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        電廠含煤廢水綜合收集利用工程案例分析

        2020-04-25 08:11:10
        云南化工 2020年2期
        關(guān)鍵詞:含煤廠區(qū)廢水處理

        劉 潔

        (湖南平安環(huán)保股份有限公司,湖南 長沙 410100)

        隨著國家對節(jié)約用水與環(huán)境保護(hù)要求的提高,對電廠排水系統(tǒng)要求也越發(fā)嚴(yán)格。國內(nèi)火電行業(yè)廠區(qū)排水系統(tǒng)很多都沒有考慮場地初期雨水對周邊環(huán)境的影響[1]。隨著這些年,國家對于環(huán)保行業(yè)的重視與環(huán)境教育的提升,國民的環(huán)境意識(shí)也逐漸上升。對于一些沒有考慮初期雨水處理的場地含煤廢水,都面臨著需要整改的困境。

        火力發(fā)電廠含煤廢水主要為輸煤系統(tǒng)地面沖洗及輸煤系統(tǒng)除塵排水產(chǎn)生的廢水。煤場含煤廢水是在降雨相對較多地區(qū),由煤場區(qū)雨水匯集產(chǎn)生的煤場含煤廢水。輸煤系統(tǒng)產(chǎn)生的含煤廢水根據(jù)電廠的建設(shè)容量不同,排水量不同。

        由于初期雨水處理場地的含煤廢水瞬時(shí)水量大,水質(zhì)變化大,持續(xù)時(shí)間不定。要實(shí)現(xiàn)有效收集和處理有一定的困難。要實(shí)現(xiàn)初期雨水中含煤廢水的綜合收集和處理利用,在工程上需要有選擇的比較和平衡。

        國電達(dá)州發(fā)電有限公司2×300MW機(jī)組含煤廢水綜合利用治理項(xiàng)目,就是需要在原有含煤廢水收集不完善,處理效果不理想的前提下,統(tǒng)籌完善含煤廢水收集系統(tǒng),并對含煤廢水處理系統(tǒng)優(yōu)化,對含煤廢水處理再利用的一個(gè)案例工程。

        1 技術(shù)背景

        火力發(fā)電廠含煤廢水pH值比較穩(wěn)定,浮物濃度差別很大。煤泥水pH值在7.3~7.8,懸浮物濃度SS在100~6000mg/L。廢水中含有大量的懸浮物、煤泥和泥砂。通過對底泥干燥后的礦物組分分析,測得SiO2含量最高。SiO2含量高會(huì)影響含煤廢水的黏度,水樣黏度越高,對懸浮顆粒沉降的阻力越大。且由于煤炭本身具有疏水性,廢水中的一些微小煤粉在水中特別穩(wěn)定,一些超細(xì)煤粉懸浮于水中,靜置相當(dāng)長的時(shí)間也不會(huì)自然沉降。含煤廢水中的微細(xì)級(jí)顆粒的組成,尤其是微細(xì)級(jí)的含量,對含煤廢水的處理具有決定性的意義[2]。

        火力發(fā)電廠通常都考慮了輸煤系統(tǒng)地面沖洗及輸煤系統(tǒng)除塵產(chǎn)生的含煤廢水的收集和處理?;鹆Πl(fā)電廠含煤廢水的處理也形成了一些常用的處理理論和工藝系統(tǒng),這些常用的處理技術(shù)對電廠含煤廢水處理提供了很多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和參考價(jià)值。目前火力發(fā)電廠含煤廢水處理,常用的處理工藝和技術(shù)主要有以下幾種:

        1)初沉→加藥→沉淀→清水回用或排放;2)初沉→加藥→沉淀→過濾→清水回用或排放;

        3)初沉→加藥→煤泥廢水處理設(shè)備→清水回用或排放;

        4)高濁度廢水一體化凈化器洗煤廢水處理設(shè)備。

        以上電力行業(yè)含煤廢水處理工藝主要采用了常規(guī)的物理化學(xué)工藝,各組合略有不同,各工藝系統(tǒng)也都具備各自的特點(diǎn)。無論采用何種工藝系統(tǒng),含煤廢水的處理必須結(jié)合水處理理論與實(shí)際水質(zhì)情況[3],對診下藥才能擬訂出經(jīng)濟(jì)合理,運(yùn)行安全穩(wěn)定的處理系統(tǒng)。

        2 工程設(shè)計(jì)

        2.1 設(shè)計(jì)難點(diǎn)

        國電達(dá)州發(fā)電有限公司2×300MW機(jī)組含煤廢水綜合利用治理EPC項(xiàng)目的設(shè)計(jì)難點(diǎn)主要有以下幾點(diǎn):

