衛(wèi) 鑫 ,張 靜 ,張培華
(1.山西大學(xué) 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院,太原030006;2.山西大學(xué) 自動化系,太原030006;3.山西大學(xué),太原030006)
火力發(fā)電機組是以煤、油、可燃?xì)獾葹槿剂?,加熱鍋爐中的水使其溫度增加,再利用有一定壓力的蒸汽推動氣輪機旋轉(zhuǎn)來進行發(fā)電。火電廠鍋爐內(nèi)的煤燃燒后產(chǎn)生大量的氮氧化物NOx,在爐膛出口處NO占NOx排放量的95%,這些NOx的生成途徑有3個:熱力型,來源于空氣中的N2氣在高溫下氧化生成NOx;快速型,來源于空氣中的氮和燃料中的碳?xì)潆x子團(-HC)等反應(yīng)生成的NOx;燃料型,燃料中含有的NOx在燃燒過程中熱分解,而又接著氧化生成NOx。燃煤鍋爐產(chǎn)生的NOx以燃料型為主,所產(chǎn)生的NOx占排放總量的70%左右,熱力型次之,快速型最少。據(jù)近年資料顯示,當(dāng)空氣中溫度超過1300℃時,燃料中的NOx就會被抑制;在電廠,燃燒溫度在800℃以上時,NOx的產(chǎn)生主要來源于揮發(fā)氮;在低于800℃時,NOx主要來源于焦炭。
由于NOx可刺激人的肺部,會對人體呼吸系統(tǒng)產(chǎn)生危害,并且NO,NO2是形成化學(xué)煙霧和酸雨的一個重要原因,會對環(huán)境造成很大污染。因此,國家在“十二五”期間加大對火電廠NOx排放的控制力度,并將脫硫脫硝工程列入“十二五”節(jié)能規(guī)劃十大節(jié)能工程,而電廠控制NOx的實質(zhì)就是“脫硝”[1]。
某電廠機組為2×298 MW,脫硝方案采用選擇性催化還原 SCR(selective catalytic reduction)技術(shù)[2]。該技術(shù)是在催化劑的條件下,噴入還原劑(氨、尿素、氨基酸),將煙氣中的NOx轉(zhuǎn)化為N2氣和水;選擇性是指在催化劑和O2氣的作用下,氨優(yōu)先與NOx發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成N2氣和水,不與煙氣中的氧進行反應(yīng)。該機組采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為40%的液氨作為還原劑。在沒有催化劑的情況下,反應(yīng)溫度在900~1100℃的范圍內(nèi),而有催化劑的情況下,可以降低反應(yīng)的溫度,控制在300~400℃的溫度范圍內(nèi)。所進行化學(xué)反應(yīng)的主要方程式為
SCR脫硝效率可以高達95%,并且使得NOx的排放濃度可控制在(質(zhì)量濃度)50 mg/(Nm3)以下(其他任何脫硝技術(shù)均無法單獨達到)[3-4]。
目前電廠在進行SCR脫硝的過程中,存在以下問題:噴氨量過大或過小,噴槍投入多或少,噴槍何時投入,煙氣出口NOx濃度不能長久持續(xù)地達到國家要求標(biāo)準(zhǔn)等。因此必須實現(xiàn)脫硝的過程自動化和精準(zhǔn)化。
精準(zhǔn)脫硝是在機組運行過程中,通過煙氣參數(shù)、出口煙氣NOx濃度等參數(shù)計算,實現(xiàn)噴氨量的精準(zhǔn)控制。這是一個反饋控制過程,可以實時進行噴氨量的修正。SCR脫硝控制整體方案如圖1所示。
圖1 脫硝控制整體方案Fig.1 Denitration control scheme
通過分析入口煙氣信息數(shù)據(jù),進行初步的噴氨以及初步修正,然后利用經(jīng)過SCR反應(yīng)后出口煙氣中氮氧化物的濃度與國家最低排放標(biāo)準(zhǔn)進行對比,利用二者差值來反饋做進一步的噴氨修正,從而實現(xiàn)最終的精準(zhǔn)脫硝。
以某燃機電廠為例,通過分析工況下煙氣信息參數(shù),初步進行噴氨的過程設(shè)計如圖2。通過分析入口煙氣參數(shù),進一步分析煙氣及標(biāo)況和工況下的氮氧化物濃度,然后利用化學(xué)反應(yīng)方程進行氨量運算。在上述情況下,再進行風(fēng)機以及輔助參數(shù)的運算。據(jù)此進行軟件程序設(shè)計,提高工作效率。
