冒口頸模數(shù)0.53cm,鑄件對應(yīng)熱節(jié)處模數(shù)0.63cm,很明顯冒口模數(shù)最大,但是冒口頸模數(shù)明顯小于鑄件熱節(jié)模數(shù),即使如此冒口頸還是存在最后凝固的情況,導(dǎo)致縮孔、縮松缺陷。
實(shí)際生產(chǎn)中,由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的特殊性,冒口頸附近存在尖角砂,由于其散熱性差,導(dǎo)致該處熱節(jié)明顯偏大,且通過前面優(yōu)化此處尺寸可以知道,消除尖角砂位置可以明顯改善冒口頸縮松、縮松,但是不能消除此處缺陷;同時冒口頸處的模數(shù)不能進(jìn)一步降低,參考前面的實(shí)際試制結(jié)果,若進(jìn)一步降低冒口頸的模數(shù)(如降低冒口頸的高度等),會導(dǎo)致該位置提前于鑄件凝固,最終導(dǎo)致縮孔、縮松轉(zhuǎn)移到鑄件內(nèi)部。
綜上所述,冒口頸模數(shù)足夠,可以利用減小冒口頸長度來降低尖角砂的散熱性,增加冒口頸的熱節(jié),同時增加冒口的尺寸和熱節(jié),確保實(shí)際的冒口熱節(jié)大于冒口頸來進(jìn)行模擬改善?;谝陨纤悸?,模擬方案針對冒口頸部距法蘭距離參數(shù)選擇,對距離法蘭15mm(該處砂芯成形,考慮砂芯強(qiáng)度以及變形風(fēng)險,砂芯最小厚度15mm較為保險)以及20mm、25mm等進(jìn)行模擬,同時增加冒口尺寸進(jìn)行模擬,依次模擬冒口直徑65mm、70mm、75mm、80mm、85mm,冒口高度80mm、100mm、120mm、140mm等,同時模擬冒口頸大小以及冒口距離參數(shù),依次模擬冒口頸截面積360mm2、250mm2,模擬冒口頸長度20mm、17.5mm、15mm、12.5mm、10mm等參數(shù)。綜合以上模擬發(fā)現(xiàn)冒口頸距離法蘭15mm優(yōu)于20mm和25mm,若距法蘭距離太遠(yuǎn)則會導(dǎo)致補(bǔ)縮不到熱節(jié),縮孔、縮松缺陷轉(zhuǎn)入鑄件內(nèi)部(見圖8),鎖定最優(yōu)參數(shù)15mm,即鎖定冒口頸距法蘭最優(yōu)距離后,則進(jìn)行冒口頸截面積、冒口頸長度及冒口直徑參數(shù)的模擬,模擬發(fā)現(xiàn)冒口截面積達(dá)到360mm2,優(yōu)于250mm2,否則冒口頸截面積過小會導(dǎo)致冒口頸處熱節(jié)不足,冒口頸比鑄件熱節(jié)先凝固,而鑄件通過石墨化膨脹又不能實(shí)現(xiàn)自補(bǔ)縮,最終導(dǎo)致縮孔、縮松轉(zhuǎn)移到鑄件內(nèi)部(見圖9)。
圖8 冒口頸距離法蘭距離參數(shù)偏大模擬結(jié)果
圖9 冒口頸截面積參數(shù)偏小模擬結(jié)果
模擬冒口直徑、高度以及冒口頸長度等參數(shù),發(fā)現(xiàn)冒口直徑85mm、冒口高度140mm、冒口頸長度10mm等參數(shù)最優(yōu),否則模擬會發(fā)現(xiàn)凝固后冒口心部與冒口頸之間出現(xiàn)一條縮孔線(見圖10),雖然縮孔線從冒口頸處向外延伸到冒口芯心部且不延伸到鑄件內(nèi)部,但在實(shí)際生產(chǎn)中就發(fā)現(xiàn)這個就是冒口頸處縮孔、縮松的實(shí)際表現(xiàn)。在實(shí)際生產(chǎn)中,除了在冒口頸處產(chǎn)生縮孔、縮松外,主要還是延伸到冒口一側(cè)的,少部分延伸到與鑄件搭接的區(qū)域,這也與模擬發(fā)現(xiàn)的趨勢一致。鎖定冒口頸位置以及冒口頸截面積后,采用直徑85mm、高度140mm、冒口頸長度10mm的冒口,可以實(shí)現(xiàn)鑄件縮孔、縮松模擬最優(yōu)化,后續(xù)采用此方案進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證一爐,冒口頸處以及對應(yīng)內(nèi)部縮孔、縮松完全消除(見圖11),后續(xù)繼續(xù)驗(yàn)證兩爐,同樣冒口頸無縮孔、縮松,改善成功。
如果以上參數(shù)方案在現(xiàn)場通過修改模具進(jìn)行試制驗(yàn)證,則至少需要一個多月的時間才能完成預(yù)期目標(biāo),且中間過程還會導(dǎo)致試制的成本浪費(fèi),而借助于MAGMA模擬軟件只用一周的時間就完成了不同參數(shù)方案的模擬計算且找出最優(yōu)的參數(shù),后續(xù)現(xiàn)場一次驗(yàn)證達(dá)到目標(biāo),大大提高了改進(jìn)的效率,降低了改進(jìn)的成本。
