劉亮(廣東新華粵石化集團(tuán)股份公司,廣東 茂名 525000)
近年來,為了響應(yīng)國家對提高資源利用率、深挖效益的要求,各石油化工企業(yè)對下游資源進(jìn)行精細(xì)化分離和深加工,但是隨著石油化工生產(chǎn)工藝的復(fù)雜化、各類藥劑的大量添加,使得裝置生產(chǎn)過程中設(shè)備的長周期安全平穩(wěn)運(yùn)行難度增加。本文結(jié)合某公司加氫裝置高壓系統(tǒng)由于氯化銨腐蝕,造成高分冷卻器、下液管道及設(shè)備泄漏的事件,進(jìn)行原因分析并提出應(yīng)對措施。
某公司裂解碳九加氫裝置年處理能力4萬t/年,操作壓力4.5MPa,溫度170℃,原料為裂解碳九餾分。由于原料中氯離子含量較高、含水量較大及所添加的阻聚劑含有胺類組分,造成該加氫裝置高壓系統(tǒng)的高分冷卻器、下液管道及高壓分離罐存在腐蝕,甚至穿孔泄漏,裝置流程簡圖如圖1,以下是四次的泄漏的情況:
圖1 加氫裝置工藝流程簡圖
2018年12月,E-4202A/B 至高壓分離罐D(zhuǎn)-4201下液管線的高分罐設(shè)備本體管口焊縫減薄泄漏,補(bǔ)焊處理;
2019年1月,E-4202A/B 至高壓分離罐D(zhuǎn)-4201下液管線的高分罐設(shè)備本體管口焊縫再次泄漏,更換設(shè)備本體法蘭;
2019年6月,E-4202A 下料管線第一個(gè)彎頭焊縫外泄漏,進(jìn)行材質(zhì)升級(jí),管道材質(zhì)更換為304;
2019年7月,E-4202A/B 至高壓分離罐D(zhuǎn)-4201下液管線的高分罐設(shè)備本體管口焊縫減薄泄漏,更換設(shè)備本體法蘭,同時(shí)增加304保護(hù)套管。
圖2 E-4202A筒體腐蝕
圖3 E-4202B管束腐蝕
鑒于設(shè)備的運(yùn)行情況,存在巨大安全風(fēng)險(xiǎn),所以于2019年8月裝置停汽,對裝置高分系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,主要是高分冷卻器E-4202A/B 抽芯檢查、D-4201開人孔進(jìn)人檢查。檢查發(fā)現(xiàn)E-4202A 殼程筒體有嚴(yán)重的腐蝕,越往液相出料口腐蝕越嚴(yán)重,最大減薄達(dá)到4mm,原設(shè)計(jì)厚度為12mm,管束(304材質(zhì))未見腐蝕,見圖2;E-4202B 管束表面有點(diǎn)蝕、孔蝕,孔深約為0.2mm,殼體未見明顯腐蝕,見圖3;D-4201檢查發(fā)現(xiàn)腐蝕部位為罐底高度100mm 處(液相底部,相對靜止區(qū)域,主要為游離酸性水),蝕坑最大深度為4.5mm,輕微腐蝕為麻坑點(diǎn)狀,也有較嚴(yán)重的蝕坑,其他部位未見腐蝕。裝置部分設(shè)備參數(shù)如下表1。
表1 加氫裝置部分設(shè)備參數(shù)
鑒于該裝置的多次泄漏,所以著手對裝置進(jìn)行原因排查,因此在裝置正常生產(chǎn)時(shí),在高分罐D(zhuǎn)-4201罐底部發(fā)現(xiàn)有水存在,對該水樣進(jìn)行分析,檢出了氯離子、銨根離子、硫,pH 值為5,為酸性水,采集水樣靜置24h 后,水樣淡黃色變?yōu)楹稚?。為了弄清楚腐蝕介質(zhì)的來源,對原料、加氫后的產(chǎn)品、冷卻器后水樣及循環(huán)氫進(jìn)行采樣化驗(yàn)分析,通過分析,確定為氯化銨腐蝕,水解后溶液呈酸性,腐蝕設(shè)備管道。分析數(shù)據(jù)如表2。
表2 樣品分析數(shù)據(jù)
NH4Cl 水解腐蝕反應(yīng)機(jī)理,其反應(yīng)方程為:
