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        基于中壓加氫改質(zhì)方案的煉油流程協(xié)同優(yōu)化

        2020-01-15 08:49:54倪前銀劉紅磊
        石油煉制與化工 2020年1期
        關(guān)鍵詞:改質(zhì)蠟油加氫裂化

        倪前銀,劉紅磊

        (中國石化北京燕山分公司,北京 102500)

        中國石化北京燕山分公司(簡稱燕山分公司)是具備10 Mta煉油、0.80 Mta乙烯生產(chǎn)能力的煉化一體化企業(yè)。燕山分公司煉油系統(tǒng)流程為燃料-化工型,除生產(chǎn)成品油外,還為蒸汽裂解裝置供應(yīng)加氫裂化尾油及石腦油,流程相對完善。目前主要生產(chǎn)符合國Ⅵ標準的車用汽油和車用柴油產(chǎn)品及3號噴氣燃料產(chǎn)品供應(yīng)北京市及周邊市場。燕山分公司為增產(chǎn)高附加值產(chǎn)品、提升效益,對煉油系統(tǒng)進行了基于中壓加氫改質(zhì)方案的流程協(xié)同優(yōu)化,以下對此流程優(yōu)化的方案和結(jié)果進行介紹。

        1 煉油流程特點

        1.1 主要裝置結(jié)構(gòu)

        燕山分公司煉油板塊的主要裝置結(jié)構(gòu)如表1所示。

        表1 燕山分公司煉油板塊的主要裝置結(jié)構(gòu)

        1.2 原油性質(zhì)

        2018年燕山分公司加工的原油為100%進口原油,主要來自中東、南美等區(qū)域,其組成和性質(zhì)如表2所示。由表2可以看出,原油的平均密度(20 ℃)為867.11 kgm3,硫質(zhì)量分數(shù)為1.58%,酸值為0.16 mgKOHg。二號常減壓蒸餾裝置(簡稱二蒸餾裝置)的設(shè)計加工能力為2.5 Mta,所加工原油的硫質(zhì)量分數(shù)、酸值分別控制在1.8%以下和1.0 mgKOHg以下。裝置按常壓拔頭方案運行,停運減壓蒸餾塔,原油經(jīng)電脫鹽單元處理后,送至初餾塔、常壓蒸餾塔分離,常一線油送至噴氣燃料加氫裝置,常二線油送至柴油加氫精制裝置,常三線油及常壓渣油直接作為催化裂化原料。四號常減壓蒸餾裝置(簡稱四蒸餾裝置)的設(shè)計加工能力為8.0 Mta,裝置以加工高硫、含酸相對劣質(zhì)原油為主,所加工原油的硫質(zhì)量分數(shù)、酸值分別控制在2.5%以下和0.5 mgKOHg以下,同時為平衡裝置硫含量,裝置也摻煉一定比例的低硫原油。

        表2 2018年燕山分公司加工原油的性質(zhì)

        1)按照二蒸餾裝置、四蒸餾裝置的實際加工能力加權(quán)平均計算而得。

        1.3 主要裝置技術(shù)特點

        三號催化裂化裝置(簡稱三催化裝置)由中國石化工程建設(shè)有限公司(簡稱SEI)設(shè)計,設(shè)計加工能力為2.0 Mta,其反應(yīng)-再生系統(tǒng)為兩器并列式,再生器采用兩段完全再生技術(shù)。三催化裝置采用中國石化石油化工科學研究院(簡稱石科院)技術(shù)于2005年實施MIP技術(shù)(最大化生產(chǎn)異構(gòu)烷烴的催化裂化技術(shù))改造[1-2],又于2016年實施LTAG技術(shù)(催化裂化輕循環(huán)油回煉生產(chǎn)芳烴和汽油的技術(shù))改造[3]。

