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        壓縮機(jī)停機(jī)后干氣密封損壞原因分析及對(duì)策

        2020-04-07 08:12:32張錫德陳小龍
        流體機(jī)械 2020年2期
        關(guān)鍵詞:增壓泵干氣密封圈

        張錫德,陳 偉,陳小龍

        (中石油塔里木石化分公司,新疆庫爾勒 841000)

        0 引言

        塔里木石化分公司年產(chǎn)450 kt合成氨/800 kt尿素的大化肥裝置,合成氣壓縮機(jī)是雙缸離心壓縮機(jī),汽輪機(jī)布置在高低壓缸中間,機(jī)組整體為進(jìn)口設(shè)備,壓縮機(jī)軸封采用串聯(lián)式干氣密封,機(jī)組為氨合成塔提高氫氣和氮?dú)狻?/p>

        2017年12月1日因冬季天然氣短缺化肥裝置按計(jì)劃進(jìn)行停工,合成氣壓縮機(jī)于12月1日停機(jī),在機(jī)組停機(jī)時(shí)首先開啟高、低壓增壓泵,投入干氣密封運(yùn)行,因低壓2臺(tái)增壓泵損壞,低壓缸增壓單元未運(yùn)行,在停機(jī)過程中低壓缸兩側(cè)干氣密封運(yùn)行正常,機(jī)組停車后盤車器立即投入運(yùn)行,因汽輪機(jī)軸封密封蒸汽一直投用,汽輪機(jī)缸體溫度較高,機(jī)組進(jìn)行了長時(shí)間盤車,當(dāng)盤車器停運(yùn)后,低壓缸兩側(cè)干氣密封一級(jí)密封泄漏量突然增大,達(dá)到報(bào)警值,經(jīng)確認(rèn)干氣密封已損壞,隨后對(duì)密封進(jìn)行了更換處理,在拆出密封時(shí),發(fā)現(xiàn)表面有大量的黑色顆粒及粉末,據(jù)此對(duì)高壓缸干氣密封同樣進(jìn)行了更換,同時(shí)將換下密封送天津某廠商進(jìn)行修理,拆檢發(fā)現(xiàn)低壓缸干氣密封動(dòng)靜環(huán)嚴(yán)重磨損,滑移直徑處密封圈損壞,高壓缸密封也存在不同情況磨損。

        1 低壓缸干氣密封

        壓縮機(jī)低壓缸型號(hào)為5V-8B,2段壓縮,轉(zhuǎn)子軸上安裝8個(gè)葉輪,4個(gè)葉輪為一組,構(gòu)成了壓縮機(jī)第一二段壓縮,第1組葉輪與第2組葉輪方向布置相反,軸向力抵消,未設(shè)平衡管,每級(jí)入口在轉(zhuǎn)子軸兩端,兩端干氣密封一級(jí)密封氣壓力分別設(shè)置各自參考?xì)狻?/p>

        干氣密封系統(tǒng)由一二級(jí)密封氣系統(tǒng)、隔離氣系統(tǒng)、一二級(jí)密封泄漏放空系統(tǒng)、潤滑油煙氣放空系統(tǒng)及增壓單元等組成如圖1所示。干氣密封核心部件為動(dòng)環(huán)和靜環(huán),在動(dòng)環(huán)密封面上刻有雙向燕尾形槽,形成密封氣膜[1]。

        圖1 低壓缸干氣密封控制和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

        1.1 干氣密封結(jié)構(gòu)

        壓縮機(jī)干氣密封采用某公司的高壓干氣密封28XPBD結(jié)構(gòu),布置形式為帶中間迷宮的兩級(jí)串聯(lián)式結(jié)構(gòu),2套密封按相同方向相連而成如圖2所示,第一級(jí)密封為主密封,承擔(dān)大部分負(fù)荷,第二級(jí)為備用密封,承受小部分負(fù)荷[2]。

        圖2 兩級(jí)串聯(lián)式密封結(jié)構(gòu)

        1.2 一級(jí)密封氣系統(tǒng)

