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        提高鞍鋼3號3200 m3高爐爐缸活躍程度實(shí)踐

        2020-02-19 08:40:52張磊田景長張延輝
        鞍鋼技術(shù) 2020年1期
        關(guān)鍵詞:渣鐵鼓風(fēng)鐵口

        張磊,田景長,張延輝

        (鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021)

        鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠(以下簡稱鞍鋼)3號高爐(3200 m3)于2010年5月27日開爐投產(chǎn),開爐以來保持高水平運(yùn)行。2016年3號高爐平均利用系數(shù)為 2.246 t/(m3·d), 入爐焦比為 303 kg/t,燃料比為507 kg/t,高爐順行狀態(tài)良好。2017年6月,高爐1#鐵口下方3層環(huán)碳te108cl1溫度開始上升,最高達(dá)到633℃。為了保證爐缸安全,高爐采取降低生產(chǎn)強(qiáng)度、釩鈦礦護(hù)爐和加強(qiáng)爐缸冷卻強(qiáng)度等一系列措施護(hù)爐生產(chǎn),但同時爐缸狀態(tài)逐漸變差,進(jìn)一步影響了高爐的順行狀態(tài)。針對此種情況,對鞍鋼3號高爐爐缸活躍性下降的原因進(jìn)行了分析,并通過采取相應(yīng)措施提升了爐缸活躍程度,明顯改善了高爐順行狀態(tài)。

        1 不同爐缸狀態(tài)下的爐況

        1.1 爐缸正常狀態(tài)下爐況

        (1)爐底滿鋪碳磚,中心點(diǎn)溫度維持在較高水平。爐芯溫度高低直接體現(xiàn)爐缸蓄熱狀態(tài),目前大多數(shù)高爐都將其作為日常生產(chǎn)中爐缸狀態(tài)變化好壞的監(jiān)視信號。2016年7月1~2017年7月1日爐芯溫度變化趨勢如圖1所示。由圖1可以看出,高爐爐芯溫度基本維持在600℃以上,除受計(jì)劃休風(fēng)影響外,溫度相對穩(wěn)定。

        (2)爐內(nèi)順行狀態(tài)較好。① 風(fēng)量、風(fēng)壓和透氣性指數(shù)穩(wěn)定、對稱,風(fēng)壓波動<0.010 MPa。② 料尺下降均勻、順暢、整齊,無停滯和崩落現(xiàn)象,三尺相差<0.5 m。③ 爐身冷卻系統(tǒng)水溫差周向均勻,8個方向水溫差相差<1℃。④鐵水的物理熱及化學(xué)熱匹配良好,爐溫穩(wěn)定性較好。2017年3月爐溫及鐵水含硅量變化趨勢如圖2所示。由圖2可以看出,高爐鐵水的物理熱及化學(xué)熱匹配良好,爐溫穩(wěn)定性較好。

        圖1 2016年7月1日~2017年7月1日高爐爐芯溫度變化趨勢Fig.1 Variation Tendency of Temperatures in Furnace Core from July 2016 to July 2017

        圖2 2017年3月爐溫及鐵水含硅量變化趨勢Fig.2 Variation Tendency of Furnace Temperatures and Physical Heat in March 2017

        (3)爐前出鐵狀態(tài)良好。爐缸工作狀態(tài)的好壞會直接體現(xiàn)在爐前出鐵狀態(tài)上。①鐵口深度合格且穩(wěn)定。②兩個鐵口出鐵間隔相同,出鐵即出渣。同時,兩個鐵口出渣、鐵量均勻。

        1.2 爐缸工作狀態(tài)差時爐況

        (1)爐芯溫度明顯下降或波動幅度較大,不能維持在較高水平。2017年7月1日~8月17日高爐爐芯溫度變化趨勢如圖3所示。由圖3可以看出,高爐爐芯溫度下降明顯。

        (2)爐內(nèi)順行狀態(tài)明顯變差。①操作困難,風(fēng)壓偏高且不穩(wěn),風(fēng)量偏少,透氣性變差,氣流發(fā)展不均衡,風(fēng)壓波動>0.020 MPa。②料尺下降不均勻,三尺相差最多時達(dá)1.0 m。③爐型維護(hù)困難加大,渣皮易脫落,邊緣氣流極不穩(wěn)定,爐身周向氣流分布不均勻,嚴(yán)重時出現(xiàn)爐身黏結(jié)。④熱制度失常,鐵水化學(xué)成分波動,兩個鐵口出鐵爐溫相差較大。2017年7月爐身水溫差周向變化趨勢如圖4所示。由圖4可以看出,高爐周向氣流分布不均勻,東南側(cè)最低點(diǎn)水溫差較東側(cè)最高點(diǎn)水溫差相差5℃。

