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        烏弄龍電站分段關(guān)閉動(dòng)作時(shí)滯的分析與改進(jìn)

        2020-05-12 01:36:10祁英明
        水電站機(jī)電技術(shù) 2020年4期
        關(guān)鍵詞:水機(jī)回油拐點(diǎn)

        趙 勇,許 棟,朱 祥,祁英明,張 晗,蘭 宇

        (1.南瑞集團(tuán)(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院)有限公司,江蘇 南京211106;2.華能瀾滄江烏弄龍里底工程建設(shè)管理局,云南 昆明671500)

        0 引言

        在水電站的工程實(shí)際中,由于其水工結(jié)構(gòu)、引水管道、機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等因素的影響,經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)保證計(jì)算,要求調(diào)速器的接力器在緊急關(guān)閉時(shí)具有導(dǎo)葉分段(一般為2段)關(guān)閉特性,即在導(dǎo)葉緊急關(guān)閉過(guò)程中,要求按照拐點(diǎn)區(qū)分成關(guān)閉速度不同的2段(或多段)關(guān)閉特性,如圖1所示,導(dǎo)葉分段關(guān)閉裝置就是實(shí)現(xiàn)這種關(guān)閉特性的裝置[1-6]。

        圖1 分段機(jī)理

        純機(jī)械式分段,無(wú)需電源,由于必須利用凸輪或楔形板使接力器在運(yùn)動(dòng)時(shí)控制切換閥換位,機(jī)械系統(tǒng)復(fù)雜,有的電站在布置上也有一定的困難。圖2為機(jī)械式分段系統(tǒng)。純電氣式分段布置方便,但須十分重視其控制電源和控制回路的可靠性,一般應(yīng)采用兩段廠用電直流電源對(duì)切換電磁閥回路供電。如果電站有事故配壓閥,分段應(yīng)該安裝在事故配壓閥與接力器之間的油路中。值得注意的是,在接力器位移凸輪機(jī)構(gòu)/控制閥和分段關(guān)閉閥的布置上,一定要使二者盡可能靠近安裝,以減小油管路長(zhǎng)度,減少動(dòng)作延遲。圖3為純電氣式分段關(guān)閉裝置液壓原理,其中,滑閥式分段關(guān)閉閥V2,即分段母體,其三維結(jié)構(gòu)如圖4所示,純電氣式依靠側(cè)端蓋上的電磁換向閥V1實(shí)現(xiàn)控制油路切換,純機(jī)械式或者電氣+機(jī)械組合式則在側(cè)端蓋上采用液控?fù)Q向閥實(shí)現(xiàn)控制油路切換[7-8]。

        圖2 接力器機(jī)械式導(dǎo)葉分段系統(tǒng)

        1 工程概述

        烏弄龍4號(hào)機(jī)在做完靜態(tài)試驗(yàn)之后,發(fā)現(xiàn)原先滿足要求的拐點(diǎn)滯后約10%的開度。從分段Ⅱ動(dòng)作到上一層分段Ⅰ側(cè)液控閥失壓、分段Ⅰ本體滑閥動(dòng)作截流,這一過(guò)程存在著約1s 的延時(shí),該延時(shí)直接造成了相應(yīng)拐點(diǎn)的滯后,按照一段關(guān)機(jī)約10%/s的速度,曲線拐點(diǎn)就下移了10%的開度。