        1.2.1 啟機(jī)中一級(jí)密封流程

        壓縮機(jī)啟機(jī)前,打開氮?dú)忾y,氮?dú)鈮毫?.6 MPa(g),溫度為25 ℃,氮?dú)饨?jīng)過過濾器、氣動(dòng)調(diào)壓閥,進(jìn)入低壓缸兩側(cè)一級(jí)密封腔,氮?dú)鈱?duì)低壓缸內(nèi)的工藝氣體進(jìn)行阻隔,當(dāng)?shù)蛪焊變?nèi)壓力上升至0.4 MPa(g)時(shí),打開增壓泵驅(qū)動(dòng)空氣閥,空氣壓力為0.4 MPa(g),啟動(dòng)2臺(tái)增壓泵,增壓泵工藝介質(zhì)為低壓缸二段出口氣如圖3所示,干氣密封一級(jí)密封建立后,依次用氮?dú)?、工藝氣?duì)低壓缸進(jìn)行置換及系統(tǒng)均壓,分析合格,啟動(dòng)機(jī)組,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速升至最低工作轉(zhuǎn)速8 333 r/min時(shí),停增壓泵[3]。

        圖3 低壓缸增壓單元流程

        1.2.2 運(yùn)行中一級(jí)密封流程

        正常運(yùn)行時(shí),低壓缸一級(jí)密封氣為壓縮機(jī)二級(jí)出口氫氮?dú)猓瑲怏w壓力為8.65 MPa(g),溫度為98 ℃,氣體經(jīng)過濾器 (精度3 μm)后,分兩路通過氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,然后參照壓縮機(jī)一二級(jí)入口壓力分別進(jìn)行壓差調(diào)節(jié),進(jìn)入低壓缸兩側(cè)干氣密封一級(jí)密封腔,密封腔內(nèi)大部分氣體通過軸端迷宮密封進(jìn)入壓縮機(jī)腔內(nèi),僅有少部分氣體通過一級(jí)密封動(dòng)靜環(huán)密封面進(jìn)入一級(jí)密封放空火炬管網(wǎng)[4]。

        1.2.3 停機(jī)中一級(jí)密封流程

        機(jī)組停機(jī)前,開啟增壓泵,低壓缸二級(jí)出口工藝氣經(jīng)增壓泵增壓后,被送入低壓缸兩側(cè)一級(jí)密封腔,當(dāng)機(jī)組完全停下來時(shí),對(duì)壓縮機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行泄壓,當(dāng)系統(tǒng)壓力小于系統(tǒng)氮?dú)鈮毫r(shí),停增壓泵,氮?dú)庾詣?dòng)切入到一級(jí)密封氣系統(tǒng)[5]。

        1.3 二級(jí)密封氣系統(tǒng)

        來自系統(tǒng)氮?dú)?,壓力?.6 MPa(g),溫度為25 ℃,經(jīng)過濾器(精度3 μm)后分成兩部分:低壓缸干氣密封的二級(jí)密封氣和低壓缸干氣密封的隔離氣。

        氮?dú)馔ㄟ^過濾器后,經(jīng)過氣動(dòng)調(diào)壓閥調(diào)壓,進(jìn)入低壓缸兩側(cè)二級(jí)密封腔,其中大部分氮?dú)饨?jīng)過中間密封梳齒進(jìn)入一級(jí)密封泄漏氣管道中,其功能是阻擋一級(jí)密封泄漏氫氮?dú)膺M(jìn)入二級(jí)密封,僅有少部分氮?dú)馔ㄟ^二級(jí)密封動(dòng)靜環(huán)端面,進(jìn)入二級(jí)密封泄漏管中,在現(xiàn)場(chǎng)高點(diǎn)放空[6]。

        1.4 隔離密封氣系統(tǒng)

        來自過濾器及調(diào)壓閥的氮?dú)?,通過節(jié)流孔板降壓至390 kPa(g),進(jìn)入低壓缸兩側(cè)迷宮密封腔,其壓力稍高于軸承箱油壓,其中部分氮?dú)馔ㄟ^內(nèi)側(cè)梳齒進(jìn)入二級(jí)密封泄漏管道,另一部分氮?dú)馔ㄟ^外側(cè)梳齒進(jìn)入軸承潤滑油煙氣放空管道,隔離氮?dú)夤δ苁亲柚節(jié)櫥瓦M(jìn)入干氣密封[7]。

