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        C64K 型敞車重載工況慣性故障及檢修工藝

        2020-02-26 13:45:08楊世權(quán)
        設(shè)備管理與維修 2020年1期
        關(guān)鍵詞:鉤體型車風(fēng)缸

        楊世權(quán)

        (神華鐵路貨車運輸有限責(zé)任公司,北京 100010)

        1 國家能源集團C64K 型敞車運行工況介紹

        國家能源集團神華鐵路貨車公司,是國內(nèi)從事西煤東運的鐵路自備車管理公司,現(xiàn)保有C64K 型敞車約2.1 萬輛,主要在集團管內(nèi)線路運行,部分車輛也在國鐵線路運行。管內(nèi)線路運行工況較為復(fù)雜,長、大坡道和彎道較多。如:集團神朔鐵路全長270 km,絕大部分區(qū)段為重載牽引上坡,最大坡度12‰,最小曲線半徑為400 m;朔黃鐵路全長594 km,海拔高度差達到1.53 km,最大坡度12‰,最小曲線半徑400 m,正線R400 m≤L≤R800 m 曲線達到223 條。加之線路部分區(qū)段為高寒地區(qū),冬天最低氣溫-35 ℃,車輛金屬配件脆性升高,易產(chǎn)生疲勞裂紋。

        C64K 型敞車年運行里程是普通國鐵車輛的2 倍。根據(jù)集團公司運輸管理部門統(tǒng)計,C64K 型自備車從大柳塔至黃驊港的車輛年運行里程為22.3 萬公里,從大柳塔至天津煤碼頭的年運行里程為22 萬公里,從棋盤井東烏至天津煤碼頭的車輛年運行里程約17.8 萬公里。由于車輛運行里程的不確定性,故根據(jù)平均值按照每車每年20 萬公里運行里程計算,是一般情況下國鐵車輛年里程10 萬公里的2 倍。

        2012 年以來,隨著集團管內(nèi)線路重載萬噸列車的開行,C64K 型車編組由原來的66 輛增加至132 輛,車輛承受牽引力及各項交變載荷成倍增加。

        以上運行工況均對C64K 型車輛運行品質(zhì)不利,需加嚴(yán)、加強部分車輛配件檢修工藝。

        2 車鉤慣性故障及檢修工藝改進建議

        2.1 C64K 型車13 系列車鉤2019 年1~6 月份段修故障統(tǒng)計數(shù)據(jù)(表1、表2)。

        由表1 數(shù)據(jù)可知:1~6 月段修鉤體報廢故障主要為下牽引臺裂紋超限,共計513 個,占報廢故障總數(shù)的83%。由表2 可知,5~10 年及10~15 年報廢鉤體總計584 個,占報廢總數(shù)的94.5%,為絕大多數(shù)。

        表1 段修C64K 車鉤2019 年1~6 月份報廢鉤體故障統(tǒng)計表

        表2 段修C64K 車鉤2019 年1~6 月報廢鉤體年限統(tǒng)計表

        2.2 故障原因分析

        (1)車鉤牽引狀態(tài)時,牽引力傳遞過程為:鉤舌S 面—鉤舌牽引臺—鉤體牽引臺—鉤尾扁銷—鉤尾框—緩沖器—前從板—前從板座—牽引梁。13 系列鉤體牽引臺從設(shè)計結(jié)構(gòu)來看,下牽引臺的強度儲備最小。由于下牽引臺內(nèi)側(cè)與鉤頭連接處須鑄造鉤腔漏水孔,限制了下牽引臺的空間體積,減小了與鉤腔內(nèi)側(cè)的連接長度。下牽引臺橫向長度與縱向厚度均比上牽引臺小,下牽引臺橫向連接部分過渡圓弧較小,易產(chǎn)生應(yīng)力集中。

        (2)鉤體和鉤舌上、下牽引臺間隙不一致,鉤舌選配組裝作業(yè)時由于鉤舌自重及鉤體上、下鉤耳距離誤差,致使裝配后鉤體、鉤舌上牽引臺間隙大于下牽引臺間隙,車鉤受交變牽引力時,下牽引臺每次先承載受力。

        (3)列車車鉤牽引力不是水平方向,而是與水平方向成一定夾角向上翹起。車輛滿載運行時,重心在車體中心處,高于牽引梁,水平牽引力F牽1未直接作用在車體重心上。致使車鉤傳遞的牽引合力F牽2不是水平方向,而是向上偏移。如圖1 所示:車輛所受牽引力為F牽1,重力G,1、2 位臺車對車體的支撐力為N1、N2,車體滿載后重心距車鉤中心線為h,車輛定距為L,車輛所受牽引力為F牽2。

