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        干燥煤煉焦對循環(huán)氨水用量和剩余氨水產(chǎn)生量的影響計算

        2020-05-12 06:32:36張雪紅石隆基薛改鳳
        煤化工 2020年2期
        關鍵詞:煉焦冷器氨水

        張雪紅,石隆基,薛改鳳,魏 編

        (1.中央研究院武鋼有限技術中心,湖北 武漢430080;2.煉焦煤利用湖北省重點實驗室,湖北 武漢430080;3.武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責任公司,湖北 武漢430082)

        目前國內外焦化行業(yè)大多采用水分8%~12%的濕煤煉焦,產(chǎn)生的焦化廢水污染重,處理成本高、難度大,是世界性難題。日本20 世紀80 年代采用煤調濕技術將入爐煤水分穩(wěn)定在6%左右,1992 年進一步將入爐煤水分干燥到2%以下;國內1994 年開始引進應用煤調濕技術,并有企業(yè)和研究機構開展了相關研究。

        入爐煤水分干燥技術減少了煉焦煤中的水分,有利于焦炭質量的改善與穩(wěn)定,降低能耗,減少剩余氨水的產(chǎn)生量,緩解焦化回收工序、企業(yè)廢水處理的負擔;同時由于煤氣中水蒸氣量的下降,所需的循環(huán)氨水量也相應下降[1]。

        國內外相關機構研究了入爐煤水分減少對焦炭質量、弱黏煤配比、煉焦產(chǎn)品產(chǎn)率等方面的影響[2-5]。但在生產(chǎn)過程中,尤其是環(huán)保方面,更需要關注循環(huán)氨水用量和剩余氨水產(chǎn)生量,目前有關干燥煤煉焦預處理技術對循環(huán)氨水用量和剩余氨水產(chǎn)生量方面的研究未見報道。筆者以1 t 干煤為基準,通過理論計算,對比研究了水分為11%和2%入爐煤循環(huán)氨水量和剩余氨水量的差別,可為水分大幅減少的干燥煤煉焦工藝中的循環(huán)氨水調節(jié)優(yōu)化,提供理論依據(jù)。

        1 循環(huán)氨水用量的計算

        入爐煤在焦爐炭化室干餾后,生成焦炭和荒煤氣。從炭化室導出的荒煤氣溫度在650 ℃~700 ℃,其中除凈煤氣外,還含有氣態(tài)的焦油、粗苯、水蒸氣、硫化氫等。由于荒煤氣溫度較高,需采用循環(huán)氨水冷卻處理。循環(huán)氨水從橋管噴出,將荒煤氣冷卻至80 ℃~85 ℃,在冷卻過程中,循環(huán)氨水吸收熱量升溫,荒煤氣放出熱量降溫,使大部分焦油氣和水被冷凝下來,其他物質的溫度也大幅下降。冷卻過程中,入爐煤中的水分和煉焦過程中產(chǎn)生的化合水也同樣被冷卻下來,因此,入爐煤水分不同,將會影響循環(huán)氨水的需求量。

        循環(huán)氨水用量的相關計算過程遵循質量守恒和能量守恒定律。經(jīng)查詢,煉焦過程相關產(chǎn)品的產(chǎn)率見表1[6]。入爐煤水分按照GB/T 211—2007《煤中全水分的測定方法》計量為11%,因計算結果以干煤為基準,轉化后為12.4%,需再加上化合水2.2%,總計為14.6%。

        表1 煉焦過程主要煉焦產(chǎn)品產(chǎn)率(相對于干基煤) %

        從表1 可以看出,以水分11%的煤入爐煉焦,主要產(chǎn)品除焦炭外,水蒸氣的產(chǎn)率和焦爐煤氣較為接近,其次為焦油和粗苯,產(chǎn)率分別為4.0%和1.1%,氨和硫化氫的產(chǎn)率基本相同,均為0.3%。

        冷卻后的荒煤氣溫度為80 ℃~85 ℃,焦油氣50%~60%冷凝下來,循環(huán)氨水從70 ℃~75 ℃升高至75 ℃~78 ℃,文中分別取范圍內數(shù)值進行計算,具體操作指標見表2。