由計算可知,采用新的冒口和冒口頸后,冒口模數(shù)1.21cm,冒口頸模數(shù)0.45cm,鑄件對應(yīng)熱節(jié)處模數(shù)0.63cm,冒口頸模數(shù)雖然比以前低,但是利用減小冒口頸的長度來增加尖角砂區(qū)域,大的尖角砂散熱進(jìn)一步降低,給予冒口頸足夠的熱節(jié),最終滿足鑄件熱節(jié)最先凝固、冒口頸之后凝固、冒口最后凝固的條件,且補(bǔ)充通道暢通,不存在補(bǔ)縮斷裂的情況,最終實(shí)現(xiàn)順序凝固,從而達(dá)到改善冒口頸縮孔、縮松的目的。
圖10 冒口尺寸偏小及冒口頸長度尺寸偏大模擬
圖11 優(yōu)化冒口和冒口頸后無缺陷
鎖定冒口以及冒口頸參數(shù)后,后續(xù)進(jìn)一步模擬研究了冒口壓力槽對鑄件補(bǔ)縮的影響,模擬和驗(yàn)證四種冒口壓力槽,分別是小V形壓力槽(120o×0.3h深),大V形壓力槽(120o×0.6h深),h是冒口高度,常規(guī)圓柱形壓力槽以及無壓力槽冒口(即4種冒口)。模擬后發(fā)現(xiàn)4種冒口都能滿足鑄件的補(bǔ)縮要求(見圖12),后續(xù)現(xiàn)場驗(yàn)證4種冒口實(shí)際效果也是相同的,對鑄件的補(bǔ)縮無明顯差異,唯一區(qū)別在于大V形壓力槽冒口和常規(guī)圓柱形壓力槽冒口本身凝固后在壓力槽位置更容易形成凹縮,且有利于減小冒口體積,提高工藝出品率。對比4種冒口的模數(shù)可以知道,大V形壓力槽模數(shù)是1.08cm,小V形壓力槽模數(shù)是1.22cm,常規(guī)圓柱形壓力冒口模數(shù)是1.21cm,無壓力槽冒口模數(shù)是1.28cm,顯然無壓力槽冒口模數(shù)最大,大V形壓力槽冒口模數(shù)最小,但是只要冒口熱節(jié)足夠,大V形壓力槽冒口同樣可以滿足補(bǔ)縮的需求。從經(jīng)濟(jì)利益出發(fā),無壓力槽冒口重量最大,消耗鐵液最多,經(jīng)濟(jì)效益最低,而大V形壓力槽冒口重量最小,消耗鐵液最少,經(jīng)濟(jì)效益最高。
圖12 4種冒口模擬結(jié)果
為改善差速器殼體軸頭位置的縮松風(fēng)險,開發(fā)前期在軸頭位置放置了兩個冷冒口(見圖2),但是實(shí)際生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)對應(yīng)位置繼續(xù)存在縮松的現(xiàn)象(見圖4),雖然該縮松滿足要求,但后續(xù)通過模擬發(fā)現(xiàn),增加的兩個小冷冒口在凝固過程存在反補(bǔ)縮的情況。冒口偏小時會先于鑄件熱節(jié)凝固,不但起不到補(bǔ)縮作用,反而從熱節(jié)處抽取鐵液;冒口高度偏小則壓力不足,沒有足夠的動力將鐵液送入鑄件,都會引起縮松[4]。由于空間限制,兩個冷冒口不能設(shè)置過大,與其讓它產(chǎn)生反補(bǔ)縮作用,不如取消兩個冷冒口進(jìn)行模擬分析。后續(xù)模擬分析發(fā)現(xiàn),取消兩個冷冒口后,對應(yīng)軸頭位置的縮松存在進(jìn)一步降低的趨勢(見圖13),后續(xù)通過實(shí)踐驗(yàn)證,軸頭位置實(shí)際生產(chǎn)中也與模擬結(jié)果一致,縮松得到降低甚至消失(見圖14)。
圖13 軸頭位置是否放置冷冒口模擬分析對比
圖14 軸頭取消冷冒口后縮松情況
綜合上所述可以知道,當(dāng)放置的冷冒口熱節(jié)不足時,不但起不到補(bǔ)縮鑄件的作用,反而起相反的作用,會加大鑄件縮松的趨勢和風(fēng)險。
1)通過合理設(shè)計冒口頸位置、冒口頸截面積、冒口以及冒口頸參數(shù),可以消除冒口頸縮孔、縮松缺陷。
2)實(shí)際生產(chǎn)中,當(dāng)存在尖角砂時,可利用減小冒口頸長度來達(dá)到增加冒口頸熱節(jié)的目的,這時參數(shù)可以設(shè)計成M冒口模數(shù)>M鑄件熱節(jié)模數(shù)>M冒口頸模數(shù)。
3)在冒口熱節(jié)足夠時,冒口的壓力槽設(shè)置參數(shù)對鑄件補(bǔ)縮不產(chǎn)生影響。從經(jīng)濟(jì)效益出發(fā),大V形壓力槽冒口效果最高,無壓力槽冒口效果最低。
4)根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需要合理設(shè)置冷冒口參數(shù),當(dāng)設(shè)置的冷口熱節(jié)不足時,反而會因反補(bǔ)縮導(dǎo)致增加鑄件縮松的風(fēng)險。