嚴(yán)桂華 原強(qiáng) 孔潔 趙明輝(中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司,甘肅 蘭州730060)
根據(jù)蘭州石化節(jié)能管理控制標(biāo)準(zhǔn)和中石油煉化板塊對加熱爐的相關(guān)要求,為了進(jìn)一步提高裂解爐的熱效率,降低燃料氣消耗,蘭州石化公司借鑒國內(nèi)眾多煉化企業(yè)對裂解爐采用的節(jié)能改造經(jīng)驗(yàn)以及當(dāng)前國內(nèi)領(lǐng)先的裂解爐節(jié)能技術(shù),采用黑體技術(shù)對裂解爐H爐實(shí)施節(jié)能改造。通過黑體技術(shù),提高輻射室爐襯的發(fā)射率,增加輻射強(qiáng)度,以達(dá)到提高裂解爐熱效率,減少裂燃料氣消耗的目的。
黑體技術(shù)是根據(jù)紅外物理的黑體理論,將絕對黑體的概念技術(shù)化,采用一定的材質(zhì)與加工工藝制成集“增大爐膛傳熱面積、提高輻射室爐襯發(fā)射率和增加輻射照度”三項功能于一體,其發(fā)射率達(dá)到0.95(1002℃,中國測試技術(shù)研究院測試)的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)黑體,稱為黑體元件。
黑體節(jié)能技術(shù)就是將黑體元件設(shè)置于爐膛內(nèi)壁適當(dāng)部位,既增大傳熱面積,又提高爐膛的發(fā)射率,黑體元件具有基本不老化的特性,更能對爐膛內(nèi)熱源產(chǎn)生的熱射線進(jìn)行有效的調(diào)控,黑體元件在爐膛內(nèi)成為熱射線傳遞的“二傳手",巧妙地完成對熱射線的調(diào)控,使之從漫射的無序狀態(tài)調(diào)控到有序,將熱射線直接射向被加熱的爐管,強(qiáng)化輻射傳熱,提高熱能的利用率,從而起到節(jié)省燃料氣的作用。
圖1 節(jié)能原理示意圖
表1:改造前運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
表2:改造后運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
本次改造利用裝置大檢修機(jī)會,于2019 年6 月8 日-17 日進(jìn)行了技術(shù)節(jié)能改造施工:
(1)檢查H 爐A 爐膛、B 爐膛爐襯耐火材料的工況,確保具備安裝黑體元件的條件。
(2)分別根據(jù)H爐A爐膛、B爐膛輻射段內(nèi)部空間情況和爐管位置確定在合理的位置上安裝黑體元件,按照每平米約60個元件排布,黑體元件安裝避開檢修孔邊緣、窺火孔、爐墻裂縫邊緣100mm;避開燒嘴約150mm。
(3)根據(jù)安裝位置搭設(shè)腳手架進(jìn)行施工,對安裝爐襯表面進(jìn)行強(qiáng)化處理。
(4)在強(qiáng)化后的爐襯表面安裝黑體元件,計劃安裝黑體元件18680件,實(shí)際安裝19087件(見圖2)。
(5)最后進(jìn)行全爐襯黑體安裝檢查。
圖2 黑體元件實(shí)物圖
為保證結(jié)果的準(zhǔn)確性,設(shè)置了對比原則:一是取裂解爐達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),且每小時投油負(fù)荷相近的時段進(jìn)行比較;二是取前后同樣投料天數(shù),并對投油負(fù)荷出現(xiàn)波動的進(jìn)行剔除。
對以上兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行對比:(如表1~表2所示)。
裂解溫度是調(diào)節(jié)裂解氣質(zhì)量的主要手段,溫度低則不能保證裂解氣中的“雙烯”收率,溫度高雖然“雙烯”收率增加但二次反應(yīng)加快,過高的裂解溫度使“雙烯”收率反而減小,爐管結(jié)焦速率加快,運(yùn)行周期縮短。與改造前相比,改造后裂解溫度略有下降,根據(jù)對原料及裂解氣分析結(jié)果等綜合分析,在當(dāng)前裂解溫度下,裂解深度較之前基本相同,雙烯收率均到達(dá)目標(biāo)值,下降的原因?yàn)楦鼡Q熱偶所致。
產(chǎn)汽比為高壓蒸汽的產(chǎn)量與投油負(fù)荷的比值,其值的大小能夠直觀的反應(yīng)裂解爐的產(chǎn)汽能力。
改造前:22.6/21.99=1.025
改造后:23.9/22.02=1.085
產(chǎn)汽比較改造前高說明裂解爐的產(chǎn)汽能力有所增加。
改造前負(fù)荷為22t/h時燃料總消耗平均為:
(1.603+2.005)t/h=3.608t/h
改造前負(fù)荷為22t/h時燃料總消耗平均為:
(1.585+1.964)t/h=3.550t/h
改造前后相同負(fù)荷下燃料氣降幅為:
(3.608-33.550)÷3.608×100%=1.61%
根據(jù)計量部(集團(tuán)公司西北石化節(jié)能監(jiān)測中心)提供的加熱爐報表,黑體技術(shù)應(yīng)用后,H爐單爐熱效率由之前的90.3%提升到91.4%,達(dá)到了熱效率不小于91%的目標(biāo)值。
黑體技術(shù)在不改變爐體任何結(jié)構(gòu)以及生產(chǎn)工藝的情況下,提高了熱效率,降低了燃料氣消耗,達(dá)到了節(jié)能減排的目的,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。運(yùn)行后各項工藝參數(shù)未出現(xiàn)大的波動和調(diào)整,改造后與改造前相比,裂解爐工藝參數(shù)運(yùn)行沒有明顯變化,工藝操作穩(wěn)定。在改造后的一次停爐、啟爐的工況下,黑體元件未出現(xiàn)剝落情況,整體運(yùn)行平穩(wěn)。