景宇蓉
摘 要:以榆林煤化公司一期技術(shù)改造項目為研究對象,分析了循環(huán)流化床鍋爐摻燒氣化爐細灰渣的設(shè)計方案,經(jīng)濟性和存在的問題,提出了一些運行維護優(yōu)化建議。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床;氣化渣;摻燒
1 研究背景
榆林煤化公司一期技術(shù)改造項目對一期氣化裝置進行升級改造,并新增一臺氣化裝置,實現(xiàn)兩用一備。項目改造完成后氣化裝置細灰渣產(chǎn)量達到16.4t/h,氣化爐年運行時間為7200h,細灰渣年產(chǎn)量將達到11.808萬噸。對氣化爐所產(chǎn)細灰渣成分進行實驗分析,細灰渣全水分含量Mt=43.92%,收到基灰分Vdaf=12.6%,干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf=4.26%,收到基碳含量Car=37.45%,收到基低位熱值Qnet,ar=6.06MJ/kg,有一定的回收價值。為了減少污染、節(jié)約能源、降低運輸量、填埋成本,本次改造工程擬將含碳的氣化爐細灰渣送入鍋爐中摻燒,以達到變廢為寶的目的??紤]氣化爐細灰渣難于燃燒的特點,鍋爐選型為循環(huán)流化床鍋爐。根據(jù)各工況條件下的全廠蒸汽平衡圖,并對鍋爐房內(nèi)自用蒸汽平衡計算,確定新建1×220t/h循環(huán)流化床高溫高壓蒸汽鍋爐,為華西鍋爐廠產(chǎn)品,型號為HX220/9.81-Ⅱ7。新建鍋爐房與一期2×240t/h高溫高壓煤粉鍋爐互為備用,共同滿足全廠各裝置的蒸汽供熱需要。
2 設(shè)計方案
細灰渣是通過氣化爐頂部經(jīng)粗煤氣氣流攜帶并初步進行洗滌、凈化、沉淀的一種含水渣,其粒徑均小于16目,其中約三分之一小于200目[1]。為了便于輸送,將含水的細灰渣與少料污泥進行摻混,具體流程為:氣化爐細灰水由外管從氣化裝置送至熱動力站,經(jīng)過真空帶式過濾機過濾后的氣化爐細灰送入混料倉與少量污泥經(jīng)過充分混合后,由半正壓給料機輸送至膏體泵,再經(jīng)過膏體泵及特種輸送管道將混合后的物料送入鍋爐。氣化爐細灰渣與污泥摻混物進入循環(huán)流化床鍋爐主要有兩種方式:從爐膛頂部加入或者從爐膛兩側(cè)墻上部加入。本項目摻混物從爐頂加入,成柱狀分段進入爐膛,在高爐溫作用下,表面迅速失水硬結(jié),形成煤泥柱,在下落過程中不斷爆裂,繼續(xù)下落,形成燃料團,并最終全部轉(zhuǎn)化為燃料團,此過程在極短時間內(nèi)完成,燃料團隨后落入爐膛密相區(qū)進行燃燒,燃燒后產(chǎn)生的煙氣再經(jīng)爐膛出口旋風(fēng)分離器分離,進入爐膛二次燃燒,如此循環(huán)往復(fù),直至燃盡排除[2]。
3 經(jīng)濟性分析
3.1 原煤消耗量
BMCR工況下,按照燃燒純煤和細灰渣摻燒分別對鍋爐進行熱力計算,計算結(jié)果得出純燒煤時燃料消耗量為32.1t/h;摻燒時燃料消耗量為45.1t/h,其中原煤消耗量為28.7t/h。通過對比可知,摻燒細灰渣時原煤消耗量可節(jié)省3.4t/h,全年可節(jié)省燃煤量將達到2.5萬噸,年節(jié)省燃料費用上千萬,經(jīng)濟效益非??捎^。
3.2 鍋爐熱效率
影響鍋爐熱效率的因素包括機械不完全燃燒熱損失q4,化學(xué)不完全燃燒熱損失q3,排煙熱損失q2,爐膛散熱損失q5,其他熱損失q6。摻燒細灰渣時對鍋爐熱效率的影響主要體現(xiàn)為排煙熱損失,因為細灰渣含水量較高,進入爐膛后先吸熱,爆裂至細小燃料團后開始燃燒放熱,細灰渣中的水分吸熱變成高溫水蒸氣隨煙氣排出,導(dǎo)致鍋爐排煙熱損失增大,鍋爐廠熱力計算結(jié)果表明,純燒煤時鍋爐熱效率為91.5%,摻燒細灰渣時鍋爐熱效率為89%。
3.3 鍋爐輔機電耗
