楊曉敏,寥嘉豪
(攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司,四川攀枝花 617000)
1#鍍鋅變頻冷卻風(fēng)機(jī)是1#鍍鋅機(jī)組帶鋼熱鍍鋅后的重要冷卻設(shè)備,在推廣使用點(diǎn)檢儀后,該風(fēng)機(jī)的振動(dòng)監(jiān)測(cè)被納入到日常的設(shè)備管理中。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)期間,1#鍍鋅機(jī)組鍍后冷卻段風(fēng)機(jī)因軸承箱出現(xiàn)振動(dòng)與噪聲增大的現(xiàn)象,于2019 年2月25 日更換軸承后振動(dòng)值和噪聲顯著降低,風(fēng)機(jī)運(yùn)行良好。2019 年3 月18 日,點(diǎn)檢員進(jìn)行日常點(diǎn)檢,在使用手持點(diǎn)檢儀(HY-860C)對(duì)軸承進(jìn)行振動(dòng)數(shù)據(jù)采集時(shí)發(fā)現(xiàn)葉輪端軸承振動(dòng)值顯著升高,最大幅值達(dá)到5.479 mm/s,已處于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)II 級(jí)中型旋轉(zhuǎn)機(jī)械的警戒值范圍(4.5~7.1 mm/s)。在風(fēng)機(jī)的兩個(gè)軸承位置設(shè)置有測(cè)點(diǎn)1 和測(cè)點(diǎn)2,如圖1 所示。
離心風(fēng)機(jī)型號(hào):GY6-51-1No-11D。主動(dòng)力為1 臺(tái)三相異步電機(jī),功率110 kW,最大轉(zhuǎn)速1 500 r/min。風(fēng)機(jī)兩端軸承型號(hào)均為22320CAW33,滾子數(shù)量為單列15 顆,雙列30 顆。電機(jī)與風(fēng)機(jī)通過(guò)彈性柱銷聯(lián)軸器聯(lián)接。葉輪數(shù)量為10 片。聯(lián)軸器柱銷數(shù)量為10 顆。
根據(jù)測(cè)振系統(tǒng)提供的頻譜系數(shù)相關(guān)頻率計(jì)算如下:
(1)風(fēng)機(jī)主頻。檢測(cè)時(shí)電機(jī)速度為最大轉(zhuǎn)速,故電機(jī)轉(zhuǎn)頻f風(fēng)機(jī)=1500÷60=25 Hz;風(fēng)機(jī)與電機(jī)通過(guò)彈性聯(lián)軸器直接連接,故風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)頻f風(fēng)機(jī)=f電機(jī)=25 Hz。
(2)軸承故障頻率。通過(guò)查表得到故障頻率系數(shù)(1 Hz 時(shí)的故障頻率),如表1 所示。
由故障頻率系數(shù)計(jì)算可得25 Hz 時(shí)22320CAW33 軸承的各部件故障頻率,如表2 所示。
(3)葉輪通過(guò)頻率。10 片×25 Hz=250 Hz。
(4)聯(lián)軸器柱銷通過(guò)頻率。10 顆×25 Hz=250 Hz。
圖1 風(fēng)機(jī)測(cè)點(diǎn)位置
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)采集的數(shù)據(jù),水平方向的振動(dòng)值較垂直方向的振動(dòng)值大,更具有典型意義,故采用水平方向的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。
1#鍍鋅機(jī)組鍍后冷卻段風(fēng)機(jī)3 月18 日采集到的振動(dòng)數(shù)據(jù),如圖2、表3、表4 和圖3、表5、表6 所示,1H-v 為電機(jī)端軸承水平振動(dòng)測(cè)點(diǎn);2H-v 為葉輪端軸承水平振動(dòng)測(cè)點(diǎn)。
