李珺瑋 史國(guó)翠 邊新峰 朱 濤
(河鋼集團(tuán)灤縣司家營(yíng)鐵礦有限公司,河北 唐山 063700)
2016年10月末河鋼集團(tuán)礦業(yè)公司司家營(yíng)鐵礦開始利用其原生礦選別的部分流程加工某南非磷尾礦(簡(jiǎn)稱南非礦)。但由于原工藝流程的適應(yīng)性,導(dǎo)致最終精礦細(xì)度不足。精礦細(xì)度在60%~75%之間波動(dòng),不能達(dá)到足夠的單體解離度,最終影響精礦品位及臺(tái)時(shí)處理能力。
因此在2017年12月對(duì)原工藝流程進(jìn)行優(yōu)化改造,以便適應(yīng)南非礦選別要求,生產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期品位的精礦,并盡可能提高臺(tái)時(shí)處理量和精礦回收率。
對(duì)不同批次南非礦礦樣進(jìn)行多次取樣分析。表1為棒磨山鐵礦對(duì)港口堆存南非礦取樣送檢的商檢結(jié)果,表2、3分別為司家營(yíng)鐵礦對(duì)不同批次南非礦所做的鐵物相分析和粒級(jí)分析結(jié)果。
表1 南非礦商檢結(jié)果(%)
表2 鐵物相分析結(jié)果(%)
表3 原礦粒度分析結(jié)果(%)
三次取樣結(jié)果顯示:不同批次南非礦鐵品位相差不大,原礦粒度略有差別。由表1可見,原礦鐵品位較高,但有害雜質(zhì)磷含量較高,TiO2含量較高。由表2可見,磷尾礦中鐵礦物主要為磁鐵礦,此外僅含有少量硫酸鐵,未檢出弱磁性赤褐鐵。因此考慮單一磁選工藝能夠滿足選別要求。從表3粒度分析結(jié)果看,各粒級(jí)品位都不足60%,且-1mm以下各粒級(jí)品位接近,因此南非礦需整體入磨,磨前預(yù)選意義不大。
對(duì)南非礦磨礦后進(jìn)行了弱磁選試驗(yàn),設(shè)備采用XCRS-74型鼓形濕法弱磁選機(jī),粗選場(chǎng)強(qiáng)約1 100 Oe,精選場(chǎng)強(qiáng)約1 000 Oe,磁選結(jié)果見表4。
從表4所示的弱磁選結(jié)果來看,在磨礦細(xì)度(-0.074mm)67.2%到88.0%之間,一段磁選精礦品位變化不大,都在62.5%左右,細(xì)度(-0.074mm)93%時(shí)精礦品位才到63.97%,經(jīng)過二次精選精礦品位提高不足1%。通過磨礦磁選試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),該礦粉中含有TiO2,精礦指標(biāo)無(wú)法提高至65%以上,建議不用細(xì)磨,將精礦品位提高至62 %即可。
表4 磨礦產(chǎn)品弱磁選試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果,確定對(duì)南非礦進(jìn)行磨礦-磁選作業(yè)方案,并且采用原有原生礦選別流程設(shè)備加工南非礦。
南非礦加工初期,直接套用原有的原生礦選別工藝部分流程。采用一磨(高頻篩閉路分級(jí))-一磁-二磨(旋流器閉路分級(jí))-二磁-三磁流程,過濾前使用磁選機(jī)脫水。流程工藝簡(jiǎn)單,但始終難以滿足生產(chǎn)需求。精礦品位平均為62.32%,甚至常常達(dá)不到62%,日平均產(chǎn)量?jī)H2 719.21t。
為達(dá)到預(yù)期生產(chǎn)目標(biāo),充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備潛能,對(duì)試生產(chǎn)初期發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了逐項(xiàng)分析及改造。首先,根據(jù)了解,旋流器存在反富集作用。一磁產(chǎn)品中的部分貧連生體未經(jīng)二磨解離直接隨旋流器溢流進(jìn)入二磁-三磁選別流程,是造成精礦解離度不足的主要原因。