萬大陽,呂 鳳,邵 松
(洛陽瑞昌環(huán)境工程有限公司,河南471300)
高爐煉鐵生產過程中,主要采用水力沖渣方式對融渣進行處理。由于融渣溫度較高,約1400 ℃,采用高速水流對其進行水淬?;倪^程中,沖渣水在短時間內急劇升溫氣化,形成沖渣乏汽。沖渣乏汽成分非常復雜,其中絕大部分是水蒸氣和空氣,但也含有大量的粉塵(主要是渣粒),SO2、H2S 等酸性氣和氣溶膠等。這些沖渣乏汽沿渣溝擴散或經渣溝收集煙囪排出到大氣環(huán)境中,遇冷會形成濃濃“白煙”,對環(huán)境造成嚴重污染。高爐沖渣乏汽具有工況不穩(wěn)定,溫度和流量周期性變化,濕熱大,污染物含量大等特點,較難治理。
采用冷凝工藝對沖渣乏汽進行處理后再排放,能有效減少污染物排量。
河北遷安某鋼A 鐵廠有一座660 m3高爐和一座1080 m3高爐,均采用底濾法沖渣。高爐煉鐵沖渣過程并不是一個穩(wěn)定均勻的過程,而是一個波動且呈現(xiàn)周期性變化的過程。沖渣時長一般約為60~100 min/次,一個周期內沖渣乏汽溫度約為50~95℃,峰值溫度持續(xù)時間約15 min。
經過反復測量,該660 m3高爐沖渣乏汽約17 萬m3/h,90 ℃時工況下。沖渣乏汽顆粒物含量約168 mg/m3,二氧化硫含量未檢出,氮氧化物34 mg/m3。
1080 m3高爐沖渣乏汽量約 24 萬 m3/h(90 ℃時工況)。沖渣乏汽顆粒物含量約120 mg/m3,二氧化硫含量約22 mg/m3,氮氧化物含量約8 mg/m3。
2019 年1 月起開始對該兩座高爐沖渣乏汽進行冷凝減排改造,2019 年6 月項目完成,運行效果良好。改造完成后,達到以下排放標準:
(1)高爐沖渣水乏汽最大限度減少煙氣中含濕量,渣溝含濕量降低比例不低于50%。[1]
(2)顆粒物、二氧化硫最終排放濃度不高于10 mg/m3。
(3)環(huán)境溫度0 ℃以上,視覺基本無白煙(大霧、雨雪等極端天氣除外)。
本項目中高爐沖渣乏汽冷凝減排方案設計采用空冷除濕減排+熱干空氣混兌消白工藝路線。具體工藝流程如圖1 所示。
圖1 高爐沖渣乏汽冷凝減排工藝流程圖
在渣溝和渣池上方架設高爐沖渣乏汽收集系統(tǒng),將沖渣過程中產生的乏汽進行收集,通過乏汽引風機的作用,將收集到的乏汽送入絲網除沫器,先進行初步過濾,以降低乏汽攜帶的粉塵顆粒物含量。再用沖渣水對濕乏氣進行初步的噴淋沖洗,因為沖渣水基本呈堿性(PH 約8~9),中和一部分乏汽中的SO2等酸性物質。初步沖洗后的乏汽送入玻璃板式空冷除水器,和環(huán)境冷空氣進行間壁式換熱。乏汽溫度降低,產生大量冷凝水,冷凝水析出的同時會帶走乏汽中的可溶性鹽類等超細顆粒物,從而進一步起到減排污染物的作用。與此同時,環(huán)境冷空氣和濕乏氣進行間壁式換熱后成為熱干空氣。
降溫冷凝除濕后的濕乏氣,再經過除霧器的作用,去除小液滴后,與熱干空氣充分混合均勻,成為不飽和氣體,其相對不飽和度大大提高,這樣從煙囪排出后,遇冷就不易冷凝結露,不形成“白煙”。[2,3]
高爐沖渣乏汽含有大量的酸性物質和水蒸氣,水蒸氣含量高達30~70%,遇冷極易形成冷凝水霧,會對金屬設備造成極嚴重的酸性腐蝕和氯離子腐蝕。
根據方案設計,在本項目改造過程中,與沖渣乏汽接觸的主要關鍵設備有乏汽引風機和空氣—乏汽冷凝器(換熱器)。
高爐沖渣水循環(huán)使用,其氯離子濃度極高,一般在1000 mg/l 左右,甚至更高。這就導致高爐乏汽冷凝水中的氯離子含量也相對較高,本項目中達97mg/l(見表2)。乏汽引風機在收集乏汽時,乏汽往往會攜帶有沖渣水滴,因此,乏汽風機葉輪和蝸殼應選用耐腐蝕性不低于316L 不銹鋼的材質,最好是2205 雙相不銹鋼級別。曾做過驗證,ND 鋼材質風機在該同類環(huán)境下使用不超過兩個月,即出現(xiàn)殼體腐蝕穿孔。
綜合性價比,該方案中空氣—乏汽冷凝器材質易選用非金屬材質。本項目中選用REGLASS 玻璃板式換熱器,采用特種耐熱玻璃材質,幾乎能抗除氫氟酸以外的所有酸性腐蝕。板式結構,采用大平板玻璃,平直通道,阻力小,流速高,不易積灰結垢。[4]結構緊湊,同樣體積下,換熱面積是管式結構的兩倍多。設計使用壽命不低于8 年。
同等結構條件下,非金屬換熱器傳熱性能比金屬略低,但其整體性能優(yōu)異,性價比高,有其自身優(yōu)勢,在電力行業(yè)煙氣冷凝再熱,工業(yè)爐煙氣余熱回收等領域已大量應用,相當成熟。[4]