        1.5 放空氣控制系統(tǒng)

        通過低壓缸干氣密封一級(jí)密封泄漏的少量氫氮?dú)猓c來自二級(jí)密封的大部分氮?dú)饣旌?,被排放到火炬管網(wǎng),最終燃燒放空,二級(jí)密封的泄漏氮?dú)馀c來自內(nèi)側(cè)梳齒的隔離氮?dú)膺M(jìn)行混合,在現(xiàn)場(chǎng)高點(diǎn)放空 ,通過外側(cè)梳齒的隔離氮?dú)馀c軸承潤滑油的揮發(fā)煙氣進(jìn)行混合,在現(xiàn)場(chǎng)放空[8]。

        流量監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置安裝在一級(jí)密封泄漏氣管道上,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)干氣密封運(yùn)行狀況,當(dāng)泄漏流量超標(biāo)時(shí),發(fā)出報(bào)警信號(hào)。

        2 干氣密封故障原因分析

        2.1 干氣密封異常情況

        2017年12月1日化肥裝置因冬季天然氣短缺而停車,合成氣壓縮機(jī)于12月1日17點(diǎn)停機(jī),因低壓缸2臺(tái)增壓泵損壞,在停機(jī)時(shí)低壓缸增壓單元未投運(yùn),機(jī)組停車后對(duì)壓縮機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行泄壓,當(dāng)?shù)蛪焊紫到y(tǒng)壓力降至0.4 MPa以下時(shí),氮?dú)馔度氲揭患?jí)密封氣系統(tǒng)中。

        壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子靜止后,為防止汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子軸因熱而產(chǎn)生彎曲,立即啟動(dòng)盤車器對(duì)機(jī)組進(jìn)行盤車,因汽輪機(jī)軸封密封蒸汽一直投用,汽輪機(jī)缸體溫度一直未降至85 ℃以下,導(dǎo)致盤車器過長時(shí)間運(yùn)行,在盤車過程中干氣密封未出現(xiàn)明顯的異常,12月4日11點(diǎn)12分根據(jù)汽輪機(jī)缸體溫度情況停盤車器,此時(shí)低壓缸干氣密封出現(xiàn)了異常,缸體兩側(cè)一級(jí)密封氣泄漏量增大,從18.7增大到41.7 Nm3/h,已超過報(bào)警值,為進(jìn)一步確認(rèn)干氣密封泄漏情況,將低壓缸兩側(cè)一級(jí)密封泄漏出口管線法蘭拆開,管線中有較大泄漏氣體,確認(rèn)低壓缸兩側(cè)干氣密封已出現(xiàn)了故障。

        2.2 原因分析

        異常出現(xiàn)后,將干氣密封運(yùn)行參數(shù)從ITCC及DCS中調(diào)出進(jìn)行分析,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查情況總結(jié)如下:

        (1)在機(jī)組運(yùn)行時(shí)壓縮機(jī)低壓缸干氣密封各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行正常。

