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        1,4-丁二醇脫氫制備γ-丁內(nèi)酯催化劑及工藝分析

        2020-02-17 19:26:03譚萬琴
        四川水泥 2020年4期
        關(guān)鍵詞:催化劑實驗

        譚萬琴

        (新疆國泰新華化工有限責(zé)任公司 有機(jī)化工事業(yè)部 831700)

        0 引言:

        γ-丁內(nèi)酯屬于有機(jī)化工原料的一種,其沸點較高,適用于吡咯烷酮系列產(chǎn)品的生產(chǎn)中,當(dāng)前在化妝品、纖維與醫(yī)藥等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。該物質(zhì)的合成方式眾多,可通過1,4-丁二醇進(jìn)行脫氫制備,催化劑液態(tài)空速約為0.5—5.0h-1,γ-丁內(nèi)酯選擇性超過99%。由此可見,此種方式在制備方面占有較大優(yōu)勢。

        1 實驗材料與制備

        1.1 材料與儀器

        (1)材料準(zhǔn)備。采用工業(yè)級1,4-丁二醇,純度超過99%;氫氣為普氫,純度超過99.7%;

        (2)儀器準(zhǔn)備。采用專用的床反應(yīng)器,儀器的長度為1000mm,直徑為23mm,催化劑的使用劑量為40mL,利用Eartontherm 對溫度進(jìn)行控制,控制誤差控制在±1%以內(nèi);利用型號為TRP 5850 的氣體流量計控制氫氣流量;利用定、背壓閥對反應(yīng)壓力進(jìn)行控制,誤差范圍低于±1MPa,在體系內(nèi)部氣體可利用壓縮機(jī)實現(xiàn)循環(huán)操作。

        1.2 催化劑制備

        將特定的鉻、銅與第三組元可溶性鹽放入去離子水中,再加入堿性沉淀劑,當(dāng)溶液的PH 值處于6—10 之間時,嚴(yán)格控制反應(yīng)時間,使其得到充分反應(yīng),先將其洗滌,然后在溫度為100—160℃的溫度下干燥,最后在溫度為300—400℃的溫度下焙燒成型,得到直徑為5mm,高度為5mm 的圓柱形催化劑。

        1.3 催化活性測試

        在溫度為240℃,液體空速為1.5h-1的條件下開展活性測試,主要方法為:采用計量管稱取適量的1,4-丁二醇,經(jīng)過柱塞泵打入汽化過熱器中,加熱汽化后,將催化劑放入管式反應(yīng)器中,該儀器的內(nèi)徑為26mm,再將丁二醇放入其中,在催化劑床層中發(fā)生脫氫反應(yīng),然后將其冷卻、冷凝后計量,最后送出系統(tǒng)。冷卻器用水冷卻后,汽化器的下方為進(jìn)口管線,可輸入氮氣或者氫氣,供熱系統(tǒng)也應(yīng)用電加熱[1]。

        1.4 研究方法

        利用型號為GC 5300 的氣相色譜儀對實驗結(jié)果進(jìn)行研究。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 催化劑選擇

        在正交實驗中,需要對催化劑的配比、PH 值、共沉淀溫度等因素進(jìn)行綜合考慮,將成型的催化劑放入裝置中開展活性測試,在26 批次的催化劑中選出最佳的一種,利用其對丁內(nèi)酯進(jìn)行制備。根據(jù)測試結(jié)果可知,Cu-Zn-Al 系催化劑配比中,銅的含量與活性均較低,且選擇性較差,在反應(yīng)實驗中,PH 值不斷改變,對催化劑性能產(chǎn)生負(fù)面影響,當(dāng)PH 數(shù)值超過10 時,選擇性較差。此外,反應(yīng)液濃度也會影響催化劑制備,反應(yīng)溫度控制對催化活性選擇具有不良影響。在本次實驗中,采用的催化劑是為22 號與25 號,并根據(jù)制備過程,對相應(yīng)的工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化,最終得出較為滿意的結(jié)果。實驗表明,催化劑的性能良好,丁二醇的單項轉(zhuǎn)化率超過99%,丁內(nèi)酯的選擇性超過99%。

        2.2 脫氫工藝參數(shù)選擇

        受丁二醇自身性質(zhì)影響,在常壓狀態(tài)下沸點相對較高,汽化困難,在汽化時過熱時還容易出現(xiàn)結(jié)焦,導(dǎo)致裝置受堵,在實驗設(shè)計時,應(yīng)在汽化器的底部安裝進(jìn)出氣管道,使分壓降低,汽化過程得以強(qiáng)化。為了探究脫氫工藝參數(shù)對實驗結(jié)果的影響,實驗可從反應(yīng)溫度、氫氣、進(jìn)料液體與丁二醇配比等多個因素,體現(xiàn)催化劑性能與工藝之間的聯(lián)系。

