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        350MW超臨界直流前后墻對(duì)沖燃燒煤粉爐廣匯煤大比例摻燒研究

        2019-12-02 08:02:51杜新豐
        中國(guó)科技縱橫 2019年16期
        關(guān)鍵詞:廣匯煤種結(jié)焦

        摘 ?要:煤炭成本占火電企業(yè)70%生產(chǎn)成本,入爐標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格高低,決定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)收益和質(zhì)量。武威熱電有限責(zé)任公司2×350MW超臨界機(jī)組雙投后面臨電力市場(chǎng)不景氣,煤炭市場(chǎng)煤價(jià)居高不下,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨著多重因素的考驗(yàn)。公司提出多項(xiàng)“提質(zhì)增效”戰(zhàn)略,在煤炭采購(gòu)、入爐摻燒方面多措并舉,降低入爐煤標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)。公司物料采購(gòu)方面多尋找經(jīng)濟(jì)煤種,推進(jìn)煤炭采購(gòu)長(zhǎng)協(xié)機(jī)制;運(yùn)行技術(shù)不斷適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的要求持續(xù)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。新疆廣匯煤因量大、供應(yīng)穩(wěn)定,價(jià)格優(yōu)勢(shì)保障公司煤炭供應(yīng)穩(wěn)定和應(yīng)急有諸多效益,但新疆廣匯煤因其高鈉性質(zhì)、易結(jié)焦,帶來(lái)的安全隱患是運(yùn)行技術(shù)不斷攻克的難題。加強(qiáng)調(diào)整相關(guān)摻燒措施拓展鍋爐煤種適應(yīng)性,并合理加大摻燒比例,創(chuàng)新?lián)綗?jiǎng)勵(lì)機(jī)制,為降低入爐煤標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià),為此公司瞄準(zhǔn)新疆廣匯集團(tuán)廣匯煤的市場(chǎng)潛力,技術(shù)人員對(duì)廣匯煤摻配進(jìn)行精細(xì)控制研究,以實(shí)現(xiàn)大比例摻燒廣匯煤的目的。

        關(guān)鍵廣匯煤;旋流燃燒器;高鈉;結(jié)焦

        中圖分類(lèi)號(hào):TM621.2 ???文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A?????文章編號(hào):1671-2064(2019)16-0000-00

        鍋爐設(shè)計(jì)煤種60%哈密、20%天祝、20%紅沙崗,按照設(shè)計(jì)煤種入爐將導(dǎo)致生產(chǎn)成本居高不下,公司各級(jí)部門(mén)、生產(chǎn)、采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)各崗位人員排除種種困難,積極響應(yīng)公司“提質(zhì)增效”戰(zhàn)略,落實(shí)各項(xiàng)政策和措施,扎實(shí)鉆研入爐摻燒技術(shù),作為機(jī)組主燒煤種有兩種,一種廣匯原煤、另一種廣匯提質(zhì)煤,其中提質(zhì)煤為廣匯集團(tuán)通過(guò)低溫干餾法去除了煤炭中部分揮發(fā)分后剩余的蘭炭與原煤以一定比例混合形成。廣匯提質(zhì)煤灰熔點(diǎn)有所提高,結(jié)焦性較原煤有所緩解。廣匯原煤收到基低位發(fā)熱量為4859Kcal/kg、軟化溫度為1115℃,廣匯提質(zhì)煤收到基低位發(fā)熱量為5143Kcal/kg、軟化溫度1278℃,根據(jù)軟化溫度判別指標(biāo)軟化溫度小于1350℃且發(fā)熱量高于3000Kcal/kg原煤為易結(jié)焦煤種[1]。

        1摻燒方案研究

        1.1廣匯煤的煤質(zhì)特性

        1.1.1廣匯煤的結(jié)焦性

        廣匯原煤的特種分析結(jié)果:氧化鈉、氧化鉀含量占3.41%,其中氧化鈉占3.1%與準(zhǔn)東地區(qū)準(zhǔn)東煤一樣,屬于典型的高鈉煤種,通過(guò)煤種特種分析結(jié)果計(jì)算結(jié)渣指數(shù)為0.834,根據(jù)成分結(jié)渣指數(shù)Ras在0.6-2.0之間為中等易結(jié)焦煤種。廣匯提質(zhì)煤氧化鈉、氧化鉀含量占3.11%,其中氧化鈉含量2.76%,較原煤有一定的降低,但成分結(jié)渣指數(shù)Ras仍在0.704,為中等易結(jié)焦煤種。結(jié)合以上兩種分析法可以看出廣匯煤本身性質(zhì)屬于結(jié)焦煤種[3]。

        1.1.2廣匯煤可磨性系數(shù)

