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        富水砂卵石地層隧道內(nèi)更換盾構(gòu)機(jī)主軸承內(nèi)密封

        2020-03-14 12:52:14曹建輝
        建筑機(jī)械 2020年2期
        關(guān)鍵詞:油脂

        曹建輝

        (中鐵三局集團(tuán)橋隧工程分公司盾構(gòu)工程段,河北 邯鄲 056036)

        隨著我國城市地下空間迅速發(fā)展,盾構(gòu)法作為地下空間隧道施工的主要工法。以其安全可靠、工效高、工程成本低、綠色環(huán)保等優(yōu)勢在國內(nèi)地下空間開發(fā)中應(yīng)用越來越廣泛。隨新技術(shù)的不斷的應(yīng)用,盾構(gòu)機(jī)對不同地層的適應(yīng)性有了顯著的提高。主軸承是盾構(gòu)機(jī)的最核心部件。驅(qū)動力通過主軸承傳遞到刀盤,使刀盤能有效的切削掌子面。主軸承密封系統(tǒng)是保障主軸承安全的關(guān)鍵因素,當(dāng)主軸承密封出現(xiàn)故障,將導(dǎo)致外界的碴土進(jìn)入主驅(qū)動箱,破壞主軸承和齒輪副,嚴(yán)重時需開挖豎井吊出主機(jī)進(jìn)行維修,給工程帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失和不良的社會影響??婇?分析了盾構(gòu)機(jī)主軸承密封系統(tǒng)的密封滑道在長期使用后出現(xiàn)的磨損情況,總結(jié)出處理滑道磨損的方法。饒波 介紹了盾構(gòu)刀盤主軸承齒輪在隧道內(nèi)修復(fù)技術(shù)。目前,行業(yè)內(nèi)對盾構(gòu)機(jī)主軸承的結(jié)構(gòu)及其密封系統(tǒng)設(shè)計,工廠內(nèi)修復(fù)主軸承等方面介紹的較多。針對富水砂卵石地層隧道內(nèi)盾構(gòu)機(jī)更換主軸承密封介紹較少或不夠全面。本文以成都地鐵八號線3標(biāo)九~永區(qū)間左線中鐵裝備CET129盾構(gòu)機(jī)更換內(nèi)密封為例,對主軸承結(jié)構(gòu)及其密封系統(tǒng)進(jìn)行介紹,并特別介紹地層處理,主軸承密封及滑環(huán)拆解過程、密封系統(tǒng)的靜態(tài)建壓測試,全面介紹隧道內(nèi)更換主軸承密封的過程。

        1 工程概況

        成都軌道交通八號線三標(biāo)包含四個盾構(gòu)區(qū)間:殷家林站~高朋大道站區(qū)間、高朋大道站~九興大道站區(qū)間、九興大道站~永豐站區(qū)間、永豐站~芳草街站區(qū)間,全長5784.391m。其中九興大道站~永豐站區(qū)間(以下簡稱九~永區(qū)間)盾構(gòu)機(jī)由高朋大道站始發(fā),沿高朋大道掘進(jìn)至九興大道站接收。左右線長度各為989.53m。隧道側(cè)穿高朋大道高架橋樁,下穿二環(huán)高架橋樁,四川商檢局宿舍及圓夢苑住宅樓等建構(gòu)筑物,下穿管線眾多。本區(qū)間九~永區(qū)間采用中鐵裝備CET6250復(fù)合式土壓平衡盾構(gòu)機(jī)。

        1.1 工程地質(zhì)

        根據(jù)勘探資料顯示九~永區(qū)間地層自上而下由7個單元層組成:<1-1>雜填土、<2-2>粉質(zhì)黏土、<2-3>黏質(zhì)粉土、<2-5-1>松散卵石、<2-5-2>稍密卵石、<2-5-3>中密卵石,<2-5-4>密實卵石。隧道左線主要穿過<2-5-4>密實卵石,灰黃色,飽和,密實,卵石含量大于70%,卵石粒徑2~20cm,局部含漂石,磨圓度較好、分選性差,圓礫、中砂充填。卵石單軸極限抗壓強(qiáng)度為60~91MPa。地下水為第四系孔隙水,滲透系數(shù)大(一般滲透系數(shù)為20~25m/d)。成都充沛的降雨量是地下水的重要補(bǔ)給源之一,根據(jù)現(xiàn)場降水井測得靜水位在3.2m。本次盾構(gòu)停機(jī)刀盤頂部距離地面23.93m。

