趙常春
摘? 要:該文對煤氣化高壓黑水調(diào)節(jié)閥的使用狀況和結(jié)構(gòu)特點進行了論述。通過調(diào)節(jié)閥內(nèi)檢,對于腐蝕進行沖刷以及閃蒸破壞的情況和氣蝕情況進行了調(diào)研,提出采用閥內(nèi)件構(gòu)造的主要影響因素的分析方式,推出解決方案。
關(guān)鍵詞:高壓黑水調(diào)節(jié)閥? 失效原因? 改進措施
中圖分類號:TQ545 ? ?文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2019)09(a)-0051-02
為了提高改進高壓黑水調(diào)節(jié)閥運行功能,對于連接方式等加以改進,在閥內(nèi)件材料的抗沖蝕性能上,通過加大調(diào)節(jié)閥的開度,對于閥座結(jié)構(gòu)與工藝方面的改善,最終提升了高壓黑水調(diào)節(jié)閥的使用壽命。
某石化公司采用煤氣化裝置,其進行氧化還原反應(yīng),在不可燃灰份和未燃盡的炭高溫作用下形成爐渣,經(jīng)過激冷水浴和洗滌,在水蒸氣飽和的合成器送出情況下,使得氧氣和水煤漿進行氧化還原,達到1500℃的條件下時,壓力為6.5MPa。經(jīng)過黑水調(diào)節(jié)閥的減壓,在進入高壓閃蒸系統(tǒng)之后,產(chǎn)生了熱量和灰水的回收。
1? 煤氣化高壓黑水調(diào)節(jié)閥的結(jié)構(gòu)特點
對于煤氣化裝置,關(guān)鍵設(shè)備是要進行水循環(huán)系統(tǒng)和計劃流行的閃蒸構(gòu)造的改善。例如,在高壓黑水調(diào)節(jié)閥腐蝕相很強的三相介質(zhì)流動和壓力控制過程中,需要對高壓差進行設(shè)置。目前我國采用的城市產(chǎn)品上不多,一般為先進的國外公司產(chǎn)品,國際設(shè)備運行狀況較好,但是由于高壓黑水調(diào)節(jié)閥使用上的一些問題,維修成本較高,而且一旦發(fā)生故障,則容易帶來安全隱患。因此針對高壓黑水調(diào)節(jié)閥在使用過程中的故障進行原因分析,并提出改進措施,以提升煤化工裝置下的長周期經(jīng)濟運行水平[1]。
高壓黑水調(diào)節(jié)閥的結(jié)構(gòu)特點,高壓黑水閥調(diào)節(jié)閥影響底部產(chǎn)物,閥后壓力經(jīng)過溶解之后,會出現(xiàn)大量酸性氣體,在黑水調(diào)節(jié)閥減壓之后送入高壓閃蒸罐,經(jīng)過氣液兩相的分離,氣相為頂部產(chǎn)物,高壓黑水調(diào)節(jié)閥揮發(fā)組分較為富集,黑水大量氣化,此時在氣象中的分壓迅速降低,閥后壓力實現(xiàn)降低水中的酸性氣體溢出氣液,兩相在分離器中分開。
通過改進高壓黑水發(fā)調(diào)解法,采用了長彎腳式閥門,專門配備了灰水介質(zhì)和黑水介質(zhì)等固體雜質(zhì)的控制設(shè)計方案。閥桿連為一體,閥芯和閥座以及出口流到選用實體碳化物材料,介質(zhì)接觸部分的抗沖蝕能力。對于高壓黑水調(diào)節(jié)閥閥體材質(zhì)進行了設(shè)置閥門維修和備件更換上導(dǎo)向套和較大直徑的發(fā)展設(shè)計,起到了一定的調(diào)節(jié)性和穩(wěn)定性,有效解決了閃蒸工況下的筏竿高頻振動問題,而且將噪聲控制,滿足了較大的執(zhí)行機構(gòu)推力要求,為了避免高壓黑水,對高壓閃蒸罐的沖擊,緩解高壓黑水調(diào)節(jié)閥閃蒸氣,對高壓黑水調(diào)節(jié)閥高壓閃蒸罐的沖擊,在高壓黑水調(diào)節(jié)閥后面還設(shè)置了角閥酮體[2]。
2? 高壓黑水發(fā)體黑水調(diào)節(jié)閥的使用狀況
通過對黑水調(diào)節(jié)閥運行參數(shù)的獲取,對于多種粒子在介質(zhì)流中的固體懸浮物的流量溫度壓力等的參數(shù)如表1所示。
分析發(fā)現(xiàn),來自于氣化爐和洗滌塔內(nèi)的黑水,在高溫黑水井壓之后瞬間會發(fā)生汽化,加劇對閥體閥內(nèi)件以及相關(guān)附件的磨損和沖蝕。
經(jīng)過多次事故原因分析,發(fā)現(xiàn)由于調(diào)節(jié)閥失效,導(dǎo)致了黑水閃蒸系統(tǒng)的臨時停車處理出現(xiàn)了狀況,調(diào)節(jié)閥功能下降沖蝕嚴(yán)重,是影響了煤氣化裝置的現(xiàn)場工作環(huán)境。
