付友義, 周洪林, 陳佳杰
(1中國石油大港油田分公司 2中國石油渤海鉆探工程有限公司)
大港油田長5井在2012年12月9日解堵作業(yè)時井口發(fā)生爆炸,61 m和96 m井深處為套管斷裂點,三層套管全部錯斷移位,井口處于失控狀態(tài),經(jīng)多次井口修復(fù)找不到原井眼導(dǎo)致作業(yè)失敗。為消除安全風(fēng)險,決定鉆長新5救援井,鉆穿事故井油層套管及內(nèi)部的油管,注水泥封堵。實施前調(diào)研國外Scientific Drilling International公司被動靜磁場跟蹤系統(tǒng)MagTrac,Vector Magnetics公司的主動測距Wellspot TM系列電磁場定位測距救援井技術(shù),以上技術(shù)無鉆穿套管的成功案例[1-7]。2013年在國內(nèi)采用國外MagTrac技術(shù)實施了一口救援井案例[8],貼近落魚底沿老井眼鉆至蓋層中下部位置后下套管固井,然后分段射孔擠水泥封堵,該井施工周期長,技術(shù)服務(wù)費高。因此,決定采用磁感應(yīng)定位技術(shù)實施長新5救援井,克服在中深層位置對接套管的不確定性誤差、雙層管柱擴碰磨銑難度等因素的影響,應(yīng)用隨鉆磁感應(yīng)精準(zhǔn)定位技術(shù),反演修正磁異??臻g位置,通過多次調(diào)整彎螺桿工作狀態(tài),實現(xiàn)兩井交匯,消除安全隱患。
由于事故井設(shè)計碰撞點在井深3 625 m處,計算不確定橢圓長軸半徑為7.1 m,而隨鉆被動磁測距的有效探測距離僅為2 m。因此,先鉆三段制試碰井眼,初步確定目標(biāo)井套管位置,降低不確定橢圓誤差對實鉆軌跡的影響。在鉆井過程中采用MWD被動磁感應(yīng)技術(shù)探測事故井套管的磁干擾,如未監(jiān)測到磁干擾,填井鉆下一個靶點的試碰井眼;若發(fā)現(xiàn)磁干擾則填井,實施五段制小井斜的找碰井眼,鉆至事故井套管的異常磁干擾區(qū)域后,采用隨鉆磁引導(dǎo)技術(shù)引導(dǎo)鉆頭實現(xiàn)碰撞,碰撞成功后進(jìn)行磨銑、井眼連通、注水泥作業(yè)。
由于隨鉆探測出套管在不同方向的水平磁場變化值波動較大,將直接影響救援井設(shè)計軌跡方位和能否及時探測出異常磁場。室內(nèi)實驗研究表明,正南、西南、東南方向的水平磁場異常值較高,容易探測到套管的磁干擾。因此,救援井口根據(jù)地面條件,碰撞軌跡方向設(shè)計在事故井偏南173.99°,在事故井井深3 500~3 650 m、方位32°~47°的位置,與目標(biāo)井套管交叉。
在事故井長5井的油層段以上選擇三個點,作為救援井試碰的靶點T1A、備用T1B、T1C靶點,垂深分別為3 618.54 m、3 568.54 m、3 518.54 m。第一試碰井眼鉆至靶點T1A,如發(fā)現(xiàn)事故井套管磁場干擾確定套管位置后,側(cè)鉆實施磁引導(dǎo)找碰軌跡;未發(fā)現(xiàn)干擾則填眼繼續(xù)側(cè)鉆T1B、T1C靶點探尋磁干擾。
試碰井眼T1A軌跡,造斜點3 230 m,造斜率2.4°/30 m,最大井斜12.61°,完鉆井深3 625.5 m。兩個備用靶點軌跡的井斜、方位相同,目標(biāo)垂深、造斜點、位移不同。長新5救援井?339.7 mm表層套管下深500 m,?244.5 mm技術(shù)套管下深2 910 m封砂一段地層,三開?215.9 mm井眼鉆至碰撞點與事故井井口連通后注水泥封堵(見圖1)。
圖1 長新5救援井鉆井軌跡示意圖
室內(nèi)實驗表明,?139.7 mm套管在不同方向的被動磁感應(yīng)距離有所不同,最高4 m,最低2 m,地下數(shù)千米地層中金屬磁性元素及鉆井液的存在減弱了套管磁感應(yīng)距離。因此,需在特定方向上設(shè)計救援井軌跡,采用隨鉆MWD探測直至發(fā)現(xiàn)異常磁干擾,反演修正計算距離和方向后填井,微調(diào)方向及位移指向目標(biāo)井套管。救援井關(guān)鍵技術(shù)包括試碰井眼設(shè)計、磁異常距離確定、套管磁定位、磁感應(yīng)定位引導(dǎo)、碰撞磨銑及鉆井液技術(shù)。
以三段制小井斜(11°~12°)接近事故井靶點探尋磁干擾。該軌跡與目標(biāo)井套管相交,相對于大井斜可能發(fā)現(xiàn)磁異常的井段更長,實鉆中加密測點有利于及時發(fā)現(xiàn)磁場異常。
