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        葉絲加料機(jī)料液溫度穩(wěn)定性的分析與改進(jìn)

        2020-01-19 01:19:08劉衛(wèi)民程書(shū)根
        商品與質(zhì)量 2019年33期
        關(guān)鍵詞:分析

        劉衛(wèi)民 程書(shū)根

        河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司駐馬店卷煙廠 河南駐馬店 463000

        SJ1235A型葉絲加料機(jī)為鄭州煙草研究院和秦皇島煙草機(jī)械有限責(zé)任公司研發(fā)的,與傳統(tǒng)的葉片加料機(jī)相比,由于葉絲表面積增大,且煙絲組織疏松更有利于料液吸收至其內(nèi)部,加料的均勻性及料液的有效利用率得以提高[1]。

        1 存在問(wèn)題

        葉絲加料是制絲的一種新工藝,其加料方式采用的是本地現(xiàn)場(chǎng)加料(圖1)。料液通過(guò)氣動(dòng)隔膜泵從移動(dòng)料液箱抽至兩個(gè)料液儲(chǔ)存罐YS1和YS2內(nèi),然后通過(guò)蒸汽對(duì)罐壁加熱達(dá)到加溫的目的。

        為使料液與物料溫度保持一致,所以料液溫度要求為50±5℃。料液加熱完成后,被輸送至加料機(jī)噴嘴管路前段,通過(guò)壓縮空氣的引射作用被霧化后均勻噴灑至物料上。根據(jù)MES對(duì)料液溫度數(shù)據(jù)的采集,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn):在線生產(chǎn)過(guò)程中使用的同一料罐內(nèi)的料液其溫度標(biāo)偏高達(dá)1.785℃,如圖2所示。

        圖2 料液溫度趨勢(shì)圖

        2 改進(jìn)措施

        2.1 問(wèn)題分析

        經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析,我們認(rèn)為造成生產(chǎn)過(guò)程中同一料罐內(nèi)料液溫度波動(dòng)大的原因主要是:

        (1)料罐內(nèi)料液粘度較大。一罐料液重量為300公斤,攪拌時(shí)混合不均勻,造成上下層溫差大。

        (2)料罐加熱控制模式粗放。料罐加熱控制模式為低于設(shè)定值3℃時(shí),蒸汽加熱管路電磁閥打開(kāi),高于設(shè)定值3℃時(shí)關(guān)閉,這樣很容易造成罐內(nèi)料液一段時(shí)間內(nèi)溫度的過(guò)高或過(guò)低,形成震蕩,即控制精度差[2]。

        2.2 改進(jìn)實(shí)施

        (1)針對(duì)料罐內(nèi)料液攪拌不均勻,在料罐攪拌器原有的基礎(chǔ)上增加了一組葉片(圖3)。在驅(qū)動(dòng)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,能有效把料液充分?jǐn)嚢瑁鉀Q了上下層溫差較大的情況。改進(jìn)后的料罐溫度有好轉(zhuǎn),標(biāo)準(zhǔn)偏差值在1.1℃左右,較改進(jìn)前有了一定程度的下降。

        (2)通過(guò)在常溫至設(shè)定值之間劃分為幾個(gè)控制區(qū)間,利用溫度傳感器檢測(cè)的反饋信號(hào),根據(jù)偏差的大小采用不同的調(diào)節(jié)參數(shù)控制電磁閥的導(dǎo)通與關(guān)閉[3]。即從常溫狀態(tài)到39℃時(shí)電磁閥一直打開(kāi)加熱,當(dāng)溫度超過(guò)39℃時(shí),就利用脈沖控制電磁閥讓其間歇工作,即打開(kāi)15秒關(guān)閉45秒;其他區(qū)段也采用同樣的方法控制電磁閥間歇工作,所不同的是根據(jù)設(shè)定值與實(shí)際值的差值大小不同控制電磁閥工作時(shí)間的長(zhǎng)短不同,如圖4所示。料液溫度控制程序改進(jìn)后,料罐溫度取得明顯效果,曲線震蕩的問(wèn)題得到圓滿解決。

        圖3 改進(jìn)后的料罐攪拌器示意圖

        圖4 電磁閥溫度控制區(qū)間

        3 改進(jìn)效果

        連批過(guò)料時(shí),需要罐YS1和YS2來(lái)回切換,通過(guò)MES數(shù)據(jù)采集的轉(zhuǎn)換,將不同料罐的溫度數(shù)據(jù)連接在一起,形成葉絲加料的實(shí)時(shí)料液溫度趨勢(shì)圖,如圖5所示。可以看出溫度標(biāo)偏降為0.43℃,達(dá)到了我們的預(yù)期目的。料罐溫度分段控制實(shí)施后,隨機(jī)抽取10個(gè)批次的料液溫度標(biāo)偏(每天隨機(jī)抽取1批),由表可以看出,通過(guò)改進(jìn)攪拌器結(jié)構(gòu)及實(shí)行料液溫度的分段控制,有效解決了料液溫度震蕩的問(wèn)題,保證對(duì)葉絲加料的質(zhì)量要求。

        圖5 改進(jìn)后的實(shí)時(shí)料液溫度趨勢(shì)圖

        表1 改進(jìn)后的料液溫度標(biāo)偏調(diào)查表

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