本項目在建成調試完成后,即投入運行。運行三個月后,委托當地第三方專業(yè)檢測機構,中環(huán)(唐山)環(huán)境檢測有限公司進行檢測。檢測主要結果見表1。
根據表1 中數據,可以得出:
(1)660 m3高爐和 1080 m3高爐乏汽含濕量降低比例分別為62.1%、67.3%,均大于50%,滿足設計標準。
排放乏汽含濕量降幅=((改造裝置入口含濕度-出口含濕量)/入口含濕量)×100%[1]
表1 第三方檢測主要乏汽數據表
(2)660 m3高爐和 1080 m3高爐乏汽顆粒物排放值均低于5 mg/m3,滿足設計標準。
(3)項目投運后,高爐沖渣溝白煙基本消除;環(huán)境溫度0 ℃以上時,視覺白煙消除率達90%以上。消白效果如圖2 所示。該項目系統(tǒng)安全運行至今,效果穩(wěn)定,完全滿足業(yè)主生產需求,獲得好評。
圖2 系統(tǒng)開啟前后“白煙”變化情況
和許多工業(yè)現(xiàn)場測量一樣,受限于現(xiàn)場檢測條件如檢測孔位置不太理想,或不滿足測量孔前后直管段要求,或測量儀器精度、環(huán)境適配性等原因,工業(yè)現(xiàn)場測量數據往往會有一定偏差,不像實驗室獲得的數據那樣精準。為了進一步研究分析沖渣乏汽冷凝減排的實際效果,分別對該項目中A 鋼鐵公司兩套沖渣乏汽冷凝減排系統(tǒng)和唐山B 鋼鐵公司某460 m3高爐沖渣乏汽冷凝減排系統(tǒng)產生的冷凝水進行了取樣分析。冷凝水組份分析見表2。
A 鋼鐵公司和B 鋼鐵公司三座高爐沖渣乏汽冷凝減排系統(tǒng)的設計原理和主要核心設備均相同,差別主要存在于處理量和高爐生產負荷容量、高爐生產原材料、沖渣溝渣池布局長短、大小等的差異。由表2 可以看出:
(1)沖渣乏汽冷凝水主要呈酸性或中性(弱堿性),說明冷凝水中溶有一部分酸性物質,冷凝對乏汽中的酸性物質有一定減排效果。PH 值相差較大,可能主要和高爐生產使用礦石種類不同關系較大。
(2)沖渣乏汽冷凝水中含有懸浮物3~35 mg/l,主要是一些不溶于水的渣粒。懸浮物的多少,主要和渣粒粒徑大小,沖渣溝長短等因素有關。A 廠660 m3高爐和1080 m3高爐渣溝長度分別約為30 m 和 50 m,B 廠 460 m3高爐渣溝長度約 80 m,渣溝長度越長,渣粒越容易沉淀下來,故而B 廠460 m3高爐沖渣乏汽冷凝水懸浮物最少。
(3)沖渣乏汽冷凝水中含鹽量較大,638~982 mg/l??赡Y顆粒物(CPM)主要分為無機、有機兩大類,沖渣乏汽中的可溶性鹽類大多都屬于可凝結顆粒。這些顆粒粒徑較小,毒性強,在空氣中停留時間長,擴散遠,是當前重污染天氣頻發(fā)的成因之一[5]。若不進行乏汽冷凝處理,這些可凝結顆粒都會隨乏汽一起排入大氣環(huán)境中,對環(huán)境造成嚴重污染[6]。將這部分鹽類也歸到乏汽攜帶的顆粒物中,根據三套系統(tǒng)的冷凝水量和乏汽量對其進行折算,可間接得到乏汽冷凝對顆粒物的減排效果,如表3 所示。
表2 高爐沖渣乏汽冷凝水水質檢測
表3 沖渣乏汽冷凝工藝顆粒物減排量折算表
根據表3 可知,乏汽冷凝工藝對乏汽中顆粒物的減排作用是巨大的,其中可溶性顆粒物減排量達62.30~95.52 mg/m3??偟念w粒物減排量達65.03~98.92 mg/m3,占冷凝前乏汽總顆粒物含量比例達50%以上??梢?,冷凝工藝對可溶性顆粒物的減排效果尤為突出。
近年來,為了打贏大氣污染防治攻堅戰(zhàn),河北、山西、江蘇、陜西等地的鋼鐵企業(yè)率先對高爐沖渣乏汽進行了治理。高爐沖渣乏汽具有狀態(tài)不穩(wěn)定,流量和溫度周期性波動,峰值溫度高濕熱大,成分復雜含水量大,含有大量酸性物質,可溶性鹽類、氣溶膠顆粒物等特點,治理難度較大[7]。
本文通過兩個高爐沖渣乏汽冷凝減排項目實例的運行情況,介紹了沖渣乏汽空冷除濕減排+熱干空氣混兌消白工藝的一般流程,分享了關鍵設備選型中的一些注意事項,并根據從三套裝置運行數據,重點研究分析了乏汽冷凝工藝對顆粒物的減排作用。主要結論如下:
(1)高爐沖渣乏汽含有大量水分和酸性物質,易冷凝,氯離子含量高,易對金屬設備造成酸性腐蝕和氯離子腐蝕。
(2)以環(huán)境空氣做為冷源,采用空冷除濕減排+熱干空氣混兌消白工藝對沖渣乏汽進行處理,能有效降低污染物和消除視覺“白煙”,達標排放。
(3)冷凝作用對乏汽中的可凝結顆粒物減排效果明顯,達50%以上。不溶性顆粒物,主要是渣粒,由于粒徑較大,則主要是通過噴淋洗滌、過濾、碰撞、沉淀等作用捕集。