        圖1 車輛受力示意

        N2-N1=2F牽1h/L>0

        可見N2大于N1,致使2 位轉(zhuǎn)向架枕簧撓度大于1 位轉(zhuǎn)向架枕簧撓度,1 位端牽引梁上翹,高于2 位端牽引梁。因此,車鉤牽引力F牽2應(yīng)與水平方成一定夾角向上偏移。列車運行過程中,鉤體下牽引臺較上牽引臺除受交變牽引力外,下牽引臺還受鉤頭上翹的扭矩,易造成下牽引臺應(yīng)力集中,產(chǎn)生裂紋。

        2.3 工藝改進建議

        (1)車鉤設(shè)計過程中增加下牽引臺儲備強度。加大下牽引臺長度與厚度,適當(dāng)調(diào)整鉤體下漏水孔位置,減少其對下牽引臺的影響,增加下牽引臺根部與鉤腔連接過渡的圓弧面積,減小其根部應(yīng)力集中。提高車鉤材質(zhì)強度,除選用較高屈服極限和強度極限外,還應(yīng)選用低溫抗沖擊韌性較好的材料。現(xiàn)已廣泛采用含P量<0.025%、含S 量<0.020%的E 級鋼13B 車鉤,同時盡量裝配13B 型小間隙鉤舌,減小列車縱向沖動。

        (2)廠、段修過程中加強鉤體上、下牽引臺磨耗檢查,合理選配鉤舌、鉤體,也可采用鉤舌與下鉤耳間安裝墊圈的方法進行調(diào)整,使鉤體和鉤舌上、下牽引臺間隙趨于一致,增大鉤體上牽引臺與鉤舌上牽引臺的接觸面積,防止受力不均。

        (3)因集團C64K 型車年運行里程是國鐵一般車輛的2 倍,可適當(dāng)縮短鉤體的使用年限,如E 級鋼、C 級鋼鉤體壽命管理周期由25 年調(diào)整為13 年。

        3 車門搭扣慣性故障及檢修工藝改進建議

        3.1 2019 年臨修C64K 型車1~6 月車體故障統(tǒng)計數(shù)據(jù),見表3。

        表3 臨修C64K2019 年1~6 月車體故障統(tǒng)計表

        由表3 可知,C64K 型車體運用扣臨修主要故障為下側(cè)門搭扣螺栓變形、丟失,導(dǎo)致搭扣鐵丟失、搭扣失效,占車體故障的64.7%。

        3.2 故障原因分析

        搭扣鐵螺栓頭部尺寸與搭扣鐵螺栓孔直徑不匹配,搭扣鐵螺栓孔徑24 mm,而裝用符合GB/T 5782—2000 標(biāo)準(zhǔn)的M16×100 螺栓頭部六邊形內(nèi)切圓直徑也為24 mm,扣鐵與螺栓頭部間安裝平墊圈,內(nèi)徑17 mm,外徑30 mm。在車輛滿載運行工況下,由于搭扣鐵承受較大張力,平墊圈極易集中受力,變形、磨損,最后導(dǎo)致搭扣螺栓頭部磨損、丟失,致使搭扣鐵丟失,如圖2所示。

        C64K 型車存在局部超載現(xiàn)象,下車門搭扣鐵螺栓及墊片承受較大外張力,同時車輛在貨場卸煤后,有使用挖機強行頂門、關(guān)門現(xiàn)象,車門搭扣承受較大張力。

        3.3 工藝改進建議

        圖2 XXXX

        圖3 增大頭部尺寸的非標(biāo)搭扣鐵螺栓

        可要求螺栓供應(yīng)廠家生產(chǎn)非標(biāo)螺栓,增大M16×100 螺栓頭部尺寸,頭部內(nèi)切圓直徑由24 mm,增大到28 mm,如圖3 所示。頭部尺寸增大后,與搭扣鐵螺栓孔能夠良好匹配,平墊片集中受力變形現(xiàn)象將明顯改善。據(jù)調(diào)研,某檢修單位曾經(jīng)要求供應(yīng)商供應(yīng)過3000 條該型非標(biāo)螺栓,裝車一個段修運用試驗,狀態(tài)良好未出現(xiàn)搭扣墊片變形、螺栓頭部磨損失效的情況。

