郭文月,蒙亦光,周 全,曾科勛
(柳州五菱柳機動力有限公司,廣西 柳州545005)
機油盤總成包括機油盤本體與放油螺栓[1],裝配于發(fā)動機曲軸箱下部,主要功用為封閉曲軸箱并與之組成儲油槽,防止混入雜質(zhì),并收集和儲存由汽油機各潤滑部件回流的潤滑油,散去部分熱量,防止?jié)櫥脱趸?/p>
目前機油盤本體內(nèi)腔存在設(shè)計過多的縱橫交錯的加強筋形成部分封閉區(qū)域以致部分油液無法流出與底部放油孔設(shè)計過高以致油液無法排凈的問題,進(jìn)而導(dǎo)致混合油液油品下降,最終影響發(fā)動機零部件潤滑效果,零件使用壽命縮短。故需對機油盤總成進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
此型發(fā)動機是由柳州五菱柳機動力有限公司自主研發(fā)的首款渦輪增壓直噴發(fā)動機。它具有結(jié)構(gòu)緊湊、功率大、油耗低、轉(zhuǎn)速高、噪音小、排放達(dá)到國ⅥB排放標(biāo)準(zhǔn)等特點,可廣泛應(yīng)用于MPV、SUV及轎車市場。
匹配該型發(fā)動機的機油盤本體采用鋁合金材質(zhì)并通過高壓鑄造成型[2],前期內(nèi)部腔體設(shè)計(如圖1)存在過多縱橫交錯的加強筋,目的在于增加機油盤強度以及剛度、降低發(fā)動機噪音。但加強筋的過多交叉營造出較多封閉區(qū)域,以致后期更換油液形成阻礙,最終導(dǎo)致無法排凈。此外,雖然機油盤的底面設(shè)計為與水平面夾角傾斜10°,但放油孔設(shè)計與內(nèi)腔底面平行,同時放油孔下邊沿與內(nèi)腔底部有高度差(如圖2),最終導(dǎo)致油液無法完全釋放。
圖1 俯視圖
圖2 局部視圖
鑒于前期設(shè)計的機油盤本體主要缺陷為未全面考量潤滑油排放問題,進(jìn)而出現(xiàn)混合油液油品不良,最終導(dǎo)致發(fā)動機潤滑效果差,縮短零件使用壽命,故將上述兩個部位進(jìn)行重新設(shè)計并進(jìn)行模態(tài)分析驗證。
2.1.1 機油盤本體內(nèi)腔加強筋重新設(shè)計方案
(1)機油盤本體內(nèi)腔新型加強筋結(jié)構(gòu)設(shè)計采用單線、矮型方案(如圖3)。首先,為保證內(nèi)腔本體的強度、剛性,必須采用加強筋結(jié)構(gòu)。其次,內(nèi)腔分布若干圓柱狀凸起,其頂面有擋油板安裝螺栓孔,故該加強筋需連接該凸起。最后,單線、矮型結(jié)構(gòu),不會形成交叉網(wǎng)狀,油液流通順暢、無障礙;同時加強筋大端厚度會減小,降低縮松、氣孔的風(fēng)險。采用該結(jié)構(gòu)的后續(xù)工作優(yōu)勢還有,內(nèi)腔數(shù)模簡化,相應(yīng)模具設(shè)計簡化,減少人力成本,降低零件單價等。
(2)機油盤底部增加橫向貫穿式加強筋設(shè)計方案。首先,簡化內(nèi)腔加強筋機油盤本體的強度一定會相應(yīng)下降;此外,在不涉及機油盤本體外形更改的前提下,底部增加貫穿式加強筋是最優(yōu)質(zhì)的選擇。該設(shè)計狀態(tài),后續(xù)模態(tài)分析中驗證成功,符合設(shè)計要求。
圖3 俯視圖
圖4 仰視圖
2.1.2 機油盤本體放油孔重新設(shè)計方案
機油盤本體放油孔新型設(shè)計采用最低傾斜導(dǎo)流式設(shè)計方案。首先,該孔采用與機油盤本體內(nèi)腔底面水平傾斜10°設(shè)計,此設(shè)計方便放油螺栓擰松的同時油液便依靠自由重力外流,流速快,便于快速排出;此外,該孔放置于機油盤內(nèi)腔的最低平面,消除高度差,解決油液無法排凈的難題。
圖5 放油孔剖視圖
通過UG完成三維數(shù)模優(yōu)化,使用SimLab前處理軟件進(jìn)行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格類型均為C3D10M,網(wǎng)格尺寸為3 mm。使用Abaqus有限元分析軟件進(jìn)行求解及后處理。
(1)邊界約束:固定約束機油盤本體頂面、端面的6個自由度。
(2)藍(lán)色質(zhì)心點為壓縮機,橘黃色區(qū)域為兩個壓縮機懸掛點與壓縮機建立剛性單元Rbe2點,完成綁定連接。
圖6 邊界約束圖
由于僅做有限元模態(tài)分析,只需要賦予材料的物理性能即可。從材料庫中選擇好材料(見表1),并修改好材料的具體物理性能參數(shù),將其材料物理性能賦予機油盤本體。
表1 材料物理性能表
(1)機油盤本體一階固有頻率為302.42 Hz(如圖7所示)。
圖7 固有頻率圖
(2)機油盤本體一階振型、一階應(yīng)變能(如圖8、9所示)。
圖8 一階振型圖
圖9 一階應(yīng)變能圖
(3)機油盤本體二階振型、二階應(yīng)變能(如圖10、11所示)
圖10 二階振型圖
圖11 二階應(yīng)變能
(4)機油盤本體三階振型、三階應(yīng)變能(如圖12、13所示)
圖12 三階振型圖
圖13 三階應(yīng)變能
機油盤本體固有頻率一階數(shù)值最小,只需考量一階固有頻率與發(fā)動機激振頻率比較即可。優(yōu)化后機油盤本體一階固有頻率為 302.42 Hz,發(fā)動機6 000 r/min激振頻率為200 Hz,預(yù)設(shè)設(shè)計安全系數(shù)為1.2~1.4,故優(yōu)化后的機油盤固有頻率滿足設(shè)計要求。此外,與發(fā)動機激振頻率最接近的一階應(yīng)變能,無明顯位移與變形,符合設(shè)計需求。綜合考量,優(yōu)化后的機油盤油液釋放的便捷性,優(yōu)化后的設(shè)計滿足要求。
該發(fā)動機機油盤總成,通過對機油盤本體的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,即簡化內(nèi)腔加強筋,外部增加貫穿式加強筋,保證了本體的強度與剛度并消除了內(nèi)腔形成封閉區(qū)域阻隔油液排凈的風(fēng)險;設(shè)計最低傾斜導(dǎo)流式放油孔,解決油孔位置過高,導(dǎo)致部分油液無法排完的風(fēng)險。整體結(jié)構(gòu)簡約,無明顯外形結(jié)構(gòu)變更,滿足設(shè)計要求。