由以上NH4Cl 的水解方程式可以知道,它是一種強(qiáng)酸弱堿鹽,在有游離水的情況下,氯化銨容易發(fā)生水解,形成酸性水,腐蝕掉部分金屬表面的氧化膜,然后被腐蝕掉部分金屬與未腐蝕部分金屬的電位不一樣,先被腐蝕掉部分金屬成為陽極,周圍部分金屬為陰極,所以會(huì)在金屬表面形成點(diǎn)狀腐蝕,然后再擴(kuò)大為大的蝕坑,加深、最后穿孔泄漏。特別是有Cl 離子存在情況下,因?yàn)槁入x子與金屬離子的結(jié)合鍵非常強(qiáng),形成強(qiáng)酸會(huì)溶解金屬表面保護(hù)膜,腐蝕產(chǎn)物吸附在金屬表面。
從該裝置的工藝流程簡圖知道,物料從反應(yīng)器出來到D-4201,氣相首先進(jìn)入E-4202A 冷卻器冷凝,然后再到二級(jí)冷卻器E-4202B,最后將冷凝后的液體集中返回到高分罐D(zhuǎn)-4201。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),在D-4201的液相上面氣相空間未見腐蝕,而在E-4202A 的管束折流板、筒體有腐蝕,管束(304材質(zhì))未見腐蝕,原因?yàn)槁然@和游離水在冷卻器冷凝出來,形成酸性水,pH 值為5,對碳鋼和低合金鋼產(chǎn)生腐蝕;未冷凝氣體(含有氯化銨和游離水)在第二級(jí)冷卻器E-4202B 管束(材質(zhì)為10#鋼)表面結(jié)露冷凝,造成管束表面形成大量的孔狀腐蝕,而且管子表面越靠近出料口位置越嚴(yán)重,蝕孔越大;而經(jīng)冷卻器E-4202A/B 冷凝的液體通過管道返回至D-4201罐,由于返回管線是插底管,所以這部分液體最終在罐底沉積、累積,而正是這部分含酸性水的液體造成管道、設(shè)備腐蝕,直至穿孔泄漏。
另外,根據(jù)往次出現(xiàn)泄漏的位置來看,都是焊縫泄漏,焊縫周邊均有減薄,進(jìn)一步證明,腐蝕是先從有缺陷的、應(yīng)力集中的、焊縫質(zhì)量差的、焊材與母材組分有差異的開始,特別是焊縫質(zhì)量差、應(yīng)力集中等,使得氯離子加快腐蝕,直至泄漏。
針對上面腐蝕的原因主要是進(jìn)入反應(yīng)器的物料含有氯離子、銨根離子及含水量超標(biāo),然后在反應(yīng)器出來后生成主要腐蝕介質(zhì)氯化銨,所以采取了以下措施進(jìn)行處理:
(1)更換含胺類阻聚劑,使用酚類阻聚劑。由于上游工藝存在易聚合物料,需要添加阻聚劑,目前使用的是胺類阻聚劑,帶來氨組分,所以將該類阻聚劑更換為酚類阻聚劑,確保上游工藝的抗聚合能力,同時(shí),不造成后面的腐蝕。
(2)控制原料中氯離子含量。原料中的氯離子的存在主要是上游生產(chǎn)工藝的需要增加的添加劑或殺菌劑等,因此,盡量選用無氯的添加劑或合理降低藥劑使用量,使原料的氯離子含量小于1ppm。
(3)控制原料中的水含量。目前,原料中的水含量平均為580ppm 多,水含量偏大,主要是上游工藝帶來,所以在上游裝置加強(qiáng)脫水,增加游離水聚結(jié)器,控制水含量小于30ppm。
(4)設(shè)備管道材質(zhì)升級(jí)。根據(jù)目前情況,由于氯化銨的濃度較小,暫未見對304材質(zhì)的管道、設(shè)備腐蝕,所以計(jì)劃將高分冷卻器E-4202A/B 的材質(zhì)升級(jí)為304材質(zhì);并對設(shè)備管口處增加304套管,以保護(hù)設(shè)備管口。
(5)加強(qiáng)監(jiān)控。定期對高分冷卻器及高分罐進(jìn)行排水觀察,分析Fe 離子、pH 值等。
(6)嚴(yán)控施工質(zhì)量。管道焊接要嚴(yán)格按照焊接工藝進(jìn)行焊接,焊后要進(jìn)行消應(yīng)力處理,以及對焊縫進(jìn)行無損探傷檢查,確保合格才投用。
針對上述加氫裝置高壓系統(tǒng)的腐蝕泄漏的情況,在控制原料中氯離子含量、水含量、更換了酚類阻聚劑以及對高分冷卻器E-4202A/B 材質(zhì)進(jìn)行升級(jí)為304,在安裝過程中嚴(yán)控管道焊接質(zhì)量關(guān),改造完后,裝置運(yùn)行良好,定期監(jiān)測測厚暫未見發(fā)現(xiàn)腐蝕減薄,因此,采取上面的幾點(diǎn)措施改造是效果是比較好的。