3? 黑水調(diào)節(jié)閥失效機理分析
沖刷腐蝕往往是由于腐蝕流體和金屬表面發(fā)生了金屬損壞的情況。材料的抗沖蝕性能,在循環(huán)系統(tǒng)中是一種較為普遍的腐蝕機理。對于介質(zhì)流固相懸浮顆粒物的硬度形狀和大小數(shù)量等進行充實行為的處理,使得金屬表面氣液固三相介質(zhì)流的循環(huán)系統(tǒng)發(fā)生了相應(yīng)的沖蝕行為和閃蒸破壞,造成了高壓差情況下閥芯在很短的情況下出現(xiàn)了振動[2]。
這種振動包括了水平振動和垂直振動,流體的垂直撞擊和水平撞擊帶來了機械損壞和磨損,調(diào)節(jié)閥控制不可靠。在高壓差的情況下,給調(diào)節(jié)閥和管道的內(nèi)表面造成了充實,使得液體溫度下相應(yīng)的飽和壓力出現(xiàn)了。兩相流的破裂產(chǎn)生蒸汽形成閃蒸,而閥內(nèi)件材料則會影響間隙流動,在高壓差強腐蝕和高含固顆粒介質(zhì)下工作,變相發(fā)生了抗拉強度和硬度的變化,疲勞極限和抗腐蝕極限,強度都有所升高。調(diào)節(jié)閥的使用壽命和加工硬化性能都會受到影響。調(diào)節(jié)閥開度在小開度的情況下,高流速的流體對閥內(nèi)件的沖蝕破壞較為嚴(yán)重,產(chǎn)生閥內(nèi)的較高阻力,將導(dǎo)致閃蒸開度較大,則負荷也會相應(yīng)增大。最大工況下閥門開度不超過90%,則會導(dǎo)致閥門可控性下降[3]。
4? 改進措施
(1)通過對閥內(nèi)件材料的抗沖蝕性能的提升,對碳化鎢粉末進行篩選,提高硬度途徑。相對于國內(nèi)的碳化物材料,國外的碳化物材料具有較強的沖殺能力,但是如果減少鈷含量,則容易導(dǎo)致碳化物的韌性受到影響。因此要提升碳化物零件的整體力學(xué)性能,就要采用性能良好的碳化物材料,例如,任性不發(fā)生改變,且具有一定抗沖擊能力、良好抗腐蝕性能的屬于較好的設(shè)備。
(2)對于閥芯形面和連接方式進行設(shè)置,采用實際流量特性曲線,小開度范圍內(nèi)偏差,數(shù)據(jù)的計算,提高調(diào)節(jié)法運行穩(wěn)定性,降低氣蝕和閃蒸的發(fā)生,確定高壓黑水角閥的流量特性,采用數(shù)據(jù)計算的方式,以對高壓黑水調(diào)節(jié)閥閥芯面數(shù)據(jù)進行復(fù)測,得到了調(diào)節(jié)閥閥竿和連接處的疲勞斷裂和脫落問題的解決方法,就是將閥芯擰入筏竿之后,用激光打出銷孔,提高連接強度,使得斷裂和閥芯破落的問題得到解決。
(3)增大調(diào)節(jié)閥的開度,便于操作穩(wěn)定性,使調(diào)解法能夠在合理開度范圍內(nèi),通過額定cv值的調(diào)整達到最佳狀態(tài)。正常工作開度在50%~80%。加快故流行體介質(zhì)對閥芯和閥座的充實以及損失,保證調(diào)節(jié)閥的穩(wěn)定運行。流量特性曲線由線性特性改為拋物線特性,通過計算確定cv值,調(diào)節(jié)閥的開度范圍,正常開度為60%,而實踐證明有效避免調(diào)節(jié)閥開度過小,會提高其與使用壽命。對于文丘里閥座結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,按照重新計算的額定cv值,在不小于出口直徑7~8度的情況下,擴大直徑達到長度的65%,發(fā)作在擴散段上,通過增加文丘里擴散段材料厚度,以提高抗沖蝕的時間,實現(xiàn)長時間周期運行。由原先的2mm增加到6mm之后,使用壽命大大提升,抗氣蝕磨損能力也得到提升。
5? 結(jié)語
通過對工藝運行條件的改善,黑水調(diào)節(jié)閥的運行維護管理實現(xiàn)了高效和科學(xué)化,以防止閥體內(nèi)機構(gòu)堵塞和結(jié)構(gòu)發(fā)生。利用調(diào)節(jié)閥要及時進行清理,對影響其使用壽命的關(guān)鍵因素應(yīng)予以改進,將平均壽命予以提升,最終解決制約煤氣化裝置運行瓶頸的問題。
參考文獻
[1] 李聿營.高壓黑水調(diào)節(jié)閥失效原因分析及改進措施[J].大氮肥,2014,37(5):299-302.
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[3] 楊建江,李娟,周帆.異形高壓節(jié)流調(diào)節(jié)閥氣動載荷分析[J].科技風(fēng),2018(15):134-135.