        根據(jù)測(cè)量華辰檢測(cè)中心煤質(zhì)檢測(cè)結(jié)果廣匯原煤哈氏可磨指數(shù)為47,廣匯提質(zhì)煤哈氏可磨指數(shù)為58,在所有入廠煤種中廣匯原煤及提質(zhì)煤哈氏可磨系數(shù)均比較低,設(shè)計(jì)煤種可磨性指數(shù)65,從哈氏可磨系數(shù)看出廣匯煤較設(shè)計(jì)煤種難磨制[2]。

        1.1.3與設(shè)計(jì)煤種特性區(qū)別

        與公司設(shè)計(jì)煤種相對(duì)比,廣匯煤結(jié)焦性、易自燃爆炸性、氧化鈣、三氧化二鐵、揮發(fā)分含量,遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離設(shè)計(jì)煤種,無(wú)論是制粉系統(tǒng)運(yùn)行還是鍋爐燃燒工況、結(jié)焦方面都帶來(lái)極大的運(yùn)行調(diào)整困難。根據(jù)相關(guān)分析得出廣匯煤因其灰中鈉鉀元素的原因,導(dǎo)致其低熔點(diǎn)易結(jié)焦,氧化鈣與三氧化二鐵形成的共晶體會(huì)促進(jìn)結(jié)焦加劇;相關(guān)論文及分析,廣匯煤燃燒后形成的硫酸鈉、硫酸鉀在鍋爐屏過(guò)、高過(guò)以及后豎井區(qū)域凝結(jié)形成高溫粘結(jié)灰,且易導(dǎo)致積灰搭橋的現(xiàn)象,但鑒于廣匯煤摻燒后帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益,公司從各個(gè)層面及其重視廣匯煤摻燒方面的技術(shù)措施。

        1.2廣匯煤大比例摻燒試驗(yàn)調(diào)整

        甘肅電投武威熱電公司配煤方式為“分倉(cāng)上煤、分磨制粉、爐內(nèi)混燒”的配煤方式。此種方式優(yōu)點(diǎn)是上煤方式及配煤比例較為明確,制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式組合靈活可控,出現(xiàn)結(jié)焦性問(wèn)題易于進(jìn)行分析和總結(jié),可加大經(jīng)濟(jì)煤種摻配比例。

        根據(jù)煤種收到基低位發(fā)熱量大于4300Kcal/kg、收到基揮發(fā)分大于25%,煤種穩(wěn)燃性能較好,適合作為等離子點(diǎn)火煤種,入爐煤揮發(fā)分大于25%,墻式燃燒方式最低穩(wěn)燃負(fù)荷可達(dá)到35-30%。公司多次啟爐點(diǎn)火試驗(yàn),證明廣匯煤、柳樹(shù)泉煤種適合作為點(diǎn)火煤種,深度調(diào)峰期間根據(jù)爐膛測(cè)量溫度及火檢情況,燃燒核心區(qū)域在50%負(fù)荷基礎(chǔ)上只降低了50℃,因此認(rèn)為廣匯煤、柳樹(shù)泉煤種在鍋爐穩(wěn)燃性方面不存在問(wèn)題[4]。

        1.2.1摻燒廣匯煤試驗(yàn)方案

        煤種摻配試驗(yàn)起初對(duì)各煤種特性和鍋爐燃燒特性方面要做全面的評(píng)估,考慮深度調(diào)峰階段配煤方式,以煤種穩(wěn)燃性、結(jié)焦性預(yù)測(cè),制粉系統(tǒng)出力和負(fù)荷響應(yīng)程度作為配煤方式的綜合限制邊界條件,考慮氯離子、限制高硫煤入爐比例預(yù)防高溫腐蝕等方面作為單一煤種入爐比例限制條件。

        配煤摻燒試驗(yàn)分別在100%負(fù)荷工況下進(jìn)行。進(jìn)行廣匯煤15%、30%、50%摻配試驗(yàn),以下只針對(duì)結(jié)焦性方面做分析,對(duì)汽溫指標(biāo)方面超臨界直流爐控制水煤比和過(guò)熱度暫不做分析。確定廣匯煤、柳樹(shù)泉煤、花草灘煤種進(jìn)行配煤摻燒試驗(yàn),制定以下比例摻配:配煤方式1廣匯、柳樹(shù)泉、花草灘以1:3:2;配煤方式2廣匯、柳樹(shù)泉、花草灘1:1:1;配煤方式3廣匯、花草灘1:1。

