王 濤 謝春帥
(河鋼集團邯鋼公司煉鐵部,河北 邯鄲 056000)
燒結工藝以其優(yōu)良的資源適應性為鋼鐵企業(yè)帶來了顯著的經濟效益,但煙氣排放總量大,每生產一噸燒結礦約合3 000 m3煙氣,同時煙氣中含有大量的粉塵、二氧化硫、氮氧化物和二噁英等,給周圍環(huán)境帶來了巨大的威脅[1],控制燒結污染物排放刻不容緩。
2018年9月河北省發(fā)布《鋼鐵工業(yè)大氣污染物超低排放標準》,要求顆粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放限值分別為10mg/m3、35mg/m3和50mg/m3。燒結煙氣循環(huán)工藝以其不但可減少燒結廢氣和污染物排放量,而且能夠利用煙氣顯熱和潛熱(一氧化碳),降低燒結工序能耗而成為燒結生產過程節(jié)能減排的一種重要方式之一[2]。由于燒結過程對參與循環(huán)的煙氣性質有一定要求[3~4],所以測定各風箱煙氣性質,由煙氣性質決定參與循環(huán)的風箱十分必要。同時配套煙氣循環(huán)設備后,各種污染物的減排量鮮有報道。
以邯鋼2#400m2燒結機為測試對象,其分布46個風箱,分南北兩排,每排23個。在燒結機正常生產的情況下(以日產燒結礦12 000t為標準),研究了該燒結機各風箱煙氣溫度及氧氣、一氧化碳、二氧化硫和氮氧化物等濃度,作為建立煙氣循環(huán)系統的基礎數據。以河北省污染源自動監(jiān)控系統v3.0數據作為燒結煙氣性質的測試依據,開創(chuàng)了以連續(xù)測定煙氣性質求平均值代替取樣抽檢的先河,避免了數據偶然誤差,使數據更加接近工業(yè)生產。
由于燒結機不同風箱中煙氣具有參數復雜,變化大的特點,需要對各風箱煙氣中溫度、氧氣濃度、一氧化碳濃度、二氧化硫濃度、氮氧化物濃度等參數進行測量,分析各風箱煙氣參數特性,確定進行煙氣循環(huán)的風箱位置及個數。各風箱煙氣參數測定采用的是便攜式多功能煙氣分析儀,型號為ECOM-J2KN。測試方式為將檢測儀的探頭從煙道、風箱上的煙氣取氣孔、測溫孔上插入并抽氣分析。
大煙道氣體數據來自河北省污染源自動監(jiān)控系統v3.0數據平臺。實驗分為未開啟煙氣循環(huán)設備和開啟煙氣循環(huán)設備,測試時間分別為七天。數據平臺的數據為小時平均值。為統一標準,便于分析,將排放物濃度折算成基準氧含量(16%)時的濃度,計算方法見式(1),并把每天24小時數據取平均值,作為當天小時煙氣性質均值。
C1×(21-C2)/(21-C3)
(1)
式中 C1——某污染物濃度;C2——基準氧含量;C3——測試氧含量。
圖1 不同風箱煙氣溫度
燒結機各風箱煙氣溫度見圖1。1#~15#風箱溫度較低,在100℃以下,且趨勢平緩。在這個階段,上層料層燒結帶燃燒,下層料層脫水干燥,過濕帶逐步下移。16#~18#風箱處煙氣溫度穩(wěn)步上升,此處過濕層消失。到21#風箱和22#風箱處煙氣溫度增長到最高,燒結過程完成,到達燒結終點。
圖2 不同風箱煙氣O2、CO含量
圖2為不同風箱煙氣中O2和CO含量趨勢圖。從圖中可以看出,在1#~7#風箱煙氣中CO含量從0增加到20 068.75mg/m3。在這個過程中,隨著燒結過程的進行,燒結料層的透氣性下降,燃料的不完全燃燒造成CO增多。8#~15#風箱煙氣中CO含量穩(wěn)定在約17 000mg/m3。16#風箱以后,燒結料層透氣性逐漸改善,CO濃度降低。O2與CO的濃度關系密切,在CO濃度升高時,O2濃度下降,CO濃度降低時,O2濃度升高。
圖3為不同風箱煙氣中SO2和NOx含量趨勢圖。在燒結過程中產生的NOx主要為燃燒型,即燃料中含有的氮的化合物在燃燒過程中經熱分解和氧化產生的[5]。1#~7#風箱燃料燃燒速率的增加導致NOx含量增加,在8#~15#風箱,煙氣中NOx處在高濃度水平,主要是在這個過程中燃煤量穩(wěn)定,且單位時間內燃燒量大。在16#~23#,特別是19#~21#風箱NOx濃度迅速下降。在整個過程中,1#~16#風箱SO2濃度在500mg/m3以下,主要是產生的酸性SO2經過干燥預熱帶時,被碳酸鈣、氧化鈣和氧化鎂等物質吸收。當干燥預熱帶SO2達到飽和后,過剩的SO2進入過濕帶。17#~21#風箱處,過濕帶與干燥預熱帶消失,燃料燃燒和前期生產的不穩(wěn)定的含硫物質分解產生的SO2疊加,造成SO2濃度快速上升。
圖3 不同風箱SO2、NOx含量
通過對各風箱煙氣性質的分析,高溫煙氣主要集中在后部風箱,特別是20#及其后部風箱。利用燒結余熱是煙氣循環(huán)工藝的主要目標之一,加之后部風箱煙氣氧含量高,利于燒結過程。在不影響燒結礦質量的前提下,綜合煙氣循環(huán)設備的運行能力,要求循環(huán)煙氣溫度控制在150℃~250℃,氧氣含量約18%,此外對煙氣中的SO2和水分含量有一定要求[6~7]。
