馬曉紅 姜垣良 任遠 吳魚峰
摘 ?要:吉林油田是國內(nèi)二氧化碳驅(qū)的重點示范油田,隨著項目的進行,CO2驅(qū)采出流體的物性變化日趨明顯,CO2在水中、油中的溶解度高于天然氣,發(fā)泡作用明顯。在吉林先導試驗中,常規(guī)油氣分離器分離后氣體中攜液嚴重,液體中帶氣嚴重,致使氣液計量誤差大,同時放空氣體形成了油雨。本文以吉林油田CO2驅(qū)油先導試驗為例,對CO2驅(qū)采出液消泡技術(shù)進行探索。
關(guān)鍵詞:二氧化碳驅(qū);采出液;消泡劑;消泡性能
中圖分類號:TE39;TE357.14 ????文獻標識碼:A??文章編號:1671-2064(2019)16-0000-00
1 二氧化碳驅(qū)采出液起泡機理
1.1 原油起泡機理及對油田生產(chǎn)的危害
泡沫生成機理主要包括:液膜滯后、縮頸分離和液膜分斷。液膜滯后是氣體注入液體速度低于臨界流速時泡沫產(chǎn)生的主要機理。縮頸分離是高速攪拌條件下泡沫產(chǎn)生的主要機理。薄膜分斷是產(chǎn)生泡沫的第三種機理。上述三個機理中,薄膜分斷嚴格的說是泡沫的運移機理而不是泡沫的產(chǎn)生機理,泡沫產(chǎn)生的主要機理是縮頸分離和液膜滯后,一般認為縮頸分離是產(chǎn)生泡沫最主要的機理,它能產(chǎn)生穩(wěn)定的泡沫。
原油的起泡性,在測定含水量和含油量時,需要花費更多的時間才能準確計量原油;造成分離器出現(xiàn)假性液面,導致分離器的液面很難控制;減小了分離器集液部分和重力沉降部分的有效體積,使分離器和離心泵工況惡化,嚴重影響油氣分離效果。
1.2 二氧化碳驅(qū)采出液起泡的特殊性與消泡劑的研究方向
二氧化碳驅(qū)造成的原油起泡,與現(xiàn)有的起泡原油存在著本質(zhì)的區(qū)別。一是起泡的主要原因和機理不同,二是起泡氣體存在的狀態(tài)不同。因此,對于二氧化碳驅(qū)采出液的消泡,要解決如下幾項關(guān)鍵技術(shù)問題:
具有一定極性的二氧化碳作為起泡氣體時,其與原油、水中存在著物理和化學的雙重作用,其析出和起泡過程更為復(fù)雜。消泡劑必須能夠適應(yīng)二氧化碳氣泡與原油間界面膜的特殊作用形式。
大量的二氧化碳細微氣泡在與原油分子間存在分子間力的情況下,分散于原油中,其析出并造成原油起泡的過程漫長。消泡劑必須能夠快速將穩(wěn)定地分散于原油中的二氧化碳氣泡聚并、長大,快速從原油中分離出來,在短時間內(nèi)徹底解決二氧化碳與原油的分離及起泡問題。以亞穩(wěn)定狀態(tài)存在于采出水中的二氧化碳,是原油存在持續(xù)起泡的主要原因。
2 消泡劑的研究
2.1 消泡劑的合成
根據(jù)以上研究,確定所要研制的JLX原油消泡劑應(yīng)以有機硅為消泡主劑,以適當?shù)木勖炎鳛橐峙葜鲃?,同時兼顧微乳增溶,確保所研制的JLX系列原油消泡劑具有較好的消泡性能和穩(wěn)定性。具體的分子結(jié)構(gòu)確定時,就同時考慮消泡劑必須是易于在溶液表面鋪展的液體;消泡劑必須同時兼顧消、抑泡作用,即不但應(yīng)該迅速使泡沫破壞,而且能在相當長的時間內(nèi)防止泡沫生成。從而確定消泡劑的主體結(jié)構(gòu)定為有機硅上加聚EO和PO,通過調(diào)節(jié)其比例和不同聚合方式賦予其應(yīng)有特性。
(1)消泡主劑的合成。
原料:含氫聚硅氧烷PHMS;烯丙基聚醚;二甲基硅油;羥基硅油。
合成步驟:按設(shè)計的分子結(jié)構(gòu)要求,將定量PHMS、丙烯基聚醚加入裝有攪拌器、回流冷凝管、溫度計的高溫高壓合成裝置中,通N2攪拌置換氧氣10min。攪拌升溫至60~120℃,滴入鉑催化劑反應(yīng)數(shù)小時。于0.01MPa下,減壓30min,以除去低沸物,得到聚醚有機硅PESO。
(2)抑泡劑的合成。
主要原料與試劑:多元醇;環(huán)氧丙烷;環(huán)氧乙烷;增效劑;二甲苯;催化劑。
