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        提高蒸餾溫度改善洗油品質(zhì)的實(shí)驗(yàn)研究

        2020-05-12 06:32:28谷小虎楊帥遠(yuǎn)林雄超
        煤化工 2020年2期
        關(guān)鍵詞:洗油餾程餾分

        谷小虎,楊帥遠(yuǎn),林雄超

        (1.中國(guó)平煤神馬集團(tuán) 煉焦煤資源開發(fā)及綜合利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河南 平頂山467000;2.河南開炭新材料有限公司,河南 許昌461000;3.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京),北京100083)

        引 言

        洗油為焦油蒸餾時(shí)230 ℃~300 ℃餾分,產(chǎn)率一般為無水焦油質(zhì)量的6%~8%,基本物理性質(zhì)如下:沸程230 ℃~300 ℃,平均沸點(diǎn)265 ℃,相對(duì)分子質(zhì)量145,密度1 040 kg/m3~1 060 kg/m3。利用毛細(xì)管氣相色譜,可從洗油中分析出149 種組分[1-3]。

        洗油主要用于洗滌吸收煤氣中的苯族烴、溶劑法生產(chǎn)針狀焦用溶劑油、提取喹啉類化合物、酚類化合物、甲基萘、二甲基萘、萘、吲哚、聯(lián)苯、苊、氧芴和芴等,其中洗滌吸收煤氣中的苯族烴為主要應(yīng)用方向,但是洗油產(chǎn)品270 ℃前餾出量、密度和萘含量指標(biāo)不易達(dá)到國(guó)標(biāo)水平,影響洗油品質(zhì)[4-5]。

        洗油活性組分(230 ℃~270 ℃餾分)餾程的收窄與餾分塔塔底循環(huán)物料的溫度有直接關(guān)系,塔底循環(huán)物料溫度由向循環(huán)物料提供熱量的管式加熱爐決定,因此,管式加熱爐出口溫度對(duì)洗油活性組分餾程的收窄至關(guān)重要。本文通過在實(shí)驗(yàn)室中模擬生產(chǎn)裝置進(jìn)行了洗油沸程及其餾出物的分析研究,得到合適的蒸餾溫度,以對(duì)生產(chǎn)的關(guān)鍵指標(biāo)管式爐出口溫度的優(yōu)化提供理論依據(jù)。

        1 實(shí) 驗(yàn)

        1.1 實(shí)驗(yàn)原料分析

        原料洗油取自河南開炭新材料有限公司。該公司煤焦油蒸餾采用單爐雙塔常減壓焦油餾分分離工藝,該工藝從餾分塔塔頂采出三混油,最大限度地富集焦油中的萘餾分,生產(chǎn)出的洗油產(chǎn)品萘含量偏高(萘容易結(jié)晶堵塞設(shè)備,洗油中萘含量不宜過高),且含有較多高沸點(diǎn)的芴、氧芴和蒽,對(duì)洗油的產(chǎn)品質(zhì)量有很大影響。原料洗油各項(xiàng)指標(biāo)見表1。

        表1 原料洗油指標(biāo)

        1.2 實(shí)驗(yàn)過程

        取洗油600 mL,轉(zhuǎn)移入1 000 mL 蒸餾瓶中,連接好帶分餾柱的蒸餾裝置,設(shè)定數(shù)顯電加熱套控制溫度(305 ℃、308 ℃或310 ℃),進(jìn)行第1 次蒸餾,待無餾出物餾出時(shí),停止加熱;將第1 次蒸餾完成時(shí)蒸餾瓶中剩余的洗油移入500 mL 蒸餾瓶中,連接好帶分餾柱的蒸餾裝置,設(shè)定數(shù)顯電加熱套控制溫度(312 ℃、315 ℃或318 ℃),進(jìn)行第2 次蒸餾,待無餾出物餾出時(shí),停止加熱,檢測(cè)產(chǎn)品餾出物的水分、密度、餾程以及各組分含量[6-7]。

        2 結(jié)果與分析

        二次蒸餾后洗油實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2。

        表2 二次蒸餾后洗油實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

        由表2 可知,與原料洗油相比,提高蒸餾溫度,洗油產(chǎn)品密度降低,表明分子量變小。提高蒸餾溫度,230 ℃前餾出物質(zhì)量分?jǐn)?shù)逐漸降低至0,270 ℃前餾出物質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加并穩(wěn)定在95%以上。萘質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨一次蒸餾溫度的提高而逐漸降低,從7.0%降至3.0%以下;一次蒸餾溫度為305 ℃時(shí),產(chǎn)品性能較差,萘含量不達(dá)標(biāo);一次蒸餾溫度為308 ℃和310 ℃時(shí),產(chǎn)品品質(zhì)相近,二次蒸餾溫度為315 ℃和318 ℃時(shí),產(chǎn)品性能優(yōu)于一次蒸餾溫度為305 ℃時(shí)的性能。因此,將一次蒸餾溫度和二次蒸餾溫度分別設(shè)置為308 ℃和315 ℃比較適宜。

        洗油中各組分吸收苯族烴的能力大小為:甲基萘>二甲基萘>吲哚>聯(lián)苯>苊>萘>芴>氧芴,這是因?yàn)橐后w吸收劑的吸收能力與分子量成反比,洗油平均分子量越接近苯,苯就越容易溶解,洗油吸收能力就越強(qiáng)[8-10]。將一次蒸餾溫度308 ℃和二次蒸餾溫度315 ℃下制得的洗油樣品進(jìn)行氣相色譜分析,結(jié)果見圖1,圖1 中各序號(hào)代表的洗油組分及含量見表3。

        圖1 二次蒸餾后洗油的氣相色譜分析

        表3 二次蒸餾后洗油組分及含量

        從圖1 和表3 可以看出,二次蒸餾后洗油樣品有效成分甲基萘的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到51.09%,萘質(zhì)量分?jǐn)?shù)只有2.4%,無酚類化合物,是一種高質(zhì)量的洗苯溶劑。

        3 結(jié) 論

        實(shí)驗(yàn)條件下,提高一次蒸餾溫度與二次蒸餾溫度,可以明顯改善洗油質(zhì)量,當(dāng)一次蒸餾溫度為308 ℃,二次蒸餾溫度為315 ℃時(shí),洗油質(zhì)量如下:230 ℃前餾出物質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0,270 ℃前餾出物質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于96.0%,密度為1 035 kg/m3,作為洗苯溶劑的有效成分甲基萘的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到51.09%,萘質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于3.0%,無酚類化合物,水分為0。

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