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        一起典型的拖船艏側(cè)推故障分析

        2020-02-18 02:49:28趙德寶孫小明
        中國修船 2020年1期
        關(guān)鍵詞:芯軸槳葉液壓油

        趙德寶,孫小明

        (1.山東省海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察總隊(duì)第一支隊(duì),山東 青島 266555;2.天津新港船舶重工有限責(zé)任公司 修船廠,天津 300457)

        隨著船舶制造技術(shù)的飛速發(fā)展和對(duì)機(jī)動(dòng)性需求的不斷提高,艏側(cè)推裝置越來越多地應(yīng)用到營運(yùn)船舶上。尤其是經(jīng)??侩x碼頭或航行在狹窄水道的工程船舶,側(cè)推裝置能夠大大增加其機(jī)動(dòng)性能和安全性能。常見的變距形式的側(cè)推都采用液壓驅(qū)動(dòng),船舶艏側(cè)推布置在水線以下,因而對(duì)液壓系統(tǒng)故障的判斷,并提供合理的解決方案,是修船工程技術(shù)一個(gè)重要的課題和研究難點(diǎn)[1]。

        1 故障現(xiàn)象

        某“濱?!毕盗羞h(yuǎn)洋三用拖船在營運(yùn)期間發(fā)現(xiàn)艏側(cè)推出現(xiàn)液壓油泄漏故障,馬上進(jìn)船塢進(jìn)行維修。將側(cè)推裝置整體拆卸并運(yùn)至車間進(jìn)行解體,按相關(guān)修理規(guī)范測(cè)量各部件配合間隙,對(duì)配合超差的密封面進(jìn)行修補(bǔ),更換所有密封件及損壞的軸承,維修工作完成后回裝、加裝液壓油并完成驅(qū)氣和壓力試驗(yàn)。

        以上工作完成后進(jìn)行螺距試驗(yàn),調(diào)試人員發(fā)現(xiàn)槳葉螺距變化一個(gè)小的角度之后突然停止,此時(shí)控制面板顯示系統(tǒng)油壓增高到極限值,以致系統(tǒng)溢流閥開始卸荷。依照液壓系統(tǒng)常見的故障排查程序,首先考慮液壓油系統(tǒng)中可能有空氣存在,進(jìn)行了多次系統(tǒng)放氣后,故障并未消除。由于此故障會(huì)影響工程進(jìn)度甚至塢次計(jì)劃,船廠工程技術(shù)人員和船員一起緊急勘察,對(duì)故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,并討論解決方案。

        2 艏側(cè)推系統(tǒng)工作原理

        查閱了相關(guān)圖紙和說明書得知,艏側(cè)推型號(hào)為Kawasaki KT-32B,其系統(tǒng)原理如圖1所示。

        艏側(cè)推通過柴油機(jī)驅(qū)動(dòng),柴油機(jī)輸出的動(dòng)力通過傘形齒輪傳遞至垂直軸,然后又通過傘形齒輪傳遞給水平軸,從而帶動(dòng)螺旋槳旋轉(zhuǎn)。艏側(cè)推為可調(diào)距形式,通過液壓傳動(dòng)控制伺服活塞沿軸向往復(fù)運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)與之相連的滑塊圓周運(yùn)動(dòng),進(jìn)而帶動(dòng)槳葉螺距變化。

        1-殼體;2-伺服活塞;3-手動(dòng)泵;4-油箱;5-油泵;6-換向閥;7-垂直軸;8-水平軸

        本系統(tǒng)的潤滑油和液壓油在殼體內(nèi)共用,油泵提供液壓動(dòng)力,通過換向閥控制液壓油的流向,進(jìn)而活塞在油缸內(nèi)往復(fù)運(yùn)動(dòng)并通過滑塊曲柄銷等裝置帶動(dòng)槳葉轉(zhuǎn)矩變化。系統(tǒng)通過高位油箱和手動(dòng)泵進(jìn)行補(bǔ)油,可以通過油箱液位變化判斷系統(tǒng)泄漏的情況。此次漏油的原因就是槳榖與本體之間端面密封處可能出現(xiàn)雜質(zhì),將碳晶密封和與之配合的壓蓋之間磨出溝槽,導(dǎo)致側(cè)推密封的損壞。

        3 液壓故障分析

        經(jīng)過查閱技術(shù)資料和勘察分析,發(fā)現(xiàn)螺距控制失效導(dǎo)致故障的可能原因如下[2]。

        (1) 控制系統(tǒng)故障,如控制線路斷路或者反饋機(jī)構(gòu)失靈;(2) 液壓油系統(tǒng)進(jìn)入空氣;(3) 系統(tǒng)泄漏嚴(yán)重;(4) 油液臟污導(dǎo)致控制閥件卡阻或失靈;(5) 傳動(dòng)部分卡滯。

        本次塢修工程在車間內(nèi)已將艏側(cè)推拆解,并將泄漏的密封面修復(fù)及換新。同時(shí)更換所有的密封件,且加油后試驗(yàn)不再泄漏,因此原因(3)可以首先排除;由于原電控系統(tǒng)正常且在塢修過程中未曾修理,工作人員也詳細(xì)檢查了控制和反饋系統(tǒng)線路后未發(fā)現(xiàn)異常,可以排除原因(1);這次修理更換了所有液壓油且做好了清潔工作,從故障現(xiàn)象上看基本排除了原因(4),即油液臟污導(dǎo)致;起初工作人員都認(rèn)為故障的可能原因是系統(tǒng)進(jìn)入空氣,而多次放氣之后沒有任何效果,原因(2)也可以排除。經(jīng)反復(fù)檢查勘驗(yàn)后,故障原因基本鎖定在變距傳動(dòng)部分機(jī)械故障。