摻燒細灰渣后,鍋爐燃燒所需的空氣量和煙氣量均有所增加,其中一次風(fēng)量和二次風(fēng)量較之前增加不大,煙氣量增加較多,這主要是因為煙氣體積增加和爐內(nèi)灰濃度直接相關(guān)。煙氣量增大會導(dǎo)致引風(fēng)機電耗增大,運行成本增加。
4 幾點思考與建議
4.1 燃盡率
循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)燃燒區(qū)域分為密相區(qū)、稀相區(qū)和氣固分離區(qū)。細灰渣從爐頂進入循環(huán)流化床鍋爐爐膛到爆裂進入密相區(qū)燃燒整個過程時間極短,且細灰渣粒度小,經(jīng)旋風(fēng)分離器時難以分離返料進入燃燒循環(huán),能否燃盡的問題值得思考。到底有多少參與了燃燒反應(yīng),還是來不及燃盡就被煙氣帶出了爐膛。考慮到這個問題,鍋爐選型時應(yīng)對爐膛設(shè)計提出要求,宜采用瘦長型爐身,調(diào)整受熱面布置,以延長細灰渣在爐內(nèi)的燃燒停留時間,盡可能燃盡。
4.2 飛灰和爐渣量
當(dāng)氣化爐細灰渣進入循環(huán)流化床鍋爐燃燒時,由于爐膛內(nèi)煙氣路徑時間較短,來不及燃燒的細小灰渣隨煙氣流動帶出爐膛,導(dǎo)致鍋爐飛灰量增大明顯,而鍋爐排渣量變化不大。進入爐膛尾部煙道的飛灰量增加,除塵設(shè)備和輸灰系統(tǒng)的負荷增大,設(shè)計選型時應(yīng)考慮到這一點。此外還應(yīng)考慮尾部煙道的磨損加大,應(yīng)優(yōu)化煙氣流場并對尾部各受熱面進行防磨保護,如加裝防磨梁,對分離器靶區(qū)進行防磨改造;定期對鍋爐進行防磨檢修維護等。在運行過程中,加強吹灰次數(shù),以減少尾部煙道積灰[3-4]。
4.3 細灰渣含水量
細灰渣含水量較高,進入爐膛燃燒時先要吸熱爆裂,這一過程中可能會導(dǎo)致燃燒不穩(wěn),嚴(yán)重的甚至?xí)?dǎo)致鍋爐熄火。為避免這樣的經(jīng)濟損失,應(yīng)加強對運行人員的操作培訓(xùn),在運行過程中對床料、床溫等數(shù)據(jù)進行密切監(jiān)視,一旦出現(xiàn)警報,應(yīng)及時調(diào)節(jié)摻燒量和鍋爐配風(fēng)比,必要時直接切斷摻燒物料進料閥。
5 結(jié)論
通過設(shè)計和運行優(yōu)化循環(huán)流化床鍋爐可實現(xiàn)大比例摻燒氣化爐細灰渣,從而提高全廠的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。添加氣化爐細灰渣后鍋爐整體運行穩(wěn)定,汽水側(cè)參數(shù)變化不大,參數(shù)可控;煙氣側(cè)變化較大,表現(xiàn)為鍋爐煙氣量和飛灰量增大,引風(fēng)機電流顯著增加;鍋爐熱效率稍有降低。針對以上問題,在鍋爐設(shè)計選型時宜采用瘦長爐身,及時調(diào)整受熱面布置比例,適當(dāng)增加受熱面,同時采取相應(yīng)的防磨措施;在鍋爐運行時進行燃燒優(yōu)化調(diào)整,將配風(fēng)調(diào)整到合理范圍,并適當(dāng)增加吹灰頻次,提高運行人員的操作水平;此外,應(yīng)加強對鍋爐的防磨檢修和維護保養(yǎng)。
參考文獻:
[1]鄭清清.300MW循環(huán)硫化床鍋爐氣化渣摻燒與干燥技術(shù)研究[D].北京:華北電力大學(xué).
[2]李明,田代波,肖大勇.循環(huán)流化床鍋爐摻燒氣化爐煤泥分析與研究[J].大氨肥,2011.34(2):62-64.
[3]李永剛.循環(huán)流化床鍋爐摻燒氣化爐細渣分析[J].工業(yè)技術(shù),2015.8(上):45.
[4]黃中,江建忠,徐正泉,孫獻斌,肖平.循環(huán)流化床鍋爐煤泥摻燒試驗研究與影響因素分析[J].中國循環(huán)流化床發(fā)電生產(chǎn)運營管理,2013.