        中壓加氫裂化裝置由SEI設(shè)計,設(shè)計加工能力為1.2 Mta。根據(jù)公司生產(chǎn)平衡的實際情況,裝置的加工模式多次發(fā)生變化,經(jīng)歷了中壓加氫裂化、柴油加氫精制以及蠟油加氫處理等生產(chǎn)過程。2016年裝置改造為直餾柴油加氫裂化裝置,采用中國石化撫順石油化工研究院(簡稱撫研院)開發(fā)的直餾柴油加氫裂化技術(shù)[4],配套使用FZC系列保護劑、FF-56加氫裂化預(yù)處理催化劑、FC-50加氫裂化催化劑,以常減壓蒸餾裝置常二線直餾柴油為原料,主要目的產(chǎn)品為噴氣燃料調(diào)合組分,同時兼產(chǎn)輕石腦油、重石腦油、柴油等產(chǎn)品。

        高壓加氫裂化裝置由SEI設(shè)計,設(shè)計加工能力為2.0 Mta,原設(shè)計加工進口原油的減壓蠟油和部分焦化蠟油,用于生產(chǎn)高質(zhì)量的輕質(zhì)油品和用作乙烯原料的尾油。裝置的主要產(chǎn)品有輕石腦油、重石腦油、噴氣燃料、清潔柴油、裂解尾油(指用作蒸汽裂解制乙烯裝置原料的加氫裂化尾油)等。裝置于2016年采用石科院開發(fā)的“大比例增產(chǎn)噴氣燃料改善尾油質(zhì)量加氫裂化技術(shù)”及配套的RN-410加氫處理催化劑和裂化活性梯度分布的RHC-3RHC-133RHC-131加氫裂化催化劑,達到最大量生產(chǎn)噴氣燃料、同時兼顧生產(chǎn)石腦油及尾油的目標。

        1.4 生產(chǎn)存在的主要問題

        當前燕山分公司煉油生產(chǎn)中存在的主要問題是:①重油加工能力不足,高硫渣油處理裝置僅有1.4 Mta延遲焦化裝置及0.7 Mta溶劑脫瀝青裝置。催化裂化原料的硫含量控制指標偏低,不能超過0.7%,限制了全廠高硫原油加工能力,導(dǎo)致原油采購成本較高。②煉油流程中無渣油加氫裝置,蠟油加氫裝置氫分壓不足6.0 MPa,導(dǎo)致催化裂化原料性質(zhì)不佳,催化裂化產(chǎn)品分布偏差。③催化柴油加工能力不足,柴油加氫裝置進料中催化柴油比例達到13以上,催化劑失活較快。目前部分催化柴油進高壓加氫裂化裝置處理。④柴油產(chǎn)品十六烷值過剩。

        2 煉油流程協(xié)同優(yōu)化及效果

        為增產(chǎn)汽油、壓減柴油,提升煉油系統(tǒng)效益,燕山分公司對煉油系統(tǒng)流程進行了協(xié)同優(yōu)化。總體思路為:中壓加氫裂化裝置的運行方案由現(xiàn)有的直餾柴油加氫裂化增產(chǎn)噴氣燃料方案(簡稱裂化方案)改為劣質(zhì)柴油加氫改質(zhì)方案(簡稱改質(zhì)方案);根據(jù)柴油配置計劃,靈活考慮部分改質(zhì)柴油進催化裂化裝置LTAG噴嘴回煉;優(yōu)化其他加氫裝置和催化裂化裝置原料,提高氫氣利用效率,改善催化裂化進料性質(zhì)以增產(chǎn)汽油。

        2.1 中壓加氫裂化裝置改變運行方案

        中壓加氫裂化裝置進料由100%四蒸餾裝置常二線油改為摻煉30%催化柴油,裝置不再生產(chǎn)噴氣燃料調(diào)合組分,運行方案由裂化方案改為改質(zhì)方案。

        裂化方案和改質(zhì)方案下裝置的原料性質(zhì)對比如表3所示。其中,裂化方案的原料為100%四蒸餾裝置常二線油,改質(zhì)方案的原料為70%四蒸餾裝置常二線油和30%催化柴油。由表3可以看出,摻煉催化柴油后,原料的密度顯著增加,氯、氮含量增加,硫含量有所降低,十六烷值僅為40.5。

