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        塔河重質(zhì)原油電脫鹽問題探討*

        2020-03-18 01:19:34李昀達1劉小輝
        石油化工腐蝕與防護 2020年1期
        關(guān)鍵詞:鹽罐油相塔河

        李昀達1,劉小輝,韓 磊

        (1.合肥通用機械研究院有限公司,安徽 合肥 230031;2.中國石化青島安全工程研究院,山東 青島 266000)

        近年來,塔河原油性質(zhì)不斷劣化,密度超過0.954 g/cm3,鹽質(zhì)量濃度為400~600 mg/L,瀝青質(zhì)質(zhì)量分數(shù)超過15%。某煉油廠加工塔河原油,原油性質(zhì)劣化導(dǎo)致電脫鹽效率明顯降低,其2號電脫鹽裝置自2010年開工以來運行狀況欠佳,脫后原油鹽含量過高,排水帶油現(xiàn)象嚴重,使得后續(xù)加工裝置結(jié)鹽嚴重,水洗頻次增加,設(shè)備腐蝕加劇。由于污水油含量過高導(dǎo)致污水處理壓力大,超出污水處理場負荷的脫鹽污水只能前注,造成一系列問題。該文分析了塔河原油的特點和電脫鹽運行狀況,提出了改進建議。

        1 塔河重質(zhì)原油電脫鹽現(xiàn)狀

        某煉油廠加工塔河原油,為了達到脫鹽指標的要求,2號電脫鹽裝置采用四級電脫鹽,其中前三級為鼠籠式電極電脫鹽罐,第四級為交直流電極板電脫鹽罐,前兩級可以并聯(lián)也可以串聯(lián),第三、四級為串聯(lián)。該裝置原油處理能力為382 t/h,采取逐級回注方式注水,第一、二級排水至污水場,第三、四級排水回注一級。一般情況下,國內(nèi)煉化企業(yè)的電脫鹽只需采用兩級電脫鹽便可達標,由此可以看出塔河原油脫鹽難度很大。

        近年來,為了解決塔河原油的電脫鹽問題,該廠進行了多次技術(shù)改造,具體做法如下[1-2]:

        (1)調(diào)整流程。將原第一級和第二級電脫鹽罐并聯(lián),原第三級作為第二級,目的是增加前兩級電脫鹽裝置內(nèi)油相的停留時間。運行一段時間后,發(fā)現(xiàn)效果并不明顯,所以又將前兩級改為串聯(lián)。

        (2)更換前三級電脫鹽罐變壓器。變壓器輸出電壓從25 kV增加至40 kV,電場強度由700 V/cm增加至1 100 V/cm。

        (3)調(diào)整工藝參數(shù)。將注水量提升至10%,將第一級電脫鹽罐入口溫度由140 ℃提升至145 ℃。為了增加原油與水的混合時間,將注水點由原來的電脫鹽罐之前提前到換熱器之前,并提高混合強度。

        (4)篩選和更換破乳劑。對多個廠家的破乳劑展開篩選,先后使用了5種破乳劑,但是最后的使用效果均不理想。目前仍在尋找合適的破乳劑。

        (5)增設(shè)第四級電脫鹽設(shè)備。該設(shè)備通過增大尺寸以降低原油在罐體內(nèi)的上升速度。水層設(shè)計停留時間為220 min,罐內(nèi)原油停留時間為352 min。

        改造后的電脫鹽裝置在2014年6月至2015年12月的運行情況見表1。經(jīng)核算,原油中鹽的總脫除率可達98.1%,但第二、三級單級脫除率很低。脫后原油鹽質(zhì)量濃度下降至8.72 mg/L,電脫鹽排水平均含油質(zhì)量濃度降低至1 355 mg/L,與行業(yè)規(guī)定的脫鹽指標仍有差距。

        表1 2號電脫鹽裝置改造后運行情況

        2 塔河重質(zhì)原油性質(zhì)分析

        2.1 黏度和密度對電脫鹽的影響

        圖1是塔河原油溫度與黏度的關(guān)系曲線,圖2是塔河原油溫度與密度的關(guān)系曲線。

        圖1 塔河原油溫度與黏度的關(guān)系曲線

        圖2 塔河原油溫度與密度的關(guān)系曲線

        水滴的沉降速度遵循斯托克斯公式:

        式中:u——水滴的沉降速度,m/s;

        ρ1和ρ2——分別為原油和水的密度,kg/m3;

        g——重力加速度,m/s2;

        υ——原油運動黏度,m2/s;

        d——水滴直徑,m。

        從圖1可以看出,塔河原油在常溫下黏度極高,在原油溫度從30 ℃升高到60 ℃時,其黏度急劇下降,溫度高于60 ℃后黏度下降緩慢,當溫度高于90 ℃時,其動力黏度低于200 mPa·s,有助于脫鹽脫水過程的進行。根據(jù)斯托克斯公式,水滴在油相中的沉降速度取決于油水兩相的密度差,從圖2可以看出,隨著溫度升高油水兩相的密度差變化極小,這是其脫鹽困難的原因之一[3]。

        2.2 瀝青質(zhì)和膠質(zhì)對電脫鹽的影響

        圖3是塔河原油瀝青質(zhì)、膠質(zhì)含量隨時間的變化情況。

        圖3 塔河原油瀝青質(zhì)和膠質(zhì)含量變化

        Waller P R等人研究發(fā)現(xiàn),自然界中原油乳狀液的形成主要是由于瀝青質(zhì)的存在[4]。Eley D D等人研究發(fā)現(xiàn),界面膜的強度和乳狀液穩(wěn)定性隨瀝青質(zhì)含量的增加而增大[5]。原油中存在具有較強表面活性和極性的膠質(zhì)和瀝青質(zhì),吸附在油水界面可以形成強度較高的界面膜,增加原油乳狀液的穩(wěn)定性。瀝青質(zhì)是由膠質(zhì)的進一步氧化而得的,兩者之間存在很強的關(guān)聯(lián)性,膠質(zhì)對瀝青質(zhì)有溶解作用。當兩者同時存在于原油中時,如果瀝青質(zhì)含量不變,膠質(zhì)的含量增加可以有效降低瀝青質(zhì)對原油的穩(wěn)定作用,提高電脫鹽的效果。由圖3可以看出,近年來,塔河原油瀝青質(zhì)含量普遍高于膠質(zhì)含量,對原油電脫鹽有不利影響。

        2.3 機械雜質(zhì)對電脫鹽的影響

        機械雜質(zhì)對原油乳狀液的穩(wěn)定性有較大影響,特別是含鐵的無機物顆粒,與瀝青質(zhì)包裹在一起,可改變顆粒的潤濕性,更容易在界面吸附,增加界面膜的強度,導(dǎo)致乳化層增厚,使排水油含量明顯增加[6]。自2008年以來,經(jīng)常在塔河原油中檢測出機械雜質(zhì),電脫鹽乳化層和排水中也發(fā)現(xiàn)較多的黑色固體顆粒(見圖4),油相內(nèi)部的水滴中仍存在明顯的界面膜和混亂分布的黑色顆粒。這些小水滴鹽含量極高,在電場中很難聚結(jié)成大水滴。含鹽的小水滴隨油相進入后續(xù)工藝,影響電脫鹽裝置的脫鹽效率。

        圖4 塔河原油乳化液顯微照片

        3 電脫鹽裝置設(shè)備問題分析

        3.1 鼠籠式電脫鹽罐的結(jié)構(gòu)問題

        前三級電脫鹽裝置采用了鼠籠式電極技術(shù),該技術(shù)是在電脫鹽罐內(nèi)設(shè)置多層偏心鼠籠式組合電極,電極組合件由三層橫斷面呈圓環(huán)形的電極組成。電極組合件相鄰兩層電極之間形成環(huán)形空間,兩層電極之間的間距從頂部到底部逐漸減小,在脫鹽罐內(nèi)部原油水含量較小的上部區(qū)域電場強度大,水含量較大的底部區(qū)域電場強度較小。

        從以上結(jié)構(gòu)特點分析可以看出:

        (1)由于脫前原油鹽含量很高,經(jīng)第一級電脫鹽可以脫除大量的鹽分,但是未被脫除的小水滴中仍含有極高的鹽分。一級電脫鹽之后油相中水滴的粒徑很小,在后兩級的電脫鹽操作中也難以聚結(jié)沉降,因此導(dǎo)致第二、三級電脫鹽效率極低。

        (2)以水平方式往電脫鹽罐進油易在罐內(nèi)形成偏流,導(dǎo)致部分原油未經(jīng)過強電場區(qū)域而直接從出口流出。

        根據(jù)以上結(jié)構(gòu)特點對鼠籠式電脫鹽罐進行Fluent模擬,見圖5。從圖5可以看出,部分原油沒有經(jīng)過鼠籠電極區(qū)域,而直接從罐體下部遠電場區(qū)流向出口。圖6是鼠籠式電脫鹽罐油相分布圖(圖中深紅色代表油相占比較大,藍色代表水相占比較大)。從圖6可以看出,油相集中分布在罐體上部,水相分布在罐體下部,罐內(nèi)存在油水分層現(xiàn)象,罐出口處原油水含量較高,說明該裝置的脫鹽、脫水效果并不理想。

        圖5 鼠籠式電脫鹽罐流線模擬

        圖6 鼠籠式電脫鹽罐油相分布

        3.2 交直流電脫鹽罐

        第四級電脫鹽設(shè)備內(nèi)設(shè)置了水平與垂直電極(見圖7),油相在罐內(nèi)由下至上依次經(jīng)過各電場區(qū)域,巨大的罐容增加了油相在罐內(nèi)的停留時間及水滴的沉降時間。然而,該裝置內(nèi)部電場面積大且種類復(fù)雜,嚴重壓縮水相空間,油水界位過低,這樣會導(dǎo)致以下問題:

        (1)電極板面積過大安裝位置偏低,嚴重壓縮水相空間,不利于油水分離,同時增加了脫鹽電流和變壓器負荷。

        (2)存在弱電場、過渡電場,削弱了強電場的作用。

        (3)罐體巨大導(dǎo)致電極板間距過大,使得強電場的電場強度不足,影響脫鹽、脫水效率。

        圖7 第四級電脫鹽罐電場區(qū)域示意

        4 電脫鹽運行情況和效果

        從現(xiàn)場檢測和裝置結(jié)果分析可以看出:經(jīng)過四級電脫鹽裝置脫鹽,一定程度上提高了原油脫鹽率,但脫后原油的鹽含量仍然沒有達到行業(yè)標準要求,且電脫鹽排水中油含量超標的問題仍沒有解決。

        5 結(jié)論及建議

        (1)通過對2號電脫鹽裝置的運行現(xiàn)狀、塔河原油性質(zhì)及現(xiàn)役電脫鹽罐的結(jié)構(gòu)特點分析可知:

        ①塔河重質(zhì)原油密度大、黏度高,瀝青質(zhì)與膠質(zhì)含量比例失衡以及復(fù)雜的乳化狀態(tài)是原油電脫鹽效果差的主要原因。

        ②電脫鹽設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)不盡合理,有進一步改進的空間。

        (2)建議采取以下措施:

        ①根據(jù)塔河原油的特點及乳化狀態(tài),研發(fā)或篩選有針對性的原油破乳劑。

        ②建議采用下進上出的電脫鹽罐進油方式,這樣不僅可以減少流體在罐內(nèi)的擾動,而且原油先經(jīng)過水層,可以預(yù)先將原油洗滌潤濕,同時有利于原油中固體雜質(zhì)的分離。

        ③簡化第四級電脫鹽電場,只保留一個強電場,為水相保留足夠空間。

        ④減小極板間距提高電場強度,從而提高脫鹽、脫水效率。減小極板面積可以降低脫鹽電流,避免變壓器過載,提高操作穩(wěn)定性,增大水相空間。

        ⑤提高極板安裝位置。提高極板安裝位置可以增大油水界位與電極板間的空間,使油水界位更易于控制,且可以延長乳化層在弱電場中的停留時間,有利于乳化液在進入強電場之前破乳,從而維持強電場的穩(wěn)定性。

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