        以表1摻燒方式為進(jìn)行初步摻配探索試驗(yàn),配煤方式1偶爾有掉大焦現(xiàn)象,部位為燃燒器區(qū)域處,質(zhì)地較堅(jiān)硬;方式2撈渣機(jī)渣量明顯增加,焦塊變小但是量大,結(jié)焦部位燃燒器區(qū)域至下層燃盡風(fēng);方式3無(wú)大焦塊,吹灰時(shí)屏過(guò)區(qū)域掉渣量非常大,導(dǎo)致?tīng)t膛負(fù)壓波動(dòng)大±600Pa。針對(duì)上述摻配工況選擇較為典型的廣匯煤33%摻配方式下,進(jìn)行理論分析和運(yùn)行燃燒調(diào)整技術(shù)攻關(guān)。

        1.2.2優(yōu)化配風(fēng)調(diào)整

        100%負(fù)荷情況下,廣匯煤入爐摻配比例為33%,在原調(diào)試、動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果基礎(chǔ)上對(duì)我廠燃燒器雙調(diào)風(fēng)低氮旋流燃燒器進(jìn)行了另外三種不同方式配風(fēng)調(diào)整,通過(guò)調(diào)整內(nèi)外二次風(fēng)擋板角度改變鍋爐內(nèi)外二次風(fēng)配比和外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度[4],以熱試測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析,解決廣匯煤結(jié)焦和大比例摻燒進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2滿負(fù)荷情況下不同配風(fēng)方式燃燒器層溫度及爐膛側(cè)墻氧量測(cè)試數(shù)據(jù)表。

        調(diào)整數(shù)據(jù)分析:

        (1)由表2看出隨著內(nèi)外二次風(fēng)開(kāi)度逐漸增加核心區(qū)域溫度出現(xiàn)一定下降趨勢(shì),側(cè)墻氧量增加且升高,氮氧化物濃度增加,實(shí)際觀察鍋爐掉焦情況得到緩解。

        (2)通過(guò)逐漸增加內(nèi)外二次風(fēng)配比:通過(guò)結(jié)焦性原理分析認(rèn)為廣匯煤、柳樹(shù)泉煤種在爐膛部位結(jié)焦主要原因內(nèi)二次風(fēng)比例較小,煤粉燃燒初期缺風(fēng),外二次風(fēng)區(qū)域不能夠使得煤粉充分燃燒完畢,因灰熔點(diǎn)較低在靠近燃燒核心高溫區(qū)域側(cè)墻、前后墻水冷壁部位時(shí)熔融狀態(tài)導(dǎo)致起初的結(jié)焦發(fā)生,結(jié)焦后期的發(fā)展還因外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度過(guò)大,導(dǎo)致部分灰渣在熔融狀態(tài)時(shí)被被旋流甩至側(cè)墻受熱面積累導(dǎo)致掉焦情況發(fā)生。通過(guò)逐漸增加內(nèi)外二次風(fēng)配比爐膛四角部位積渣現(xiàn)象逐漸消除。

        (3)增加燃燒核心區(qū)氧量:不同煤種在爐膛部位結(jié)焦后形成的現(xiàn)象不一致,廣匯煤三氧化二鐵含量在14.16%,柳樹(shù)泉也屬于高氧化鐵煤種含量為19.16%,高于設(shè)計(jì)煤種8.85%,同時(shí)氧化鈣含量也較高均在23%以上,按照摻配方案進(jìn)行摻配后含量在18.3%,分析認(rèn)為結(jié)焦的另一種原因?yàn)檠趸}與三氧化二鐵形成共熔體,導(dǎo)致結(jié)焦加劇形成質(zhì)地堅(jiān)硬的黑色焦塊[2]

        燃燒核心區(qū)必須具備足夠的氧量或至少在靠近受熱面部位保證充足氧量,而我廠超臨界前后墻對(duì)沖燃燒鍋爐爐膛部位燃燒器區(qū)域溫度在34.2%負(fù)荷時(shí)溫度為1270℃,因此若爐膛部位局部缺風(fēng)一氧化碳會(huì)將三氧化二鐵還原為四氧化三鐵導(dǎo)致導(dǎo)致結(jié)焦加劇現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)在保證了燃燒核心區(qū)域受熱面附近的氧量后使得硫化氫氣體含量降低,降低了硫化物型高溫腐蝕程度[2]。

        通過(guò)改變內(nèi)外二次風(fēng)擋板,廣匯煤滿負(fù)荷時(shí)摻配比例能夠安全達(dá)到30%。

        (4)屏式過(guò)熱器區(qū)域結(jié)渣:廣匯煤摻配比例再次增加至40%后,現(xiàn)場(chǎng)觀察屏過(guò)受熱面出現(xiàn)明顯掛渣現(xiàn)象,局部受熱面掛渣厚度達(dá)到5cm,鍋爐吹灰至屏式過(guò)熱器部位,出現(xiàn)大量落渣的情況且爐膛負(fù)壓波動(dòng)較為劇烈在±600Pa左右波動(dòng),給機(jī)組運(yùn)行帶來(lái)極大威脅[4]