在標(biāo)準(zhǔn)大地磁場的地面試驗,將?139.7 mm單根套管入井9 m,采用磁測量工具對露出地表的管材進(jìn)行測量,在地面八個不同方向和距離布置測點,測量測點的磁場異常值。參考國內(nèi)儀器磁通門精度,取大于標(biāo)準(zhǔn)大地磁場0.5 μT(微特斯拉)為異常標(biāo)準(zhǔn),實測數(shù)據(jù)中垂直磁異常有效距離為3 m,水平磁場異常有效距離為4 m。通過確定不同方向磁異常變化值,可初步反演修正正鉆井與套管的距離。而實鉆中鉆井液、地層金屬元素對套管磁場存在屏蔽現(xiàn)象,表現(xiàn)為不同地層磁導(dǎo)率值要小于真空磁導(dǎo)率,因此需要根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)進(jìn)行反演修正,距離定位精度為0.5 m。
石油套管可產(chǎn)生大于大地磁場強度的異常磁場,隨鉆磁感應(yīng)定位技術(shù)是通過隨鉆MWD探測工具密集測量,對實鉆磁分量中的異常水平磁分量數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸反演,確定測點處事故井套管的相對位置。救援井位于事故井北方向,且為小井斜,異常水平磁干擾對真實方位影響較小,2 m內(nèi)方位計算誤差小于5%。
采用MWD隨鉆被動探測事故井套管的磁場參數(shù),確定有效的磁場異常后,使用磁分量異常值反演出事故井套管的相對位置,引導(dǎo)鉆頭軌跡前進(jìn)。長5井所在地區(qū)的大地磁場強度標(biāo)準(zhǔn)值為53.7 μT,地磁傾角標(biāo)準(zhǔn)值為57.9°,設(shè)定測量磁場強度或磁傾角與標(biāo)準(zhǔn)值變動±1%范圍為正常,1%~2%為異常,超過2%為嚴(yán)重異常。救援井測點發(fā)現(xiàn)事故井磁感應(yīng)異常后,根據(jù)垂直、水平磁場異常變化數(shù)據(jù)反演修正計算事故井的距離及方向,引導(dǎo)救援井軌跡方向。當(dāng)測點的水平磁異常變化值達(dá)高峰,垂直磁異常變化值相對平緩時,則判定距目標(biāo)套管大約0.5 m。經(jīng)多個測點的反演修正計算判斷套管的相對位置,用彎螺桿扭方位或調(diào)整井斜去找碰套管,成功后換PDC鉆頭擴碰磨銑,實現(xiàn)兩井的交匯連通。
采用牙輪鉆頭+螺桿鉆具用于軌跡調(diào)整,工具面擺放較為容易,且鉆頭與套管碰撞時反應(yīng)明顯,易于司鉆發(fā)現(xiàn)井下異常??紤]到牙輪鉆頭磨銑作業(yè)中易發(fā)生牙輪掉落,且牙輪鉆頭切削端面不如PDC鉆頭規(guī)則,無法形成規(guī)則的交匯窗口。因此,使用牙輪鉆頭找碰成功后,起鉆更換PDC鉆頭進(jìn)行窗口擴碰磨銑。
由于救援井的井底連通窗口容易發(fā)生堵塞,因此磨銑過程中隨時調(diào)整好鉆井液的黏度、切力等性能,滿足井壁穩(wěn)定和攜砂要求[9]。另外,洗井常用的高黏度、高切力鉆井液會增加流動阻力,窗口磨銑成型后,應(yīng)降低鉆井液黏度、切力,充分循環(huán)打通井下通道,如未連通可關(guān)封井器反復(fù)憋壓加速連通。觀察到事故井返出鉆井液后,方可進(jìn)行注水泥封堵作業(yè)。
救援井于2019年1月28日一開,1月31日二開,2月15日三開,3月3日試碰井眼鉆至井深3 583 m發(fā)現(xiàn)磁異常,繼續(xù)鉆進(jìn)至3 625 m未碰到事故井套管,打水泥塞填眼側(cè)鉆。3月11日在井深3 065 m進(jìn)行側(cè)鉆,3月25日2∶20在井深3 586 m碰撞成功,3月26日下入PDC鉆頭磨銑至3 587.60 m,起鉆注水泥封堵。救援井井身結(jié)構(gòu):?444.5 mm×486 m+?339.7 mm×484.77 m+?311.1 mm×2 931 m+?244.5 mm×2 928.49 m+?215.9 mm×3 625 m。
2月25日18∶00在井深3 227.29 m開始造斜,鉆進(jìn)中在測點3 583.80 m、3 585.73 m、3 588.79 m、3 598.47 m、3 603.11 m探測到有效磁干擾,在測點3 583.80 m、3 585.73 m、3 588.79 m分別出現(xiàn)了最大磁異常變化值-1.48 μT、-1.92 μT、-1.65 μT,計算異常比值為3.86%、5.02%、4.31%(見表1),均超過了嚴(yán)重磁異常2%的標(biāo)準(zhǔn),通過反演修正計算套管磁干擾方向,在救援井方位線右60°~80°區(qū)域,計算得到與事故井套管相距1.3 m。受MWD 18 m探測工具盲區(qū)影響,判斷與事故井套管的最近距離點已過,鉆至3 625 m填眼側(cè)鉆。
