王君國,高建學
(天津鋼管制造有限公司,天津300301)
鋼管內(nèi)劃道是指無縫鋼管在熱連軋過程中,連軋荒管和芯棒脫離后,在鋼管內(nèi)壁產(chǎn)生的劃痕缺陷。在熱連軋無縫鋼管生產(chǎn)中,鋼管徑壁比越大,鋼管產(chǎn)生內(nèi)劃道缺陷越嚴重[1-4]。
天津鋼管集團股份有限公司原設(shè)計有五個孔型系列,其中Φ451 mm 孔型主要以生產(chǎn)套管和管線管為主。為了擴大產(chǎn)品規(guī)模,提高公司的市場競爭力,公司在Φ451 mm 孔型上開發(fā)了Φ406.4 mm×8.8 mm、Φ406.4 mm×13 mm 等規(guī)格的氣瓶管。但用460 PQF 連軋管機組的Φ451 mm 孔型,軋制徑壁比在40 以上的薄壁氣瓶管時,鋼管內(nèi)劃道對鋼管表面質(zhì)量產(chǎn)生了非常嚴重的影響,產(chǎn)品一次合格率低于70%,成材率不到85%,嚴重降低了一次合格率和成材率,并且鋼管內(nèi)表面的缺欠增加了修復成本。如:生產(chǎn)鋼種為 34CrMo4、30CrMo 的 Φ406.4 mm×8.8 mm、Φ406.4 mm×9.8 mm 的氣瓶管,鋼管內(nèi)表面產(chǎn)生質(zhì)量缺欠,鋼管內(nèi)劃道如圖1 所示。因此本文以460 PQF 連軋管機組生產(chǎn)軋制Φ406.4 mm×8.8 mm氣瓶管為例,對氣瓶管內(nèi)劃道問題進行分析。
內(nèi)劃道是在鋼管內(nèi)表面呈縱向分布的劃道,偶有內(nèi)結(jié)疤伴隨。在穿孔過程中,向毛管內(nèi)表面噴吹除氧化劑硼砂,硼砂在高溫狀態(tài)下與氧化鐵皮熔融,當芯棒插入到毛管芯部后,內(nèi)表面溫度驟降,硼砂、氧化鐵皮和石墨三種物質(zhì)形成的熔融物冷凝結(jié)晶,形成一種十分堅硬的結(jié)晶體,在連軋軋制過程中由于芯棒速度和鋼管軋制速度存在速差,硼砂、氧化鐵皮和石墨三種物質(zhì)形成的熔融物冷凝結(jié)晶附在芯棒表面,在運行過程中劃傷鋼管內(nèi)表面。
在軋鋼過程中鋼管內(nèi)表面出現(xiàn)劃道與很多因素有關(guān),主要因素有:除氧化劑硼砂的氧化效果、芯棒和毛管的內(nèi)表面間隙量、連軋孔型參數(shù)分配不合理等。
1.1.1 除氧化劑硼砂的影響
圖1 鋼管內(nèi)表面劃道
圖2 硼砂、石墨和氧化鐵皮熔融物結(jié)晶體
當前生產(chǎn)所使用的BH-1 硼砂,雖然在高溫狀態(tài)下與氧化鐵皮的熔融效果比較好,但是由于其本身黏度較低,容易聚集和堆積并且在遇到溫度較低的芯棒時也容易冷凝結(jié)晶,硼砂、石墨和氧化鐵皮熔融物冷凝后形成堅硬的結(jié)晶體如圖2 所示,從而劃傷毛管內(nèi)壁。
1.1.2 芯棒和毛管內(nèi)表面間隙量
通過現(xiàn)場觀察和對各孔型毛管尺寸進行測量時發(fā)現(xiàn),在生產(chǎn)Φ406.4 mm×8.8 mm 等規(guī)格氣瓶管時,毛管內(nèi)徑存在偏小的問題,在連軋芯棒預穿的過程中,毛管發(fā)漲并且外表面氧化鐵皮脫落,說明芯棒和毛管內(nèi)壁局部已經(jīng)沒有間隙了。當芯棒預穿時,如果毛管內(nèi)徑不足就很容易導致毛管芯部溫降加快,硼砂、石墨和氧化鐵皮的熔融物就會快速冷凝結(jié)晶,形成一種堅硬的結(jié)晶體,在連軋軋制過程中劃傷鋼管內(nèi)壁。
