王信濤
(攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司修建分公司,四川 攀枝花617000)
單輥破碎機(jī)溜槽至環(huán)冷機(jī)[1]布料漏斗內(nèi)的襯板工作環(huán)境惡劣,工作時(shí)燒結(jié)礦直接與襯板接觸,溫度最高可達(dá)1 030℃左右,燒結(jié)礦具有很高的硬度,其含有的赤鐵礦顯微硬度平均可高達(dá)1.038×10-9Pa[2]。 燒結(jié)礦經(jīng)單輥破碎機(jī)到環(huán)冷機(jī)臺(tái)車的落差最大可達(dá)到15.5 m,破碎后的單塊燒結(jié)礦質(zhì)量最大可達(dá)25 kg,沖擊力很大。這些都使得單輥破碎機(jī)溜槽至環(huán)冷機(jī)布料漏斗內(nèi)的襯板磨損、變形、斷裂和脫落現(xiàn)象較為突出,容易造成燒結(jié)機(jī)組故障停機(jī),影響燒結(jié)礦的生產(chǎn)均衡、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)效益。為了解決破碎機(jī)溜槽至環(huán)冷機(jī)布料漏斗內(nèi)襯板使用壽命較短的問題,通過改變襯板結(jié)構(gòu)形式和優(yōu)化材質(zhì)選用兩個(gè)方面的參數(shù),設(shè)計(jì)出一種替代環(huán)冷機(jī)布料漏斗內(nèi)襯板的耐高溫耐磨抗沖擊花格子,并在漏斗內(nèi)進(jìn)行了應(yīng)用,成功解決了上述問題。
改造前溜槽內(nèi)的襯板設(shè)計(jì)[1]如圖1所示,其材質(zhì)采用RtCr16VTi合金[2],該襯板直接用螺栓固定在溜槽內(nèi),其工作示意圖如圖2所示,襯板惡劣的工作環(huán)境使其磨損速度快、變形嚴(yán)重,易產(chǎn)生熱裂紋、斷裂和脫落等問題。
圖1 改造前溜槽內(nèi)的襯板設(shè)計(jì)Fig.1 Design of Lining Board in Chute before Modification
圖2 襯板工作示意圖Fig.2 Diagram for Lining Board in Operation
攀鋼煉鐵廠N1#燒結(jié)機(jī)組、N2#燒結(jié)機(jī)組、N3#燒結(jié)機(jī)組改建完工,陸續(xù)投產(chǎn)至2016年12月,3臺(tái)燒結(jié)機(jī)組因單輥溜槽至環(huán)冷機(jī)布料漏斗內(nèi)襯板磨損、變形、斷裂和脫落等設(shè)備故障停機(jī)統(tǒng)計(jì)共計(jì)46次,統(tǒng)計(jì)停機(jī)時(shí)間合計(jì)227 h;高爐因燒結(jié)礦供應(yīng)不足而被迫其中一座高爐減風(fēng)3次,統(tǒng)計(jì)時(shí)間合計(jì)28 h,損失鐵產(chǎn)量約4 200 t;3臺(tái)燒結(jié)機(jī)組的單輥溜槽至環(huán)冷機(jī)布料漏斗內(nèi)襯板共計(jì)696件。至2016年12月,已陸續(xù)更換襯板統(tǒng)計(jì)22 272件。其中計(jì)劃性檢修更換22 216件,而非計(jì)劃性故障停機(jī)更換56件,襯板平均壽命僅4個(gè)月。每次計(jì)劃性檢修更換需用30人,約計(jì)時(shí)15 h,不僅浪費(fèi)大量人力資源和備件費(fèi)用,更重要的是嚴(yán)重影響整個(gè)冶煉工序的物流平衡,難以實(shí)現(xiàn)均衡、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)生產(chǎn),增大了生產(chǎn)組織難度,在提倡“低成本、高效率、高效益”的背景下,單輥溜槽至環(huán)冷機(jī)布料漏斗襯板故障停機(jī)已經(jīng)成了影響高爐順產(chǎn)的瓶頸。
(1)在650℃左右時(shí),高溫?zé)Y(jié)礦持續(xù)與襯板直接大面積接觸,把熱能傳遞到襯板上,使襯板溫度升高,材質(zhì)發(fā)生劣化,出現(xiàn)熱裂紋現(xiàn)象,甚至斷裂;
(2)單個(gè)燒結(jié)礦質(zhì)量可達(dá)25 kg,向下翻滾過程中,沖擊力比較大,燒結(jié)礦直接沖擊襯板,導(dǎo)致襯板磨損速度較快;
(3)釩鈦燒結(jié)礦成分復(fù)雜,硬度相當(dāng)高,其含有的赤鐵礦平均顯微硬度高達(dá)1.038×10-9Pa,磁鐵礦平均顯微硬度高達(dá)8.17×10-10Pa,燒結(jié)礦的不規(guī)則形狀猶如鋒利的切削刃連續(xù)不斷地切削襯板,使襯板磨損速度進(jìn)一步加快。