        圖3 2017年7月1日~8月17日高爐爐芯溫度變化趨勢Fig.3 Variation Tendency of Temperatures in Furnace Core from July 1th,2017 to August 17th,2017

        圖4 2017年7月爐身水溫差變化趨勢Fig.4 Variation Tendency of Difference in Water Temperature of Furnace Stack in July 2017

        (3)爐前出鐵狀態(tài)明顯變差。①鐵口深度不穩(wěn)定,易噴濺,時有焦炭從鐵口噴出情況出現(xiàn),渣鐵出不凈。②兩個鐵口出鐵情況不均勻,經(jīng)常出現(xiàn)一邊出鐵另一邊出渣的情況。

        2 導(dǎo)致爐缸活躍性下降原因分析

        爐缸活躍性是指液態(tài)渣鐵進(jìn)入爐缸,并能由爐缸內(nèi)自由排出的順暢程度。影響高爐爐缸活躍性的因素大致可分為以下三方面:焦炭所提供的“透氣-透液通道”的數(shù)量,渣鐵流動性能,風(fēng)口回旋區(qū)的形狀和大小。三種因素相輔相成,相互影響。因此,能影響以上三方面的因素均影響爐缸活躍性[1]。

        2.1 護(hù)爐措施對爐缸活躍性造成不利影響

        為保證爐缸安全而采取的護(hù)爐措施均對爐缸活躍性造成不利影響。

        (1)限強(qiáng)度生產(chǎn),風(fēng)壓控制較低,致使鼓風(fēng)動能較低,不利于吹活爐缸。由于鼓風(fēng)動能是決定回旋區(qū)形狀和大小的主要因素,所以合理的鼓風(fēng)動能不僅是爐缸活躍性狀態(tài)良好的前提條件,更是高爐操作者可控的重要的調(diào)節(jié)手段[2]。2017年7月高爐鼓風(fēng)動能變化趨勢如圖5所示。由圖5可以看出,高爐鼓風(fēng)動能下降明顯,不利于吹活爐缸。

        圖5 2017年7月高爐鼓風(fēng)動能趨勢Fig.5 Variation Tendency of Blast Kinetic Energy in July 2017

        (2)長期進(jìn)行釩鈦磁鐵礦護(hù)爐冶煉。由于鈦化物的析出,渣鐵流動性能變差。

        (3)由于限強(qiáng)度生產(chǎn),高爐停止富氧,不利于氣流穩(wěn)定及煤粉燃燒,中心死料柱有不完全燃燒煤粉顆粒,不利于渣鐵滲透。

        2.2 焦炭質(zhì)量變差

        大型高爐冶煉要保證爐缸工作狀態(tài)的穩(wěn)定,焦炭質(zhì)量是重中之重,要求焦炭的性能指標(biāo)和粒級分布穩(wěn)定、良好,特別是焦炭的冷態(tài)強(qiáng)度和熱態(tài)性能指標(biāo)要求穩(wěn)定。焦炭的高溫性能低會嚴(yán)重影響其在高爐軟熔帶和滴落帶中的骨架作用,降低高爐的整體透氣性[3]。

        2017年8月24日~9月22日鞍鋼西區(qū)煉焦檢修,高爐干焦比例由80%直接下降至0,高爐實(shí)行全濕焦生產(chǎn)。由于焦炭質(zhì)量明顯下降,對爐缸活躍度及料柱透液性造成極不利影響,爐芯溫度明顯下降。2017年8月20日~10月2日高爐爐芯溫度變化趨勢如圖6所示。由圖6可以看出,高爐爐芯溫度下降明顯,且波動較大。

