侯俊龍,艾 斐,楊明揚(yáng)
(中國長江電力股份有限公司,湖北 宜昌443002)
水輪發(fā)電機(jī)組的發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板安裝在發(fā)電機(jī)定轉(zhuǎn)子上、下方,在通風(fēng)冷卻系統(tǒng)中的作用主要是減少定子與轉(zhuǎn)子空氣間隙處的漏風(fēng)量[1],從而增加通風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)的密閉性,使發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的熱風(fēng)基本全部通過空冷器進(jìn)行冷卻,冷卻后的冷風(fēng)再次進(jìn)入轉(zhuǎn)子磁極、定子鐵心,降低轉(zhuǎn)子磁極、定子鐵心溫度[2]。
定轉(zhuǎn)子擋風(fēng)板是發(fā)電機(jī)在運(yùn)行過程中循環(huán)通風(fēng)的重要載體,對發(fā)電機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮著至關(guān)重要的影響。某水電站A 機(jī)型的發(fā)電機(jī)定子擋風(fēng)板在運(yùn)行過程中存在振動(dòng)過大、異響現(xiàn)象,在停機(jī)檢查過程中發(fā)現(xiàn)擋風(fēng)板出現(xiàn)了變形、凹陷、螺栓點(diǎn)焊部位脫焊、螺栓松動(dòng)及螺紋損壞等缺陷[3]?,F(xiàn)場臨時(shí)對脫焊的定子擋風(fēng)板螺栓進(jìn)行補(bǔ)焊,對損壞的螺栓進(jìn)行更換以及對擋風(fēng)板薄弱區(qū)域焊接角鋼進(jìn)行加固。為徹底解決隱患,技術(shù)人員提出對該類型發(fā)電機(jī)定子擋風(fēng)板結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,并最終利用研究成果對A 機(jī)型的某1臺機(jī)進(jìn)行了改造。改造應(yīng)用結(jié)果表明,在機(jī)組運(yùn)行過程中發(fā)電機(jī)定子擋風(fēng)板振動(dòng)大幅改善,且無異響,在運(yùn)行1年后檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)擋風(fēng)板螺栓無脫焊、無松動(dòng)等現(xiàn)象,擋風(fēng)板及連接螺栓整體情況良好,應(yīng)用效果顯著。
某水電站主要有2種機(jī)型,稱為A 機(jī)型和B 機(jī)型。以下對2種機(jī)型擋風(fēng)板結(jié)構(gòu)差異做了詳細(xì)比較及分析。
A 機(jī)型擋風(fēng)板主要由上下橫板、立板等組成,其中橫板共48塊,立板共24塊,螺栓由止動(dòng)墊片止動(dòng),轉(zhuǎn)子上方未設(shè)置擋風(fēng)圈,上擋風(fēng)板與轉(zhuǎn)子最小間隙40mm。上下?lián)躏L(fēng)板與轉(zhuǎn)子間隙均較小,漏風(fēng)量較小。轉(zhuǎn)子上擋風(fēng)板檢修時(shí)隨上機(jī)架起吊,下?lián)躏L(fēng)板單獨(dú)拆除。
B 機(jī)型發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板由內(nèi)外兩圈橫板及一圈立板組成,橫板共96塊,立板共12塊。內(nèi)圈橫板和立板與上機(jī)架通過工字鋼進(jìn)行連接,外圈橫板直接與上機(jī)架支臂連接,螺栓由止動(dòng)墊片止動(dòng)。轉(zhuǎn)子下?lián)躏L(fēng)板處的立板位置更加靠近轉(zhuǎn)子下方中心體進(jìn)風(fēng)區(qū)域。由于轉(zhuǎn)子上方未設(shè)置擋風(fēng)圈,上擋風(fēng)板內(nèi)圈橫板與轉(zhuǎn)子間隙較大,達(dá)到350mm,通風(fēng)效率相對較低,但是對整體密閉循環(huán)通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行影響不大,且從結(jié)構(gòu)上來說較該電站其他機(jī)型上擋風(fēng)板強(qiáng)度高。下?lián)躏L(fēng)板內(nèi)圈立板與轉(zhuǎn)子最小間隙26mm,外圈立板與轉(zhuǎn)子最小間隙20mm,兩道立板的設(shè)計(jì)使空氣間隙下部密封性更好,漏風(fēng)量更小,一定程度上彌補(bǔ)了上部漏風(fēng)大的缺陷。
A 機(jī)型和B 機(jī)型具體結(jié)構(gòu)如圖1、2所示。
圖1 A 機(jī)型發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板裝配
圖2 B 機(jī)型發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板裝配
通過比較發(fā)現(xiàn)A、B 機(jī)型發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板主要結(jié)構(gòu)型式基本類似,通風(fēng)效果無明顯差別。主要不同點(diǎn)為B 機(jī)型上擋風(fēng)板處設(shè)有支撐臂。支撐臂能有效對上擋風(fēng)板形成加固。
但在機(jī)組實(shí)際運(yùn)行及維護(hù)情況發(fā)現(xiàn)A、B 機(jī)型發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板各有優(yōu)劣。
A 機(jī)型發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板主要問題及危害表現(xiàn)為:
(1)上擋風(fēng)板設(shè)計(jì)強(qiáng)度不夠,擋風(fēng)板容易變形,出現(xiàn)凹陷情況。
