陳厚龍 于忠海 崔廣鵬 鄭佳銘 張啟航
摘要:隨著國(guó)內(nèi)重型工業(yè)的不斷發(fā)展,人們對(duì)產(chǎn)品安全也尤為重視。在重機(jī)工業(yè)中,每一個(gè)步驟都顯得尤為重要,工件的檢測(cè)也不例外。目前,某些廠商管材的檢測(cè)探傷還是依靠人工進(jìn)行檢測(cè),操作極為不方便,而且覆蓋面不全,檢測(cè)質(zhì)量低下,效率更低。而且對(duì)于一些小內(nèi)徑的管材來說,檢測(cè)尤為不便,沒有小的工具能夠進(jìn)入管材內(nèi)部進(jìn)行檢測(cè)。因此,研發(fā)一臺(tái)智能化自動(dòng)探傷檢測(cè)設(shè)備對(duì)我國(guó)重型工業(yè)的發(fā)展意義深遠(yuǎn)。本文主要研究并提出一套全自動(dòng)化的智能探傷設(shè)備的設(shè)計(jì)方案及應(yīng)用研究,通過PLC進(jìn)行控制,旋轉(zhuǎn)分度部件、支撐部件、X射線移動(dòng)部件、取放膠片部件、輸送膠片頂起部件、數(shù)字標(biāo)簽像質(zhì)計(jì)擺放部件等六大部分協(xié)同工作,實(shí)現(xiàn)了管焊縫探傷的高效率、高質(zhì)量,而且提高了安全系數(shù),并基于3D打印技術(shù)以及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)驗(yàn)證了設(shè)計(jì)方案的和理性與有效性。
關(guān)鍵詞:智能;柱焊縫;X射線;探傷;裝置
中圖分類號(hào):TG441.7文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A??文章編號(hào):1671-2064(2019)16-0000-00
0 引言
目前國(guó)內(nèi)采用的探傷機(jī)大多為電子檢測(cè),手持設(shè)備,簡(jiǎn)易的工裝工具,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜,檢測(cè)質(zhì)量和效率都非常低下。國(guó)內(nèi)對(duì)于需要保留膠片的探傷設(shè)備的研發(fā)暫時(shí)處于空白狀態(tài)。需要保留底片的探傷工藝中,都是依靠人工完成,為了防止膠片在探傷室中曝光,每次只能將一片膠片帶進(jìn)探傷室,經(jīng)過復(fù)雜的工藝流程,最后調(diào)整好X射線機(jī)的位置,走出探傷室,開機(jī)進(jìn)行拍攝,然后以此類推。這樣的探傷工藝存在以下問題:(1)檢測(cè)效率低下,檢測(cè)一條焊縫(需拍攝16次)大約需要90分鐘。(2)靠人工調(diào)整待檢測(cè)件到所要求位置,膠片送至到要求位置均存在較大誤差,影響檢測(cè)質(zhì)量,大約有40%需要重新拍照。(3)操作比較復(fù)雜,對(duì)操作工人操作技術(shù)要求較高。(4)拍攝質(zhì)量在一定程度上依賴于操作人員的責(zé)任心和工作態(tài)度。(5)因需多次往返操作間和控制室,勞動(dòng)強(qiáng)度較大。
所以國(guó)內(nèi)外保留膠片探傷檢測(cè)一直是困擾許多廠家的技術(shù)難題。急需探索,尋找研發(fā)一套成熟的智能化探傷檢測(cè)設(shè)備。
1總體設(shè)計(jì)方案
本文基于SolidWorks虛擬樣機(jī)技術(shù),設(shè)計(jì)開發(fā)了一套全自動(dòng)智能化射線探傷檢測(cè)設(shè)備(見圖1),并通過零件的設(shè)計(jì)加工、標(biāo)準(zhǔn)件的選型,制造出原理樣機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)拍照研究。
全自動(dòng)智能化射線檢測(cè)裝置主要通過PLC進(jìn)行控制,由旋轉(zhuǎn)分度部件、支撐部件、X射線移動(dòng)部件、取放膠片部件、輸送膠片頂起部件、數(shù)字標(biāo)簽像質(zhì)計(jì)擺放部件等六部分組成。通過焊接剛性結(jié)構(gòu)支架和鋼板作為整體承載平臺(tái),六部分配合工作,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化管材探傷工作。
2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
2.1旋轉(zhuǎn)分度部件
管類零件焊接完成后,需要對(duì)焊縫一周進(jìn)行探傷檢測(cè),總共需要完成16~18次的拍照,這就需要及其精確地分度,拍照區(qū)域不能疊加過多,也不能出現(xiàn)空缺。
為了實(shí)現(xiàn)上述操作,本文提出設(shè)計(jì)一個(gè)主軸箱,由伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),在主軸的一端安裝有氣動(dòng)卡盤,當(dāng)工件安裝到卡盤上時(shí),氣動(dòng)卡盤鎖緊,并旋轉(zhuǎn)一周,配合感應(yīng)探頭,找到零件的零點(diǎn)。隨后就按照輸入設(shè)定,每次轉(zhuǎn)過相應(yīng)的角度。
2.2支撐部件
某些設(shè)備的管材相對(duì)體積較大,質(zhì)量大,因此在只靠氣動(dòng)卡盤是無法完成夾裝的。
為了實(shí)現(xiàn)上述操作,本文提出一種手搖式支撐部件,主要依靠雙螺旋絲桿,通過手搖,使得支撐架向中運(yùn)動(dòng),支撐架上端裝有滾子,從而使放在滾子上的零件向上移動(dòng),達(dá)到調(diào)節(jié)高度的目的,使之完成與卡盤對(duì)心,同時(shí)也在旋轉(zhuǎn)過程中起到了支撐作用。