        2.3 高煤比操作

        近年來3號高爐一直追求低成本冶煉效果,操作上降低入爐焦比,提高煤比,由此帶來的一系列冶煉效果的變化對爐缸活躍性均有一定影響。目前研究普遍認(rèn)為,在較高煤比條件下冶煉,風(fēng)口循環(huán)區(qū)未燃煤粉量增加和入爐焦粉化加劇,會使高爐透氣性下降,爐內(nèi)壓差升高,死料柱的透氣透液性相對變差,爐芯活躍性相對下降。2017年8月30日~10月1日高爐煤比與爐芯溫度變化趨勢如圖7所示。由圖7可以看出,當(dāng)煤比較高時,爐芯溫度呈下行趨勢;隨著煤比的下降,爐芯溫度有所升高。

        圖6 2017年8月20日~10月2日高爐爐芯溫度變化趨勢Fig.6 Variation Tendency of Temperatures in Furnace Core from August 30th,2017 to October 2th,2017

        圖7 2017年8月30日~10月1日高爐煤比與爐芯溫度變化趨勢Fig.7 Variation Tendency of Coal Ratio in BF and Core Temperature from August 30th,2017 to October 1th,2017

        3 提高爐缸活躍度實(shí)踐

        在高爐生產(chǎn)操作中,為保證高爐爐缸安全,必須有爐缸安全的紅線意識,在爐缸環(huán)碳溫度及對應(yīng)熱流強(qiáng)度上升到警戒線時,及時采取措施控制爐缸溫度;而在爐缸長壽狀態(tài)可控的情況下,要適當(dāng)提升冶煉強(qiáng)度,創(chuàng)造一切條件活躍爐缸,保證高爐順行狀態(tài)[4]。針對影響3號高爐爐缸活躍性原因,同時考慮到爐缸環(huán)碳溫度異常升高的實(shí)際,制定以下幾項(xiàng)措施改善爐缸活躍性。

        3.1 提高鼓風(fēng)動能,吹活爐缸

        適當(dāng)?shù)墓娘L(fēng)動能可以保持一定的回旋區(qū)深度,使?fàn)t缸初始煤氣最大限度向爐缸中心滲透,能有效提高整個死焦堆的透氣、透液能力。尤其當(dāng)原燃料條件變差,同時由于長壽原因高爐處于中等冶煉強(qiáng)度時,更應(yīng)該提高鼓風(fēng)動能[5]:

        (1)在爐缸環(huán)碳溫度可控的條件下,吹足風(fēng)壓;

        (2)逐步縮小風(fēng)口面積,由32個直徑130 mm的風(fēng)口,縮為32個直徑120 mm的風(fēng)口,在增加鼓風(fēng)動能的同時,降低生產(chǎn)了強(qiáng)度,對爐缸長壽工作也有一定作用。

        3.2 優(yōu)化釩鈦礦使用模式

        為避免爐缸加鈦礦使?fàn)t底凝鐵層增厚,3號高爐靈活停用鈦礦,只在爐缸溫度超標(biāo)時使用,同時靈活調(diào)整使用量,且一旦爐底溫度下降到警戒值以下時立即停用。這種方法抑制了爐底溫度的下降,既有利于渣鐵排放,也實(shí)現(xiàn)了對鈦礦的合理利用,大大節(jié)約了鈦礦和燃料消耗[6]。

        3.3 少量富氧,控制煤比在合理范圍內(nèi)

        在爐缸長壽狀態(tài)可控的前提下,適當(dāng)富氧噴吹,好處如下:① 富氧配合大噴吹,既有利于順行,減少處理崩、滑料等異常爐況對爐缸熱儲備的損失,又提高了煤粉燃燒率,減少料柱中殘存煤粉顆粒,改善死料柱透液性。②富氧增加理論燃燒溫度,加強(qiáng)冶煉強(qiáng)度,同時鐵水排放量的增加也有利于提高爐芯溫度。③一旦需要控制爐缸環(huán)碳溫度,就立即降低煤比,提高入爐焦比,同時增加中心加焦量,以此來提高中心料柱的透液性[7]。