        4 JC 旁承故障及工藝改進建議

        4.1 JC 旁承故障介紹

        據(jù)運用部門反應(yīng),2019 年1~6 月扣臨修車輛,共出現(xiàn)旁承滾子折斷6 件,折斷部位均為旁承滾子軸外側(cè)根部,且故障車輛僅1個旁承滾子軸折斷,該故障數(shù)量雖然不多,但對車輛承載安全及車輛運行品質(zhì)有明顯影響(2016 年12 月曾發(fā)生過17 次該故障)。

        4.2 故障原因分析

        (1)滾子軸制造時,突臺附近由于形狀突變存在應(yīng)力集中,長期運行易產(chǎn)生裂紋。

        (2)彈性旁承體使用壽命與集團貨車運行里程不匹配,現(xiàn)部分檢修單位以6 年作為彈性旁承體壽命判定標(biāo)準(zhǔn),若按《段規(guī)》要求滿80 萬公里或6 年時須報廢,集團C64K 型車旁承體4 年就應(yīng)報廢(年里程20 萬公里)。目前C64K 型車部分彈性旁承體裝用期超4 年,屬超期服役,垂直剛度下降,尤其是重車運行,車輛側(cè)滾、搖頭運動或通過曲線時,旁承體支撐力不足,導(dǎo)致旁承壓死,壓斷滾子軸。

        (3)經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研現(xiàn)車落成時,由于同車輛輪徑差、底架變形及上旁承形位公差等因素,同轉(zhuǎn)向架旁承及同車同側(cè)旁承支撐面通常不在一個水平面,當(dāng)同轉(zhuǎn)向架或同車同側(cè)旁承高度差較大時,較低的旁承在車輛運行中,將會承受較大載荷,甚至偏載,造成旁承壓死,壓斷滾子軸。

        (4)同轉(zhuǎn)向架新舊旁承混裝也會導(dǎo)致旁承壓死。由于橡膠老化,彈性旁承體垂向剛度在整個裝用期內(nèi)是逐漸減弱的過程,如同轉(zhuǎn)向架裝用新舊旁承使用期相差較大,舊旁承體剛度較弱,車輛運行中,舊旁承側(cè)將會承受較大載荷。

        (5)心盤懸空是導(dǎo)致旁承壓死的另一個原因。當(dāng)廠、段修安裝輪對輪徑大于原收入輪對時,通常會采用減少心盤墊板厚度,減小下旁承墊板厚度方法保證上旁承下平面與JC 型旁承滾子間隙,如不注意或換裝剛度較大新旁承體,會造成心盤未落實現(xiàn)象,重車狀態(tài)將會導(dǎo)致旁承壓死,滾子軸折斷。

        4.3 工藝改進建議

        (1)嚴(yán)格落實滾子軸制造工藝,嚴(yán)格熱處理工序,保證材料性能,廠、段修時要加強滾子軸形狀突變部位檢查。

        (2)集團C64K 型車JC 型旁承體應(yīng)以里程為判定壽命依據(jù),旁承體滿4 年后報廢。

        (3)現(xiàn)車落成調(diào)整上旁承下平面與下旁承滾子間隙時,同轉(zhuǎn)向架應(yīng)盡量減少下旁承墊板厚度差,保證均載。同車同側(cè)下旁承水平高度差,目前廠、段修均無有效控制手段,其誘因主要是同車輪徑差即1、2 位轉(zhuǎn)向架輪徑差較大所致??蛇m當(dāng)加嚴(yán)輪對選配要求,由原工藝同轉(zhuǎn)向架輪徑差不大于15 mm、同車不大于30 mm,加嚴(yán)為同轉(zhuǎn)向架輪徑差不大于10 mm、同車不大于20 mm。這樣既能有效減少同車同側(cè)旁承支撐面高度差,保證旁承不偏載,又能提升整個車輛動力學(xué)性能。

        (4)同轉(zhuǎn)向架采用同批次生產(chǎn)旁承,即保證同轉(zhuǎn)向架旁承體使用時間、批次基本相同,如一側(cè)更換新品旁承時,另一側(cè)也同時更換同批次旁承,搭配使用,以保證旁承體垂向剛度相近。

        (5)現(xiàn)車落成調(diào)整旁承間隙過程中,注意觀察上下心盤是否落實,可制作工具撥動下心盤磨耗盤是否轉(zhuǎn)動,以此判定心盤是否落實。

        5 制動管系故障及檢修工藝改進

        5.1 2019 年C64K 型車1~6 月臨修制動故障統(tǒng)計數(shù)據(jù),見表4。

        表4 臨修2019 年C64K 1~6 月制動故障統(tǒng)計表

        由表4 可知,2019 年1~6 月C64K 臨修車故障中,制動閥內(nèi)故障占37.9%,制動管系故障(含支管法蘭、降壓風(fēng)缸支管)總計占61.4%??梢娭苿庸芟倒收媳壤即蟛糠?。