        1.2 周邊環(huán)境

        盾構(gòu)機(jī)因主軸承密封油脂壓力高,位于科園一路與高朋大道交叉口停機(jī)(刀盤中心ZK31+554.142),隧道左側(cè)與高架橋橋樁邊線3.5m。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查情況,有一根DN1200污水管道位于隧道正上方,呈南北走向,埋深7.8m。多束軍用光纜及通訊線位于隧道右側(cè)線距0.8m,呈南北走向,埋深0.5m。一束直徑50mm通訊線橫跨盾構(gòu)機(jī),位于盾構(gòu)機(jī)前盾正上方埋深0.3m。一根DN700雨水管道橫跨隧道,距刀盤前方13.4m,埋深5.7m。一排16孔電力管道位于隧道右側(cè)5m,呈南北走向埋深1m。

        2 主軸承結(jié)構(gòu)與密封系統(tǒng)

        2019年3月8日至10日,九~永區(qū)間左線盾構(gòu)在掘進(jìn)第190環(huán)時掘進(jìn)參數(shù)正常。上部土壓0.16~0.18MPa,刀盤扭矩3500KN·m~4500KN·m,推力1400t~1600t左右,掘進(jìn)速度35~45mm/min。但盾構(gòu)機(jī)內(nèi)密封EP2壓力迅速上升達(dá)到1MPa以上。在第190環(huán)至197環(huán)掘進(jìn)中,內(nèi)密封EP2壓力一直保持在1MPa以上高壓狀態(tài)。盾構(gòu)司機(jī)停止掘進(jìn)作業(yè),機(jī)管和維修人員對盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行故障排查。圖1所示。

        主軸承是盾構(gòu)機(jī)驅(qū)動刀盤轉(zhuǎn)動的核心部件,其安全可靠的運轉(zhuǎn)是盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)的重要保障。盾構(gòu)機(jī)的主軸承為三排圓柱滾子組合軸承。

        2.1 主軸承結(jié)構(gòu)

        盾構(gòu)機(jī)主軸承結(jié)構(gòu)由4部分組成:滾子、保持架、內(nèi)圈和外圈(見圖2)。

        主軸承滾子有3種類型:主推力滾子、徑向滾子和反推力滾子。其中主推力滾子主要承受刀盤切削的推進(jìn)力和刀盤自重產(chǎn)生的傾覆力矩;徑向滾子承受徑向力;反推力滾子承受傾覆力矩和反推力。在盾構(gòu)機(jī)主軸承的受力中,承受最大的是軸向力,傾覆力矩相對較小。

        圖1 盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)顯示圖

        圖2 盾構(gòu)主驅(qū)動示意圖

        內(nèi)圈為大齒圈,其中刀盤和刀盤連接體靠高強(qiáng)度螺栓連接為一體,刀盤連接體和大齒圈靠內(nèi)拉拔螺栓連接為整體,主驅(qū)動液壓馬達(dá)通過三級行星減速箱驅(qū)動小齒輪轉(zhuǎn)動,小齒輪和大齒圈嚙合,進(jìn)而帶動刀盤旋轉(zhuǎn)。

        外圈為雙半套圈組合結(jié)構(gòu),由內(nèi)六角螺栓連接成為整體。其中外圈前半套圈為反推力滾子的滾道,外圈后半套圈為徑向滾子和主推力滾子的 滾道。

        2.2 主軸承密封系統(tǒng)