(4)襯板采用4顆螺栓固定,螺栓因?yàn)闊崦浝淇s容易斷裂,造成襯板脫落;
(5)襯板本身在受到燒結(jié)礦的熱輻射時(shí),在襯板工作面和非工作面易因溫差產(chǎn)生彎曲變形,甚至斷裂;嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)瓟喙潭菟?,造成襯板脫落。
單輥溜槽和緩沖礦倉(cāng)落差垂直高度為10 m,布料漏斗落差垂直高度為5.5 m[1],燒結(jié)礦在翻滾和相互撞擊下落后再撞擊到襯板上,對(duì)襯板進(jìn)行沖擊和摩擦,造成襯板磨損、變形、斷裂甚至脫落。由于襯板表面與燒結(jié)礦接觸點(diǎn)切向的垂直分力,這個(gè)力的大小受襯板表面形狀,燒結(jié)礦運(yùn)動(dòng)狀態(tài),速度和方向等諸多因素影響。由于襯板受沖擊力作用時(shí)間極短,且不易測(cè)量,可用所受的沖擊功來說明。如襯板長(zhǎng)535 mm,寬410 mm,厚40 mm,在軸向上同時(shí)排落的燒結(jié)礦個(gè)數(shù)約為3塊,最大燒結(jié)礦直徑約為200 mm,沖擊力對(duì)襯板的影響因素和影響程度可以用沖擊功來表示,假設(shè)燒結(jié)礦的重力勢(shì)能全部轉(zhuǎn)為對(duì)襯板的沖擊功,根據(jù)沖擊功的計(jì)算公式,襯板所受沖擊功可表示為:
式中,U為襯板軸向單位截面上所受的沖擊功,J/cm2;K為集中載荷系數(shù),一般取2;N為襯板軸向截面積上可同時(shí)排落塊的個(gè)數(shù)(取3),塊;H為燒結(jié)礦最大降落高度(取5.5),m;G為單個(gè)燒結(jié)礦質(zhì)量(取 25),kg;F為襯板的軸向截面積(取 220),cm2。
根據(jù)沖擊功的計(jì)算公式,襯板單位面積所受沖擊載荷與燒結(jié)礦質(zhì)量大小,燒結(jié)礦最大降落高度以及襯板的軸向截面積上可同時(shí)排落的燒結(jié)礦數(shù)量成正比。當(dāng)燒結(jié)礦的質(zhì)量增加時(shí),襯板所受的沖擊載荷也增加,因此,可適當(dāng)?shù)卦黾右r板厚度。但在實(shí)際中燒結(jié)礦降落時(shí)會(huì)受到周圍的燒結(jié)礦相互撞擊,因此襯板實(shí)際所受到的沖擊功與理論計(jì)算結(jié)果有一定的偏差,理論結(jié)果比實(shí)際值略大。即便是增加襯板的厚度也僅僅是壽命略長(zhǎng)而已,難以從根本上解決襯板的耐磨問題。
由于燒結(jié)礦下落時(shí)與下方的襯板直接接觸,產(chǎn)生一定的沖擊力和劇烈地磨損,根據(jù)沖擊功和磨損原理,在不改變?cè)O(shè)備安裝結(jié)構(gòu)的前提下,通過改變物料的接觸形式,減小襯板的損壞程度,避免襯板磨損、變形甚至斷裂和脫落。理想的結(jié)構(gòu)形式可以減少摩擦副的磨損。為此,采用置換原理和轉(zhuǎn)換原理,在設(shè)計(jì)中采用“料打料”的結(jié)構(gòu)形式改變物料接觸方式,減少燒結(jié)礦對(duì)襯板的磨損。設(shè)計(jì)制作了如圖3所示的耐高溫耐磨抗沖擊花格子,該結(jié)構(gòu)形式的花格子具有如下優(yōu)越性能:
(1)花格子所承受的壓力分布比較均勻;
(2)格子內(nèi)存儲(chǔ)的小顆粒燒結(jié)礦更有利于表面保護(hù)層的形成與恢復(fù);
(3)格子內(nèi)的小顆粒燒結(jié)礦之間存在一定的空隙,可以對(duì)燒結(jié)礦的沖擊起到有效緩沖作用;
(4)一定程度上降低燒結(jié)礦翻滾速度;
(5)格子內(nèi)存儲(chǔ)的小顆粒燒結(jié)礦與新下燒結(jié)礦有明顯隔離作用,新下的燒結(jié)礦與花格子直接接觸點(diǎn)較少,很大程度上降低了花格子的工作溫度;
(6)格子內(nèi)存儲(chǔ)的燒結(jié)礦長(zhǎng)期不運(yùn)動(dòng)且處于冷卻狀態(tài),更有利于花格子的散熱。
圖3 耐高溫耐磨抗沖擊花格子Fig.3 Lattice Plate with High Temperature Resistance,Abrasion Resistance and Shock Resistance
經(jīng)過綜合對(duì)比,選用 ZG30Cr24N11[2]耐熱耐磨鑄鋼材質(zhì),能夠具有以下良好性能:
(1)能夠抗氧化,高溫組織穩(wěn)定;
(2)在650℃左右環(huán)境持續(xù)使用,具有良好的耐高溫硬度和強(qiáng)度性能;