(2)機(jī)組運(yùn)行時(shí),擋風(fēng)板會出現(xiàn)振動(dòng)現(xiàn)象。長期振動(dòng)會導(dǎo)致?lián)躏L(fēng)板螺栓螺紋損壞,緊固力喪失,加劇振動(dòng)[4]。
(3)長期劇烈振動(dòng)作用下,擋風(fēng)板緊固螺栓及螺帽點(diǎn)焊部位開焊,螺栓及螺帽有掉入定、轉(zhuǎn)子的風(fēng)險(xiǎn),由此可能引起發(fā)電機(jī)掃膛,后果不堪設(shè)想。
(4)結(jié)構(gòu)簡單、機(jī)組檢修過程中便于拆裝。
B 機(jī)型發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板主要問題表現(xiàn)為:
(1)上擋風(fēng)板結(jié)構(gòu)穩(wěn)固。機(jī)組運(yùn)行時(shí)表現(xiàn)穩(wěn)定,基本無振動(dòng)。
(2)該結(jié)構(gòu)復(fù)雜,造成現(xiàn)場檢修環(huán)境受限,且不利于拆裝。
結(jié)合分析比較,A 機(jī)型發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板存在一定的設(shè)計(jì)缺陷,其擋風(fēng)圈從擋風(fēng)板固定處至擋風(fēng)圈末端(長度約為880mm)沒有其他固定支撐,為懸臂結(jié)構(gòu)[5]。因此在運(yùn)行過程中出現(xiàn)振動(dòng)大、異響以及螺栓開焊、松動(dòng)等問題。
通過研究認(rèn)為需要對A 機(jī)型發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。結(jié)構(gòu)改進(jìn)主要圍繞3個(gè)方面:(1)削弱振動(dòng),原結(jié)構(gòu)中擋風(fēng)圈的受力類似懸臂梁,剛度較差,易產(chǎn)生擺動(dòng)引起振動(dòng);(2)增加剛度,原結(jié)構(gòu)中擋風(fēng)圈、擋風(fēng)板厚度較薄,分塊較多;(3)增加強(qiáng)度,原結(jié)構(gòu)中螺栓尺寸偏小。改進(jìn)后結(jié)構(gòu)強(qiáng)度增大。
結(jié)合研究分析,最終技術(shù)人員提出了具體改造方案。主要包含以下6點(diǎn):
(1)擋風(fēng)圈增加水平擋風(fēng)板及拉緊螺桿,使擋風(fēng)板截面形成框體結(jié)構(gòu),顯著提高擋風(fēng)圈剛度,大幅削弱擋風(fēng)圈的振動(dòng)。結(jié)構(gòu)比較如圖3、4所示。
圖3 原擋風(fēng)板
圖4 新?lián)躏L(fēng)板
(2)上擋風(fēng)板整體布局不變,整體更換擋風(fēng)板本體,擋風(fēng)板鋼板厚度由原4mm 增加至5mm,增加擋板本身的強(qiáng)度。
(3)內(nèi)圈擋風(fēng)板的數(shù)量由24件減少為12件,減少連接件。
(4)擋風(fēng)圈的數(shù)量由24件減少為12件,提高擋風(fēng)圈的整體性、剛性。
(5)在每一塊外圈擋風(fēng)板上焊接角鋼,以增加剛度。結(jié)構(gòu)比較如圖5、6所示。
圖5 原擋風(fēng)板
圖6 新?lián)躏L(fēng)板(焊接角鋼)
(6)原擋風(fēng)板連接螺栓規(guī)格由4.8級M10變?yōu)?.8級M12。螺栓采用止動(dòng)墊圈,所有螺母預(yù)裝時(shí)焊接牢固(焊2~3處六角側(cè)面),螺栓安裝時(shí)涂抹螺紋鎖固膠。
根據(jù)電站機(jī)組檢修計(jì)劃,在某A 機(jī)型機(jī)組大修期間對其發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板按照上述研究方案進(jìn)行整體改造。
A 機(jī)型某機(jī)組發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板改造后,跟蹤觀察該機(jī)組發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板運(yùn)行情況發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)風(fēng)洞內(nèi)無異常響聲,發(fā)電機(jī)內(nèi)部通風(fēng)循環(huán)及各溫度指標(biāo)正常,檢查擋風(fēng)板發(fā)現(xiàn)其運(yùn)行穩(wěn)定無明顯振動(dòng)。為了驗(yàn)證其長期運(yùn)行后的效果,在經(jīng)過機(jī)組1年運(yùn)行后停機(jī)對擋風(fēng)板螺栓等各連接件檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),各連接螺栓無松動(dòng)、螺帽無異動(dòng)無脫焊情況。經(jīng)過時(shí)間檢驗(yàn)證明該機(jī)型發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板改造后此前的問題得到大幅改善和消除。
水輪發(fā)電機(jī)定子擋風(fēng)板安裝布置位置一般處于巡檢人員的視野之外,因此擋風(fēng)板緊固螺栓松動(dòng)缺陷具有一定的隱蔽性,不易發(fā)現(xiàn),缺陷出現(xiàn)后有較大可能性導(dǎo)致發(fā)電機(jī)掃膛的重大事故。通過對A 機(jī)型發(fā)電機(jī)擋風(fēng)板結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,存在的問題進(jìn)行分析,最終利用研究成果對該機(jī)型某一機(jī)組定子擋風(fēng)板進(jìn)行改造,經(jīng)過實(shí)踐證明該方案能有效解決擋風(fēng)板長期振動(dòng)、異響等嚴(yán)重問題,消除發(fā)電機(jī)事故隱患。該改造方案為后續(xù)相同機(jī)型擋風(fēng)板改造提供了成熟經(jīng)驗(yàn),同時(shí)也可供其他同類型水電機(jī)組借鑒及參照。