        (2)在機(jī)組停車時(shí)低壓缸兩側(cè)干氣密封在115 min內(nèi)無一級(jí)密封氣壓差。

        (3)12月2日在6 h內(nèi),低壓缸兩側(cè)干氣密封多次出現(xiàn)一級(jí)密封氣壓差過小。

        (4)12月3日在10 h內(nèi),低壓缸兩側(cè)干氣密封多次出現(xiàn)一級(jí)密封氣無壓差。

        (5)汽輪機(jī)軸封密封氣于12月4日8點(diǎn)21分停運(yùn),之前一直投用。

        (6)在盤車階段兩側(cè)干氣密封泄漏流量基本正常,其泄漏量指標(biāo)均在指標(biāo)范圍內(nèi)。

        (7)在盤車階段低壓缸非聯(lián)軸器側(cè)干氣密封一級(jí)密封泄漏量逐漸增大,但未超標(biāo)。

        (8)機(jī)組停機(jī)后,壓縮機(jī)干氣密封一、二級(jí)密封氣未停,其氣源為系統(tǒng)氮?dú)狻?/p>

        (9)在停機(jī)階段因增壓泵故障,低壓缸干氣密封增壓單元無法投用。

        (10)機(jī)組停車后盤車器運(yùn)行長達(dá)67 h,停運(yùn)后干氣密封一級(jí)泄漏量劇增。

        (11)機(jī)組盤車器為渦輪蝸桿連續(xù)盤車裝置,其盤車轉(zhuǎn)速為18.4 r/min。

        (12)壓縮機(jī)停車后低壓缸系統(tǒng)壓力從3.84 MPa泄壓至0.42 MPa用時(shí)85 min。

        (13)拆卸低壓缸兩側(cè)一二級(jí)密封泄漏氣管線法蘭,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)一級(jí)泄漏氣管線泄漏很大,二級(jí)密封泄漏氣管線微漏。

        (14)拆出干氣密封,其外筒表面粘著大量黑色顆粒及粉末。

        可以確認(rèn)低壓缸兩側(cè)一級(jí)密封已故障而產(chǎn)生泄漏,須對(duì)低壓缸干氣密封進(jìn)行更換處理。

        對(duì)干氣密封結(jié)構(gòu)分析,一級(jí)密封泄漏有4個(gè)通道[9],如圖 4 所示。

        圖4 干氣密封泄漏通道

        拆出干氣密封外筒發(fā)現(xiàn)其表面粘著大量黑色顆粒及粉末,可以確認(rèn)干氣密封已被污染,催化劑粉塵和顆粒已進(jìn)入了干氣密封內(nèi)部,同時(shí)動(dòng)靜環(huán)已磨損。

        為進(jìn)一步確認(rèn)損壞部位,將干氣密封送往天津?qū)I(yè)廠進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)干氣密封嚴(yán)重污染,密封內(nèi)進(jìn)入了大量的粉塵、顆粒,同時(shí)動(dòng)靜環(huán)磨損嚴(yán)重、滑移直徑處密封圈損壞。

        根據(jù)拆檢情況,經(jīng)分析后認(rèn)為低壓缸干氣密封泄漏有2個(gè)通道:(1)動(dòng)環(huán)和靜環(huán)磨損后,氣體從通道①泄漏;(2)滑移直徑處密封圈磨損及損壞后,氣體從通道④泄漏。

        2.2.1 干氣密封被污染原因分析

        因壓縮機(jī)在停車過程中低壓缸2臺(tái)增壓泵損壞,增壓單元無法投用,同時(shí)壓縮機(jī)停車后,低壓缸系統(tǒng)未及時(shí)快速泄壓,造成低壓缸缸體內(nèi)壓力大于一級(jí)密封氣壓力,據(jù)統(tǒng)計(jì),低壓缸兩側(cè)干氣密封在115 min內(nèi)無一級(jí)密封氣壓差,導(dǎo)致缸內(nèi)工藝氣未經(jīng)過濾,通過梳齒密封直接進(jìn)入干氣密封,因缸內(nèi)工藝氣含有一段爐、高低變爐和甲烷化爐催化劑粉末和顆粒,從而造成了干氣密封被污染。

        二級(jí)密封氣是系統(tǒng)氮?dú)?,該氮?dú)庥裳b置制氮單元生產(chǎn),因吸附塔的吸附劑易破碎,3 μm以下的粉末顆粒通過過濾器進(jìn)行干氣密封,對(duì)二級(jí)密封動(dòng)靜環(huán)進(jìn)行污染[10]。

        2.2.2 動(dòng)靜環(huán)磨損原因分析

        干氣密封動(dòng)靜環(huán)為一對(duì)摩擦副,在動(dòng)環(huán)上刻有雙向燕尾形槽,其深度為2.5~10 μm,在機(jī)組停車狀態(tài)時(shí),動(dòng)靜環(huán)在彈簧力作用下貼合在一起,形成靜密封,當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時(shí), 氣體被吸入燕尾槽內(nèi),吸入氣體隨槽截面形狀變化被壓縮而產(chǎn)生動(dòng)壓力, 使動(dòng)靜環(huán)之間密封面脫離接觸,形成一層氣膜,其厚度為 2~5 μm[11-13]。