        主軸承密封系統(tǒng)包括外密封系統(tǒng)和內(nèi)密封系統(tǒng)。

        中鐵裝備盾構(gòu)機(jī)主軸承內(nèi)密封系統(tǒng)由一道迷宮密封和二道唇形密封構(gòu)成,如圖3所示。密封之間采用密封隔環(huán)隔開,密封之間的空腔則注入潤滑脂。迷宮密封使用的HBW密封油脂由林肯油脂泵將HBW油脂輸送到主驅(qū)動外側(cè)環(huán)區(qū)的4個注脂點;第一道唇形密封和第二道唇形密封之間是EP2油脂腔,油脂通過多點泵輸送到環(huán)區(qū)的6個注脂點;第二道唇形密封與第三道唇形密封之間是是泄漏檢測腔,環(huán)區(qū)的觀察口。

        3 故障排查及處理方案

        2019年3月10日上午,左線121#盾構(gòu)機(jī)正在掘進(jìn)197環(huán),在掘進(jìn)到接近1200mm時,發(fā)現(xiàn)內(nèi)密封EP2及HBW壓力均已達(dá)到1.3Mpa。盾構(gòu)司機(jī)停止掘進(jìn)作業(yè),機(jī)管和維修人員對盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行故障 排查。

        3.1 排查主軸承HBW油路情況:

        按主軸承HBW系統(tǒng)原理圖逐一排查各部件的工作狀況。HBW林肯泵、HBW內(nèi)封分配閥工作正常,脈沖計數(shù)傳感器及壓力傳感器計數(shù)正常。外密封管路QH1~OH8暢通,內(nèi)密封密封管路OM1~OM4暢通。

        3.2 排查主軸承EP2潤滑油路情況

        按主軸承EP2系統(tǒng)原理圖逐一排查各部件的工作狀況。EP2林肯泵、多點泵工作正常,從多點泵至外密封前腔的8根(OZ1~OZ8)管路及內(nèi)密封前腔的6根(OP1~0P6)管路暢通,EP2潤滑油流出速度均勻一致;

        3.3 排查主軸齒輪油路情況

        齒輪油泵,齒輪油分配器及高壓油過慮器工作正常;齒輪油脈沖計數(shù)器、溫度傳感器工作正常;齒輪油箱液位正常,齒輪油光譜分析正常各元素均未超標(biāo)。初步判斷主軸承沒有未污染及損傷。

        打開EP2內(nèi)密封壓力監(jiān)測腔時,起初有EP2滲出,待EP2滲出4cm左右之后,發(fā)現(xiàn)EP2內(nèi)摻雜有HBW,隨后慢慢滲出的全部為HBW,初步判斷內(nèi)密封第一道已開始泄露,HBW已反向通過密封進(jìn)入黃油腔。根據(jù)以上檢查情況,初步判斷HBW及EP2內(nèi)密封失效,須開倉進(jìn)行檢查HBW及EP2內(nèi)密封情況。

        3.4 處理方案及應(yīng)急準(zhǔn)備

        根據(jù)盾構(gòu)停機(jī)位置的地質(zhì)情況、周邊建筑及地下管線情況。參照成都地區(qū)施工經(jīng)驗,選擇素砼隔離柱+地層降水的方案。本方案在刀盤前1m處打3根隔離樁,隔離樁深度為刀盤下3m,混凝土澆筑長度為刀盤上5m,下3m,共計14m。在刀盤兩側(cè)各施作2口降水井,共計4口降水井。降水井距離刀盤位置2~6m左右,降水井深度均為40m,降水半徑滿足左線開倉作業(yè)降水需求。降水井管直徑均為300mm,采用22KW的水泵。

        (1)首先用惰性漿液將土倉內(nèi)部填滿,在不出土的情況下盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)10~30cm,將掌子面地層擠密實,掘進(jìn)完成后往土倉內(nèi)部加入膨潤土,保證土倉內(nèi)全部填充。