表1 試碰井眼與事故井磁定位數(shù)據(jù)
以試碰井眼3 585 m為目標(biāo)點,軌跡方位線向右平移1.3 m,采用五段制軌跡設(shè)計在3 566 m降直,與事故井套管形成順行纏繞的方式,逐漸接近目標(biāo)實現(xiàn)引導(dǎo)碰撞。在3 065~3 078 m井段使用彎接頭+直螺桿側(cè)鉆成功,后下入單彎螺桿+PDC組合,鉆至井深3 540 m發(fā)現(xiàn)磁場異常,判斷已進(jìn)入目標(biāo)井套管磁異常區(qū)域,起鉆換牙輪鉆頭,鉆具組合改為剛性碰撞組合。
通過分析磁感應(yīng)異常數(shù)據(jù),調(diào)整磁引導(dǎo)碰撞軌跡,反演修正計算出救援井位于事故井套管右側(cè)。為驗證計算的準(zhǔn)確性,向左側(cè)調(diào)整方位再次確認(rèn)計算,在測點3 536.50 m處垂直異常值為1.94 μT,超出標(biāo)準(zhǔn)值4.37%,經(jīng)計算與事故井套管相距小于1.5 m,位于右63°(表2),向左側(cè)增斜向小扭方位。
表2 長新5井磁感應(yīng)引導(dǎo)碰撞數(shù)據(jù)
鉆進(jìn)至測點3 546.22 m后增斜至2.5°,此時方位由171°降至154°,鉆至測點3 549.00 m數(shù)據(jù)表明磁感應(yīng)異常信號逐漸減弱,鉆頭穿過套管井并位于左側(cè),磁測距離為1.5 m。
繼續(xù)向右調(diào)整方位由154°扭至180°,鉆進(jìn)至測點3 569 m,水平磁感應(yīng)強度再次經(jīng)歷了由弱變強達(dá)到峰值的過程(見表2),通過反演修正計算事故井套管位于救援井軌跡下方相距0.5 m,水平異常差值為-2.57 μT,判斷救援井已貼近事故井套管,決定降斜實現(xiàn)兩井相碰。
滑動鉆進(jìn)至3 586.00 m,無進(jìn)尺、蹩泵、轉(zhuǎn)動鉆進(jìn)扭矩上升,鉆具出現(xiàn)規(guī)律性的蹩跳,采用60 r/min轉(zhuǎn)速磨銑至3 586.50 m,鉆井液漏失21 m3,找碰套管成功。25日4∶00起鉆,11∶30鉆具起至2 803.00 m關(guān)封井器,長5事故井井口涌出鉆井液。
井深3 587 m錄井鈣元素含量由4.57%上升至7.31%。起出牙輪鉆頭HJT437G,1號牙輪斷齒2個,2號牙輪斷齒2個,3號牙輪斷齒4個,都為中排齒斷,巴掌有劃痕,表明鉆頭鉆破長5井套管。
下入MD9441H PDC鉆頭擴碰磨銑,用時2 h磨銑進(jìn)尺1.1 m,結(jié)束井深3 587.60 m。起出PDC鉆頭牙齒完全磨平,使用強磁鐵收集鐵屑近2.5 kg,計算洞穿套管應(yīng)產(chǎn)生2.18 kg鐵屑,說明鉆頭已鉆穿長5井?139.7 mm油層套管及內(nèi)部?73 mm油管,具備注水泥封堵作業(yè)條件,決定實施封堵作業(yè)。
下光鉆桿至技術(shù)套管2 700 m注水泥,注沖洗液9 m3,領(lǐng)漿59 m3,尾漿45 m3,替鉆井液30 m3,環(huán)空反擠3 m3。替鉆井液17 m3時、長5井井口開始返出水泥漿,施工結(jié)束返出水泥漿大于10 m3。3月29日下鉆探水泥塞,塞面深度為2 981.3 m,完成了長5井的隱患治理。
(1) 根據(jù)隨鉆MWD水平和垂直分量的磁場變化規(guī)律,可判斷套管磁場空間位置,當(dāng)水平磁異常值達(dá)相對峰值時,說明已貼近事故井套管,此時可調(diào)整螺桿狀態(tài)實現(xiàn)與事故井套管的對接交匯。
(2) 隨鉆磁引導(dǎo)為被動測距控制技術(shù),測量范圍受地層和鉆井液及磁源方向影響,有效探測距離受限,應(yīng)用此技術(shù)宜先確定救援井方向,優(yōu)化三段制小井斜試碰井眼軌跡,探測到套管異常磁場位置后,用磁引導(dǎo)技術(shù)指引鉆頭進(jìn)行碰撞。
(3) 牙輪鉆頭控制軌跡及井下找碰對接優(yōu)勢明顯,井口能夠第一時間觀察到井下碰撞。