        表3 中壓加氫裂化裝置兩種運行方案下的原料性質(zhì)對比

        裂化方案和改質(zhì)方案下裝置的操作條件對比如表4所示。由表4可以看出:摻煉催化柴油后,在氫油比相當?shù)那闆r下,第一反應(yīng)器(加氫精制反應(yīng)器)總溫升升高23 ℃,主要原因為催化柴油加氫反應(yīng)后溫升較高,為控制第一反應(yīng)器平均反應(yīng)溫度不變,適度降低了其入口溫度;摻煉催化柴油后,裝置耗氫量增加2 200 m3h。

        表4 中壓加氫裂化裝置兩種運行方案下的操作條件對比

        裂化方案和改質(zhì)方案下裝置的物料平衡數(shù)據(jù)對比如表5所示。由表5可以看出:摻煉催化柴油后,反應(yīng)氫耗增加0.29百分點,同時受原料性質(zhì)及裂化深度的影響,輕、重石腦油的總收率由20.62%降低至10.03%,降低10.59百分點。

        表5 中壓加氫裂化裝置兩種運行方案下的物料平衡數(shù)據(jù)對比 w,%

        1)改質(zhì)方案下,噴氣燃料餾分的餾程范圍為180~230 ℃,并入柴油餾分。

        裂化方案和改質(zhì)方案下裝置的柴油產(chǎn)品性質(zhì)對比如表6所示。由表6可以看出:摻煉催化柴油后,裝置柴油產(chǎn)品的密度顯著上升,十六烷值為47.2,比原料十六烷值提高6.7個單位,但較裂化方案下柴油產(chǎn)品的十六烷值(67.6)降低較多。

        表6 中壓加氫裂化裝置兩種運行方案下的柴油產(chǎn)品性質(zhì)對比

        2.2 三催化裝置回煉中壓加氫改質(zhì)柴油

        中壓加氫裂化裝置運行方案切換為改質(zhì)方案后,將加氫改質(zhì)柴油送入三催化裝置提升管的LTAG噴嘴回煉,回煉量約為40 th,回煉比為15%。三催化裝置LTAG噴嘴位于原料油噴嘴下方2 m的位置,再生催化劑進入提升管后,首先與LTAG噴嘴物料接觸反應(yīng),條件較為苛刻。

        三催化裝置回煉改質(zhì)柴油前后的操作條件對比如表7所示。由表7可以看出,回煉前后維持提升管第一反應(yīng)區(qū)出口溫度為515 ℃、原料預(yù)熱溫度為213 ℃,回煉后為保證改質(zhì)柴油的反應(yīng)效果,采用熱進料模式,進料溫度控制為170 ℃;回煉前再生劑活性為62.2%,回煉后裝置標定期間的再生劑活性為63.6%,較回煉前略有提高。

        表7 三催化裝置回煉改質(zhì)柴油前后的操作條件對比

        三催化裝置回煉改質(zhì)柴油前后的產(chǎn)品分布如表8所示。由表8可以看出:回煉加氫改質(zhì)柴油后,裝置的液化氣收率由17.01%提高至18.97%,增加1.96百分點;汽油收率由46.67%提高至47.55%,增加0.88百分點;催化柴油收率由16.16%降低至15.60%,降低0.56百分點;總液體收率增加2.28百分點,轉(zhuǎn)化率增加1.52百分點;焦炭產(chǎn)率和損失之和下降0.87百分點。

        表8 三催化裝置回煉改質(zhì)柴油前后的產(chǎn)品分布對比 w,%

        1)回煉后數(shù)據(jù)減去回煉前數(shù)據(jù)的差值。

        三催化裝置回煉改質(zhì)柴油前后的主要產(chǎn)品性質(zhì)如表9所示。由表9可以看出,回煉后裝置所產(chǎn)汽油的苯體積分數(shù)上升0.09百分點,烯烴體積分數(shù)降低1.8百分點,芳烴體積分數(shù)降低1.8百分點,研究法辛烷值(RON)變化不大。

