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        宣鋼干式除塵轉(zhuǎn)爐留渣雙渣生產(chǎn)實(shí)踐

        2019-11-20 09:01:52于春強(qiáng)
        山西冶金 2019年5期
        關(guān)鍵詞:工藝

        于春強(qiáng)

        (河鋼集團(tuán)宣鋼公司,河北 宣化 075100)

        隨著鋼材市場競爭的日益激烈,降低生產(chǎn)成本及冶煉品種的創(chuàng)效成為鋼鐵企業(yè)的生存之道。目前宣鋼品種鋼生產(chǎn)比例達(dá)到了50%以上,雙渣脫磷工藝比例大大增加,但傳統(tǒng)的雙渣不留渣工藝物料消耗較高,影響轉(zhuǎn)爐成本的降低,與傳統(tǒng)的雙渣工藝相比轉(zhuǎn)爐留渣雙渣冶煉工藝在提高轉(zhuǎn)爐脫磷效率、減少轉(zhuǎn)爐物料消耗等方面具有極為明顯的優(yōu)勢。

        從生產(chǎn)實(shí)踐中看,干法凈化后的氣體含塵質(zhì)量濃度低,可達(dá)到10 mg/m3以下,遠(yuǎn)低于濕法除塵的50~300 g/m3;回收的煤氣質(zhì)量更高,風(fēng)機(jī)磨損更小;除塵灰可直接利用;用水量僅為濕法的10%~20%;耗電僅為濕法的2/3,因此干法除塵系統(tǒng)在國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)被廣泛應(yīng)[1]。宣鋼150 t 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐采用的就是這種干式除塵工藝。干式除塵下留渣雙渣工藝的難點(diǎn)是防止出現(xiàn)泄爆現(xiàn)象,否則就會影響到轉(zhuǎn)爐的穩(wěn)定生產(chǎn)及干式除塵系統(tǒng)的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,此外還制約了轉(zhuǎn)爐工序煤氣及余熱蒸汽的回收水平的提高。如何在干式除塵轉(zhuǎn)爐不泄爆的情況下實(shí)現(xiàn)留渣雙渣工藝,成為重要的降本增效手段。

        1 泄爆機(jī)理分析

        造成泄爆泄爆產(chǎn)生的條件:可燃性氣體與氧氣混合比達(dá)到爆炸極限,即φ(CO)≥9%,φ(O2)≥6%,或者φ(H2)≥3%,φ(O2)≥2%;混合氣體的溫度在最低著火點(diǎn):tCO≤610 ℃,tH2≤645 ℃;有火種(EP 內(nèi)電極放電,產(chǎn)生電火花),三者條件都滿足條件即發(fā)生泄爆[2,3]。

        2 留渣雙渣操作簡述

        留渣雙渣操作即在轉(zhuǎn)爐上一爐次濺渣結(jié)束后,將濺渣結(jié)束剩余爐渣全部或部分留下,作為下一爐吹煉前期的造渣劑使用。在硅錳氧化期結(jié)束、碳氧反應(yīng)即將開始的階段(此時(shí)最佳倒渣溫度為1 350 ℃左右)提槍倒出部分高磷爐渣,然后起爐加入第二批造渣料再次吹煉至冶煉結(jié)束的工藝,工藝流程如圖1 所示[4]。

        圖1 渣雙渣工藝示意圖

        3 脫磷效果分析

        3.1 脫磷原理

        通常認(rèn)為,磷在鋼中是以[Fe3P]或[Fe2P]的形式存在,為方便起見,均用[P]表示。煉鋼過程中的脫磷反應(yīng)是在金屬液與熔渣界面進(jìn)行,首先是[P]被氧化成(P2O5),然后與(CaO)結(jié)合成穩(wěn)定的磷酸鈣,其反應(yīng)式可表示為[5]:

        綜合反應(yīng)為:

        啟普曼認(rèn)為,去磷反應(yīng)的平衡常數(shù)和溫度之間的關(guān)系為:

        式中:KP為平衡常數(shù);x(4CaO·P2O5)為爐渣中4CaO·P2O5的摩爾分?jǐn)?shù);w[P]為鋼液中磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;xFeO為爐渣中FeO 的摩爾分?jǐn)?shù);xCaO為爐渣中CaO 的摩爾分?jǐn)?shù);T為熔池溫度。

