陳政江,孫伯剛,任 梵*
(1.云南大為恒遠化工有限公司,云南 曲靖 655338;2.云南煤化工集團有限公司,云南 昆明 650231)
云南大為制焦有限公司年產(chǎn)20萬噸焦爐氣制甲醇裝置,于2007年11月一次性開車成功,產(chǎn)出合格產(chǎn)品。該裝置精脫硫系統(tǒng)采用常溫脫油水、中溫兩級加氫采取氧化鋅脫硫的工藝流程,原設(shè)計精脫硫入口H2S(質(zhì)量分數(shù),下同)小于20mg/kg。云南市場煉焦煤緊張,公司配煤高硫煤用量增大,濕法脫硫出口H2S大幅超出設(shè)計值,基本維持在500~1300mg/kg,導(dǎo)致價格昂貴的中溫氧化鋅脫硫劑頻繁更換,大幅增加了焦爐煤氣精脫硫的費用。由于濕法脫硫系統(tǒng)設(shè)備投資大,占地面積大,短期無法實現(xiàn)新增設(shè)備改造,且隨負荷降低或配煤成分改變出口硫含量有較大的變化,因此決定對精脫硫系統(tǒng)進行技術(shù)改造。
來自壓縮機四段出口的焦爐煤氣(壓力2.5MPa,溫度≤40℃),進入吸油槽A、B脫除焦油后進入焦爐氣初預(yù)熱器進行預(yù)熱;預(yù)熱后的煤氣進入一級加氫預(yù)轉(zhuǎn)化器、一級加氫轉(zhuǎn)化器加氫后,進入中溫脫硫槽進行脫硫;然后進入二級加氫轉(zhuǎn)化器進行二次加氫;最后進入中溫氧化鋅槽進行最后把關(guān),確保出口總硫≤0.1mg/kg。其中吸油槽內(nèi)裝填的是洗油劑,一級加氫預(yù)轉(zhuǎn)化器、一級加氫轉(zhuǎn)化器以及二級加氫轉(zhuǎn)化器內(nèi)裝填的觸媒為中溫加氫轉(zhuǎn)化劑,中溫脫硫槽及中溫氧化鋅槽內(nèi)裝填的都是中溫氧化鋅脫硫劑。工藝流程以焦爐氣初預(yù)熱器為界,焦爐氣初預(yù)熱器前為常溫段,焦爐氣初預(yù)熱器后為中溫段。此次改造的部分主要為常溫段,常溫段工藝流程圖見圖1。
圖1 精脫硫常溫段工藝流程圖
1.2.1 中溫氧化鋅脫硫劑耗量大
精脫硫系統(tǒng)設(shè)計進口H2S含量小于20mg/kg,硫醇、硫醚、噻吩及二硫化碳等有機硫含量約80mg/kg,通過有機硫加氫轉(zhuǎn)化劑加氫后,將有機硫轉(zhuǎn)化成硫化氫,再通過氧化鋅與硫化氫反應(yīng)進行脫除,主要反應(yīng)如下:
精脫硫系統(tǒng)進口硫化氫含量相對原設(shè)計大幅增加,相對有機硫比較容易脫除的硫化氫,隨焦爐氣一并進入中溫脫硫槽進行脫除,大幅的增加了干法脫硫的成本。
1.2.2 一級加氫預(yù)轉(zhuǎn)化器裝填的鐵鉬加氫轉(zhuǎn)化劑耗量大
焦爐氣夾帶的油污及苯、萘等在高溫下形成結(jié)焦,將催化劑表面通道堵塞,使催化劑失活,同時將催化劑板結(jié)成塊,導(dǎo)致系統(tǒng)阻力升高,影響系統(tǒng)滿負荷生產(chǎn),另外增加了壓縮機的能耗。
1.2.3 焦爐氣初預(yù)熱器結(jié)焦嚴重
焦爐氣初預(yù)熱器內(nèi)部結(jié)焦后影響換熱面積導(dǎo)致?lián)Q熱能力不足,不得不頻繁進行高壓水槍清洗,清洗周期為三個月清洗一次,過于頻繁的清洗導(dǎo)致焦爐氣初預(yù)熱器使用壽命縮短,出現(xiàn)管殼程竄料。
經(jīng)分析,存在的問題的主要原因是:
一是前工序來焦爐氣中硫含量偏高,導(dǎo)致中溫脫硫劑迅速飽和,頻繁更換。二是焦爐氣經(jīng)焦爐氣壓縮機后,由于壓縮機一、二、三段均為注油潤滑段,雖四段不注油,焦爐氣中仍有帶油污現(xiàn)象,加之焦爐煤氣夾帶水霧,導(dǎo)致洗油槽無法脫除油水,進入焦爐氣初預(yù)熱器及一級加氫預(yù)轉(zhuǎn)化器加熱后形成結(jié)焦,降低焦爐氣初預(yù)熱器的換熱面積,包裹一級加氫預(yù)轉(zhuǎn)化器內(nèi)鐵鉬加氫轉(zhuǎn)化劑表面,同時導(dǎo)致觸媒床層結(jié)塊。焦爐氣初預(yù)熱器不得不頻繁的進行高壓水槍清洗,一級加氫預(yù)轉(zhuǎn)化器觸媒頻繁更換。
通過優(yōu)化精脫硫工藝流程和更換脫硫劑,進行技術(shù)改造并采取相應(yīng)措施來解決。