        3.4 加強(qiáng)原燃料質(zhì)量管理

        3號高爐爐料結(jié)構(gòu)為68%~70%燒結(jié)礦+22%球團(tuán)礦+3%~5%澳塊礦。在選擇上,盡可能多使用熟料,保證熟料率在90%以上。少用或不用落地礦,提高入爐礦石強(qiáng)度。市場嚴(yán)峻形勢導(dǎo)致鞍鋼原燃料條件波動,塊礦、球團(tuán)礦均不穩(wěn)定,粉末多,為改善料柱透氣性,采取燒結(jié)礦的分級入爐方式,同時適當(dāng)使用回收焦丁和礦石一起布到爐內(nèi)。在正常生產(chǎn)中,制定嚴(yán)格的原燃料檢查制度,并實(shí)時掌控塊礦、球團(tuán)礦的粉末量,尤其是焦炭的水分等參數(shù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時,及時采取調(diào)劑措施,包括焦炭負(fù)荷及布料制度的調(diào)整,最大限度減少爐況的波動。同時與燒結(jié)及焦化工序加強(qiáng)聯(lián)系,及時了解原燃料的理化性能指標(biāo),如有變動及時進(jìn)行調(diào)整。

        3.5 維持鐵水充沛的物理熱和合適的爐渣堿度

        在保證爐渣脫硫和流動性滿足高爐正常生產(chǎn)情況下,逐步將爐渣中的MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)由原來的7%~8%降低至4%~5%,爐渣二元堿高度由1.15±0.05提高至1.20±0.05。同時提高爐缸熱量,控制出鐵溫度在1 500℃以上,避免因二元堿度的提高導(dǎo)致爐渣熔點(diǎn)升高,穩(wěn)定性變差,從而造成操作困難。通過優(yōu)化高爐造渣制度,不僅直接降低了高爐軟熔帶軟熔體的數(shù)量,改善了高爐軟熔帶的透氣性,還直接降低了燒結(jié)配礦成本[8]。

        3.6 加強(qiáng)爐前出鐵組織

        維護(hù)好鐵口,及時出凈渣鐵,是防止側(cè)壁溫度波動和提升爐缸活躍度的基本要求,主要采取措施如下:① 高爐堅(jiān)持一次開鐵口作業(yè);② 調(diào)整炮泥成分,使之耐渣鐵沖刷和易于與磚襯結(jié)合成牢固的保護(hù)層;③加強(qiáng)泥套和開堵口作業(yè)管理,減少冒泥幾率;④及時調(diào)整打泥量,使鐵口深度穩(wěn)定在3.0~3.2 m,出凈爐缸渣鐵。重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)各個鐵口均勻出鐵、輪流出鐵和出凈渣鐵。

        4 實(shí)踐效果

        2017年8月開始對鞍鋼3號高爐采取提高爐缸活躍度的各項(xiàng)措施。2017年7~10月高爐主要技術(shù)指標(biāo)如表1所示,可以看出,采取措施后,高爐各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)均明顯提升,說明爐缸狀態(tài)回升后,高爐狀態(tài)有了明顯改善,產(chǎn)能基本恢復(fù)正常狀態(tài)。

        表1 2017年7~10月高爐主要技術(shù)指標(biāo)Table 1 Key Technical Indexes of BF from July to October 2017

        5 結(jié)語

        大型高爐爐缸活躍程度對爐況順行穩(wěn)定程度有著重要的影響,爐缸中心點(diǎn)溫度下降到一定程度后,高爐順行將變得十分困難。為保證爐缸安全而采取的一系列護(hù)爐措施、焦炭質(zhì)量變差和高煤比操作等對爐缸活躍性均有一定影響。爐缸環(huán)碳溫度高的高爐,要注意協(xié)調(diào)好提高爐缸活躍性和保證爐缸安全的關(guān)系。鞍鋼3號高爐通過提高鼓風(fēng)動能,優(yōu)化釩鈦礦使用模式,控制合適煤比操作,加強(qiáng)原燃料質(zhì)量管理,維持鐵水充沛的物理熱和合適的爐渣堿度,以及加強(qiáng)日常的鐵口維護(hù),有效改善了爐缸的活躍性。

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