        當(dāng)干氣密封被污染,即帶有催化劑粉塵和顆粒的工藝氣體進(jìn)入動(dòng)靜環(huán)密封面,因停車過程中壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)及停車后盤車器長時(shí)間運(yùn)行,導(dǎo)致動(dòng)靜環(huán)密封在顆粒作用下嚴(yán)重磨損,此外,盤車器轉(zhuǎn)速為18.4 r/min,在此轉(zhuǎn)速下動(dòng)靜環(huán)密封面產(chǎn)生的動(dòng)壓力不足于將動(dòng)靜環(huán)推開,盤車器長時(shí)間運(yùn)行造成動(dòng)靜環(huán)密封面干摩擦而嚴(yán)重磨損[14-15],動(dòng)靜環(huán)密封面磨損導(dǎo)致干氣密封泄漏。

        2.2.3 滑移直徑處密封圈損壞原因分析

        干氣密封運(yùn)行時(shí),在一級(jí)密封氣壓力作用下滑移直徑處密封圈與推環(huán)外壁緊密貼合在一起,形成密封,同時(shí)滑移直徑處密封圈與推環(huán)之間存在軸向微滑動(dòng),確保靜環(huán)具備良好跟隨性,以實(shí)現(xiàn)動(dòng)靜環(huán)之間具有良好的密封氣膜。在極大貼合力和軸向微滑動(dòng)雙重作用下,滑移直徑處密封圈唇邊容易出現(xiàn)磨損,若干氣密封被污染,顆粒進(jìn)入密封,推環(huán)表面及滑移直徑處密封圈會(huì)被加速磨損,顆??浦睆教幟芊馊Γ瑯O容易造成滑移直徑處密封圈損壞[16]。

        從干氣密封拆檢情況看,推環(huán)表面(密封部位)磨損,滑移直徑處密封圈嚴(yán)重磨損,同時(shí)開裂如圖5所示,可以確定外來顆粒進(jìn)入導(dǎo)致密封磨損及滑移直徑處密封圈開裂,造成了氣體從此通道泄漏,同時(shí)滑移直徑處密封圈被卡澀,導(dǎo)致靜環(huán)跟隨性下降,進(jìn)一步加劇了干氣密封動(dòng)靜環(huán)密封面的泄漏。

        圖5 滑移直徑處密封圈損壞及推環(huán)磨損情況

        3 對(duì)策

        3.1 干氣密封送檢

        因低壓缸兩側(cè)干氣密封出現(xiàn)了泄漏,更換備用干氣密封,將損壞密封送專業(yè)廠商進(jìn)行拆檢,檢修情況如下:(1)一二級(jí)動(dòng)環(huán)磨損,對(duì)環(huán)進(jìn)行研磨、激光刻槽修復(fù)。(2)一級(jí)靜環(huán)嚴(yán)重磨損,對(duì)環(huán)進(jìn)行更換處理。(3)二級(jí)靜環(huán)磨損,對(duì)環(huán)進(jìn)行研磨、校準(zhǔn)修復(fù)。(4)一級(jí)推環(huán)工作表面嚴(yán)重磨損,對(duì)環(huán)進(jìn)行更換處理。(5)滑移直徑處密封圈開裂及磨損,對(duì)其進(jìn)行更換處理

        3.2 增壓泵送檢

        低壓缸一級(jí)密封氣無壓差與增壓單元無法投用有直接關(guān)系,將2臺(tái)增壓泵送專業(yè)廠商進(jìn)行修理,根據(jù)損壞情況,更換了密封包及磨損氣缸等配件。

        3.3 管理措施

        3.3.1 停機(jī)時(shí)及時(shí)開啟增壓泵

        為防止停機(jī)時(shí)因增壓泵未及時(shí)啟動(dòng),導(dǎo)致一級(jí)密封氣壓力小于缸體壓力,干氣密封被缸體介質(zhì)所污染,機(jī)組停機(jī)時(shí)需及時(shí)啟動(dòng)增壓泵。

