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        PSA裝置運行中存在的問題及解決對策

        2020-04-10 10:54:30
        煉油與化工 2020年1期
        關(guān)鍵詞:干氣程控真空泵

        陳 雷

        (中國石油哈爾濱石化分公司,黑龍江哈爾濱150056)

        哈爾濱石化分公司的20000 m3/h PSA 裝置由變壓吸附提氫、解吸氣緩沖系統(tǒng)及產(chǎn)品脫氧精制系統(tǒng)組成。裝置的建設(shè)規(guī)模為處理催化裂化干氣20000 m3/h,裝置負荷范圍:60%~120%(12000~24000 m3/h)。由于原料不足,設(shè)備按10000 m3/h負荷設(shè)計,年運行8000 h。該裝置自2001年建成后一直沒有開工,2010年委托四川天一科技股份有限公司基于原料實際情況對裝置設(shè)備進行必要改造、完善設(shè)計,恢復(fù)PSA 裝置運行。該裝置于2011年8月4 日一次開車成功,主要生產(chǎn)氫氣,副產(chǎn)品為解吸氣[1]。

        1 工業(yè)裝置

        1.1 原材料

        PSA裝置變壓吸附技術(shù)是以吸附劑(多孔固體物質(zhì))內(nèi)部表面對氣體分子的物理吸附為基礎(chǔ),利用吸附劑在相同壓力下易吸附高沸點組分、不易吸附低沸點組分和高壓下吸附量增加(吸附組分)、減壓下吸附量減少(解吸組分)的特性。將原料氣在高壓下通過吸附劑床層,相對于氫的高沸點雜質(zhì)組分被選擇性吸附,低沸點組分的氫不易吸附而通過吸附劑床層,達到氫和雜質(zhì)組分的分離。然后在減壓下解吸被吸附的雜質(zhì)組分使吸附劑獲得再生,再次進行吸附分離雜質(zhì)。這種高壓力下吸附雜質(zhì)提純氫氣、減壓下解吸雜質(zhì)使吸附劑再生的循環(huán)便是變壓吸附過程[2]。

        1.2 工藝流程

        原料氣在0.80 MPa、45 ℃下進入該裝置,在冷卻器中冷卻到-30 ℃后,通過氣液分離混合器除去液態(tài)物質(zhì)后經(jīng)流量控制進入由8 個吸附器組成的變壓吸附系統(tǒng)。系統(tǒng)采用8-2-3/VP工藝運行時序,系統(tǒng)內(nèi)始終有2個吸附器從其下部(入口端)進入原料氣,吸附器內(nèi)裝填有吸附劑,氣體自下而上通過吸附床,雜質(zhì)組份被吸附劑選擇性吸附,未被吸附的半產(chǎn)品氫氣從吸附器上部(出口端)流出,經(jīng)加熱器達到80 ℃。催化除氧和冷卻分離除去冷凝液后,經(jīng)產(chǎn)品緩沖罐送往氫氣增壓機使氫氣在2.0 MPa下輸出界區(qū)。變壓吸附系統(tǒng)排出的解吸氣來自某吸附器的逆放和抽空步驟。在逆放步驟開始壓力較高部分的解吸氣先進入1 臺解吸氣緩沖罐,再經(jīng)調(diào)節(jié)降壓與逆放壓力較低的解吸氣、以及在抽空步驟由真空泵機組抽吸出的解吸氣一起通過另外3 臺并列的解吸氣混合罐,經(jīng)過壓縮達到0.8 MPa后,進入廠區(qū)燃料管網(wǎng)[3]。

        2 存在的問題及解決措施

        2.1 精制干氣雜質(zhì)超標(biāo)

        2018年8~9月,由于雙脫裝置出現(xiàn)波動,造成精制干氣中硫化氫含量經(jīng)常發(fā)生波動。進而解吸氣中硫化氫含量增高,由于解吸氣作為全廠加熱爐耗用高壓瓦斯的重要來源,造成了連續(xù)重整裝置落地省煤器管束、加氫裂化瓦斯加熱器管束均發(fā)生泄漏,見圖1,2。