圖2 噴氨分析流程Fig.2 Flow chart of ammonia injection analysis
以某燃機電廠在額定負(fù)荷下的運行參數(shù)為例,測量得煙氣總質(zhì)量流量為 715.111 kg/s;CO2,O2,N2,H2O,Ar的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為6.28%,13.72%,73.6%,5.08%,1.32%;計算得到煙氣濕度為8.028%,濕氧含量(體積分?jǐn)?shù))為12.197%,干氧含量(體積分?jǐn)?shù))為13.261%,煙氣標(biāo)態(tài)體積為2027159.7 Nm3。煙氣含量參數(shù)的具體理論計算公式為
式中:Gi為組分的質(zhì)量,kg;Mi為成分的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;m為組分的摩爾質(zhì)量,g/mol;my為煙氣的摩爾質(zhì)量,g/mol;Mr為組分物質(zhì)的量,mol;G 為煙氣總質(zhì)量流量,t/h;ρ為煙氣密度,kg/m3;V1為水的標(biāo)態(tài)體積,Nm3;G1為水組分的質(zhì)量,kg;ρ1為水密度,kg/m3;Vb為煙氣標(biāo)態(tài)體積,Nm3;S為煙氣濕度,%;V為煙氣體積流量(標(biāo)態(tài),濕態(tài),實際氧),Nm3/h。
利用NOx體積流量標(biāo)況工況轉(zhuǎn)換公式,計算得到 NOx體積流量(標(biāo)態(tài),濕態(tài),實際氧,NO2計算);利用NO和NO2的體積流量公式,可以得出NO和NO2體積流量。選取NOx體積流量(標(biāo)態(tài),干態(tài),體積分?jǐn)?shù) 15%氧,NO2計算)為50 Nm3/h,求得 NOx體積流量(標(biāo)態(tài),濕態(tài),實際氧,NO2計算)、NO 和 NO2的體積流量分別為 59.3117,36.8311,2.9656 Nm3/h。 其具體的理論計算公式為
式中:Cbss為NOx體積流量(標(biāo)態(tài),濕態(tài),實際氧,NO2計算),Nm3/h;Cbgs為 NOx體積流量(標(biāo)態(tài),干態(tài),體積分?jǐn)?shù) 15%氧,NO2計算),Nm3/h;c1為干氧含量(體積分?jǐn)?shù)),%;C1bss為 NO 體積流量(標(biāo)態(tài),濕態(tài),實際氧),Nm3/h;C2bss為 NO2體積流量(標(biāo)態(tài),濕態(tài),實際氧,NO2計算),Nm3/h。
利用氨氮摩爾比公式、氨水耗量公式、尿素耗量公式,可以求得還原劑氨耗或者尿素消耗。
該燃機電廠脫硝劑利用率為94%,脫硝裝置整體效率為70%,氨逃逸(標(biāo)態(tài),干態(tài),體積分?jǐn)?shù)15%氧)為(體積比)3×10-6,計算得到氨氮摩爾比為0.8618,氨耗為40.301124 kg/h,干尿素耗量為71.1196 kg/h。其具體理論計算公式為
式中:Ga為氨耗量,kg/h;N為氨氮摩爾比;Gn為干尿素耗量,kg/h。
五四青年節(jié),是城里年輕人的節(jié)日,今天在這個小鎮(zhèn)上卻如城里般熱鬧。高音喇叭把熱鬧的氣氛撩拔得到處都是,仿佛伸手隨便在空中抓一把就是一掌的火熱,聲聲鑼鼓更是把歡樂捶得大汗淋漓般的舒暢。每一個人的臉上都洋溢著笑。
根據(jù)以上計算結(jié)果,可以進行相應(yīng)參數(shù)的計算,以及后續(xù)相應(yīng)設(shè)備的方案選型。通過測量,氨的溫度為340℃,壓力為12 kPa,利用氨體積流量公式、標(biāo)況工況轉(zhuǎn)換公式、稀釋風(fēng)流量公式、標(biāo)況風(fēng)機流量公式,分別得到氨體積流量為106.63722 m3/h,標(biāo)況下風(fēng)機流量1110.1399 Nm3/h,標(biāo)況下氨體積流量為53.117 Nm3/h。由此,根據(jù)風(fēng)機流量數(shù)據(jù)、市場上風(fēng)機設(shè)備參數(shù),進行合適的風(fēng)機選型;根據(jù)氨流量數(shù)據(jù)和噴槍設(shè)備的流量參數(shù)對比,選擇合適的噴槍設(shè)備。其具體理論計算公式為