(3)在650℃環(huán)境持續(xù)使用,具有耐磨損、抗沖擊、不斷裂性能。
(4)與RtCr16VTi合金襯板對(duì)比,制作成本相對(duì)較低。
(1)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、便于制作和現(xiàn)場(chǎng)安裝,安裝時(shí)只需在非工作面兩個(gè)耳板上安裝兩個(gè)銷子,且銷子在漏子外面,不直接與高溫?zé)Y(jié)礦接觸,銷子工作環(huán)境良好,沒有斷裂、脫落故障發(fā)生。
(2)有效運(yùn)用了“料打料”的置換原理,從而增加了花格子抗沖擊的能力,削弱磨損速度,甚至避免了物料直接對(duì)花格子的沖擊磨損。
(3)格子筋條能將物料對(duì)襯板沖擊力予以分散,避免局部磨損和沖擊。
(4)格子可以儲(chǔ)存小的燒結(jié)礦顆粒,使其在該區(qū)域形成一層防磨保護(hù)層,由之前的剛性接觸變?yōu)榱讼鄬?duì)的柔性接觸,下落的燒結(jié)礦不直接接觸花格子本體,避免對(duì)花格子的沖擊和磨損。
(5)當(dāng)柵格內(nèi)儲(chǔ)存的小顆粒燒結(jié)礦被沖散后,會(huì)繼續(xù)有小顆粒燒結(jié)礦填充進(jìn)去,從而實(shí)現(xiàn)保護(hù)層的“可循環(huán)”。
(6)有效運(yùn)用ZG30Cr24N11耐熱耐磨鑄鋼材質(zhì)的優(yōu)越性能,克服了RtCr16VTi合金襯板的不良特性。
將此耐熱耐磨抗沖擊花格子安裝在3臺(tái)燒結(jié)機(jī)單輥溜槽至環(huán)冷機(jī)布料漏斗內(nèi)進(jìn)行試用,最短使用周期由原來的4個(gè)月延長(zhǎng)到12個(gè)月,取得了滿意的改進(jìn)效果。
2009年5月至2016年12月,通過將耐熱耐磨抗沖擊花格子安裝在單輥溜槽至環(huán)冷機(jī)布料漏斗內(nèi),單輥溜槽至環(huán)冷機(jī)布料漏斗由實(shí)施前的4個(gè)月周期更換一次襯板提高到現(xiàn)在的12個(gè)月周期更換一次花格子,使用壽命提高了3倍。改進(jìn)之前的年均更換襯板3次(每次30人工),每次平均更換工時(shí)15 h。安裝花格子后直接減少故障停機(jī)時(shí)間合計(jì)227 h,節(jié)約襯板更換統(tǒng)計(jì)22 272件,其中計(jì)劃性檢修更換22 216件,而非計(jì)劃性故障停機(jī)更換56件。一個(gè)周期更換襯板及材料費(fèi)用約69.6萬元(696 件/周期×1000 元/件),人工費(fèi)用按 59.88 元/小時(shí)計(jì)算:
降低備件費(fèi)用=69.6萬元/周期×3周期/年=208.8萬元/年;
降低人工費(fèi)用=59.88元/小時(shí)×15小時(shí)/次×3 次/年×30 人工/次=8.08 萬元/年;
年創(chuàng)效益=208.8+8.08=216.88萬元。
通過耐熱耐磨抗沖擊花格子的運(yùn)用,有效延長(zhǎng)了溜槽的使用壽命,有效地避免了因襯板磨損、變形、斷裂和脫落故障對(duì)燒結(jié)機(jī)持續(xù)性生產(chǎn)的影響,在很大程度上解決了燒結(jié)與高爐工序產(chǎn)能不匹配的問題;有效提高了燒結(jié)機(jī)作業(yè)率,強(qiáng)有力地保障高爐順產(chǎn);更重要的是在創(chuàng)造生產(chǎn)條件,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,減少高溫作業(yè)更換襯板,以及降低作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等提質(zhì)增效方面取得了明顯成效。
通過耐高溫耐磨抗沖擊花格子在高溫漏斗內(nèi)安裝使用的結(jié)果表明:該技術(shù)很大程度改善了高溫漏斗的使用狀況,在高溫、高落差、高硬度物料的運(yùn)輸過程,使高溫漏斗的使用壽命提高了3倍,降低了設(shè)備故障率,提高了設(shè)備使用周期,提高了燒結(jié)機(jī)作業(yè)率,每年至少可以創(chuàng)效216.88萬元;該技術(shù)使燒結(jié)機(jī)組產(chǎn)能得到了提升,確保了燒結(jié)機(jī)機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)的可靠性與穩(wěn)定性;該技術(shù)的應(yīng)用為高爐順產(chǎn)全流程的物流暢通創(chuàng)造了有利條件。