        表9 三催化裝置回煉改質(zhì)柴油前后的產(chǎn)品性質(zhì)對比

        2.3 蠟油加氫和高壓加氫裂化裝置進料聯(lián)合優(yōu)化

        原蠟油加氫裝置進料中摻煉部分焦化蠟油,加氫精制后作為催化裂化裝置進料。但由于焦化裝置進料中摻煉了催化裂化油漿,油漿中的多環(huán)芳烴經(jīng)焦化過程后進入焦化蠟油組分,同時由于蠟油加氫裝置壓力較低,導(dǎo)致芳烴飽和率有限,并不是優(yōu)良的催化裂化原料。此次優(yōu)化,將蠟油加氫裝置進料中摻煉的焦化蠟油并入高壓加氫裂化裝置,同時高壓加氫裂化裝置停止回煉催化柴油。高壓加氫裂化裝置進料結(jié)構(gòu)由原85%四蒸餾裝置輕蠟油和15%催化柴油改為88%四蒸餾裝置輕蠟油和12%焦化蠟油。

        進料聯(lián)合優(yōu)化時高壓加氫裂化裝置的原料性質(zhì)如表10所示。由表10可以看出,焦化蠟油的密度(20 ℃)為956 kgm3,氮質(zhì)量分數(shù)為3 600 μgg,氫質(zhì)量分數(shù)為10.74%,鏈烷烴質(zhì)量分數(shù)為14.8%,芳烴質(zhì)量分數(shù)為57.9%,與減壓蠟油對比,性質(zhì)較差。由于焦化蠟油原料的氮含量較高,高壓加氫裂化裝置摻煉焦化蠟油后,高壓換熱器結(jié)鹽速率增加,壓差上升明顯。為降低高壓換熱器壓差,裝置增加了換熱器間沖洗水注水頻率,注水周期由45天左右降低至15天左右。

        表10 進料聯(lián)合優(yōu)化時高壓加氫裂化裝置的原料性質(zhì)

        1)終餾點小于560 ℃。

        高壓加氫裂化裝置摻煉焦化蠟油后,為提高反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,精制反應(yīng)器平均溫度提高4 ℃,精制油氮質(zhì)量分數(shù)滿足不大于20 μgg的指標;裂化反應(yīng)器平均溫度提高10 ℃。進料聯(lián)合優(yōu)化期間高壓加氫裂化裝置的物料平衡數(shù)據(jù)如表11所示。由表11可以看出,裝置摻煉焦化蠟油后,輕、重石腦油收率之和為23.91%,噴氣燃料收率為40.00%,柴油收率為11.13%,尾油收率為24.53%。

        表11 進料聯(lián)合優(yōu)化時高壓加氫裂化裝置的物料平衡數(shù)據(jù) w,%

        進料聯(lián)合優(yōu)化期間高壓加氫裂化裝置的主要產(chǎn)品性質(zhì)如表12所示。由表12可以看出,裝置摻煉焦化蠟油、停止回煉催化柴油后,噴氣燃料質(zhì)量有所改善,密度(20 ℃)降低至806 kgm3,煙點為23.8 mm,尾油BMCI也有所改善,由11.8降低至10.8。

        表12 進料聯(lián)合優(yōu)化前后高壓加氫裂化裝置的主要產(chǎn)品性質(zhì)

        進料聯(lián)合優(yōu)化期間,蠟油加氫裝置的精制蠟油產(chǎn)品主要性質(zhì)如表13所示。由表13可以看出,停止回煉焦化蠟油后,精制蠟油產(chǎn)品的飽和分質(zhì)量分數(shù)提高4.68百分點,芳香分質(zhì)量分數(shù)降低5.96百分點,氮質(zhì)量分數(shù)降低0.06百分點,使催化裂化原料性質(zhì)得到明顯優(yōu)化。

        表13 精制蠟油產(chǎn)品性質(zhì)

        2.4 中壓加氫裂化裝置抽出噴氣燃料餾分送至催化裂化裝置回煉

        中壓加氫裂化裝置加工催化柴油后,按照相關(guān)制度要求,裝置停止產(chǎn)出噴氣燃料餾分,操作中將原噴氣燃料餾分抽出后并入加氫改質(zhì)柴油組分中。加氫改質(zhì)柴油及噴氣燃料餾分的組成和性質(zhì)如表14所示。由表14可以看出,與加氫改質(zhì)柴油相比,噴氣燃料餾分的鏈烷烴含量低,環(huán)烷烴及芳烴含量偏高,芳烴組分主要為單環(huán)芳烴,此餾分的十六烷值偏低,若將其并入加氫改質(zhì)柴油組分中,將影響柴油改質(zhì)效果。中壓加氫裂化裝置抽出噴氣燃料餾分送至催化裂化裝置回煉后,加氫改質(zhì)柴油十六烷值可由47.2提高至52.0,提升效果顯著。