        1)對含煤廢水的收集。廠區(qū)原排水系統(tǒng)未考慮對含煤廢水的獨(dú)立收集,雨季時(shí),含煤廢水混雜在雨水系統(tǒng)里直接排出廠外,污染了廠外周邊環(huán)境,也招來周邊居民很大的意見。

        2)對原有循環(huán)冷水塔外排水的分流。廠區(qū)原設(shè)計(jì)循環(huán)冷水塔的外排水沒有進(jìn)行有效分流,直接排入了排水系統(tǒng),混入了下游含煤廢水收集端。循環(huán)冷水塔的外排水量大,如不進(jìn)行有效分離,排入到含煤廢水收集端,后續(xù)含煤廢水系統(tǒng)的處理水量就會(huì)超出控制范圍。而且水質(zhì)混合后,要實(shí)現(xiàn)有效的處理,去除廢水中的懸浮固體也更加困難。

        3)工藝路線的優(yōu)化設(shè)計(jì)。廠區(qū)原收集了部分集中的含煤廢水,也配建了含煤廢水處理系統(tǒng),由于系統(tǒng)處理效果不理想,原設(shè)計(jì)陶瓷膜過濾器已經(jīng)癱瘓,無法修復(fù)使用。且原設(shè)計(jì)脫水效果也不理想,需要合理優(yōu)化。

        2.2 工程設(shè)計(jì)

        2.2.1 含煤廢水收集

        1)原煤水沉淀池?cái)U(kuò)容優(yōu)化,保留原250m3池,新建一個(gè)750m3池,增加門式抓斗(1×5t)。更換自吸泵(2×100m3/h),出水接至含煤廢水處理站。

        2)新建日常含煤廢水提升裝置,在廠區(qū)干管末端新建提升豎井一座(D2.0m,H15.0m),收集輸送日常沖洗水。新配潛水泵(1×100m3/h,1×50m3/h),出水接至含煤廢水處理站。

        3)新建運(yùn)煤大道廢水收集裝置,在運(yùn)煤大道低洼處修建收集池(2×5m3/h),配置自吸泵(2×10m3/h),出水接至煤水沉淀池。

        4)優(yōu)化干煤棚沉煤池,對沉煤池結(jié)構(gòu)修復(fù)并增加門式抓斗(1×5t)。更換(2×100m3/h),出水接至含煤廢水處理站。

        2.2.2 循環(huán)冷卻外排水分流

        1)#31機(jī)組涼水塔排出口新建切換井、外排池,實(shí)現(xiàn)涼水塔排水的截流外排。

        2)#32機(jī)組涼水塔排出口新建切換井,實(shí)現(xiàn)涼水塔排水的截流。截流后進(jìn)入新建調(diào)節(jié)池(1×200m3),配提升泵(2×100m3/h),出水接至#31機(jī)組涼水塔外排池外排。

        結(jié)合以上含煤廢水分流及收集內(nèi)容,含煤廢水分流收集系統(tǒng)圖如圖1。

        2.2.3 含煤廢水處理優(yōu)化設(shè)計(jì)

        1)優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)。經(jīng)技術(shù)對比研究后,確定含煤廢水處理站的處理工藝采用混凝沉淀+一體化凈化+纖維球過濾+回用工藝,設(shè)計(jì)處理能力50m3/h。

        2)處理后出水進(jìn)復(fù)用水池循環(huán)利用。

        3)加藥設(shè)施主要考慮利舊,根據(jù)優(yōu)化工藝更換加藥泵。

        4)化學(xué)含煤廢水儲(chǔ)存池增加門式抓斗,沉泥經(jīng)抓斗轉(zhuǎn)移至泥車外運(yùn)。

        圖1 含煤廢水分流、收集示意圖

        含煤廢水處理工藝系統(tǒng)圖設(shè)計(jì)如圖2。

        圖2 含煤廢水處理工藝系統(tǒng)圖

        2.3 含煤廢水處理工藝設(shè)計(jì)

        含煤廢水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理規(guī)模50m3/h。

        2.3.1 混凝沉淀

        1) 加藥系統(tǒng)

        PAC投加量為200mg/L,投加配比濃度為5%,加藥量運(yùn)行可調(diào);

        PAM投加量為5mg/L,投加配比濃度為0.25%,加藥量運(yùn)行可調(diào);

        2) 沉淀系統(tǒng)

        含煤廢水池:L×B×H=26.0×6.8×5.0m,停留時(shí)間12h;

        沉泥抓斗:容積V=1.5m3,P=1.5kW;

        抓斗桁車:起重5t,跨度13m,起升高度9m,行走距離32m(超池長6m) ,桁車速度20m/min,P=1.5kW;