        由式(5)計(jì)算可得:當(dāng)將轉(zhuǎn)爐熔池溫度控制到1 350~1 400 ℃時(shí),爐渣中的P 含量遠(yuǎn)沒有達(dá)到飽和狀態(tài),還具有很高的溶解度,這就為爐渣的重復(fù)利用提供了理論支撐。同時(shí)從轉(zhuǎn)爐脫磷機(jī)理三要素中的堿度及氧化性方面分析,終渣具有一定的堿度,且FeO 含量較高,對于留渣雙渣爐次的前期脫磷十分有利[6]。

        3.2 脫磷生產(chǎn)實(shí)踐

        轉(zhuǎn)爐脫磷的三要素主要為爐渣成分、溫度、動力學(xué)等方面,分別對雙渣倒渣時(shí)的溫度、堿度、吹煉時(shí)間等幾個(gè)因素進(jìn)行分析對比,研究最佳的脫磷條件。

        3.2.1 溫度及堿度對脫磷效果作用分析

        雙渣走渣時(shí)溫度及渣堿度對脫磷效果的作用見圖2 和圖3。

        圖2 溫度與脫磷率關(guān)系

        圖3 爐渣堿度與脫磷率的關(guān)系

        當(dāng)熔池溫度過低(一般情況下低于1 350 ℃)時(shí),脫磷效率隨著溫度的降低而明顯降低;當(dāng)溫度高于一定值(一般大于1 450 ℃)時(shí)脫磷效果隨著溫度的升高而降低。因此溫度對脫磷效果的影響較為顯著。此外脫磷效果隨著爐渣堿度的升高而升高。當(dāng)爐渣堿度低于一定值時(shí),脫磷率降低比較明顯。

        3.2.2 倒渣時(shí)吹氧時(shí)間對脫磷效果的作用

        如圖4 所示,吹煉初期為Si、Mn 氧化期,脫磷率較低,隨著吹煉時(shí)間的上升,脫磷率明顯呈上升趨勢。當(dāng)Si、Mn 氧化完全,C-O 反應(yīng)開始,爐內(nèi)FeO 含量降低,爐內(nèi)溫度升高,脫磷率呈現(xiàn)下降趨勢。

        圖4 雙渣吹煉時(shí)間與脫磷率的關(guān)系

        4 留渣雙渣工藝控制難點(diǎn)

        1)由于留渣雙渣法不進(jìn)行倒渣操作,爐內(nèi)渣量較大,隨著廢鋼比的提高,輕質(zhì)廢鋼漂浮在鐵水液面上,導(dǎo)致點(diǎn)火困難,而氧槍中的氧氣則大量跑逸到煙氣中,O2所占比例迅速升高,極易導(dǎo)致電除塵器泄爆[7]。

        2)留渣操作,冶煉前期爐渣溫度較高且爐渣具備一定的氧化性,C-O 提前開始反應(yīng)生成CO 氣體,大量的CO 氣體進(jìn)入除塵管道,將大大增加泄爆幾率的發(fā)生。

        3)二次下槍后,由于空氣當(dāng)中的O2進(jìn)入除塵管道,如果直接開氧正常下槍吹煉,將會生成大量的CO 氣體,高含量的CO 氣體進(jìn)入除塵管道達(dá)到爆炸極限,使靜電除塵器發(fā)生泄爆。

        4)氧槍槍位對吹煉影響。槍位偏高,脫碳速度減緩,但爐渣氧化性大大增加,爆發(fā)性噴濺的概率加大。槍位過低,脫碳速度加快,產(chǎn)生CO 的量也將增多,點(diǎn)火吹煉初期泄爆概率也將增加。

        5 工藝優(yōu)化

        5.1 裝料及造渣制度優(yōu)化

        為保證下槍吹煉點(diǎn)火成功,要求廢鋼比要小于15%,且廢鋼中的輕薄料占比不能超過廢鋼總裝入量的一半。且要求廢鋼干燥,操作順序嚴(yán)格執(zhí)行先加廢鋼后兌鐵,并與除塵系統(tǒng)工作人員聯(lián)系確認(rèn)好,具備條件后方可冶煉。