        表14 加氫改質(zhì)柴油、噴氣燃料餾分的性質(zhì)

        單環(huán)芳烴是催化裂化LTAG反應(yīng)區(qū)比較優(yōu)質(zhì)的原料,噴氣燃料餾分進催化裂化裝置LTAG噴嘴回煉后,長側(cè)鏈發(fā)生裂化反應(yīng)、芳烴保留進入汽油餾分,可以提高催化裂化穩(wěn)定汽油的辛烷值[5-6]。在協(xié)同優(yōu)化中,將中壓加氫裂化裝置噴氣燃料餾分抽出,送入三催化裝置的提升管LTAG噴嘴回煉?;責挿绞礁淖兦昂笕呋b置穩(wěn)定汽油的性質(zhì)對比如表15所示。由表15可以看出,與回煉加氫改質(zhì)柴油相比,三催化裝置回煉中壓加氫裂化噴氣燃料餾分后,穩(wěn)定汽油的烯烴體積分數(shù)升高2.6百分點,芳烴體積分數(shù)升高1.5百分點,苯體積分數(shù)升高0.09百分點,RON增加1.0個單位。

        表15 回煉方式改變前后三催化裝置穩(wěn)定汽油的性質(zhì)對比

        2.5 柴油十六烷值優(yōu)化控制

        通過協(xié)同優(yōu)化,中壓加氫裂化裝置加工催化柴油、噴氣燃料餾分送催化裂化提升管回煉后,加氫改質(zhì)柴油十六烷值達到52.0左右。柴油加氫精制裝置的柴油產(chǎn)品十六烷值為48.0左右。高壓加氫裂化裝置加工焦化蠟油、不加工催化柴油后,柴油十六烷值達到62.0左右。經(jīng)調(diào)合,成品柴油的十六烷值由流程優(yōu)化前的53.5降低至優(yōu)化后的51.5,柴油產(chǎn)品質(zhì)量過剩問題顯著改善。

        3 結(jié) 論

        (1)燕山分公司中壓加氫裂化裝置摻煉30%催化柴油后,緩解了全廠催化柴油加工能力不足的情況,并有望延長柴油加氫裝置催化劑運行周期。

        (2)三催化裝置回煉中壓加氫改質(zhì)柴油后,液化氣收率提高1.96百分點,汽油收率增加0.88百分點,總液體收率增加2.28百分點,轉(zhuǎn)化率增加1.52百分點,焦炭產(chǎn)率和損失之和下降0.87百分點。

        (3)三催化裝置回煉中壓加氫裂化裝置抽出的噴氣燃料餾分后,與回煉加氫改質(zhì)柴油相比,穩(wěn)定汽油的烯烴體積分數(shù)升高2.6百分點,芳烴體積分數(shù)升高1.5百分點,苯體積分數(shù)升高0.09百分點,RON增加1.0個單位。

        (4)高壓加氫裂化裝置摻煉焦化蠟油、停止摻煉催化柴油后,噴氣燃料密度(20 ℃)降低至806 kgm3,煙點為23.8 mm,尾油BMCI由11.8降低至10.8,噴氣燃料及尾油質(zhì)量改善。蠟油加氫裝置停止摻煉焦化蠟油后,精制蠟油飽和分質(zhì)量分數(shù)提高4.68百分點,芳香分質(zhì)量分數(shù)降低5.96百分點,氮質(zhì)量分數(shù)降低0.06百分點,使催化裂化原料性質(zhì)得到明顯優(yōu)化。

        (5)通過全煉油板塊系統(tǒng)性優(yōu)化,燕山分公司車用柴油產(chǎn)品十六烷值由53.5降低至51.5,解決了質(zhì)量過剩問題。

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