主要合成步驟:按分子結(jié)構(gòu)設(shè)計的要求,將一定量的多元醇及催化劑加入高壓反應(yīng)釜中,封釜,用氮氣吹掃以排盡釜內(nèi)空氣;抽真空后,將釜溫升至125℃~130℃,再抽真空,控制溫度為130±5℃,壓力在0.3MPa以下,按規(guī)定的比例連續(xù)投加PO,待加完后,繼續(xù)反應(yīng)0.5h,待釜壓降為零,說明反應(yīng)已經(jīng)完全,降溫出釜得中間產(chǎn)品。將中間產(chǎn)物和按0.3%比例加入的催化劑一并加入高壓反應(yīng)釜,封釜,用氮氣吹掃以排盡釜內(nèi)空氣,抽真空后,將釜溫升至125℃~130℃,再抽真空,控制溫度在125±5℃,壓力在0.3MPa以下,按規(guī)定的比例連續(xù)投加EO,待加完后繼續(xù)反應(yīng)0.5h,釜壓降為零后,降溫出釜,即得到目標產(chǎn)物。
(3)消泡劑主劑結(jié)構(gòu)優(yōu)化試驗。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化過程中的消、抑泡性能評價采用羅氏泡沫儀進行測試。試驗優(yōu)化了結(jié)構(gòu)對消泡劑性能的影響,端基型PESO消泡劑的消泡和抑泡性能明顯好于相應(yīng)的側(cè)鏈型PESO。聚醚相同時聚醚鏈長的影響:隨著聚氧乙醚基團EO 數(shù)的增加,消泡及抑泡性能都呈現(xiàn)出下降趨勢。不同聚醚結(jié)構(gòu)及鏈長的影響:聚氧丙烯醚基團的引入,改善消泡劑性能,但乳化越難、穩(wěn)定性越差,不利于貯存。PESO中-Si-O-聚合度的影響:硅氧烷鏈的增長提高消泡和抑泡性能,同時使得在復(fù)配工藝中乳化困難,其產(chǎn)物極不穩(wěn)定。優(yōu)化后消泡劑組成的確定包括確定各主劑結(jié)構(gòu)及配比、增效助劑的結(jié)構(gòu)與比例的配方組成。
2.2 消泡劑的性能測試
2.2.1 試驗方法
針對二氧化碳驅(qū)采出液起泡的實際情況,消泡試驗選擇二氧化碳氣作為鼓泡氣體。
2.2.2 試驗內(nèi)容及結(jié)論
根據(jù)生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的不同生產(chǎn)工況,進行了不同條件下的消泡試驗,以確定消泡劑在不同工況下的適用性。
(1)氣體流量對原油起泡體積的影響。準確量取30mL原油于帶砂芯的鼓泡器中,在60℃條件下,分別通入不同流量(100、200、300、400、500、600mL/min)的CO2氣體進行發(fā)泡實驗。在10min 中內(nèi)記錄鼓泡器內(nèi)泡沫的體積變化情況,確定氣體流量對發(fā)泡體積的影響規(guī)律。
隨著CO2氣體流量的增大,原油起泡體積有所降低。這主要是由于氣流量的增大使原油泡沫承受壓力增大,使一些穩(wěn)定性較低的泡沫發(fā)生破裂,導致泡沫體積有所降低。
(2)鼓氣時間對原油起泡體積的影響。準確量取30mL原油樣品,盛于帶有砂芯的鼓泡器中,在60℃,氣流量分別為100mL/min和300mL/min的條件下,分別觀察鼓氣時間為1min、3min、5min、10min、15min、30min時原油起泡體積的變化情況,確定鼓氣時間對原油起泡性能的影響規(guī)律。
原油起泡體積在最初開始鼓氣過程中出現(xiàn)一個先升高再略降低的趨勢,當起泡體積在鼓泡時間接近5min時,氣泡破裂速率與新起泡產(chǎn)生速率達到平衡,原油起泡體積達到穩(wěn)定,繼續(xù)延長鼓泡時間,起泡體積沒有明顯變化。從而表明,當原油起泡達到穩(wěn)定后,延長鼓泡時間并不會對原油起泡體積造成顯著影響。
(3)溫度條件對原油起泡體積的影響。通過對比不同溫度下原油樣品起泡體積,研究溫度對原油起泡體積的影響。隨著溫度的升高,原油起泡體積隨之降低。這主要是由于隨著溫度的升高,泡沫表面彈性降低,導致泡沫穩(wěn)定性降低。另外,溫度升高,油粘度降低,泡沫穩(wěn)定性下降,從而導致隨著溫度的升高,原油起泡體積有所降低。