        圖3 純電氣式分段關(guān)閉裝置原理

        測(cè)試發(fā)現(xiàn):分段Ⅱ單獨(dú)投電氣分段情況下,設(shè)定拐點(diǎn)值為51%,10次試驗(yàn)實(shí)測(cè)平均差值為9.94%,平均拐點(diǎn)為41.06%;分段Ⅱ單獨(dú)投機(jī)械分段情況下,設(shè)定拐點(diǎn)值為71%,10次試驗(yàn)實(shí)測(cè)平均差值為11.84%,平均拐點(diǎn)為59.16%。調(diào)保計(jì)算要求關(guān)機(jī)拐點(diǎn)應(yīng)為51.3%,現(xiàn)場(chǎng)將電氣分段動(dòng)作點(diǎn)提前9.94%,修正設(shè)定值為61%,實(shí)際關(guān)機(jī)拐點(diǎn)51.7%,滿足要求;同時(shí)將機(jī)械分段動(dòng)作點(diǎn)提前11.84%,修正設(shè)定值為62%,實(shí)際關(guān)機(jī)拐點(diǎn)50.27%,基本滿足要求。表1記錄多次試驗(yàn)導(dǎo)葉關(guān)閉實(shí)際拐點(diǎn)位置。

        圖4 滑閥式分段關(guān)閉閥三維結(jié)構(gòu)

        表1 多次試驗(yàn)導(dǎo)葉關(guān)閉實(shí)際拐點(diǎn)位置

        由于現(xiàn)場(chǎng)工期緊張,無(wú)法等到隔夜再次檢驗(yàn),現(xiàn)場(chǎng)最終取消分段Ⅱ,沿用1~3號(hào)機(jī)相對(duì)穩(wěn)妥的方式,即,將電磁閥直接裝到分段Ⅰ本體,代替液控切換,保證無(wú)延時(shí)。

        2分段延遲動(dòng)作分析

        (1)因素一:回油不暢

        提供的原始液壓系統(tǒng)圖中,分段Ⅱ的回油是單獨(dú)配送,與分段Ⅰ合并連到回油箱。但現(xiàn)場(chǎng)安裝采取將分段Ⅱ的回油與鎖定還有飛擺的回油三處整合一起送中間層與分段Ⅰ、事故配壓閥的回油再合并接連到回油箱。之后提供的更改液壓系統(tǒng)圖中,分段Ⅱ的回油也是單獨(dú)配送,與分段Ⅰ合并連到回油箱。但4號(hào)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)安裝仍采取之前配管方式,將分段Ⅱ的回油與鎖定還有飛擺的回油三處整合一起送中間層與分段Ⅰ、事故配壓閥的回油再合并接連到回油箱。

        水機(jī)室內(nèi)的回油配管方式是將分段Ⅱ的回油與鎖定和飛擺的回油合歸一處(“麻花狀”)的方式,存在著回油不暢的問題。同時(shí),1~4號(hào)機(jī)不僅都存在著分段動(dòng)作延遲的共性問題,而且都存在著事故動(dòng)作和飛擺過(guò)速動(dòng)作延遲1~2s 的共性問題,其通病跟此處聯(lián)結(jié)的回油不暢有一定關(guān)系。

        (2)因素二:液控管路細(xì)長(zhǎng)彎折

        烏弄龍工程1~4號(hào)機(jī)液控管路均采用DN15的細(xì)管子,從水機(jī)室分段Ⅱ到中間層的分段Ⅰ,液控管長(zhǎng)度約有40m,且有10處彎折。管路細(xì)長(zhǎng)彎折的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)對(duì)液壓信號(hào)傳遞的及時(shí)性有著一定影響。

        (3)因素三:管內(nèi)殘余空氣未排盡

        現(xiàn)場(chǎng)4號(hào)機(jī)投運(yùn)過(guò)程中,為了排除管路的空氣,通過(guò)擰開水機(jī)室分段Ⅱ集成塊回油口,多次手動(dòng)投退機(jī)械與電氣分段,手動(dòng)投持續(xù)的時(shí)間每次約為15s,釋放了約20L 油,恢復(fù)后當(dāng)時(shí)延遲問題基本得到解決。之后也投過(guò)事故配壓閥與飛擺,未見明顯延遲。這種排氣方式存在不足,無(wú)法確保管路中殘余空氣全部排出,宜采取低壓下將中間層分段Ⅰ液控口擰開泄油排氣,該種排氣方式效果更佳。