        2.2.1 反應(yīng)溫度

        本次實驗是在液體空速為1.5h-1 的條件下開展,當(dāng)溫度不同時,實驗反應(yīng)也有所不同,溫度范圍為220—280℃。隨著溫度的不斷上升,轉(zhuǎn)化率也隨之增加,從原本的83%提高到98%。但是,在反應(yīng)產(chǎn)物中,丁內(nèi)酯的選擇性始終未發(fā)生改變,仍然超過99%,這意味著催化劑的性能較好,內(nèi)部雜質(zhì)較少,反應(yīng)效率較高[2]。

        2.2.2 液體空速

        當(dāng)反應(yīng)溫度調(diào)整到240℃時,液體空速分別為0.97、1.58、2.38 與2.81h-1.此時氫氣與丁二醇之間的配比為2L/ml。根據(jù)實驗結(jié)果可知,當(dāng)進(jìn)料液體的空速增加時,丁二醇的轉(zhuǎn)化爐將隨之降低,丁內(nèi)酯的選擇性基本沒有改變。由此可見,液體空速的調(diào)整對產(chǎn)物構(gòu)成沒有較大影響。由于空速不斷增加,單項轉(zhuǎn)化率稍微降低,但轉(zhuǎn)化率與選擇性始終處于較高狀態(tài),催化劑產(chǎn)率有所提升。與低空速相比,單位產(chǎn)品能耗有所增加。

        2.2.3 氣體與丁二醇配比間的聯(lián)系

        由上文可知,丁二醇物質(zhì)的沸點較高,在汽化過程中容易結(jié)碳受阻,在實驗設(shè)計過程中可在汽化段的底部加入氫氣,以此達(dá)到分壓效果,使汽化得以增強(qiáng)。因此,在實驗中特別注重氫氣與丁二醇配比的考察,并探究其對反應(yīng)結(jié)果產(chǎn)生的影響。根據(jù)實驗結(jié)果可知,氫氣與丁二醇的配比不斷提升,由原本的0 增加到3.86,轉(zhuǎn)化率卻不斷降低,從原本的92%降低到87%,丁內(nèi)酯選擇性仍然未有顯著改變。根據(jù)實驗數(shù)據(jù)可知,配比與反應(yīng)之間的聯(lián)系較弱,尤其是對產(chǎn)率和轉(zhuǎn)化率的影響,更是少之又少,但在實驗中氫氣與丁二醇的作用不可忽視,不通氫氣的配比降低,在汽化器的下方容易出現(xiàn)結(jié)碳、堵塞等情況,影響反應(yīng)效果。因該實驗反應(yīng)中產(chǎn)生氫氣,通常配氣采用系統(tǒng)中的氫氣,也可利用氮氣替代,對最終的實驗結(jié)果不會產(chǎn)生較大影響。

        2.2.4 催化穩(wěn)定性

        通過實踐檢驗與壽命研究,連續(xù)循環(huán)59 天,期間出現(xiàn)一次故障、兩次停電,丁二醇的轉(zhuǎn)化率有所降低,從原本的99.19%降低到97.72%,丁內(nèi)酯選擇性未發(fā)生顯著改變,從原本的99.62%變?yōu)?9.64%,這意味著催化劑的穩(wěn)定性較強(qiáng)。受銅基催化劑性質(zhì)影響,對條件溫度變化反應(yīng)敏感,導(dǎo)致催化劑活性降低。通過為期59天的工作數(shù)據(jù)可知,該催化劑的使用壽命超過1 年,并且在應(yīng)用中物料消耗未增加,只在后續(xù)單位能耗方面稍稍有所提升。

        2.2.5 氫醇摩爾比與催化活性

        在催化脫氫過程中,以氫氣為載氣,不但使還原氣氛不受破壞,保持催化劑的高活性,延長催化劑的使用壽命,而且氫氣的導(dǎo)熱性能優(yōu)良,有助于控制反應(yīng)條件。對于二醇脫氫來說,壓力與載氣較小有助于脫氫效果提升。根據(jù)實驗結(jié)果可知,當(dāng)氫醇比偏小時,對丁內(nèi)酯制備影響不利,此時四氫呋喃產(chǎn)量較高,采用氫氣是想減少催化劑與氣象之間的擴(kuò)散層厚度,將反應(yīng)在過渡區(qū)開展;當(dāng)氫氣速度偏低時,反應(yīng)速度受到外擴(kuò)散的限制,對反應(yīng)結(jié)果不利;如若速度過快,接觸時長較短,也會影響丁二醇的轉(zhuǎn)化率,為了使丁內(nèi)酯生成達(dá)到最佳狀態(tài),摩爾比應(yīng)位于0.8—1.5 之間。

        3 結(jié)論

        綜上所述,為了研究出品質(zhì)更加優(yōu)良的催化劑,提高丁內(nèi)酯制備效率開展本文研究。通過研究結(jié)果可知,在溫度為230—280℃、液體空速為0.5—2.5h-1,摩爾比應(yīng)位于0.8—1.5 之間時,催化劑產(chǎn)率為0.8—1.53kg/L·h,丁二醇轉(zhuǎn)化率可超過99.9%,丁內(nèi)酯選擇性超過99.6%,催化劑的穩(wěn)定性較強(qiáng),且使用壽命可超過1 年。

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