式中:VbL為標(biāo)況體積流量,Nm3/h;VgL為工況流量,Nm3/h;Pb為工作壓力,MPa;Ps為實際氣壓,kPa;Tg為工作溫度,℃;Va為氨氣體積流量,Nm3/h;Ta為氨的溫度,℃;Pa為氨的壓力(表壓),×102kPa;Vx為稀釋風(fēng)流量,Nm3/h(按照機組滿負(fù)荷下脫硝系統(tǒng)的實際噴氨量稀釋后,混合氣體中氨氣體積分?jǐn)?shù)≯5%計算,風(fēng)機流量在設(shè)計值基礎(chǔ)上加10%的余量);Vbx為折合成標(biāo)況下風(fēng)機流量,Nm3/h;Vba為折合成標(biāo)況下氨氣體積流量,Nm3/h;Vh為氨空混合器混合體積流量,Nm3/h;Gda為體積分?jǐn)?shù)5%單支噴槍氨氣質(zhì)量流量,kg/h;Gp為噴槍質(zhì)量流量,kg/h;g 為噴槍數(shù)量,個。工況與標(biāo)況的換算公式為
其中
式中:P1為標(biāo)況壓力,kPa,取標(biāo)準(zhǔn)大氣壓值為101.325 kPa;V1為標(biāo)況體積流量,Nm3/h;T1為標(biāo)況溫度,K,取其為273.15 K即0℃;P2為工況壓力,kPa;Ps為現(xiàn)場實際氣壓 (近似于標(biāo)準(zhǔn)大氣壓),kPa;V2為工況流量,m3/h;T2為工況溫度,K。
通過編寫軟件,減少了以往繁瑣的計算,能大大提高效率,也為SCR實際脫硝系統(tǒng)的設(shè)計提供了便利條件。針對于氮氧化物超低排放的問題,可以通過計算以及對噴射氨或尿素用量的控制,實現(xiàn)整體的最優(yōu)化。整體輔助設(shè)計計算小程序的運行結(jié)果如圖3所示。
圖3 輔助核算運行結(jié)果Fig.3 Auxiliary accounting operation result
經(jīng)典控制中最為常見的控制即PID控制(比例積分微分控制)。它具有原理簡單,使用方便;適應(yīng)性強,廣泛應(yīng)用于化工、熱工、建材等部門;魯棒性強等特點。正是由于這些優(yōu)點,使得在實際過程控制和運動控制中,PID控制都得到了廣泛應(yīng)用。盡管PID控制結(jié)構(gòu)簡單,可靠性強,但是在實際工業(yè)過程中,系統(tǒng)比較復(fù)雜,工業(yè)過程往往存在大滯后和非線性,因此常規(guī)的PID控制往往達不到理想控制效果,所以需要采用一種模型要求不高的自適應(yīng)PID控制器。
針對非線性大滯后的系統(tǒng),模糊控制技術(shù)[5]表現(xiàn)出了優(yōu)越的性能,它以模糊數(shù)學(xué)為理論基礎(chǔ),根據(jù)試驗數(shù)據(jù)或者人的經(jīng)驗概括抽象成一系列的模糊規(guī)則,并借助于計算機來完成過程控制。整個模糊控制器包括4個部分:①模糊化 選定模糊控制器的輸入量,將其轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)識別的模糊量;②規(guī)則庫 根據(jù)專家經(jīng)驗進行建立模糊規(guī)則;③模糊推理 實現(xiàn)推理決策;④解模糊 將推理決策的控制量轉(zhuǎn)為控制輸出[6]。
模糊自適應(yīng)PID控制器選擇誤差e和誤差變化Δe作為輸入,進行PID參數(shù)的整定[7]??刂破鞯慕Y(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 自適應(yīng)模糊PID控制器Fig.4 Adaptive fuzzy PID controller