(4)消泡劑對原油樣品的消泡性能測定。將合成的JXP消泡劑與現(xiàn)有同類消泡劑分別在相同條件下,測試對原油樣品的消泡性能。準確量取30mL原油樣品,盛于帶有砂芯的鼓泡器中,在50℃,氣流量為100mL/min,鼓氣時間10min,加藥量為10mg/L的條件下,比較不同消泡劑對原油樣品的消泡性能。
如表1所示,通過對6種不同消泡劑的消泡性能的比較,消泡劑JXP具有較好的消泡性能,加入消泡劑JXP后,原油樣品起泡體積降低至6mL,其消泡率高達92.50%。其他消泡劑明顯低于JXP的消泡效果。因此,后續(xù)消泡測試選擇JXP消泡劑進行試驗。
(5)加藥量對原油樣品起泡體積的影響。在氣體流量、溫度以及鼓起時間不變的條件下,研究不同加藥量對原油樣品起泡體積的影響。隨著加藥量的增加,原油樣品起泡體積明顯減少,消泡劑JXP的消泡率明顯提高。當加藥量大于1.67mg/L時,其消泡率達到90%以上,繼續(xù)增加消泡劑用量,其消泡效果未見明顯改善。因此從成本與效果上綜合考慮,選擇加藥量為1.67~2.00mg/L比較適宜。
(6)不同條件對消泡劑消泡性能的影響。對加入消泡劑的油樣進行不同條件下的鼓泡實驗,分別測試鼓氣速度(100、200、300、400、500、600 mL/min)、鼓氣時間(1、3、5、10、15、30 min)、實驗溫度(50、55、60、65、70 ℃)不同條件對消泡劑消泡性能的影響。
當加入消泡劑后,雖然原油的起泡體積仍表現(xiàn)出隨著氣流量的增加而降低,但其降低程度并不十分顯著??梢哉J為加藥后鼓氣速度對消泡劑的消泡性能并未產(chǎn)生明顯的影響。
當原油中加入消泡劑JXP(1.67mg/L)后,隨著鼓氣時間的延長,其起泡體積并未有明顯的變化,表明鼓氣時間的延長并未對原油消泡劑JXP的消泡性能造成顯著的影響。
當原油加入消泡劑JXP后,其起泡體積并未隨溫度的升高而表現(xiàn)出明顯的變化,表明鼓泡溫度從50℃升高到70℃并未對消泡劑JXP的消泡性能造成明顯的影響。
(7)對消泡劑穩(wěn)定性的研究。向裝有30mL原油樣品的鼓泡器中加入一定量的消泡劑,持續(xù)鼓泡90min,觀察不同鼓泡時間下原油樣品起泡體積的變化情況。對加藥后的原油樣品進行7次重復(fù)鼓泡實驗,比較每次實驗過程中原油的起泡體積變化情況,研究消泡劑在原油中的性能衰減情況。
延長鼓泡時間,并未使消泡劑的消泡性能明顯降低,表明消泡劑JXP具有較為穩(wěn)定的消泡性能。
在油樣加藥后重復(fù)進行鼓泡實驗,在經(jīng)過7次重復(fù)鼓泡實驗結(jié)果中可以看出,加藥后對油樣進行重復(fù)鼓泡實驗,起泡體積并未發(fā)生明顯變化,表明消泡劑在重復(fù)實驗后仍具有優(yōu)異的消泡性能。
(8)現(xiàn)場試驗。試驗優(yōu)選的消泡劑通過加藥裝置在接轉(zhuǎn)站進行連續(xù)加藥。加藥后,分離器氣體出口現(xiàn)場取樣可以清晰判斷攜液明顯減弱,進行了壓力排放試驗,未出現(xiàn)油雨現(xiàn)象,同時氣、液相計量誤差率降低,能夠滿足接轉(zhuǎn)站計量要求。
3 結(jié)論
通過對油樣起泡性能及應(yīng)用消泡劑進行消泡效果的研究發(fā)現(xiàn):
(1)在CO2驅(qū)油過程中,隨著CO2氣流量的增大,原油起泡體積有所降低。(2)當鼓氣時間大于5min時,油樣產(chǎn)生的泡沫體積趨于一個穩(wěn)定值,延長鼓泡時間,泡沫體積無明顯變化。(3)隨著溫度的升高,泡沫表面彈性降低、原油粘度降低,從而導致泡沫穩(wěn)定性降低,原油起泡體積略有降低。(4)通過對6種不同消泡劑對原油泡沫消泡效果的比較,JXP消泡劑具有優(yōu)異的消泡效果,其消泡率高達90%以上,并且JXP消泡劑表現(xiàn)出用量少,效果明顯的特征,同時具有優(yōu)異的消泡穩(wěn)定性。
收稿日期:2019-07-10
作者簡介:馬曉紅(1976—),女,漢族,吉林松原人,本科,開發(fā)部總工程師,高級工程師,研究方向:長期從事油田地面工程設(shè)計與研究。