        (2)盾體周圍注入膨潤土,保證開倉作業(yè)完成后,盾體不會因為長時間停機(jī)而“裹死”。

        (3)用4mm厚鋼板對刀盤開口部分進(jìn)行封開口,確保土倉內(nèi)人員的作業(yè)安全。

        (4)地面準(zhǔn)備1臺250KW發(fā)電機(jī)組,確保地面及隧道照明和水泵的應(yīng)急電源。

        (5)隧道內(nèi)準(zhǔn)備4臺7.5KW水泵,2臺24h排隧道內(nèi)的積水,2臺水泵準(zhǔn)用;土倉內(nèi)安裝2臺3.5KW水泵,及時排出土倉內(nèi)的積水,1臺備用,確保土倉內(nèi)的積水在內(nèi)密封以下。

        4 開倉更換內(nèi)密封

        2019年3月30日,盾構(gòu)機(jī)開倉作業(yè),發(fā)現(xiàn)刀盤中心區(qū)域嚴(yán)重結(jié)泥餅,須用氣稿清除中心區(qū)域泥餅及碴土。3月31日~4月1日,拆解3道內(nèi)密封及隔環(huán),檢查內(nèi)密封磨損情況。拆解時發(fā)現(xiàn)內(nèi)密封沒有斷裂,密封無翻轉(zhuǎn)等情況。內(nèi)密封滑環(huán)磨損嚴(yán)重,第一道密封處磨出一道4mm×2mm的溝槽,嚴(yán)重影響密封效果。4月2日~4月3日,調(diào)整內(nèi)密封滑環(huán)、安裝內(nèi)密封和隔環(huán)。4月4日,內(nèi)密封氣密性實驗。4月6日,盾構(gòu)機(jī)恢復(fù)掘進(jìn)。圖3所示。

        圖3 土倉中心區(qū)域結(jié)泥餅

        4.1 調(diào)整滑環(huán)及更換密封標(biāo)準(zhǔn)

        當(dāng)密封滑環(huán)磨損深度超過0.5mm,需要調(diào)整滑環(huán)。調(diào)整前,需先測量滑環(huán)磨損的寬度,從而判斷需要調(diào)整的距離,軸向外移距離應(yīng)該比磨損寬度大3mm,確保唇口徹底移出磨損范圍。

        4.2 調(diào)整密封滑環(huán)更換內(nèi)密封

        在拆卸內(nèi)密封前,提前聯(lián)準(zhǔn)備好密封等配件。土倉內(nèi)更換內(nèi)密封過程中保證清潔,以保證更換完密封的使用效果。圖4、圖5所示。內(nèi)密封更換的具體步驟如下:

        (1)根據(jù)主驅(qū)動密封裝配圖,使用內(nèi)六角扳手先拆除內(nèi)密封壓環(huán)螺栓及第一道內(nèi)密封。

        (2)在工藝孔上安裝吊環(huán),使用吊環(huán)將密封隔環(huán)拉出;使用專用工具取出第二道密封;

        (3)重復(fù)上一步工作,拆除第三道密封;

        (4)使用干凈碎布和清洗劑清理內(nèi)密封安裝腔,保證干凈無雜質(zhì);

        圖4 土倉內(nèi)拆卸內(nèi)密封壓板

        圖5 內(nèi)密封滑環(huán)磨損

        (5)使用清洗劑、碎布、細(xì)砂紙將隔環(huán)清洗干凈;使用內(nèi)徑卡規(guī)檢查密封腔室尺寸情況。

        (6)使用內(nèi)密封滑環(huán)固定螺栓,在頂絲孔位置頂動滑環(huán),使滑環(huán)整體朝刀盤方向移動5mm。調(diào)整過程須同時在圓周方向上均布不少于6個點的 頂動。

        (7)調(diào)整過程須反復(fù)進(jìn)行測量和調(diào)整。調(diào)整完成以后,用較原頂絲孔螺栓及內(nèi)密封滑環(huán)安裝螺栓各長5mm的螺栓代替原螺栓回裝。