        5.2 故障原因分析

        (1)廠、段修時部分職工緊固法蘭體用力過猛,未嚴(yán)格按照工藝交替、均勻緊固螺栓,造成法蘭體相互抗勁。制動管系彎制后,存在不同程度的長度、角度誤差。連接安裝時,法蘭接頭體在位置上有偏差,部分職工強行對位,擰緊法蘭體,造成連接管系法蘭體相互抗勁,車輛運行中,受振動交變載荷,易出現(xiàn)裂紋。

        (2)目前C64K 型敞車使用的降壓風(fēng)缸支管與降壓風(fēng)缸直接連接,未采用法蘭連接?,F(xiàn)使用的降壓風(fēng)缸支管外徑27 mm,內(nèi)徑22 mm,經(jīng)攻絲后最薄處只有1.2 mm 左右,車輛運行過程中,極易折斷。C64K 型車KZW 型空重車傳感閥支管吊卡與降壓風(fēng)缸支管三通法蘭接頭距離較遠(約470 mm),三通接頭作用在降壓風(fēng)缸支管螺紋攻絲處,垂直向下力較大,車輛運行過程中產(chǎn)生振動,易造成該部位開裂、折斷。

        5.3 工藝改進建議

        (1)制動管系應(yīng)嚴(yán)格按照圖樣彎制,減小彎管誤差,提高管系彎制質(zhì)量。管系組裝連接時交替、均勻緊固法蘭螺栓,先緊固連通管法蘭,在不干涉其他基礎(chǔ)制動配件情況下,吊卡座隨管系適當(dāng)移動位置,避免吊卡與制動管相互抗勁。

        (2)在設(shè)計降壓風(fēng)缸時,降壓風(fēng)缸與管系聯(lián)通采用法蘭聯(lián)通,不再采用連通管攻絲旋入聯(lián)通。降壓風(fēng)缸支管與傳感閥管系聯(lián)通三通部位加裝吊卡座,支撐三通自重,減少降壓風(fēng)缸支管與風(fēng)缸連接處所受向下的扭矩。

        6 限壓閥試驗故障及工藝改進建議

        6.1 限壓閥故障介紹

        4 月份在段修過程中,發(fā)現(xiàn)15 套限壓閥修竣后,上臺試驗保壓位顯示活塞漏泄超標(biāo),更換新品活塞及密封圈故障仍不能排除。據(jù)現(xiàn)場職工反應(yīng),此類故障時常出現(xiàn)。

        6.2 故障原因分析

        各結(jié)合面涂防銹檢漏劑進行檢查,未發(fā)現(xiàn)泄漏,后經(jīng)逐步排查,發(fā)現(xiàn)顯示活塞Y 型密封圈內(nèi)圈與顯示活塞配合不良,保壓位時降壓風(fēng)缸與制動缸通路管系余風(fēng)通過顯示活塞Y 型密封圈內(nèi)圈與顯示活塞槽結(jié)合部聯(lián)通,壓力傳感器顯示漏泄超標(biāo)。如圖4 所示,漏風(fēng)處。

        主要原因為:Y 型密封圈彈性張力不足,內(nèi)圈與活塞槽為線接觸,接觸面積較小,容易漏風(fēng)。

        6.3 工藝改進建議

        Y 型密封圈生產(chǎn)廠家嚴(yán)格按照圖樣尺寸,選擇天然橡膠生產(chǎn),保證密封圈彈性及張力。后經(jīng)現(xiàn)場多次試驗,在顯示活塞槽后根部加一個Φ8 mmO 形橡膠密封圈,試驗時不再泄漏,故障排除,該方法可采用。

        圖4 限壓閥活塞

        7 結(jié)語

        導(dǎo)致集團C64K 型車故障因素較多,牽涉運用工況、檢修工藝落實、配件設(shè)計、配件質(zhì)量等多方面問題,保障該型車的運用安全是一項長期艱巨的任務(wù),需要各單位、部門的共同努力。以上提出的工藝改進建議希望能夠幫助提升修車質(zhì)量和車輛運行安全。由于調(diào)查的車型配件有局限性,不妥之處,請批評指正。

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