        3 改進(jìn)方案

        基于“保證回油暢通”思想和“縮短控制被控對(duì)象距離”的思想,提出以下4種改進(jìn)方案,供參考選擇。

        (1)改進(jìn)方案一思路:將原分段Ⅱ改為分段2+分段3,即,將電氣與機(jī)械分開,重新制作塊子。

        現(xiàn)場(chǎng)安裝要求:分段2緊挨分段Ⅰ,縮短電氣分段與分段Ⅰ間的液控管長(zhǎng)度、并就近回油箱配接回油(與分段Ⅰ的回油合并送到一旁的回油箱),可以首先充分保證電氣動(dòng)作無(wú)延時(shí);另外,分段3裝于接力器旁、單獨(dú)配接回油(可與分段1分段2的回油合并)送回油箱,保證機(jī)械分段回油暢通(圖5)。

        圖5 改進(jìn)方案一原理

        (2)改進(jìn)方案二思路:與方案一略有不同,針對(duì)分段3單獨(dú)配接回油(可與接力器漏油管合并)送至漏油箱,從而充分保證機(jī)械分段回油暢通(圖6)。

        圖6 改進(jìn)方案二原理

        (3)改進(jìn)方案三思路:下移分段Ⅰ至水機(jī)室外的墻上,如此分段Ⅰ與分段Ⅱ同層布置,縮短了液控管路的長(zhǎng)度,由原來(lái)的近40m 縮減為機(jī)坑至墻外的約10m 多。此外,分段Ⅱ的回油管單獨(dú)配送上去(現(xiàn)場(chǎng)是與鎖定、飛擺的回油合并送上去),并與分段Ⅰ的回油合并去向回油箱(圖7)。

        圖7 改進(jìn)方案三原理

        (4)改進(jìn)方案四思路:在方案三的基礎(chǔ)上,針對(duì)分段Ⅱ的回油單獨(dú)配管,連同接力器的漏油共同送至漏油箱,保證回油順暢。(圖8)

        圖8 改進(jìn)方案四原理

        綜合4種方案現(xiàn)場(chǎng)改造的工程量來(lái)看,建議優(yōu)先考慮方案四,其次為方案二。原因?yàn)椋簷C(jī)坑內(nèi)分段集成塊的回油最好接引到漏油箱,因?yàn)槭紫嚷┯拖淙萘孔銐颍s0.8m3)機(jī)組正常開起來(lái)帶負(fù)荷在拐點(diǎn)以下的概率不是很高(主要是關(guān)機(jī)),且分段每次動(dòng)作流入漏油箱的油量小于1L;回油箱預(yù)開的輔助油口不夠用,不便單獨(dú)一根連回油箱;分段Ⅰ下移到水機(jī)室外,直接縮減了控制被控對(duì)象距離。如若原分段Ⅱ一分為二,可將單獨(dú)的電氣集成塊安裝在中間層分段Ⅰ本體附近縮短液控距離,回油管就近連回油箱;此時(shí),單獨(dú)的機(jī)械分段集成塊安裝在水機(jī)室,單獨(dú)配接回油管送至漏油箱,且確保低壓充油時(shí)將液控閥接口擰開排盡管路中的空氣(建議在分段Ⅰ液控接口前安裝一支管帶閥門,便于排油排氣),從而保證機(jī)械動(dòng)作至分段Ⅰ動(dòng)作過(guò)程無(wú)延遲。

        4 結(jié)論

        針對(duì)烏弄龍工程“拐點(diǎn)下移”的時(shí)滯現(xiàn)象,分析了造成分段本體節(jié)流動(dòng)作延遲問題的影響因素,包括:①回油不暢;②液控管路細(xì)長(zhǎng)彎折;③管路殘余空氣未被排盡?;凇氨WC回油暢通”和“縮短控制被控對(duì)象距離”的思想,提出了4種改進(jìn)方案供參考選擇。為水電調(diào)速器工程設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)故障處理提供參考。

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