增加油水分離器及常溫脫硫槽與吸油槽進行串聯(lián),同時增加吸油槽相互串聯(lián)的管道。正常運行時,壓縮機四段出口焦爐氣進入油水分離器下段,進行重力分離油水后,油水經(jīng)底部導(dǎo)淋排至油水收集槽,焦爐氣進入油水分離器上段進行高精度的濾芯進行過濾后,由頂部引出進入常溫脫硫槽后進入吸油槽。油水分離器濾芯阻力大時,打開油水分離器上段近路,切除油過濾器上段進出口,泄壓后,采用蒸汽進行反吹再生。技改后的工藝流程如圖2。
圖2 技術(shù)改造工藝流程圖
氧化鋅脫硫劑主要使用于250至400℃范圍內(nèi)。在此溫度范圍內(nèi)其硫容可達到30%左右。常溫下其硫容迅速下降。40℃時其硫容降至8%至10%。經(jīng)過對不同脫硫劑(主要成分為氧化鐵、氧化錳、氧化鋅、活性炭的脫硫劑)成本、脫硫效率及硫容等參數(shù)反復(fù)的比選,同時結(jié)合現(xiàn)場實際情況(因煤氣中硫化氫比較活潑,易于反應(yīng),同時常溫設(shè)備的投入比高溫設(shè)備的投入低等原因),最終方案確定為采用活性炭脫硫劑進行脫硫。
活性炭脫硫劑脫H2S的反應(yīng)機理[1]早在20世紀30年代活性炭就已被應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中脫除硫化氫,可是直到70年代人們才發(fā)現(xiàn)它作為催化劑催化氧化硫化氫的機理,M Steijins報道,以活性炭作為催化劑硫化氫將與氧氣發(fā)生反應(yīng):
H2S+1/2 O2→S+H2O
這個反應(yīng)又分為以下幾個過程:1)氣體中的水被活性炭吸附后在其表面形成一層水膜;2) 硫化氫和氧氣擴散進入活性炭孔內(nèi),硫化氫在水膜內(nèi)分解,氧氣分子也被活性炭表面吸附活化,并與H2S反應(yīng);3)O鍵斷裂生成的活性氧原子也很快與H2S反應(yīng),生成S逐漸沉積在活性炭上。
從反應(yīng)式看出,每脫除一分子硫化氫耗二分之一的氧氣,反應(yīng)應(yīng)在氧氣存在下進行,而焦爐煤氣的組成如表1。
相對比煤氣中H2S含量500~1000mg/kg,氧含量過剩3~8倍,能夠滿足反應(yīng)的進行。
表1 焦爐煤氣的組成成分
常溫脫硫槽投入生產(chǎn)使用后,通過對進出口硫化氫含量數(shù)據(jù)及焦爐氣量監(jiān)測并統(tǒng)計,統(tǒng)計表如表2。
表2 常溫脫硫槽使用統(tǒng)計表
根據(jù)表一,活性炭脫硫劑投入系統(tǒng)后,出口硫化氫基本控制在1mg/kg以內(nèi),達到原設(shè)計焦爐氣硫化氫小于20mg/kg的要求。硫化氫穿透后由后面的吸油槽串聯(lián)進行脫除。
分廠通過焦爐氣氣量、使用時間及焦爐氣中硫化氫含量統(tǒng)計,計算出常溫脫硫槽活性炭脫硫劑實際硫容為46.32%。
與使用氧化鋅脫硫劑時費用對比:氧化鋅脫硫劑價格為15000元/噸,活性炭脫硫劑價格為5500元/噸,80噸氧化鋅脫硫劑總價為120萬元,硫脫除總量為24噸;80噸活性炭脫硫劑價格為44萬元,硫脫除總量為36.984噸,噸硫脫除采用氧化鋅脫硫劑成本為5萬元,噸硫脫除采用活性炭脫硫劑成本為1.19萬元。以年運行8000h,每小時焦爐氣量48000m3,平均硫化氫含量為800mg/m3計算,每年需脫除307.2t硫化氫,使用活性炭脫硫劑比使用氧化鋅脫硫劑節(jié)省脫硫費用為:
307.2×5-307.2×1.19=1170.43 萬元,為公司節(jié)省了大量的生產(chǎn)運行費用,降低了生產(chǎn)成本。
焦爐氣初預(yù)熱器清洗頻次由原有的3月/次降低為1年/次,一級加氫預(yù)轉(zhuǎn)化器有機硫加氫轉(zhuǎn)化劑更換頻次由原來的6個月一次降低為1年/次。
焦爐氣經(jīng)重力分離油水后,夾帶的雜質(zhì)粉塵仍然很多,油水分離器上段的濾芯阻力上漲速度快,需經(jīng)常打開近路進行反吹再生,技術(shù)改造時,因技改投入以及對焦爐氣粉塵夾帶考慮不足,未設(shè)置兩個可互相倒換的過濾器,進一步技術(shù)改造時需要進行考慮解決。
活性炭脫硫劑使用后,也有結(jié)塊現(xiàn)象,裝卸勞動強度比較大,需考慮采用機器或其他方式進行裝卸作業(yè)。