        圖1 連續(xù)重整裝置落地式省煤器泄漏

        圖2 加氫裂化裝置瓦斯加熱器泄漏

        根據(jù)以上原因雙脫裝置采取6項措施:

        (1)預(yù)先提高干氣脫硫塔液氣比,平穩(wěn)胺液再生負荷。

        (3)投運三級過濾流程,過濾系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)與漂浮物。

        (4)建議公司協(xié)調(diào)質(zhì)檢計量部增加貧胺液分析,爭取2 次/月增加到4 次/月,掌握真實數(shù)據(jù),為操作提供數(shù)據(jù)支持。

        (5)建議公司開展胺液在線凈化工作,通過在線凈化,提升胺液品質(zhì),重點是降低胺液中的熱穩(wěn)鹽含量,為各個用胺裝置創(chuàng)造條件。

        (6)建議公司在汽油加氫富胺液返回流程上增加過濾器,過濾在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類雜質(zhì)與粉末。

        上游雙脫裝置通過調(diào)整后,PSA精制干氣中硫化氫含量滿足了工藝條件。

        2.2 程控閥故障頻率高

        程控閥是PSA 裝置的關(guān)鍵設(shè)備,閥門出現(xiàn)內(nèi)漏會降低PSA 裝置的產(chǎn)品回收率,閥門外漏會造成氣體燃燒甚至爆炸的危害。PSA 裝置的特點決定了程控閥動作頻繁,1只程控閥每年動作接近10萬次,閥門還要受到氣流來回的強烈沖刷。哈爾濱石化分公司PSA 裝置程控閥為天科股份“第二代”程控閥,在使用過程中主要存在冬季-30 ℃低氣溫條件下程控閥打開、關(guān)閉延時造成均壓不徹底,以及頻繁出現(xiàn)外漏造成裝置切塔及停工處理。

        采取3項措施:

        (1)對KV-501/1-8、KV-503/1-8、KV-507/1-8、KV-512/A-B、KV-513/A-B,共計28 個程控按照就近原則配置10 組電伴熱,解決了以上程控閥在冬季啟閉延時的問題。

        (2)加強程控閥回訊管理,一旦發(fā)生回訊異常,及時維修,為裝置分析、解決生產(chǎn)問題起到了快速、準(zhǔn)確的支持[4]。

        現(xiàn)在,我們住進了樓房,獨輪車也失去應(yīng)有的風(fēng)光。可父親舍不得把它處理掉,還收藏在樓下車庫的一角。每過兩三個月,父親就去把車子擦一遍,車軸里還上點油,然后望著它,摸摸它,還自言自語地說著什么。

        (3)對裝置開關(guān)次數(shù)頻繁的程控閥進行升級換代,天科股份“第六代”高效能氣動程控截止閥,保證了開關(guān)速度≤2 s,易損件使用壽命達到6 a 以上,與裝置檢維修周期同步的目的,滿足裝置生產(chǎn)需求。

        2.3 壓縮機負荷不夠

        PSA 裝置的建設(shè)規(guī)模為處理催化裂化干氣量20000 m3/h,負荷范圍:60%~120%。由于原料不足,動力設(shè)備按10000 m3/h負荷設(shè)計。

        哈石化公司自2013年900 kt/a汽油加氫裝置、2014年1000 kt/a 柴油加氫裝置陸續(xù)開工,酸性氣量變大,PSA 裝置解吸氣壓縮機、氫氣壓縮機運行負荷不夠。當(dāng)原料壓力升高時,在原料壓力高于瓦斯管網(wǎng)壓力時,可通過原料壓力調(diào)節(jié)閥PV501將部分氣體轉(zhuǎn)入瓦斯管網(wǎng),這樣就造成精制干氣中的氫氣直接當(dāng)加熱爐瓦斯燒掉,浪費了氫資源。