        (8)將干凈齒輪油涂抹在內(nèi)密封滑環(huán)上,依次安裝最里一道密封、密封隔環(huán)、中間密封、隔環(huán)、外側(cè)密封。

        安裝時注意密封唇口的朝向,將密封塞進(jìn)密封腔內(nèi),記錄密封安裝的深度。在直徑周圍先固定6個距離大約相等的位置,使用尼龍棒,將密封完全塞入這6個位置,然后逐步將密封其他部分塞進(jìn)密封腔內(nèi)。密封塞入完全后觀察密封是否翻轉(zhuǎn),如果有翻轉(zhuǎn),慢慢地繞著圓周方向“趕動”密封,直到密封姿態(tài)正確;

        4.3 主軸承內(nèi)密封氣密性實驗

        (1)內(nèi)HBW密封腔試壓:使用G3/4堵頭堵住OM0-4中的接口,留1個接口安裝補(bǔ)芯、空氣插頭減壓閥組并接到空壓機(jī)。調(diào)整減壓閥輸出壓力為0.1MPa保壓30min,如壓降范圍在0.1MPa以內(nèi)并記錄數(shù)據(jù)。

        (2)內(nèi)EP2密封腔試壓:使用G3/4堵頭堵住OP0-6中的接口,留1個接口安裝補(bǔ)芯、空氣插頭減壓閥組,并接到空壓機(jī)。調(diào)整減壓閥輸出壓力為1MPa保壓30min,如壓降范圍在0.1MPa以內(nèi)并記錄數(shù)據(jù)。

        (3)內(nèi)密封安裝完成后,啟動潤滑系統(tǒng)對內(nèi)密封進(jìn)行油脂加注,直至油脂從壓板間隙溢出且溢出均勻??辙D(zhuǎn)(正反轉(zhuǎn))刀盤,使密封和滑環(huán)密切貼合。對密封腔做注油壓力檢測,合格則進(jìn)行下一步工作,不合格則進(jìn)行分析查找原因,直至注油檢測合格。圖6所示。

        圖6 內(nèi)密封氣密性實驗

        通過開倉更換主軸承內(nèi)密封作業(yè),分析此次內(nèi)密封壓力高的原因。盾構(gòu)司機(jī)沒有很好的掌掘富水砂卵石地層碴土改良工作,刀盤中心區(qū)域結(jié)泥餅。泥餅堵塞了HBW油脂向土倉內(nèi)流動的通道,在HBW油脂泵不斷加壓時,HBW油脂反向流向EP2油脂腔和泄漏油腔,從而盾構(gòu)機(jī)檢測到HBW油脂和EP2油脂壓力高。盾構(gòu)機(jī)內(nèi)密封更換后,盾構(gòu)機(jī)內(nèi)密封監(jiān)測壓力正常。于2019年6月20日,九~永區(qū)間順利貫通。

        5 結(jié)束語

        盾構(gòu)機(jī)是盾構(gòu)法施工的“核心”設(shè)備,主軸承是盾構(gòu)機(jī)的關(guān)鍵部件,主軸承密封系統(tǒng)是其有效運行的保障。若主軸承潤滑系統(tǒng)出現(xiàn)問題,會直接影響盾構(gòu)施工掘進(jìn)。盾構(gòu)掘進(jìn)過程中主軸承密封和齒輪油系統(tǒng)的監(jiān)測,維保工作非常重要,有利于將初期階段故障的及時處理。規(guī)范注入HBW油脂和Ep2油脂是確保盾構(gòu)機(jī)主軸承密封正常運行有著密不可分的關(guān)系,應(yīng)避免盾構(gòu)機(jī)主軸承密封系統(tǒng)發(fā)生問題。富水砂卵石地層碴土改良不好是發(fā)生主軸承密封系統(tǒng)壓力高的直接原因。詳細(xì)闡述了故障發(fā)生,富水砂卵石地層加固方案及隧道內(nèi)更換內(nèi)密封的全過程。詳細(xì)描述了密封的更換作業(yè)步驟,密封安裝完成后,內(nèi)密封氣密性實驗是安封工作是否成功的唯一檢測手段。本次成功更換盾構(gòu)機(jī)內(nèi)密封,對今后隧道內(nèi)更換主軸承密封提供了有益的借鑒和參考。

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