表1 軸承各部位故障頻率系數(shù)
表2 25 Hz 時(shí)的軸承各部位故障頻率
(1)圖2 中,1H-v 頻譜中的2 倍頻幅值大于1 倍頻幅值,可能存在松動(dòng)B 型松動(dòng),A 型松動(dòng)有可能,C 型松動(dòng)可能性較小。檢查風(fēng)機(jī)底座、軸承箱底座與電機(jī)底座均無(wú)螺栓松動(dòng)現(xiàn)象,A 型松動(dòng)排除。
圖2 電機(jī)端軸承水平振動(dòng)數(shù)據(jù)(3 月18 日)
圖3 葉輪端軸承水平振動(dòng)數(shù)據(jù)(3 月18 日)
表3 電機(jī)端軸承水平振動(dòng)數(shù)據(jù)(3 月18 日)
表4 電機(jī)端軸承水平振動(dòng)主要峰值(3 月18 日)
表5 葉輪端軸承水平振動(dòng)數(shù)據(jù)(3 月18 日)
表6 葉輪端軸承水平振動(dòng)主要峰值(3 月18 日)
(2)圖2 中,風(fēng)機(jī)的1 倍頻、2 倍頻和3 倍頻振動(dòng)幅值大,特別是2 倍頻占主導(dǎo),可能存在電機(jī)對(duì)中不良現(xiàn)象。
(3)圖3 中,風(fēng)機(jī)2H-v 的1 倍頻25 Hz(1 500 r/min)振動(dòng)幅值5.479 mm/s,較其諧波明顯高出很多,說(shuō)明轉(zhuǎn)子存在不平衡現(xiàn)象或A 型松動(dòng)(已排除)。
(4)圖3 中,風(fēng)機(jī)的1 倍頻、2 倍頻振動(dòng)幅值大,可能出現(xiàn)風(fēng)機(jī)軸彎曲。
(5)測(cè)點(diǎn)1 的主頻振動(dòng)幅值明顯小于測(cè)點(diǎn)2 的主頻振動(dòng)幅值(1H-v:1.745 mm/s;2H-v:5.479 mm/s)。說(shuō)明主要振動(dòng)源來(lái)自葉輪端,葉輪的動(dòng)不平衡或軸彎曲引起的動(dòng)不平衡是振動(dòng)幅值增大的主要因素。
(6)對(duì)照?qǐng)D2 和圖3,較為明顯的頻譜峰值均無(wú)軸承的故障頻率信號(hào),軸承無(wú)損壞跡象。
(7)對(duì)照?qǐng)D2 和圖3,無(wú)葉輪、聯(lián)軸器的通過(guò)頻率及其諧波,說(shuō)明葉輪及聯(lián)軸器無(wú)損壞跡象。
葉輪、軸承及聯(lián)軸器均無(wú)損壞頻譜信號(hào)出現(xiàn),因此判斷葉輪存在不平衡且電機(jī)對(duì)中不良。需要在檢查和調(diào)整葉輪平衡同時(shí),檢查電機(jī)與風(fēng)機(jī)的軸線對(duì)中情況并予以調(diào)整。
檢查發(fā)現(xiàn)葉輪上有一塊重約24 g 的異物(不銹鋼濾網(wǎng)),如圖4 所示。
電機(jī)對(duì)中的水平軸向相差很大,偏差量為3.52-0.8=2.72 mm。徑向誤差較小,最大值為(-0.09-0.03)/2=-0.06 mm,如圖5 所示。
發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器彈性體因擠壓而破壞,柱銷頭部有明顯的沿軸線一定夾角的軸向摩擦磨損斜紋,如圖6 所示。
對(duì)主軸彎曲情況進(jìn)行檢查,主軸的徑向跳動(dòng)量<0.02 mm。
圖4 葉輪上附著的異物
圖5 電機(jī)對(duì)中檢查記錄(調(diào)整前)
軸承鎖緊螺母無(wú)松動(dòng)的現(xiàn)象。
(1)葉輪上存在重約24 g 的異物,導(dǎo)致葉輪存在偏心力,這是葉輪不平衡的主要原因。由偏心距離0.4 m、轉(zhuǎn)速1 500 r/min、偏心質(zhì)量24 g 計(jì)算得到偏心力:F=Μω2r=236.87 Ν。此異物產(chǎn)生的偏心力較大,需要清理。
