梁阿南,丁 寧
(北京汽車集團有限公司,北京 101300)
EPS(Electric Power Steering,電動助力轉(zhuǎn)向)系統(tǒng)是一種直接依靠電動機提供輔助扭矩的動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),是為了滿足人們對駕駛輕便性的要求而產(chǎn)生的,可以根據(jù)不同的使用工況控制電動機提供不同的輔助動力,符合當前電控技術(shù)與汽車技術(shù)相結(jié)合的趨勢[1]。由于EPS內(nèi)部集成的零部件數(shù)量較多,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,容易導(dǎo)致顛簸路面行駛時產(chǎn)生噪聲。同整車大多數(shù)噪聲一樣,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的噪聲一般不能完全消除,需要控制在人耳能接受的正常范圍內(nèi)。如果零部件及之間的匹配發(fā)生異常,噪聲會高于能接受的范圍,這種噪聲稱之為異響。常見的有轉(zhuǎn)向操作異響、顛簸路面異響、起步異響、轉(zhuǎn)向盤怠速抖動甚至異響[2]。因電動助力管柱通常布置在乘員艙,距離駕駛員較近,在發(fā)生異響時更容易被駕駛員發(fā)覺,且異響發(fā)生時常常伴有轉(zhuǎn)向盤上的手感振動沖擊,因而對于異響需要更加嚴格控制?;谝陨希岢鲆环N解決顛簸路異響的方法,對EPS系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)向管柱設(shè)計優(yōu)化,經(jīng)過驗證,達到預(yù)想的效果。
某款車型在試驗行駛1萬km,車速為15~20 km/h情況下,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)出現(xiàn)“噠噠”異響,且轉(zhuǎn)向盤有振動感。對異響車輛進行檢查,首先檢查轉(zhuǎn)向盤與護罩、轉(zhuǎn)向中間軸節(jié)叉與車體通過孔周邊間隙,轉(zhuǎn)向拉桿與擺臂的間隙,結(jié)果無干涉。經(jīng)過NVH(Noise、Vibration、Harshness,噪聲、振動、聲振粗糙度)專業(yè)人員主觀評價,初步判斷異響源來自轉(zhuǎn)向管柱,后續(xù)通過麥克風采集聲音數(shù)據(jù)和LMS數(shù)據(jù)采集主機測試轉(zhuǎn)向管柱蝸輪蝸桿、中間軸、轉(zhuǎn)向器調(diào)整體、轉(zhuǎn)向器支持襯套處的加速度值,綜合分析進一步鎖定異響源為轉(zhuǎn)向管柱。更換新轉(zhuǎn)向管柱后,重新進行評價,轉(zhuǎn)向“噠噠”異響消失。
典型顛簸路面如圖1所示。
圖1 異響發(fā)生的典型路況
針對問題的描述,利用簡單實用、深入直觀的魚骨圖進行分析,如圖2所示,結(jié)合主觀評價及客觀數(shù)據(jù)的分析結(jié)果鎖定顛簸路異響問題原因,對轉(zhuǎn)向管柱伺服單元蝸輪蝸桿部位進行重點分析。通過客觀測試,轉(zhuǎn)向管柱蝸輪蝸桿處的振動較大,確定為異響來源。車輛在路面特殊路譜的激勵下,激勵傳遞到轉(zhuǎn)向管柱蝸輪蝸桿,導(dǎo)致蝸輪蝸桿處產(chǎn)生“顛簸路異響”。蝸輪蝸桿處產(chǎn)生異響的因素包括材料選取、結(jié)構(gòu)設(shè)計、無間隙調(diào)整機構(gòu)、軸向緩沖機構(gòu)、潤滑脂牌號及加注量、零部件加工工藝和產(chǎn)線噪聲檢查等。
圖2 轉(zhuǎn)向異響魚骨圖
抽取其他主機廠197臺同結(jié)構(gòu)異響產(chǎn)品進行原因分析,異響主要發(fā)生在2萬km內(nèi),且與行駛里程關(guān)聯(lián),如圖3所示。經(jīng)過故障件的拆解分析發(fā)現(xiàn),故障件普遍存在蝸輪蝸桿嚙合處油脂量偏少情況,且蝸輪盤有磨損痕跡。對于行駛里程小于500 km的故障件進行蝸輪蝸桿間隙檢查,發(fā)現(xiàn)異響件間隙大于3′。
圖3 異響故障里程統(tǒng)計
綜合分析轉(zhuǎn)向管柱蝸輪蝸桿異響主要原因為:
(1)轉(zhuǎn)向管柱伺服單元內(nèi)蝸輪蝸桿潤滑不良,經(jīng)拆解對比渦輪蝸桿處的潤滑脂存量,發(fā)現(xiàn)故障件內(nèi)油脂比無異響件油脂少4 g左右;
(2)電動轉(zhuǎn)向管柱現(xiàn)有結(jié)構(gòu)的蝸輪蝸桿間隙不可調(diào)整,不可調(diào)機構(gòu)結(jié)構(gòu)簡單,成本低,如果應(yīng)用在前軸荷大的車輛上,隨著行駛里程增加,蝸輪蝸桿磨損產(chǎn)生間隙,當車輛行駛在顛簸路面上時,容易產(chǎn)生撞擊異響;
(3)通過分析行駛里程在500 km以內(nèi)的異響車輛,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向管柱初始間隙未得到有效控制是造成異響的主要原因。
綜上所述,該車型顛簸路異響的主要原因為電動助力轉(zhuǎn)向管柱總成潤滑不良、無間隙自動調(diào)整機構(gòu)和生產(chǎn)控制參數(shù)設(shè)置不當。
通過深入分析轉(zhuǎn)向管柱異響部位發(fā)現(xiàn),控制潤滑性能、結(jié)構(gòu)參數(shù)及控制工藝是解決異響的根本措施。
(1)針對蝸輪蝸桿嚙合部位潤滑脂狀態(tài),由于人工加注涂抹不均勻及設(shè)定加注參數(shù)計量偏小,導(dǎo)致耐久后潤滑不良磨損嚴重,蝸輪蝸桿磨損產(chǎn)生間隙后出現(xiàn)撞擊異響。對加注工藝進行優(yōu)化,將人工加注10 g油脂改為設(shè)備定量加注16 g油脂,保證潤滑效果,如圖4、圖5所示。
圖4 優(yōu)化前人工加注
圖5 優(yōu)化后設(shè)備定量加注
(2)采用蝸輪蝸桿及殼體分組選配,增加嚙合過程的平順性,減輕磨損;同時調(diào)整工藝參數(shù),將蝸輪蝸桿間隙參數(shù)調(diào)整在3′以內(nèi),有效消除了零公里異響。
(3)經(jīng)過對標分析,優(yōu)化前蝸輪蝸桿間隙不可調(diào),如圖6所示,優(yōu)化后采用蝸輪蝸桿間隙自動補償機構(gòu),即通過彈性元件,將蝸桿小浮動軸承部位壓向蝸輪,使得蝸桿實現(xiàn)偏擺,保證蝸輪蝸桿傳動過程中能夠始終保持嚙合,最終達到消除異響的目的。如圖7所示,采用間隙自動補償機構(gòu)能夠消除蝸輪蝸桿配合間隙,降低異響風險[3]。
圖6 優(yōu)化前蝸輪蝸桿間隙不可調(diào)
圖7 優(yōu)化后蝸輪蝸桿間隙自動調(diào)整
為驗證優(yōu)化方案的效果,利用LMS數(shù)據(jù)采集設(shè)備、傳聲器、三向加速度器、聲學標定器等,對故障件與改進件的間隙分別測量,傳感器布置在蝸輪蝸桿嚙合部位殼體靠近蝸桿處外側(cè),同時在駕駛室內(nèi)布置麥克風采集噪聲,如圖8所示。
圖8 傳感器測試位置
用LMS.TEST.LAB將數(shù)據(jù)時域波形整理出來,將振動傳感器采集的數(shù)據(jù)采用相同坐標范圍進行對比。在同一范圍內(nèi),比較傳感器采集的振動量級、振動平穩(wěn)性。通過客觀測試對比及駕駛室麥克風采集聲壓的綜合評價,經(jīng)過對①、②、③、④的測試數(shù)據(jù)對比分析,發(fā)現(xiàn)對轉(zhuǎn)向管柱進行改進后,顛簸路轉(zhuǎn)向異響改善效果明顯,如圖9、圖10所示。
圖9 異響件①②③測試數(shù)據(jù)
圖10 改善件④測試數(shù)據(jù)
(1)顛簸路逆向沖擊傳遞到轉(zhuǎn)向系統(tǒng),因轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中運動部件在動態(tài)載荷的作用下,相互敲擊產(chǎn)生了噪聲異響,該異響可通過對整車客觀測試確定異響源。
(2)增加蝸輪蝸桿間隙自動調(diào)整機構(gòu),通過彈性元件在蝸桿小浮動軸承部位壓向蝸輪,使得蝸桿實現(xiàn)偏擺,保證蝸輪蝸桿傳動過程中能夠始終保持嚙合,最終達到消除異響的目的。
(3)蝸輪蝸桿及殼體分組選配,控制嚙合間隙可有效消除短里程顛簸路轉(zhuǎn)向異響。
通過電動助力轉(zhuǎn)向管柱改進前、后對比分析,確定轉(zhuǎn)向異響改進效果明顯,研究成果可直接應(yīng)用于工作實踐,避免類似問題重復(fù)發(fā)生。