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        結(jié)晶氯化鋁凈化的實踐與研究

        2020-05-09 06:34:28賀瑞國姬學(xué)良神華準能資源綜合開發(fā)有限公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯010300
        化工管理 2020年12期
        關(guān)鍵詞:氯化鋁母液固液

        賀瑞國 姬學(xué)良(神華準能資源綜合開發(fā)有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯010300)

        鹽酸法粉煤灰提取氧化鋁工藝中,鹽酸在浸出粉煤灰中氧化鋁的同時,也會浸出一部分其它氧化物雜質(zhì),并以沾附或包裹的方式夾雜于結(jié)晶氯化鋁晶體中,進而影響產(chǎn)品氧化鋁的純度[1]。通過探索結(jié)晶氯化鋁洗滌純化工藝,對酸法粉煤灰提取氧化鋁技術(shù)具有重要的實際指導(dǎo)意義。

        1 飽和氯化鋁溶液洗滌

        1.1 理論依據(jù)

        在制鹽工業(yè)中,用飽和氯化鈉溶液洗滌氯化鈉晶體是一種常見的晶體凈化措施。同理,在飽和氯化鋁溶液中,由于溶質(zhì)氯化鋁已經(jīng)到達飽和,所以該溶液基本不會繼續(xù)溶解氯化鋁,但對其他氯化鹽仍有一定的溶解能力。所以用純度較高的氯化鋁飽和溶液洗滌結(jié)晶氯化鋁晶體具有理論可行性。

        1.2 實施過程

        典型的氯化鋁溶液三效蒸發(fā)工藝為,來自上游工序的氯化鋁溶液,依次進入三效順流蒸發(fā)器,濃縮、結(jié)晶后的料漿進入離心機進行固液分離,分離出的固體即為氯化鋁晶體,液體母液部分返回三效蒸發(fā)器,另外一部分排出系統(tǒng)。具體流程見圖2-1。

        圖2-1 改造前流程圖

        基于上述理論,對三效蒸發(fā)工藝進行改造,增加攪洗及二次離心環(huán)節(jié)。一級離心分離出的氯化鋁晶體首先進入攪洗槽,經(jīng)由二效蒸發(fā)器抽出的飽和氯化鋁溶液充分攪洗,之后送往二級離心機進行固液分離,成離出的固體即為成品結(jié)晶氯化鋁,母液較一級母液所含雜質(zhì)更少,所以返回二效蒸發(fā)器循環(huán)使用。具體流程見圖2-2。

        1.3 取得的成效與不足

        增加攪洗及二次離心后,中間產(chǎn)品結(jié)晶氯化鋁的雜質(zhì)含量顯著降低。表2-1為某時段改造前后結(jié)晶氯化鋁中雜質(zhì)含量對比。對于濃度高的雜質(zhì)洗滌效果更明顯。洗滌后的氯化鋁,純度完全滿足生產(chǎn)冶金級一級氧化鋁行業(yè)標準(Na2O≤0.45%、Fe2O3≤0.02%、SiO2≤0.02%)[2]。

        圖2-2 改造后流程圖

        表2-1 改造前后結(jié)晶氯化鋁中雜質(zhì)含量對比 (%)

        存在的不足:

        (1)飽和氯化鋁洗液由二效出料側(cè)線采出,且循環(huán)回二效的二級母液溫度降低,會加大蒸發(fā)結(jié)晶工段的能耗;

        (2)循環(huán)補入系統(tǒng)的二級母液,會對三效蒸發(fā)器內(nèi)的晶體成核、生長產(chǎn)生一定的干擾,尤其是母液中雜質(zhì)富集到一定程度時,會使細晶增多,造成后續(xù)固液分離不暢。

        2 濃鹽酸洗滌

        2.1 理論依據(jù)

        崔慧霞等[3]利用Bromley-Zemaitis 活度系數(shù)模型計算了六水氯化鋁在鹽酸溶液體系中溶解度隨溫度變化關(guān)系,得出在同一酸度的鹽酸溶液中,六水氯化鋁的溶解度隨溫度的升高略有增大,但是變化不明顯;在相同溫度下,六水氯化鋁在鹽酸溶液中的溶解度隨著酸度的增加急劇下降。在濃度大于30%的鹽酸中幾乎不溶解。為較低溫度下用濃鹽酸洗滌結(jié)晶氯化鋁晶體提供了理論依據(jù)。

        2.2 實施過程

        稱取一定量結(jié)晶氯化鋁晶體置于反應(yīng)器中,向其中加入36%的濃鹽酸,配成固液質(zhì)量比為1:1 的晶漿,攪拌5 分鐘,然后固液分離。分別取固液分離后液體和少量固體樣品作分析測試;然后將剩余固體繼續(xù)置于反應(yīng)器中并加入相應(yīng)質(zhì)量的濃鹽酸,繼續(xù)攪拌并固液分離。至少洗滌四次,每次留樣分析,直至固相樣品中的雜質(zhì)含量不再減少為止。

        2.3 取得的成效與不足

        經(jīng)濃鹽酸洗滌后,結(jié)晶氯化鋁中雜質(zhì)含量的變化見表3-1。經(jīng)三次洗滌后,氧化鈉、氧化鉀、氧化鈣的去除率即可達到90%以上,氧化硅的去除率可以達到59%。濃鹽酸對雜質(zhì)的去除效果非常顯著。同時,洗滌過程中,氯化鋁的損失基本可以控制在5%以內(nèi)。

        表3-1 濃鹽酸對結(jié)晶氯化鋁中雜質(zhì)的洗滌效果 (ppm)

        存在的不足:

        (1)本應(yīng)用目前還停留在實驗階段,有待在生產(chǎn)實際中進一步驗證,包括攪拌方式、洗滌方式及洗滌時間等;

        (2)可以通過降低濃鹽酸和晶體的溫度,最大限度地減少氯化鋁的損失;

        (3)有待進一步研究鹽酸提純的工藝和設(shè)備,以便洗滌液鹽酸循環(huán)利用。

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