        針對設(shè)備瓶頸,結(jié)合現(xiàn)有管網(wǎng)流程,采取PSA氫氣壓縮機入口增設(shè)1 條至柴油加氫裝置膜分離的氫氣管線,以減少PSA 氫氣壓縮機負荷,實現(xiàn)了加工量及產(chǎn)氫量最大化的目的。并且PSA 裝置原先需要運轉(zhuǎn)兩臺氫氣壓縮機,優(yōu)化后只需運轉(zhuǎn)1臺氫氣壓縮機即可,能耗有較大幅度的下降,見表1。

        表1 PSA氫氣流程優(yōu)化前、后能耗對比

        2.4 真空泵噪音大

        水環(huán)真空泵作為PSA 裝置抽真空的重要設(shè)備,直接影響氫氣的品質(zhì)及吸附劑的使用壽命。PSA 裝置原設(shè)計采用的是2BE1403-0BG3 型號水環(huán)真空泵,由于該泵型號比較陳舊,在實際運行中經(jīng)常發(fā)生密封面泄露,給機泵維修和裝置安全運行帶來非常大的壓力和考驗,結(jié)合PSA 裝置大修,委托東北煉化錦州設(shè)計院對真空泵進行改造。采用山東淄博真空設(shè)備廠有限公司的2BE3520-340液環(huán)真空泵。

        真空泵項目改造后,真空泵數(shù)量由原來的6臺泵減少至3 臺泵,分別為P501/A、B、C,入口程控閥分別為KV514/1、2、3、4,單雙系中間聯(lián)通線程控閥為KV511,P501/A入口通過程控閥KV514/1接入雙系,P501/C 入口通過程控閥KV514/4 接入單系,P501/ B 入口通過程控閥KV514/2 接入雙系,通過程控閥KV514/3 接入單系。因此正常生產(chǎn)時單系運行P501/C,雙系運行P501/A,當(dāng)單系泵P501/C 出現(xiàn)故障時,則打開KV514/3,運行P501/B,當(dāng)雙系泵P501/A出現(xiàn)故障時,則打開KV514/2,運行P501/B。當(dāng)真空泵3臺中有2臺都損壞時則需要切為7塔運行,打開KV511。

        由于真空泵、程控閥數(shù)量減少,PSA 泵房內(nèi)噪音大的問題得到解決。

        2.5 停工不放火炬

        PSA裝置正常停工的基本順序為切進料,停程序,停真空泵、壓縮機,將PSA 切出系統(tǒng)、泄壓。但是在實際操作中將程序由“AUTO”改為“MAN”后所有程控閥聯(lián)鎖全部關(guān)閉,停運解吸氣壓縮機后,將造成大部分精制干氣被截留在吸附塔內(nèi),系統(tǒng)低壓系統(tǒng)壓力大幅增加。

        在對PSA 裝置停工步驟仔細研究后,優(yōu)化停工步驟,在裝置停程序后,手動將吸附塔至解吸氣緩沖罐相關(guān)程控閥打開,利用解吸氣壓縮機將吸附塔內(nèi)的瓦斯可以壓入到高壓瓦斯管網(wǎng)內(nèi),減輕了后續(xù)裝置泄壓至低壓瓦斯系統(tǒng)的壓力[5]。

        3 結(jié)束語

        (1)加強雙脫裝置操作,嚴(yán)格控制精制干氣中H2S含量消除了對下游設(shè)備的腐蝕。

        (2)對重點程控閥增加電伴熱和更換新型程控閥減少了PSA裝置波動以及泄漏。

        (3)PSA 產(chǎn)品氫氣配至膜分離流程解決了氫氣壓縮機負荷不夠的難題。

        (4)PSA 裝置更換新型真空泵解決了泵房噪音大的問題。

        (5)優(yōu)化停工操作,最大化降低吹掃泄壓量,減少了吹掃氣放火炬。

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