        循環(huán)氨水在冷卻煤氣過程中吸收的熱量可分為蒸發(fā)吸熱和升溫吸熱,循環(huán)氨水吸收熱量分配情況見表3。

        表2 操作指標

        表3 循環(huán)氨水吸收熱量分配情況%

        煤氣中各種組分在82 ℃~650 ℃的平均比熱見表4。

        根據(jù)表1 至表4 中的相關數(shù)據(jù),計算入爐煤水分11%條件下的循環(huán)氨水用量,具體過程如下。

        表4 煤氣中各種組分在82 ℃~650 ℃的平均比熱

        (1)煤氣放出的顯熱

        1 000×15.8%÷0.455×1.591×(650-82)=313 808.1 kJ

        (2)焦油蒸汽放出的顯熱

        1 000×4%×2.093×(650-82)=47 553.0 kJ

        (3)焦油蒸汽放出的冷凝熱

        1 000×4%×60%×331=7 944.0 kJ

        (4)水蒸氣放出的顯熱

        1 000×14.6%×2.010×(650-82)=166 685.3 kJ

        (5)苯族烴放出的顯熱

        1 000×1.1%×1.842×(650-82)=11 508.8 kJ

        (6)氨放出的顯熱

        1 000×0.3%×2.613×(650-82)=4 452.6 kJ

        (7)硫化氫放出的顯熱1 000×0.3%×1.147×(650-82)=1 954.5 kJ(8)放出的總熱量

        313 808.1+47 553.0+7 944.0+166 685.3+11 508.8+4 452.6 +1 954.5=553 906.3 kJ

        (9)根據(jù)氨水蒸發(fā)吸收的熱量,計算所需循環(huán)氨水用量

        553 906.3×75%÷2 308=180.0 kg

        (10)根據(jù)氨水升溫吸收的熱量,計算所需循環(huán)氨水用量

        553 906.3×15%÷4.186 8÷(78-75)=6 614.9 kg

        (11)計算集氣管的散熱損失

        553 906.3×10%=55 390.6 kJ

        入爐煤水分11%條件下的循環(huán)氨水用量計算結果匯總見表5。

        表5 入爐煤水分11%條件下的循環(huán)氨水用量計算結果

        從表5 可以看出,當入爐煤水分為11%時,除煤氣放出的顯熱外,水蒸氣放出的顯熱是最高的,占到總放熱量的30%??梢?,入爐煤水分減少對循環(huán)氨水用量的減少影響明顯。

        按照同樣的方法可以計算出入爐煤水分2%條件下的循環(huán)氨水用量,為5 338.4 kg。對比結果可知,當入爐煤水分從11%降至2%時,噸干煤用循環(huán)氨水量下降1 456.5 kg,下降約21.4%。

        2 剩余氨水產(chǎn)生量的計算

        剩余氨水來自入爐煤中的水分,包括游離水和化合水[7]。游離水是指與煤呈物理狀態(tài)結合的水,吸附在煤的外表面和內部孔隙中;化合水包括結晶水和熱解水。不同入爐煤的游離水和化合水存在差異,文中取表6 所示數(shù)值計算結焦過程中產(chǎn)生的總水量,計算范圍至初冷器后,但由于初冷器后煤氣中仍存在少量水,剩余氨水量的計算需減去初冷器后煤氣帶走的水量。相關基礎數(shù)據(jù)見表6[6]。

        表6 基礎數(shù)據(jù)

        根據(jù)煉焦過程中的水平衡,剩余氨水量= 入爐煤帶入的水量(即荒煤氣中帶入集氣管的水量)- 初冷器后煤氣帶走的水量,計算如下。

        荒煤氣含水量=裝煤量(濕煤)×入爐煤水分+裝煤量(干煤)×2.2%

        初冷器后煤氣帶走的水量=裝煤量×煤氣產(chǎn)量×干煤氣中的水蒸氣量

        入爐煤水分11%條件下剩余氨水量的計算過程:

        (1)煤氣中帶入集氣管的水量

        1.12×1 000×11%+1×1 000×2.2%=145.2 kg/h

        (2)初冷器后煤氣帶走的水量

        1×340×35.2×10-3=12.0 kg/h

        (3)產(chǎn)生的剩余氨水量

        145.2-12.0=133.2 kg/h

        按照同樣的方法可計算出入爐煤水分2%條件下產(chǎn)生的剩余氨水量為32.4 kg/h。

        上述計算結果表明,當入爐煤水分從11%下降至2%時,1 t 干煤產(chǎn)生的剩余氨水從133.2 kg 降至32.4 kg,下降75.7%??梢姡瑹捊姑焊稍锛夹g減少了入爐煤水分,大幅減少了剩余氨水的產(chǎn)生量,有利于降低焦化廢水處理壓力,符合當前環(huán)保要求。

        3 結 論

        采用干燥煤煉焦技術可降低剩余氨水的產(chǎn)生量,減少荒煤氣冷卻過程中循環(huán)氨水的用量。以1 t 干煤為基礎,煉焦煤水分從11%降至2%時,冷卻荒煤氣用循環(huán)氨水量從6 794.9 kg 下降至5 338.4 kg,下降約21.4%;產(chǎn)生的剩余氨水從133.2 kg 降至32.4 kg,下降75.7%。降低煉焦煤水分,剩余氨水產(chǎn)生量下降,可大幅緩解焦化廢水處理壓力。

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