        (1)計(jì)劃性停機(jī)時(shí),需先開增壓泵,然后停機(jī)。

        (2)連鎖停機(jī)時(shí),需在5 min內(nèi)開啟增壓泵。

        3.3.2 壓縮機(jī)系統(tǒng)及時(shí)快速泄壓

        為保證增壓泵及時(shí)停機(jī),同時(shí)為防止因壓縮機(jī)缸體壓力過高,導(dǎo)致一級(jí)密封氣無壓力而干氣密封被污染,停機(jī)后要快速對(duì)壓縮機(jī)系統(tǒng)泄壓,保證氮?dú)鈮毫Υ笥诟左w工藝氣壓力。

        3.3.3 及時(shí)停增壓泵

        增壓泵壽命為1 000 h,為防止增壓泵過快損壞,在啟機(jī)階段,當(dāng)壓縮機(jī)到達(dá)最低工作轉(zhuǎn)速時(shí),要及時(shí)停增壓泵,在停機(jī)階段,當(dāng)壓縮機(jī)系統(tǒng)壓力小于氮?dú)鈮毫r(shí),要及時(shí)停泵[17]。

        3.3.4 系統(tǒng)氮?dú)鈮毫σ椒€(wěn)

        裝置停車后要保證系統(tǒng)氮?dú)鈮毫ζ椒€(wěn),要避免因系統(tǒng)氮?dú)庵脫Q和吹掃造成氮?dú)鈮毫Υ蠓炔▌?dòng),從而造成一級(jí)密封氣無壓力而干氣密封被污染。

        3.3.5 及時(shí)停盤車器,避免密封干磨損

        因渦輪蝸桿盤車器盤車轉(zhuǎn)速低,盤車時(shí)動(dòng)靜環(huán)未分開,所以停機(jī)后,要及時(shí)切斷軸封密封氣,使汽輪機(jī)缸體溫度盡快降下來,當(dāng)缸體溫度下降至85 ℃時(shí)及時(shí)停盤車器,以避免盤車器長時(shí)間運(yùn)行,導(dǎo)致動(dòng)靜環(huán)磨損。

        3.4 下一步措施

        因制氮單元吸附劑易破碎,粉末顆粒污染二級(jí)密封,建議吸附塔更換質(zhì)量更可靠的吸附劑,提高氮?dú)馄焚|(zhì)。

        干氣密封更換后于2018年3月2日6點(diǎn)27分啟動(dòng)合成氣壓縮機(jī),低壓缸干氣密封故障消失,各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行正常。

        4 結(jié)論

        (1)干氣密封動(dòng)靜環(huán)磨損及滑移直徑處密封圈損壞是造成低壓缸一級(jí)密封泄漏流量異常的根本原因。

        (2)在停車過程中,干氣密封因沒有壓力較高的干凈的一級(jí)密封氣保護(hù)而被機(jī)內(nèi)臟的工藝氣體污染,而污染造成干氣密封滑移直徑處密封圈卡滯,導(dǎo)致干氣密封靜止組件軸向沒有補(bǔ)償性和跟隨性,引起密封動(dòng)靜環(huán)密封面打不開、形不成穩(wěn)定的氣膜;同時(shí)臟的固體顆粒等污染源進(jìn)入動(dòng)靜環(huán)密封面會(huì)造成密封面的磨損、甚至堵塞槽區(qū)。

        (3)低壓缸增壓泵損壞導(dǎo)致機(jī)組停車時(shí)無一級(jí)密封壓差。

        (4)增壓單元未投用,停車后壓縮機(jī)系統(tǒng)未快速泄壓,導(dǎo)致干氣密封嚴(yán)重污染。

        (5)盤車器不宜長時(shí)間運(yùn)行,否則干氣密封會(huì)因干摩擦而損壞。

        (6)系統(tǒng)氮?dú)鈮毫Υ蠓炔▌?dòng),對(duì)干氣密封造成極大影響。

        (7)為確保一級(jí)密封氣壓差,增壓泵要及時(shí)投用。

        (8)制氮單元吸附劑質(zhì)量對(duì)干氣密封有很大影響。

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