馮寅楠,馬高峰,雷 寧
(1.有研科技集團有限公司,北京 100088)(2.西部鑫興金屬材料有限公司,陜西 洛南 726100)
鉬酸銨是鉬酸鹽類最主要的化工冶金產(chǎn)品,是三氧化鉬及其制品如鉬粉、鉬棒、鉬絲、鉬板、鉬箔、鉬電極、鉬坩鍋、鉬異形材等鉬深加工產(chǎn)品的原料,同時廣泛應用于石油化學工業(yè)和高分子合成工業(yè)催化劑、陶瓷彩釉和顏料、染料、化學分析試劑、藥物等行業(yè)和領域[1]。隨著金屬鉬在國民經(jīng)濟各領域中的應用日益廣泛,鉬價大幅攀升,因此在鉬酸銨工業(yè)生產(chǎn)中如何降低鉬損失、提高鉬金屬綜合回收率已成為鉬工業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化的最有效途徑之一,也是鉬化工生產(chǎn)中一個重要的經(jīng)濟技術指標,是衡量工藝技術和管理水平的重要標志[2]。鉬焙砂是生產(chǎn)鉬酸銨的原料,從鉬焙砂到鉬酸銨要經(jīng)過酸洗、兩次氨浸、凈化、酸沉、轉(zhuǎn)型(微波烘干)、合批、包裝等工序才能完成[3]。不同粒度、雜質(zhì)含量、品位的鉬焙砂對鉬酸銨生產(chǎn)工藝、成本、回收率影響極大,某外協(xié)加工料生產(chǎn)鉬酸銨過程中,沿用西部鑫興金屬材料有限公司原有工藝,酸洗廢液鉬的含量是3 g/L,遠遠超過設計指標1.2 g/L,生產(chǎn)1 t四鉬酸銨會產(chǎn)生廢液4 t,4 t廢液中約含有12 kg鉬,每天如生產(chǎn)5 t鉬酸銨約損失60 kg金屬鉬,折合103.45 kg鉬酸銨,所以本研究顯得非常有意義。
該批鉬焙砂,主要化學成分見表1。
表1 鉬焙砂主要化學成分
1.2.1 原酸洗工藝路線
原酸洗工藝路線: 酸沉母液→加入硝酸調(diào)節(jié)pH值到1.5→攪拌→加入500 kg鉬焙砂→90 ℃保溫反應1 h→加液氨中和至終點pH值到2.0→90 ℃保溫反應0.5 h→放液抽濾。
1.2.2 酸洗工序
酸洗主要是除去鉬焙砂中的堿金屬及堿土金屬,以保證鉬酸銨質(zhì)量的要求。
MeSO4+2HNO3→Me(NO3)2+H2SO4
MeMoO4+2HNO3→ H2MoO4↓+Me(NO3)2
Cu、Fe、Pb、Zn、、Ca、Mg等以可溶鹽形式進入液相,三氧化鉬與酸反應生成鉬酸,不溶于酸(控制好pH值)而進入固相。此后通過固液分離,可除去大部分金屬雜質(zhì)[3-5]。
如果酸洗不徹底,Ca、Fe、Pb等含量高,將導致氨浸渣中不溶鉬含量高(鉬酸鈣、鉬酸鐵、鉬酸鉛沉淀在渣中),影響鉬的綜合回收率。
1.2.3 問題分析
在進行酸洗原工藝操作過程中,發(fā)現(xiàn)酸洗廢液中鉬含量有超標現(xiàn)象,平均鉬含量2.9 g/L。在進行氨浸原工藝操作過程中,發(fā)現(xiàn)二次氨浸渣中鉬含量不超標,平均可溶鉬含量2.7%(見表2)。因而原酸洗工藝不合適,酸洗廢液鉬損失嚴重。
表2 采用原酸洗工藝酸洗廢水和二次氨浸渣鉬含量
而取消酸洗直接氨浸,可以避免酸洗廢液中鉬的損失,但造成氨浸渣中鉬的損失更大,二次氨浸渣中鉬含量超標(平均可溶鉬含量5.9%),大量不溶鉬存在于氨浸渣中(見表3),因K、Na在酸洗過程中的去除率高達87%,在其他工序(包括凈化)則無法明顯去除,僅在酸沉結晶鉬酸銨時,因結晶過程及純水洗滌會損失一部分,因此鉬酸銨生產(chǎn)過程中的K、Na含量很難控制。所以要生產(chǎn)合格的鉬酸銨產(chǎn)品, 必須選擇調(diào)整酸洗工藝。
表3 取消酸洗工序直接氨浸時二次氨浸渣鉬含量
H2MoO4+2HNO3=MoO2(NO3)2+2H2O
技術關鍵是要控制酸洗反應過程中的pH值,找到適合該批原料的pH值,使鉬酸在水中的溶解度最小,降低鉬酸及鉬酸鹽在酸洗液中的溶解度,減少酸洗液中鉬含量的流失。
實驗室小型試驗選擇了不同加硝酸終點pH值和加氨水中和的最佳終點pH值,分析酸洗廢液中的鉬含量數(shù)值,使其降到最低,且消耗和操作最優(yōu)。
工業(yè)生產(chǎn)中一般在酸洗工序中利用酸沉母液作為溶劑,酸沉母液中的鉬含量為4~8 g/L,不僅可以免去酸沉液處理工序,而且為酸洗工序提供了溶劑,使原先酸沉母液中的鉬以鉬酸的形式沉淀到酸洗濾餅中。
在小型試驗,研究不同溶劑條件下,不同pH值,酸洗廢液中的鉬含量數(shù)值見表4。研究同樣酸洗廢液不同pH值,廢液中鉬含量也不相同(見表5)。
表4 不同中和pH值酸洗廢液中的鉬含量
表5 酸洗溶劑采用清水和酸沉母液的酸洗廢液中鉬含量
以母液作為反應溶劑,加硝酸調(diào)節(jié)反應pH起始0.5,終止pH控制在1.0以內(nèi),可以控制酸洗廢液中鉬含量在0.8~1.0 g/L。
生產(chǎn)中試中發(fā)現(xiàn),加硝酸調(diào)節(jié)溶液pH值達到反應要求后開始保溫反應,反應結束時pH值會升高到1.0以上,為了控制pH值,選擇起始pH值降低到0.5以下,取消加液氨中和操作,保證抽濾前pH保持在0.5~1.0。
擬定新酸洗工序工藝路線: 酸沉母液→加入硝酸調(diào)節(jié)pH值0.5以下→攪拌→加入500 kg鉬焙砂→90 ℃保溫反應0.8 h→放液抽濾前調(diào)節(jié)終點pH值在0.5~1.0→放液抽濾。酸洗之后繼續(xù)完成鉬酸銨生產(chǎn)操作,中試結果二次氨浸渣中鉬含量也大幅下降(見表6)。
表6 采用擬定新工藝酸洗廢液和二次氨浸渣的鉬含量
按照擬定的新工藝可以解決該批外協(xié)加工料之前生產(chǎn)所遇到的酸洗廢液超標問題,能提高回收率,同時還將二次氨浸渣中可溶鉬降低50%,減少了操作時間,節(jié)約了液氨、原煤及動力費的消耗成本。鉬酸銨的平均回收率由原來的95.2%提高到現(xiàn)在的96.2%,按照年產(chǎn)10 000 t鉬酸銨產(chǎn)量計算,可以增加效益1 250萬元。