林朋飛,張智超,李振東
(中建二局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司,北京101100)
東北地區(qū)某新建客運(yùn)專線項(xiàng)目,全線范圍內(nèi)有十幾座中短隧道。通過地質(zhì)雷達(dá)法及打擊聲法對隧道二次襯砌進(jìn)行檢測,隧道不同程度地出現(xiàn)了襯砌厚度不足和背部空鼓現(xiàn)象。為解決該類問題,保證車輛運(yùn)行安全,業(yè)主和項(xiàng)目部在認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上制訂了合理可靠的整治措施,較好地解決了這一問題。
通過分析,襯砌厚度不足及脫空的原因包括:
1)施工管理過程中,施工單位存在偷工減料,未按照驗(yàn)收程序進(jìn)行工序驗(yàn)收;
2)測量定位放線出現(xiàn)差錯,使襯砌模板臺車不能準(zhǔn)確就位;
3)圍巖變形較大段落,隧道開挖時未預(yù)留支撐沉落量,支撐可能沉落;
4)二次襯砌施工未根據(jù)監(jiān)控量測結(jié)果,在圍巖和初期支護(hù)變形基本穩(wěn)定后進(jìn)行施工;
5)二次襯砌背后防水板未固定牢固,在襯砌混凝土澆筑過程中,使防水板脫落,進(jìn)入襯砌內(nèi)部;
6)二次襯砌混凝土澆筑振搗過程中,襯砌背后石塊滑落侵入襯砌內(nèi)。
通過地質(zhì)雷達(dá)法及打擊聲法,確定隧道二次襯砌厚度不足及背后空鼓處理范圍,對不滿足要求的襯砌混凝土進(jìn)行鑿除,鑿除深度至設(shè)計(jì)襯砌厚度。對鑿除部位植筋及掛鋼筋網(wǎng)片,鋪設(shè)防水板,采用聚合物膠結(jié)混凝土進(jìn)行灌注,鑿除區(qū)域下部埋設(shè)的透水盲管,對存在的巖體水進(jìn)行引流至隧道排水溝內(nèi)。
測量放線→病害混凝土鑿除→埋設(shè)透水盲管→防水板鋪設(shè)→植筋、掛網(wǎng)→安裝模板→灌注聚合物膠結(jié)混凝土→拆除模板。
通過地質(zhì)雷達(dá)法及打擊聲法確定二次襯砌病害范圍,對病害范圍用記號筆進(jìn)行標(biāo)記并彈線,鑿除寬度比病害位置每側(cè)寬出20cm,用以防水板的焊接。
采用風(fēng)鎬對已標(biāo)記出的混凝土病害范圍進(jìn)行鑿除(見圖1),鑿除深度不小于設(shè)計(jì)襯砌厚度,之后用鋼釬采用小錘敲擊,剔除松動的混凝土塊,并用高壓風(fēng)槍將混凝土殘?jiān)迪锤蓛簟?/p>
圖1 病害混凝土鑿除示意圖
位于邊墻位置的病害混凝土,防水板后面下部埋設(shè)φ50mm 透水盲管,并引至襯砌混凝土表面,盲管采用透水土工布包裹,便于襯砌背面山體水及雨水排出,減小水壓力,水流引至隧道兩側(cè)排水溝。位于拱腰及拱頂位置二襯處理位置不埋設(shè)透水盲管,水流由隧道環(huán)向、縱橫向排水渠道排出。邊墻位置透水盲管埋設(shè)如圖2 所示。
圖2 鋼筋及透水盲管布置示意圖
鑿除區(qū)域新鋪設(shè)的1.5mm 厚EVA 防水板與鑿出的防水板需進(jìn)行有效連接。
防水板采用雙縫熱熔自動焊接機(jī)焊接。焊接完后的卷材表面留有空氣道,用以檢測焊接質(zhì)量。
單條焊縫的有效焊縫寬度不小于15mm。焊接前應(yīng)先除盡防水板表面的灰塵再進(jìn)行焊接。防水板搭接寬度必須大于15cm。防水板焊接如圖3 所示。
圖3 防水板焊接示意圖
垂直穿過防水板的HRB400 φ20mm 植入巖層鋼筋需加設(shè)φ60mm 防腐鋼墊片及φ60mm 橡膠墊圈,并使其與鋪設(shè)的防水板密貼。植入鋼筋與防水板連接如圖4 所示。
圖4 植入鋼筋與防水板連接示意圖
垂直混凝土面植入鋼筋采用HRB400 φ20mm 鋼筋,間距20cm,鋼筋植入巖體不小于50cm;豎向鋼筋采用HRB400 φ14mm 鋼筋,間距20cm,植入混凝土層不小于10cm,并與植入鋼筋綁扎牢固;水平鋼筋采用HRB400 φ8mm 鋼筋,間距15cm,并與豎向鋼筋綁扎牢固。每個植入點(diǎn)上下打孔穿入,中間用綁扎方式處理。鋼筋布置如圖2 所示。
鋼筋采用涂刷3 層環(huán)氧樹脂的方法防銹防腐。植筋采用A 級錨固膠進(jìn)行錨固,質(zhì)量符合GB 50367—2013《混凝土結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)規(guī)范》[1]的規(guī)定。
采用聚合物膠結(jié)混凝土對隧道襯砌進(jìn)行灌注,將乳液、集料及助劑現(xiàn)場進(jìn)行拌和,其凝結(jié)速度快,強(qiáng)度高,收縮小。
模板采用15mm 膠合板,(模板大小根據(jù)現(xiàn)場鑿除面積而定)采用φ16mm 長40cm 膨脹螺栓固定,植入20cm,間距30cm。灌注過程用橡膠錘敲擊模板,保證其密實(shí)性。鑿除面積較大時,模板厚度及固定方式需通過安全穩(wěn)定驗(yàn)算,保證其穩(wěn)固性。
二次襯砌處理結(jié)束后,對處理部位進(jìn)行了標(biāo)記,通過地質(zhì)雷達(dá)監(jiān)測,隧道襯砌厚度滿足設(shè)計(jì)要求,通過1 年的現(xiàn)場觀察,處理部位亦無滲水情況出現(xiàn),保證了隧道結(jié)構(gòu)質(zhì)量及列車的運(yùn)營安全。
本案例中對隧道二次襯砌厚度不足及空鼓進(jìn)行整治的施工方法操作可行,整治后質(zhì)量有保證,對同類工程有借鑒意義。同時,也提醒相關(guān)從業(yè)者,在以后的隧道施工中要加強(qiáng)過程質(zhì)量管控,避免投入運(yùn)營后費(fèi)時費(fèi)力的缺陷整治工作。