        經(jīng)過細(xì)致檢查,發(fā)現(xiàn)在艏側(cè)推的上層甲板有伺服油缸與側(cè)推相連,即圖1中的換向閥與伺服油缸聯(lián)動(dòng)。用手來回推動(dòng)油缸時(shí)發(fā)現(xiàn)非常費(fèi)力,而正常情況下這個(gè)小油缸應(yīng)該能被輕松撥動(dòng)。造成此種現(xiàn)象的原因,一是油缸本身出現(xiàn)了故障造成卡阻,二是與之相連的側(cè)推內(nèi)部反饋機(jī)構(gòu)如芯軸等部位出現(xiàn)卡阻。伺服油缸之前運(yùn)行正常且本次修理并未改動(dòng),由此初步判斷與之相連的機(jī)構(gòu)出現(xiàn)卡阻。

        側(cè)推裝置結(jié)構(gòu)示意圖見圖2,打開側(cè)推的端蓋發(fā)現(xiàn),帶動(dòng)槳葉同步轉(zhuǎn)動(dòng)的伺服活塞和芯軸相連,芯軸的內(nèi)孔與外部分別將進(jìn)回油路引至活塞兩端面。芯軸通過相關(guān)結(jié)構(gòu)與搖臂連接,而搖臂與上述伺服油缸連接。油缸帶動(dòng)搖臂及芯軸在水平軸內(nèi)部往復(fù)運(yùn)動(dòng),芯軸端部車出幾道溝槽形成了滑閥結(jié)構(gòu),環(huán)形溝槽與銅質(zhì)閥套相配合。當(dāng)二者相對(duì)滑動(dòng)時(shí)改變油管中液壓油的方向,從而實(shí)現(xiàn)了活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)。當(dāng)發(fā)出變距命令時(shí),伺服油缸動(dòng)作帶動(dòng)芯軸移動(dòng)很小一段距離,此時(shí)液壓油便順著芯軸的內(nèi)孔和與外軸形成的環(huán)形空腔組成了進(jìn)回油路,壓力油的壓差作用在伺服活塞上,活塞在油腔內(nèi)通過曲柄盤柱形銷帶動(dòng)槳葉轉(zhuǎn)動(dòng)從而達(dá)到了變距的效果。

        1-伺服活塞;2-油管;3-端蓋;4-搖臂;5-芯軸;6-銅質(zhì)閥套;7-芯軸滑閥與閥套

        由圖2可知,芯軸滑閥與閥套起到了整個(gè)液壓系統(tǒng)“導(dǎo)閥”的作用,正常情況下二者配合應(yīng)非常順滑,但此時(shí)撥動(dòng)伺服油缸十分費(fèi)力,說明芯軸部件出現(xiàn)了卡滯。經(jīng)詢問負(fù)責(zé)拆裝工作的人員得知,在拆檢芯軸時(shí)曾由于吊裝帶脫落,軸頭處曾與地面發(fā)生磕碰。雖然目測(cè)沒有損傷,但軸頭部分已經(jīng)發(fā)生了塑性變形。導(dǎo)致此處配合間隙太小而產(chǎn)生了明顯卡阻,阻力遠(yuǎn)超出伺服油缸的推力,從而導(dǎo)致了變距失靈。

        4 解決方案

        查明故障原因后,船廠工人與船上輪機(jī)員一起放掉側(cè)推本體中的液壓油,拆下端蓋、搖臂與芯軸的連接螺母。用手推動(dòng)芯軸,發(fā)覺阻力很大,并非正常的順滑狀態(tài),從而確定故障的原因也正在此處。

        在說明資料上并未找到此處的配合間隙,且因工期緊張無法上車床加工,便拆下閥套,用刮刀拂刮芯軸頭部,直至芯軸能夠在閥套處輕松撥動(dòng)。然后回裝各部件并重新加油驅(qū)氣,再次進(jìn)行調(diào)距試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)變距操作能夠?qū)崿F(xiàn),變距故障基本解決。但倒車操作時(shí),反應(yīng)明顯遲滯且在中間段出現(xiàn)40 s左右的停滯,后經(jīng)調(diào)節(jié)倒車側(cè)調(diào)速閥,使系統(tǒng)液壓油量正常,倒車反應(yīng)遲滯現(xiàn)象消失,反復(fù)操作測(cè)試后確定裝置恢復(fù)正常。

        5 結(jié)束語

        本船艏側(cè)推裝置是典型的Z型傳動(dòng),并能實(shí)現(xiàn)槳葉調(diào)距的推進(jìn)裝置,除了常見的傘齒輪機(jī)械機(jī)構(gòu),其液壓系統(tǒng)也較為復(fù)雜。其中不乏滑閥與芯軸這種配合較為精密的部分,在拆檢維修的過程中一定要注意避免磕碰等機(jī)械損傷。

        液壓系統(tǒng)的故障原因分析較為復(fù)雜,在分析時(shí)通常采取自上而下、樹狀分析的方法[3]。根據(jù)現(xiàn)象列舉可能的原因,然后根據(jù)實(shí)際情況逐個(gè)排除,最終實(shí)際操作結(jié)合理論分析得出故障的真正原因[4]。作為塢修項(xiàng)目之一,對(duì)艏側(cè)推常見故障的分析也有利于縮短塢期并提高生產(chǎn)率。

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