袁 帥,姬朋輝,史祥東,叢孟營
(濰柴動力股份有限公司,山東 濰坊 261061)
目前市場上一些小型船舶,其設(shè)計和建造過程不規(guī)范、水平普遍不高,如果船機槳匹配不當就會導致航速不達標或運營成本高等問題,且難以使用理論計算來進行準確的分析。市場中舊船更換主機也存在同樣的問題:舊船在使用多年后,技術(shù)圖紙不全,船體老舊,雜物、污底較多,難以使用理論計算來進行準確的船機槳匹配。
針對此種情況,根據(jù)多年的船機槳匹配經(jīng)驗,本文提出了基于船舶轉(zhuǎn)矩測試來分析船舶的船機槳匹配情況,并實際應用于某港口運輸船,取得了良好的匹配分析結(jié)果。本方法通過測試船舶在運營時,主機的輸出轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速獲取主機實際工作數(shù)據(jù),結(jié)合主機性能參數(shù)、螺旋槳數(shù)據(jù)綜合分析船機槳匹配情況,提出優(yōu)化建議。另外,可詳細準確的調(diào)研客戶使用習慣,也為船用主機廠開發(fā)主機提供參考。
船舶在航行作業(yè)時,主機轉(zhuǎn)矩通過傳動軸傳遞給螺旋槳,軸在傳遞過程中產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)變形,通過測試軸的變形量,結(jié)合軸特性(軸材料、軸內(nèi)外徑),計算出轉(zhuǎn)矩然后換算成主機輸出轉(zhuǎn)矩。同時通過光感轉(zhuǎn)速傳感器采集主機轉(zhuǎn)速,以此計算發(fā)動機輸出功率。
軸的變形量是通過應變片測量的,因此首先需要確定應變片在傳動軸的位置,并使用游標卡尺測量該處軸直徑。然后對該處進行仔細打磨,確保應變片黏貼處光滑、干凈(無油污、銹蝕、麻點等)。主機轉(zhuǎn)速通過光感轉(zhuǎn)速傳感器測量,傳感器應在合適位置固定安裝,一方面要確保在測試過程中不會產(chǎn)生搖晃、移動,另一方面要確??梢越邮盏椒垂馄瓷涞男盘?,一般要求傳感器與反光片的距離在15 cm以內(nèi)。
應變數(shù)據(jù)信號無線傳輸至測試電腦,轉(zhuǎn)速信號需通過數(shù)據(jù)線傳輸至測試電腦中。在電腦端通過對測試軸特性的設(shè)置,可實時顯示出主機轉(zhuǎn)速、主機輸出轉(zhuǎn)矩、功率等數(shù)據(jù),以此可確定主機工作狀態(tài),分析船機槳匹配情況,為后續(xù)的優(yōu)化工作提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。軸轉(zhuǎn)矩測試示意圖見圖1。
圖1 軸轉(zhuǎn)矩測試示意圖
本次測試船型為小型港口運輸船,作業(yè)范圍為港口碼頭到在附近海域??康拇笮痛爸g,以運輸少量乘客、船員供給品為主,船舶吃水變化較小。測試船舶如圖2所示,船舶基本信息見表1。
圖2 測試船舶
表1 船舶基本信息
船舶平時??吭诖a頭附近,在接到運輸任務后,需快速到達目的地進行人員或貨物的運輸。此類船舶以短途運輸為主,??扛鄄僮黝l繁,對航速、操縱性、機動性以及加速性要求較高。為詳細了解船舶運行工況,獲取主機工作信息、評估船機槳匹配狀態(tài),對本船進行了轉(zhuǎn)矩測試。
測試前需將船舶吃水調(diào)整至設(shè)計吃水(或本船營運常用吃水)處,并將船舶行駛至營運海域,待準備工作完成后開始進行測試。為詳細收集主機在各常用轉(zhuǎn)速下的運行情況,在船員的配合下,對主機進行逐步加載測試。具體實施步驟如下:主機轉(zhuǎn)速從怠速開始,以每100 r/min遞增至該主機油門最大或額定轉(zhuǎn)速處,每個轉(zhuǎn)速保持5~8 min;在航速穩(wěn)定后記錄主機轉(zhuǎn)速、油溫、水溫及航速、海況等信息。
本次測試過程中,天氣晴朗,海域內(nèi)來往船只較多,測試船舶遭受海浪較多且隨機性較大。測試中,在主機達到額定轉(zhuǎn)速時,船舶航速15.2 kn,此時船員告知油門尚未加到最大,因此繼續(xù)加大油門至最大后,左右主機轉(zhuǎn)速約2 170 r/min,船舶航速16.2 kn。保存數(shù)據(jù),測試工作結(jié)束。
測試數(shù)據(jù)顯示,主機能夠比較順利的拉升至額定轉(zhuǎn)速,在2 100 r/min時輸出轉(zhuǎn)矩約955 N·m、輸出功率約212 kW,相比該轉(zhuǎn)速下主機理論推進值240 kW,留有12.8%功率儲備。在油門最大時,主機最大轉(zhuǎn)速為2 172 r/min,基本上與本型號主機的超負荷轉(zhuǎn)速2 167 r/min相等,此時輸出轉(zhuǎn)矩約1 039 N·m、輸出功率約238 kW,接近主機額定功率。時刻—轉(zhuǎn)速—轉(zhuǎn)距數(shù)據(jù)見表2。
表2 時刻—轉(zhuǎn)速—轉(zhuǎn)矩數(shù)據(jù)
結(jié)合本主機性能數(shù)據(jù)和測試數(shù)據(jù),繪制出主機功率轉(zhuǎn)速曲線,如圖3所示。通過實測數(shù)據(jù)可以看出,本船主機的實際推進曲線位于理論推進曲線下方,且隨著主機轉(zhuǎn)速的增高,趨勢愈加明顯。在額定轉(zhuǎn)速下,主機理論推進功率為240 kW,實際推進功率212 kW,留有11.7%儲備;在超負荷轉(zhuǎn)速下,主機理論推進功率為264 kW,實際推進功率為238 kW,留有10.8%儲備。由此可得本船螺旋槳匹配偏輕[1],可能出現(xiàn)主機油耗較高、無法發(fā)揮主機超負荷性能等問題。
圖3 功率轉(zhuǎn)速曲線
在后續(xù)調(diào)研中了解到,本船在實際運營中主機常用轉(zhuǎn)速在1 500~1 800 r/min,主機運行在2 000 r/min以上的時間較少。綜合考慮主機性能、客戶使用習慣,建議更換螺旋槳,采用螺距更大的螺旋槳;根據(jù)測試結(jié)果,推薦螺旋槳螺距增大到0.7 m。如此可使主機實際推進曲線向上移動、使主機性能得到充分發(fā)揮,從而減小主機油耗,提高船舶航速,增加船舶運營競爭力。
本船更換螺旋槳后,新槳與舊槳直徑、盤面比保持一致,僅將螺距增加至0.7 m。主機最大轉(zhuǎn)速可達到2 160 r/min,船舶航速為17.1 kn,相比舊槳航速增加了0.9 kn;在常用轉(zhuǎn)速區(qū),相比舊槳,在主機同轉(zhuǎn)速條件下,船舶航速增加了0.8~1.0 kn,極大的增加了本船運營競爭力,取得了良好的市場效果。