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        摩托車車架振動控制與優(yōu)化

        2020-01-01 01:16:30黃國鵬賈志超劉進偉
        裝備制造技術(shù) 2019年10期
        關(guān)鍵詞:腳蹬原車車架

        黃國鵬,賈志超,雷 鵬,劉進偉

        (隆鑫通用動力股份有限公司,重慶400052)

        0 前言

        中國摩托車行業(yè)從2012年開始進入轉(zhuǎn)型升級階段,傳統(tǒng)摩托車受汽車、電動車的市場沖擊,其部分功能和用途被替代,過去的主流消費市場逐步縮小,城市出行及休閑娛樂等需求凸顯,隨著市場轉(zhuǎn)型升級及摩托車主要用途改變,摩托車振動舒適性也越來越受到用戶的關(guān)注。摩托車振動問題不僅影響摩托車的行駛平順性和駕乘舒適性,還容易導(dǎo)致整車及發(fā)動機相關(guān)部件出現(xiàn)疲勞損壞。摩托車車架的設(shè)計比較復(fù)雜,國內(nèi)傳統(tǒng)的車架設(shè)計通常是參考競品車型并結(jié)合設(shè)計經(jīng)驗進行,未完全考慮車架動態(tài)特性對振動的影響,導(dǎo)致整車出廠后因振動問題而出現(xiàn)用戶滿意度降低和客戶抱怨[1-3]。

        本文針對某250cc單缸風(fēng)冷摩托車出現(xiàn)的振動問題,采用主觀評價、客觀測試及仿真分析方法,對該車的振動問題提出了優(yōu)化方案,經(jīng)試驗驗證,使該車振動問題得到解決[1-2]。

        1 原車主觀評價及摸底測試

        1.1 主觀評價

        某250cc單缸風(fēng)冷摩托車原車的主觀評價結(jié)果顯示主要不合格部位(注:評分低于6分為不合格),有:主腳蹬及副腳蹬(振動主觀評價見表1)。

        表1 原車振動主觀評價表

        1.2 振動測試

        測試部位:主腳蹬、副腳蹬、方向把、座墊;測試工況:原地定置,空擋,轉(zhuǎn)速2 000 r/min~8 000 r/min勻加速過程;方向規(guī)定為:整車前進方向為X,駕駛員左手方向為Y,豎直向上為Z。

        因篇幅限制,本文只展示左副腳蹬、右主腳蹬部位測試結(jié)果,如圖1、圖2所示。

        圖1 左副腳蹬

        圖2 右主腳蹬

        根據(jù)測試可知:

        (1)原車振動較大部位主要集中在主腳蹬、副腳蹬部位,其余部位無共振,總體幅值也不大,測試結(jié)果與主觀評價結(jié)果一致。

        (2)原車左副腳蹬Y方向在5 100 r/min~5 70 r/min之間存在共振。

        (3)原車右主腳蹬Y方向在4 700 r/min ~5 600 r/min之間存在共振。

        1.3 仿真分析

        分析整車振動測試數(shù)據(jù),初步判定車架模態(tài)與發(fā)動機激勵耦合產(chǎn)生了共振,從而導(dǎo)致整車振動較大;采用ABAQUS軟件對原車架進行自由模態(tài)仿真計算,并結(jié)合測試數(shù)據(jù)結(jié)果,提出車架剛度加強方案。見表2。

        表2 車架模態(tài)計算結(jié)果對比表

        剛度加強方案整車一階彎曲頻率由182 Hz增大到206 Hz,整車共振轉(zhuǎn)速將提高,可避開常用轉(zhuǎn)速段,且車架剛度加強后,該模態(tài)下總體振幅比原車?。ㄒ妶D3、圖4),優(yōu)化前后模態(tài)分析結(jié)果見表2。

        圖3 整車一階彎曲模態(tài)(優(yōu)化前)

        圖4 整車一階彎曲模態(tài)(優(yōu)化后)

        2 優(yōu)化方案及驗證

        2.1 優(yōu)化方案

        根據(jù)剛度加強方案仿真計算結(jié)果及車架實際情況,制定以下優(yōu)化方案(見表3)。

        表3 原車優(yōu)化方案表

        圖5 整車優(yōu)化部位說明

        2.2 方案驗證

        依據(jù)仿真分析結(jié)果,確定優(yōu)化方案并改制樣車進行振動測試(測試方法與原車測試方法一致,測試結(jié)果與原車比較)和主觀評價,測試結(jié)果對比如圖6、圖7。

        圖6 左副腳蹬

        圖7 右主腳蹬

        與原車測試結(jié)果對比,副腳蹬和主腳蹬各向振動均有所改善,優(yōu)化后左副腳蹬Y方向在轉(zhuǎn)速3 600 r/min以上無共振產(chǎn)生(如圖6);優(yōu)化后右主腳蹬Y方向在6 000 r/min以下無共振產(chǎn)生,且6 000 r/min以下總體振幅比原車小,優(yōu)化后右主腳蹬Y方向共振轉(zhuǎn)速由4 700 r/min~5 600 r/min提高到6 000 r/min(如圖7)。

        2.3 方案樣車主觀評價

        對兩車(原車和方案樣車)進行主觀評價,方案樣車各部位振動比原車有明顯改善(見表4)。

        表4 原車與方案樣車振動主觀評價表

        主觀評價對比結(jié)果顯示,副腳蹬、主腳蹬部位振動均比原車小,優(yōu)化方案主觀評價結(jié)果滿足客戶需求,該結(jié)果與客觀測試結(jié)果一致。

        3 結(jié)束語

        本文通過對原車摸底測試,確定了整車振動較大部位,并根據(jù)模態(tài)分析結(jié)果,結(jié)合主客觀測試數(shù)據(jù),確定了優(yōu)化方案;通過客觀測試與主觀評價數(shù)據(jù)分析,優(yōu)化后整車各部位振動舒適性均有所提高,滿足客戶需求。

        結(jié)果表明,采用計算模態(tài)分析與主客觀評價相結(jié)合的分析方法,對摩托車振動問題能有效進行分析并提出優(yōu)化對策方案,為該類問題的分析和對策提供了可借鑒的思路。

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