2.3X射線移動(dòng)部件
對(duì)零件探傷的方式有很多,本文采用的是X射線探傷機(jī)。一個(gè)零件往往有2~3條焊縫,而且拍照過程中,射線機(jī)的探頭要始終位于零件的正上方,且離零件表面有一定的焦距要求,這就使得X射線機(jī)具備X、Y、Z三個(gè)方向上的移動(dòng)。
為實(shí)現(xiàn)上述操作,本文提出一種三坐標(biāo)可移動(dòng)的X射線機(jī)平臺(tái)。X方向?yàn)橹鬟\(yùn)動(dòng),主要是對(duì)準(zhǔn)要拍攝的焊縫;Z方向?yàn)楦边\(yùn)動(dòng),主要用來調(diào)節(jié)焦距;Y方向?yàn)槲⒄{(diào),使探頭位于零件焊縫的正上方。
2.4自動(dòng)取放膠片部件
在現(xiàn)有的工藝中,膠片都是人工擺放,而且防止曝光,每次只能拿一片膠片進(jìn)入探傷室,這就大大增加了人的負(fù)擔(dān),而且效率低下。
為解決上述問題,本文提出一種負(fù)壓式自動(dòng)取放膠片部件。該部件主要由兩個(gè)膠片存儲(chǔ)盒(防曝光材料制成),兩個(gè)氣動(dòng)吸爪,三個(gè)絲杠模組構(gòu)成。工作原理為:橫向絲杠模組可以使兩個(gè)氣動(dòng)吸爪同時(shí)左右移動(dòng),當(dāng)移動(dòng)到一端時(shí),一個(gè)吸爪深入膠片盒中,將膠片吸起,放到輸送膠片頭(詳見2.5)上,當(dāng)完成拍照,下次取膠片時(shí),另外一個(gè)將拍好的膠片同時(shí)吸起,放到指定的膠片盒中。
2.5膠片輸送頂起部件
在拍攝過程中,膠片必須位于管材內(nèi)部,而且需要緊貼于管內(nèi)壁?,F(xiàn)有的工藝是黑布將膠片裹在木棒的一端,人工伸進(jìn)管內(nèi),因?yàn)橐o貼內(nèi)壁,所以有一定的過盈量,過程費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
為解決上述問題,本文提出一種膠片輸送頂起部件,輸送機(jī)構(gòu)主要由絲杠模組、輸送桿、連桿頂起機(jī)構(gòu)、支撐輪、推桿電機(jī)組成。由絲杠模組驅(qū)動(dòng)輸送桿進(jìn)入管內(nèi),到達(dá)指定位置后,推桿電機(jī)拉動(dòng)連桿機(jī)構(gòu),連桿機(jī)構(gòu)(裝在輸送桿的前端)張開,將膠片頂起,緊貼于工件內(nèi)壁。
2.6數(shù)字標(biāo)簽像質(zhì)計(jì)擺放部件
在探傷拍照過程中,每張膠片都需要進(jìn)行記錄拍攝位置序號(hào)和零件編碼,這就需要將數(shù)字標(biāo)簽和像質(zhì)計(jì)在拍照之前擺放到焊縫的正上方。
為了解決上述問題,本文提出一種拉帶式數(shù)字標(biāo)簽部件,在部件上集成像質(zhì)計(jì)卡片,采用絲杠模組使該部件上下移動(dòng),要拍照時(shí),該部件下降,使標(biāo)簽緊貼于零件的上表面。
3關(guān)鍵技術(shù)試驗(yàn)研究
(1)基于3D打印對(duì)膠片殼、連桿頂起部件等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了前期預(yù)實(shí)驗(yàn),試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)該結(jié)構(gòu)能夠良好的完成相應(yīng)的動(dòng)作,能夠達(dá)到我們所要的目標(biāo)要求,說明設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理可靠。(見圖2)
(2)基于氣動(dòng)負(fù)壓部件,選型蝶形吸嘴,對(duì)取放膠片進(jìn)行了預(yù)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),該設(shè)計(jì)以及選型的吸嘴能夠很好地將膠片殼吸附,并人為進(jìn)行甩動(dòng),并未脫落,能夠達(dá)到實(shí)際要求,說明該結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理可靠。(見圖3)
4 結(jié)語
該設(shè)備與現(xiàn)有技術(shù)的相比較,能夠?qū)崿F(xiàn)全自動(dòng),并能夠根據(jù)輸入零件的型號(hào)自動(dòng)判斷探傷焊縫的數(shù)目、位置以及拍片數(shù),實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的智能化。而且在拍完照片后,會(huì)將所有的參數(shù)以表格的形式記錄下來,形成數(shù)據(jù)庫,為后期的檢查提供了極為有利的條件與便利,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)化。
該設(shè)備操作簡(jiǎn)單,易上手,效率高,而且在行業(yè)中暫無該設(shè)備,充分體現(xiàn)了設(shè)備的先進(jìn)性。
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收稿日期:2019-06-25
作者簡(jiǎn)介:陳厚龍(1995—),男,漢族,河南信陽人,本科在讀,研究方向:機(jī)械設(shè)計(jì)。