        2.3.2 一體化凈化

        一體化凈化器:D×H=3.0×5.0m,總高H1=8.0m;表面負(fù)荷q=7m3/m2·h;有效容積V=35m3,停留時(shí)間t=0.7h;反洗強(qiáng)度q=10L/m2·s,反洗時(shí)間t=20min,設(shè)計(jì)反洗周期48h;

        凈化器進(jìn)水泵:流量Q=50.0m3/h,揚(yáng)程H=30.0m,立式自吸泵,2臺(tái)(1用1備);

        反洗水泵:流量Q=120.0m3/h,揚(yáng)程 H=30.0m,立式自吸泵,2臺(tái);

        2.3.3 纖維球過濾

        纖維球過濾器:D×H=2.0×3.0m,總高H1=3.7m;表面負(fù)荷 q=15.9m3/m2·h;有效容積 V=8.8m3,停留時(shí)間 t=10min;反洗強(qiáng)度 q=10L/m2·s,反洗時(shí)間t=20min,設(shè)計(jì)反洗周期48h;

        反洗水泵:流量Q=120.0m3/h,揚(yáng)程H=30.0m,立式自吸泵,2臺(tái)(1用1備)。

        纖維球過濾后的產(chǎn)水進(jìn)入現(xiàn)有的復(fù)用水池內(nèi),經(jīng)提升后復(fù)用。

        3 運(yùn)行實(shí)況

        3.1 含煤廢水收集

        含煤廢水收集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)優(yōu)化,有效的收集了含煤廢水。各含煤廢水站的預(yù)沉淀系統(tǒng)減輕了后續(xù)含煤廢水處理站的固體負(fù)荷率。廠區(qū)初期雨水能實(shí)現(xiàn)有效的收集并處理回用。初期雨水經(jīng)有效收集后,雨季時(shí)廠區(qū)外排雨水系統(tǒng)水質(zhì)清凈,收獲了周邊居民的一致好評(píng)。

        3.2 循環(huán)冷卻水排水水分流

        原混合進(jìn)入排水系統(tǒng)的循環(huán)冷卻水排水得到了有效的分流,減少了排水系統(tǒng)常年處理水量,降低了含煤廢水處理站的處理量,使系統(tǒng)處理水量得到了有效的平衡,也利于含煤廢水的有效收集。

        3.3 含煤廢水處理系統(tǒng)

        經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)試,含煤廢水系統(tǒng)現(xiàn)已正常運(yùn)行。初調(diào)時(shí),由于調(diào)試人員沒有注意系統(tǒng)的藥劑添加量,導(dǎo)致系統(tǒng)出水不穩(wěn)定。后經(jīng)現(xiàn)場加藥小試數(shù)據(jù)指導(dǎo)調(diào)試,最終系統(tǒng)出水滿足設(shè)計(jì)要求。且能穩(wěn)定運(yùn)行。設(shè)計(jì)出水懸浮物濃度SS有效控制在10mg/L以內(nèi)。

        4 結(jié)論與建議

        4.1 藥劑選擇

        由于絮凝劑的種類繁多,性質(zhì)存在一定的差別,系統(tǒng)運(yùn)行前,需要對系統(tǒng)添加藥劑進(jìn)行試驗(yàn),選定藥劑的種類及用量,同時(shí)還要考慮藥劑的來源與價(jià)格。

        4.2 一體化凈化設(shè)備的選擇

        目前有些處理設(shè)備選用過濾精度很高的膜過濾,膜系統(tǒng)的預(yù)處理系統(tǒng)如果處理不當(dāng),膜系統(tǒng)很難正常運(yùn)行,就會(huì)導(dǎo)致投資大而實(shí)用性差的結(jié)果。因此,電廠含煤廢水處理系統(tǒng)設(shè)備的選擇應(yīng)從投資、運(yùn)行管理及處理效果等角度考慮。

        4.3 廢水分流及收集的重要性

        根據(jù)項(xiàng)目分流收集處理效果的對比,相對于之前未分流時(shí)大水量高負(fù)荷沖擊的處理系統(tǒng),經(jīng)分流改造后的廢水水質(zhì)穩(wěn)定、水量可控,系統(tǒng)操作可行??杀苊庥昙緯r(shí)外排水中超負(fù)荷溢流的含煤廢水。且非雨季時(shí),由于循環(huán)排水的分流,有效減少了整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行水量,系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷降低后,安全穩(wěn)定可靠。

        總之,在實(shí)際工程設(shè)計(jì)當(dāng)中,含煤廢水的處理應(yīng)從工程源頭著手,結(jié)合含煤廢水的性質(zhì)及出水水質(zhì)要求,合理選擇處理工藝,擬定好經(jīng)濟(jì)合理運(yùn)行安全穩(wěn)定的處理系統(tǒng)。

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