        屏式過(guò)熱器區(qū)域結(jié)渣原理分析認(rèn)為高鈉、高鉀煤主要在于揮發(fā)性堿金屬硫酸鹽凝結(jié)溫度低,在屏過(guò)區(qū)域管束溫度為500℃左右部位凝結(jié),屏區(qū)積渣后發(fā)展較為迅速,與高灰分煤種混合后導(dǎo)致屏區(qū)積渣發(fā)展壯大嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致積灰搭橋,突然間塌灰對(duì)鍋爐負(fù)壓影響較大[6]。運(yùn)行過(guò)程中每天在屏式過(guò)熱器區(qū)域進(jìn)行三次吹灰防止屏式過(guò)熱器區(qū)域積渣壯大,同時(shí)為保證受熱面壽命次數(shù)再未增加,根據(jù)吹灰過(guò)程中撈渣機(jī)渣量增加情況,在滿負(fù)荷情況下最終確定廣匯煤摻配比例不大于40%。在50%負(fù)荷情況下廣匯煤摻配比例可達(dá)到50%。

        1.3廣匯煤配煤比例精細(xì)控制

        如表3所示,不同配煤方式在不同負(fù)荷段,通過(guò)給煤機(jī)偏置對(duì)廣匯煤入爐摻配比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,配煤方式2可以在120MW至240MW之間摻配比例達(dá)到55-50%,240MW-350MW達(dá)到50-35%;配煤方式1可以在120MW至240MW之間摻配比例達(dá)到40-35%,240MW-350MW達(dá)到35-15%。體現(xiàn)分倉(cāng)上煤調(diào)整的靈活和優(yōu)越性,以實(shí)現(xiàn)在保證機(jī)組安全基礎(chǔ)上大比例摻燒廣匯煤。

        2不同比例廣匯煤摻配各項(xiàng)指標(biāo)單耗

        (1)由表4看出,對(duì)廣匯煤不同配煤比例下的系統(tǒng)運(yùn)行單耗進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)廣匯煤入爐比例對(duì)制粉及風(fēng)煙系統(tǒng)單耗影響不大,未出現(xiàn)明顯上升或下降的規(guī)律對(duì)機(jī)組運(yùn)行的指標(biāo)單耗方面不產(chǎn)生影響。

        (2)爐渣、飛灰含碳雖廣匯煤比例增加出現(xiàn)微量降低,廣匯煤燃盡性好,保證鍋爐效率不降低。

        (3)排除結(jié)焦情況影響排煙溫度隨著廣匯煤摻配比例增加排煙溫度略微降低,爐膛火焰中心下移,廣匯煤燃燒較為提前,保證了鍋爐效率。

        (4)全年鋼球單耗75g/t原煤,設(shè)計(jì)鋼球單耗為80g/t原煤,鋼球單耗從全年運(yùn)行情況分析在合理水平,未超過(guò)設(shè)計(jì)煤種,在合理范圍內(nèi)。

        3結(jié)語(yǔ)

        (1)通過(guò)摻配試驗(yàn)觀察和精細(xì)化控制,廣匯煤結(jié)焦問(wèn)題得到解決,通過(guò)隨著廣匯煤摻配比例增加,逐步開(kāi)大內(nèi)、外二次擋板直至全開(kāi),降低旋流強(qiáng)度,避免煤粉刷墻和結(jié)焦。

        (2)未進(jìn)行燃燒器改造,通過(guò)既有條件的調(diào)整,選取合適摻配方式,提高了廣匯煤摻配比例,有利的保障了機(jī)組安全運(yùn)行,提高了經(jīng)營(yíng)效益。

        (3)不同負(fù)荷段廣匯煤比例精細(xì)調(diào)整手段,武威熱電成功實(shí)現(xiàn)了廣匯煤大比例摻燒的技術(shù)要求和條件,解決了廣匯煤在超臨界前后墻對(duì)沖燃燒方式鍋爐易結(jié)焦的問(wèn)題,各系統(tǒng)指標(biāo)單耗未超過(guò)設(shè)計(jì)要求,局部負(fù)荷段廣匯煤摻配比例可達(dá)到55%,2018年廣匯煤入廠總量達(dá)到32萬(wàn)噸,占總?cè)霃S煤的32%。

        參考文獻(xiàn)

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        收稿日期:2019-07-12

        作者簡(jiǎn)介:杜新豐(1967—),男,漢族,甘肅靈臺(tái),本科,工程師,研究方向:鍋爐燃燒調(diào)整優(yōu)化。

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