(2)電機(jī)對(duì)中的軸向誤差最大值:2.72 mm,徑向誤差最大值:0.06 mm,軸向誤差嚴(yán)重超標(biāo)。需要調(diào)整電機(jī)軸線。
(3)聯(lián)軸器彈性體損壞,說(shuō)明聯(lián)軸器因軸線對(duì)中不良導(dǎo)致柱銷頭部在聯(lián)軸器孔內(nèi)有擺動(dòng)和滑動(dòng)摩擦的現(xiàn)象(對(duì)中良好時(shí)為敲擊磨損,無(wú)滑動(dòng)摩擦),需要更換彈性體。
(4)主軸無(wú)彎曲現(xiàn)象。
圖6 聯(lián)軸器彈性體磨損情況
對(duì)葉輪上的異物和灰塵進(jìn)行清理,恢復(fù)葉輪平衡。
電機(jī)與風(fēng)機(jī)進(jìn)行對(duì)中調(diào)整,確保電機(jī)軸線與風(fēng)機(jī)軸線誤差在規(guī)定的范圍之內(nèi),如圖7 所示。
圖7 電機(jī)對(duì)中檢查記錄(調(diào)整后)
圖8 電機(jī)端軸承水平振動(dòng)數(shù)據(jù)(5 月24 日)
圖9 葉輪端軸承水平振動(dòng)數(shù)據(jù)(5 月24 日)
更換聯(lián)軸器彈性體,避免柱銷磨損帶來(lái)的影響。
檢修完畢后對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,如圖8、表7、表8 和圖9、表9、表10 所示。
(1)圖8 中,風(fēng)機(jī)的2 倍頻振動(dòng)幅值有明顯的下降(原值:1.745 mm/s;現(xiàn)值:0.941 mm/s),1 倍頻振動(dòng)幅值也有所下降且占主導(dǎo)地位,振動(dòng)幅值處于良好狀態(tài),說(shuō)明電機(jī)軸線對(duì)中狀況良好。
(2)圖9 中,風(fēng)機(jī)的1 倍頻振動(dòng)幅值有明顯的下降(原值:5.479 mm/s;現(xiàn)值:1.673 mm/s),2 倍頻振動(dòng)幅值也有明顯下降(原值:2.245 mm/s;現(xiàn)值:1.232 mm/s)。葉輪的不平衡因素消除后主頻的振動(dòng)幅值下降明顯,振動(dòng)幅值處于良好狀態(tài)。
表7 電機(jī)端軸承水平振動(dòng)數(shù)據(jù)(5 月24 日)
表8 電機(jī)端軸承水平振動(dòng)主要峰值(5 月24 日)
表9 葉輪端軸承水平振動(dòng)數(shù)據(jù)(5 月24 日)
表10 葉輪端軸承水平振動(dòng)主要峰值(5 月24 日)
(3)綜合分析圖8、圖9,風(fēng)機(jī)的振動(dòng)最大幅值為1.673 mm/s,已經(jīng)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。
在本次設(shè)備異常排除過(guò)程中,通過(guò)振動(dòng)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)幅值突增進(jìn)行振動(dòng)異常診斷是核心環(huán)節(jié),在轉(zhuǎn)子不平衡和電機(jī)對(duì)中不良導(dǎo)致的其他零部件損壞之前進(jìn)行預(yù)先維修,避免了故障停機(jī)等帶來(lái)的效益損失。開(kāi)展振動(dòng)監(jiān)測(cè)工作能夠?yàn)樾D(zhuǎn)類設(shè)備排查隱患及缺陷提供理論依據(jù)。堅(jiān)持開(kāi)展振動(dòng)監(jiān)測(cè),重視振動(dòng)異常情況、診斷分析和監(jiān)控,及時(shí)處理異常及缺陷,為提升設(shè)備管理水平提供強(qiáng)有力的支撐。