1.1.3 連軋輥孔型參數(shù)
鋼管在連軋軋制過程中,由于連軋機孔型的寬展量過小,在連軋機的上游機架輥縫處會產(chǎn)生較大的凸出,造成鋼管在軋制過程中輥縫處堆積的硼砂和石墨混合物比較多,在下游機架軋制過程中不能夠把硼砂、石墨和氧化鐵皮的混合物完全消除,并且在軋制過程中硼砂、石墨和氧化鐵皮的混合物與芯棒接觸冷凝產(chǎn)生結(jié)晶,劃傷鋼管內(nèi)壁[5-10]。表1 為MEER 設(shè)計的原始孔型參數(shù)。
表1 Φ451 mm 孔型原始孔型參數(shù)
從鋼管內(nèi)劃道的分析可以看出,解決鋼管內(nèi)劃道的3 個重要的途徑:一是改善除氧化劑的潤滑效果;二是增加芯棒和毛管內(nèi)壁間隙量;三是優(yōu)化連軋輥孔型參數(shù)。
針對現(xiàn)有使用硼砂容易冷凝結(jié)晶的問題,我們在生產(chǎn)氣瓶管時投入了改進配方的硼砂,增加硼砂黏度,在現(xiàn)有硼砂里加入硅鋁酸鉀和硅鋁酸鈉,主要是增加了黏度防止熔融物聚集,并且通過改變其化學成份破壞鐵氧結(jié)晶。同時,為了保證硼砂和氧化鐵皮能夠充分的熔融,在軋制氣瓶管時根據(jù)當時生產(chǎn)情況,適當?shù)脑黾优鹕暗膰姶盗浚WC硼砂和氧化鐵皮充分熔融的基礎(chǔ)上,在毛管內(nèi)壁形成一層保護膜,減少溫降時產(chǎn)生再結(jié)晶體。
重新設(shè)計頂頭增大毛管內(nèi)徑。針對毛管內(nèi)徑偏小的問題,我們重新設(shè)計了圖3 所示的Ф404 mm頂頭[11-14],用以增加毛管內(nèi)徑。通過在現(xiàn)場的實際觀察,在連軋軋制前的芯棒預穿過程中,毛管外表面沒有明顯的鐵皮發(fā)漲情況。同時,對該頂頭軋制的毛管,隨機選取一支進行測量,經(jīng)過測量取樣,可以確保芯棒和毛管內(nèi)徑的間隙增加33.3%,達到了頂頭預計的設(shè)計效果,并在實際生產(chǎn)中內(nèi)劃道已經(jīng)得到了緩解。
圖3 Ф404 mm 頂頭
圖4 金屬流動有限元模擬分析
連軋孔型參數(shù)不合理,是軋制過程中產(chǎn)生內(nèi)劃道的一方面原因,因而在合理分配各機架延伸率的同時,通過孔型優(yōu)化改變各機架的變形量[15]??仔蛢?yōu)化的思路:在保持槽底延伸系數(shù)不變的情況下,將連軋1~5 架的脫離半徑、連接半徑和脫離比進行了適當?shù)卣{(diào)整,在孔型優(yōu)化的過程中,我們使用先進的有限元模擬軟件對連軋軋制過程金屬流動模擬分析(圖4),協(xié)助孔型設(shè)計??仔驼{(diào)整參數(shù)對比見表2。
本文以軋制Φ406.4 mm×8.8 mm 氣瓶管為例,分析了連軋管內(nèi)劃道產(chǎn)生的原因。通過對連軋管內(nèi)劃道產(chǎn)生原理的分析和采取的措施,使生產(chǎn)過程中的鋼管內(nèi)劃道缺陷得到明顯改善(見圖5),從圖中可以看出Φ406.4 mm×8.8 mm 氣瓶管的一次合格率提高到了97.65 %,成材率提高了3.15 %,顯著提高了薄壁氣瓶管的一次合格率和成材率,為生產(chǎn)的順利進行和質(zhì)量的穩(wěn)定提供了良好的保證。
表2 連軋1-5 機架孔型優(yōu)化數(shù)據(jù)
圖5 鋼管內(nèi)劃道缺陷下線對比