羅付秋 龍運昆
摘 要:本文主要通過對汽車輔助拉手不回位問題進行分析,提升感知質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:輔助拉手;車身;頂襯;尺寸鏈
1 引言
汽車的性能及藝術(shù)性對品牌的表現(xiàn)有著重大的影響,外觀與內(nèi)飾作為藝術(shù)表現(xiàn)的載體,不但要滿足功能、安全、可靠性等傳統(tǒng)質(zhì)量指標,還有具備感知質(zhì)量,按照人機工程設(shè)計,滿足用戶的五官感受。
汽車頂襯輔助拉手,是在車輛行駛時,為保證乘員身體平衡而設(shè)置的抓緊裝置。輔助拉手不回位,會顯著影響輔助拉手的使用及內(nèi)飾的感知質(zhì)量。為解決這個問題,我們需要對相關(guān)零件及車身進行調(diào)查,確認問題點,有針對性的采取措施,進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提高整車的感知質(zhì)量,從而超越用戶期望。
2 質(zhì)量問題介紹
質(zhì)量檢測站反饋:2016年8月,某車型出現(xiàn)輔助拉手不回位或回位不全問題,故障表現(xiàn)為拉手往下拉再放開后在半空中卡滯,不能回復(fù)到與頂襯貼合狀態(tài),如圖1。
9月上旬對進行故障統(tǒng)計,如圖2, PPH值最高達24.31。
3 現(xiàn)場問題調(diào)查
對100臺車輛故障部位進行統(tǒng)計,結(jié)果如圖3,分析得出:右前拉手不回位是主要癥結(jié)。
4 問題原因分析
右前拉手不回位機理為:拉手兩安裝支架間距變小,導(dǎo)致拉手與兩個底座內(nèi)側(cè)接觸并相互擠壓,從而阻止拉手正常回位。反之,若間距變大,則在底座外側(cè)發(fā)生擠壓,同樣難以回位,如圖4。
運用魚骨圖對故障癥結(jié)進行深入分析、分組討論,共找到了4個末端因素,如圖5:1、員工裝配不當;2、車身上拉手安裝孔不合;3、拉手尺寸不合;4、尺寸鏈設(shè)計不合理。
5要因確認
5.1 要因確認一:員工裝配不當
查看右前輔助拉手裝配,員工先將輔助拉手對準固定孔,然后用2.5N·m(上緊扭力要求為2.5±0.5N·m)的電池槍依次打緊,螺栓與車身頂襯貼合,無松動,輔助拉手可自由活動,正?;匚?。員工裝配不當為非要因。
5.2 要因確認二:車身上拉手安裝孔不合
查看拉手車身安裝孔三坐標數(shù)據(jù),如圖6,前安裝支架孔位#4后偏約1.0mm,后安裝支架孔位#5前偏約1.3mm,兩安裝孔距偏小約2.3mm,造成拉手與兩個安裝支座內(nèi)側(cè)接觸并相互擠壓,從而阻止拉手正常回位。車身上拉手安裝孔不合為要因。
5.3 要因確認三:拉手尺寸不合
測量導(dǎo)柱、螺紋規(guī)格、安裝中心孔距、厚度和寬度尺寸(表1),均在合格范圍內(nèi)。拉手尺寸不合為非要因(圖7)。
5.4 要因確認四:尺寸鏈設(shè)計不合理
后排拉手兩個安裝支架焊接在同一內(nèi)板上,不回位問題故障率很低。而右前輔助拉手兩個安裝支架分別焊在A柱內(nèi)板與B柱內(nèi)板上(圖8),焊接時兩支架的相對位置度難以保證,且拉手與底座間隙小,(圖9)拉手容差能力弱,容易產(chǎn)生干涉。
6 制定解決措施
7 實施
1.右B柱內(nèi)板上拉手安裝支架往X+方向調(diào)1.5mm,如圖10。
2.修模調(diào)整拉手圓角過渡尺寸,如圖11。
8 效果檢查
8.1 B柱內(nèi)板拉手安裝往X+方向調(diào)1.5mm后,三坐標數(shù)據(jù)在合格范圍內(nèi)(圖12)。
8.2 上檢具檢測,在孔距152.6mm(比標準孔距要求小2mm)檢測帶上,調(diào)整后拉手可正?;匚?,不存在卡滯現(xiàn)象,如圖13。
8.3 對策實施后對12月上旬拉手不回位故障率進行跟蹤,如圖14,10天內(nèi)PPH值范圍為:0.52~3.32,問題得到有效改善。
9 結(jié)束語
通過對該車型輔助拉手不回位情況進行分析,建議在新車型的開發(fā)設(shè)計和制造過程中,優(yōu)化拉手結(jié)構(gòu),增大容差能力,提升產(chǎn)品質(zhì)量。