基于上述各風箱的煙氣性質及煙氣循環(huán)工藝的成功應用案例,對邯鋼2#400m2燒結機進行了大煙道廢氣循環(huán)燒結工藝改造。改造后的煙氣循環(huán)系統分為高溫段和低溫段。高溫段對應風箱20#~23#,低溫段對應風箱4#~8#。為應對生產波動,保障循環(huán)煙氣各項參數,各風箱獨立調節(jié),風箱煙氣既能進入循環(huán)風道,也能進入大煙道。高、低溫段煙氣進入循環(huán)煙道后,經多管除塵器、循環(huán)風機后到達燒結機料面的煙罩內。在實際運行過程中,循環(huán)煙氣溫度200℃~230℃,循環(huán)氧含量17%~18%。
圖4 煙氣小時排放量
圖4為煙氣循環(huán)設備開啟與關閉狀態(tài)下每天小時煙氣排放量。在煙氣循環(huán)設備關閉狀態(tài)下,煙氣小時排放量在140萬左右,最高時為144萬。在煙氣循環(huán)設備開啟狀態(tài)下,煙氣小時排放量降低到約110萬,平均每小時排放量為113萬,較未開啟煙氣循環(huán)系統情況下減排18.34%。40~60萬的循環(huán)風量,直接減少了末端燒結煙氣的處理量,達到了減排的目的。
圖5 煙氣中粉塵含量
如圖5所示,煙氣循環(huán)系統關閉與開啟狀態(tài)下燒結煙氣中粉塵含量。在煙氣循環(huán)系統關閉狀態(tài)下,煙氣中粉塵含量最小為37.78mg/m3,最大值為52.77mg/m3,平均43.3mg/m3。粉塵含量高,波動大。在煙氣循環(huán)系統開啟后,粉塵含量降低到37.3mg/m3,粉塵減排13.8%。循環(huán)的40~60萬風量在回到燒結料面前,經過多管旋風除塵器,除塵器的除塵效率在80%以上。在循環(huán)風經過燒結料層時,料層起到了過濾粉塵的作用,部分粉塵顆粒物又被料層吸收。據有關研究,燒結料層對燒結煙氣中PM10和PM2.5顆粒物的脫除率高達98.94%和89.65[8]。
圖6為煙氣循環(huán)系統關閉與開啟狀態(tài)下燒結煙氣中SO2濃度曲線圖。在煙氣循環(huán)關閉狀態(tài)下,燒結煙氣中SO2濃度在770mg/m3,煙氣循環(huán)系統開啟后,煙氣中SO2濃度均值為650mg/m3,在開啟后的第三天小時均值為850mg/m3,這是由于取料機在取料過程中取到雜料,導致燒結混合料中含硫化合物升高,實際SO2的濃度應該在650mg/m3以下。參與煙氣循環(huán)的氣體在經過高溫燒結礦層時,部分SO2與燒結礦中游離的氧化鈣反應,生成亞硫酸鈣和硫酸鈣;經過燃燒帶時,低含氧量的煙氣抑制了含硫化合物氧化,同時SO2分壓的升高,也阻礙了SO2的生成。
圖6 煙氣中SO2濃度
圖7 煙氣中NOx濃度
圖7為煙氣循環(huán)系統關閉與開啟狀態(tài)下,燒結煙氣中NOx濃度趨勢圖。從圖中分析可知,在煙氣循環(huán)系統關閉狀態(tài)下,燒結煙氣中NOx濃度在265.11mg/m3,而在煙氣循環(huán)系統開啟狀態(tài)下,NOx降低到220.56mg/m3,NOx減排16.80%。參與循環(huán)的煙氣較空氣相比,氧氣濃度低,一氧化碳和二氧化碳濃度高。在燒結過程中,低氧氣濃度抑制了反應(1)的進行。氧氣會占據炭的活性位點,減少炭與一氧化氮的反應,此外氧濃度的降低有利于還原反應。參與循環(huán)的CO2一部分與碳反應,進一步增加了煙氣中CO濃度,CO可以促進反應(2)的進行。在協同作用下,排放的NOx濃度降低。但循環(huán)煙氣過低的氧氣濃度,不利于燒結過程和燒結礦質量。
2O2+(-C)+(-CN)→CO+CO2+NO
(1)
CO+NO→CO2+1/2 N2
(2)
CO2+C→2CO
(3)
通過對燒結機各風箱煙氣溫度、O2、CO、SO2和NOx濃度測定與分析,確定了各風箱煙氣特性。高溫氣體主要集中在20#~23#風箱。隨著燃燒反應的進行,O2濃度降低,CO和NOx濃度升高。7#風箱后,穩(wěn)定的燃燒帶形成,O2濃度較低,CO和NOx處于高濃度狀態(tài)。在16#風箱后,O2濃度升高,CO和NOx濃度降低。在整個過程中,SO2由于受到預熱干燥層、過濕層中氧化鈣和氧化鎂等堿性物質的影響,燃燒生成量與排放量不同時,在17#風箱后SO2濃度迅速增加,從22#風箱處開始下降。
煙氣循環(huán)系統節(jié)能減排效果明顯。煙氣循環(huán)開啟較關閉狀態(tài)下,綜合煙氣量、粉塵、SO2和NOx等大氣污染物分別減排18.34%、13.78%、15.60%和16.80%。運用燒結煙氣循環(huán)技術,改變了以前僅用末端煙氣治理的單一模式,減輕了末端煙氣治理的巨大壓力。