模糊控制器采用二輸入三輸出的形式[8],以e和Δe為輸入變量,ΔKp,ΔKi,ΔKd為輸出變量。 輸入變量模糊子集選擇{NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB}分別對應(yīng)負(fù)大,負(fù)中,負(fù)小,零,正小,正中,正大;對應(yīng)e和 Δe 大小量化為{-3,-2,-1,0,1,2,3},并且采用三角隸屬函數(shù),其圖像如圖5,圖6所示。
圖5 輸入e隸屬函數(shù)Fig.5 Input e membership function
圖6 輸入Δe隸屬函數(shù)Fig.6 Input Δe membership function
輸出變量模糊子集選擇{NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB}分別對應(yīng)負(fù)大,負(fù)中,負(fù)小,零,正小,正中,正大;對應(yīng)輸出 ΔKp,ΔKi,ΔKd分別量化為[-0.3,0.3],[-0.06,0.06],[-3,3],并且采用三角隸屬函數(shù),其圖像如圖 7,圖 8,圖 9[9-10]所示。
圖7 輸出ΔKp隸屬函數(shù)Fig.7 Output ΔKpmembership function
圖8 輸出ΔKi隸屬函數(shù)Fig.8 Output ΔKimembership function
圖9 輸出ΔKd隸屬函數(shù)Fig.9 Output ΔKdmembership function
根據(jù)e過大時,Kp就需要較大,使得響應(yīng)迅速Ki,Kd就需要較??;e中等時,為了使超調(diào)不至于太大,且響應(yīng)不至于太慢,應(yīng)該讓Kp變小,Ki變大,Kd取恰當(dāng)值;e較小時,消除震蕩,并且使系統(tǒng)穩(wěn)定,應(yīng)該讓Kp,Ki增大,通過Δe來對Kd整定。建立模糊控制器的控制規(guī)則表[11],見表1。
采用MatLab中的Simulink模塊進行程序流程圖的設(shè)置和仿真。程序結(jié)構(gòu)如圖10所示。圖中,Step作為信號發(fā)生器,Subsystem作為模糊控制模塊,Derivative作為微分塊,Transfer Fcn作為擬合的函數(shù),Transport Delay作為延時函數(shù),Scope作為仿真示波器。具體的模糊控制器Subsystem的結(jié)構(gòu)如圖11所示。圖中,F(xiàn)uzzy Logic Controller為模糊控制器,將之前設(shè)置好的模糊控制規(guī)則進行導(dǎo)入。
通過Simulink進行仿真以及添加干擾,可以得到仿真曲線如圖12所示。由圖可見,在未加擾動的情況下模糊PID產(chǎn)生誤差會相對大于常規(guī)PID,但是調(diào)節(jié)時間會大大縮短。通過在t=2000 s時施加一個擾動信號,可以看出模糊PID的曲線相較于常規(guī)PID曲線,調(diào)節(jié)時間減少了約1000 s,模糊PID超調(diào)量大約為7%,而常規(guī)PID超調(diào)量大約為18%。由此可知模糊PID的抗干擾能力較強,動態(tài)性能好。
通過對某機組的SCR脫硝系統(tǒng)進行程序設(shè)計,通過程序簡化了運算過程,提高了準(zhǔn)確性;在控制中引入了現(xiàn)代智能控制。通過利用智能算法中的模糊控制算法對噴氨量進行優(yōu)化控制,從而使得系統(tǒng)負(fù)荷變化等引起大滯后的條件下,實現(xiàn)精準(zhǔn)控制,進而使得尾部煙氣的氮氧化物濃度達到超低排放的標(biāo)準(zhǔn),為電廠實際氮氧化物控制提供理論和技術(shù)支持。
表1 模糊控制規(guī)則Tab.1 Fuzzy control rule
圖10 程序結(jié)構(gòu)Fig.10 Program structure
圖11 模糊控制器結(jié)構(gòu)Fig.11 Fuzzy controller structure
圖12 Simulink仿真曲線Fig.12 Simulink simulation curves