此外,生產(chǎn)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),高頻篩給礦的磁團(tuán)聚現(xiàn)象對(duì)篩分效率的影響也很大。還有,試生產(chǎn)中未采用原生礦精選的淘洗機(jī)。但根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)[1]:淘洗機(jī)在選別桶內(nèi)實(shí)現(xiàn)“磁懸浮”選礦,實(shí)際上就是在上升水流作用下懸浮體內(nèi)的沉降由原來以團(tuán)聚為主的沉降變?yōu)橐源沛湠橹鞯某两?。因此在南非礦選別流程最后增加淘洗機(jī)精選必將適當(dāng)提高精礦品位。不過淘洗機(jī)溢流濃度低,水量大,南非礦流程較短,直接返回對(duì)整體流程影響較大,如果直接拋尾,金屬量損失又過大,需要單獨(dú)考慮。最后,南非礦作為選磷尾礦,堆放時(shí)間較長(zhǎng),碎石、苫布等垃圾夾雜較多。入選前如果不經(jīng)過除渣對(duì)后續(xù)流程穩(wěn)定影響也不小。
以上這些都是在南非礦加工初期遇到的問題。在隨后的流程優(yōu)化過程中,經(jīng)過一系列改造工作一一化解。
——將一磨(高頻篩閉路分級(jí))與二磨(旋流器閉路分級(jí))對(duì)調(diào)。利用高頻振篩對(duì)最終細(xì)度把關(guān)。避免了旋流器反富集對(duì)最終精礦解離度的直接影響。
——在篩分前增加脫磁器,減少磁團(tuán)聚,提高篩分效率。效果見表5~8。
表5 2#疊層篩開脫磁器首次試驗(yàn)效果(%)
表6 2#疊層篩關(guān)脫磁器首次試驗(yàn)效果(%)
表7 2#疊層篩開脫磁器重復(fù)試驗(yàn)效果(%)
表8 2#疊層篩關(guān)脫磁器重復(fù)試驗(yàn)效果(%)
由表5、6、7、8可得,脫磁器開啟后,2#疊層篩篩分效率升高明顯,篩上產(chǎn)率降低,循環(huán)量減少。
——在原有四磁后增加淘洗機(jī)選別工序,淘洗機(jī)選別效果如表9所示。
表9 淘洗機(jī)選別效果(%)
從表9可見,淘洗機(jī)選別效果較好,品位提升幅度約為2%,這也與其他幾次取樣結(jié)果接近。
——在流程中增加打撈機(jī)回收工序,對(duì)一磁尾、三磁尾礦和淘機(jī)尾礦整體回收。對(duì)三磁尾礦和淘洗機(jī)溢流也進(jìn)行了取樣分析,結(jié)果見表10。
表10 三磁尾礦和淘洗機(jī)溢流品位(%)
可見淘洗機(jī)溢流與四磁尾礦濃度都極低,但品位卻較高,既不能直接返回前序流程,也不能簡(jiǎn)單拋尾。
因此,在流程中增加打撈機(jī)回收工序,對(duì)一磁尾、三磁尾礦和淘機(jī)尾礦整體回收。打撈機(jī)精礦返回二磨,尾礦直接拋尾。
從后期取樣結(jié)果來看,打撈機(jī)尾礦穩(wěn)定在11%以下,全流程尾礦維持在約8%,整體金屬量損失不大。
——隨著三磁和淘洗機(jī)尾礦的回收返回,二磨前濃縮磁選給礦量增加,暴露出濃縮磁選能力不足的問題。因此在濃縮磁選前增加濃縮旋流器,沉砂直接進(jìn)球磨,溢流再過濃縮磁選機(jī)。有效避免了濃縮磁選超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的問題。
——在原礦造漿槽后增加振動(dòng)篩,避免垃圾雜物進(jìn)入流程。改造后,流程見圖1。
圖1 司家營(yíng)鐵礦南非礦工藝流程圖
對(duì)試生產(chǎn)工藝流程改造后,效果顯著。改造后,日均品位由62.32%提升至62.72%,提升0.4%。產(chǎn)量由日均2 719.21t提升至2 969.15t,每日增產(chǎn)249.94t。拉高了整個(gè)加工過程的利潤(rùn)。從2016年10月~2017年11月整個(gè)南非礦加工生產(chǎn)過程中,創(chuàng)效約2 000萬(wàn)。
此次改造不僅緩解了采場(chǎng)的供礦壓力,避免了因供礦不足造成的停產(chǎn),還在未添置新設(shè)備的情況下利用原流程優(yōu)化取得了理想的技經(jīng)指標(biāo),創(chuàng)造了可觀的效益。