        雙渣前期加入5~10 kg/t 造渣料,冷卻劑加入量控制在15 kg/t 以內(nèi),控制熔池溫度平緩上升,從而控制CO 含量緩慢上升,避免“6、9”交叉泄爆。具體要求如下:

        1)根據(jù)煉鋼爐爐型具體情況,對留渣量加以控制,并對爐渣進(jìn)行固化。

        2)安排專人對爐渣情況進(jìn)行確認(rèn),確保爐內(nèi)無液態(tài)渣之后方可兌鐵。

        3)工藝上嚴(yán)格執(zhí)行先加廢鋼、再兌鐵的裝入制度。

        4)裝料完成后立即下槍吹煉,以防止輕薄廢鋼上浮影響點(diǎn)火效果。

        5)當(dāng)發(fā)生點(diǎn)火失敗時(shí),要求崗位操作工立即提槍停止吹煉,提槍后將轉(zhuǎn)爐前后搖動,將鐵水表面聚集的輕薄覆蓋物搖開,確保露出鐵水亮面后方可再次下槍。

        6)點(diǎn)火成功之后根據(jù)火焰情況酌情加入造渣料。

        5.2 吹氧制度優(yōu)化

        下槍吹氧的1 min 之內(nèi)執(zhí)行“不降罩”操作,通過爐口帶入煙道空氣當(dāng)中的O2將CO 進(jìn)行富氧燃燒,盡可能將初期生成的CO 燃燒成為CO2,使CO2氣體將CO 與空氣當(dāng)中的O2進(jìn)行阻斷,從而阻止爆炸性混合氣體的形成[8]。此外諸如小粒級燒結(jié)礦、礦石等含氧化鐵物料的加入時(shí),要及時(shí)調(diào)整氧氣流量,可有效避免混合性爆炸氣體的形成。吹氧槍位及吹氧流量見圖5、6。

        圖5 吹煉流量示意圖

        圖6 開吹槍位示意圖

        1)點(diǎn)火階段,通知除塵工將氮?dú)庀♂岄y手動打開,稀釋180 s,降低系統(tǒng)氧含量。

        2)開吹使用半流量點(diǎn)火,為確??焖冱c(diǎn)火成功,槍位控制在1 500 mm,流量為36 000 m3/h。

        3)待點(diǎn)火穩(wěn)定后,槍位升至1 800 mm,流量降至32 000 m3/h。

        4)由于渣量大,冶煉前期為盡快化渣,槍位略高于傳統(tǒng)雙渣法[10],并在開吹耗氧量在1 000 m3后將流量降至30 000 m3/h,槍位升至2 000 mm。

        5)二次下槍前,用N2吹掃1 min,同時(shí)采用高槍位低流量模式,避免下槍后空氣中的O2與CO 反應(yīng)發(fā)生泄爆。

        6 應(yīng)用效果

        6.1 留渣雙渣工藝的經(jīng)濟(jì)效益

        轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)爐渣具有堿度高、溫度高的特點(diǎn),同時(shí)有一定的FeO 含量,而且是現(xiàn)成的熔體,隨著濺渣護(hù)爐工藝對爐渣的降溫,轉(zhuǎn)爐終渣在下一爐次冶煉的前期脫磷效果較好。此外,由于留渣雙渣工藝實(shí)現(xiàn)了爐渣的重復(fù)利用,較傳統(tǒng)工藝而言,在減少輕燒、白灰、小粒級燒結(jié)礦等物料的加入,以及在降低鋼鐵料消耗、轉(zhuǎn)爐噴濺等方面具有明顯的優(yōu)勢[9]。

        6.1.1 物料消耗對比

        留渣雙渣工藝與轉(zhuǎn)爐傳統(tǒng)雙渣工藝相比,由于進(jìn)行了留渣操作,故在白灰、輕燒以及含鐵物料等造渣物料的加入量方面都有所節(jié)約,尤其是活性石灰和輕燒白云石的消耗降低了50%左右。根據(jù)供給轉(zhuǎn)爐的鐵水條件,溫度為1 250~1 350 ℃,具體成分見表1。

        表1 轉(zhuǎn)爐鐵水成分 %

        根據(jù)鐵水分析,以45 號圓鋼為例,吹煉終點(diǎn)要求w(C)=0.15%~0.35%,w(P)≤0.018%,溫度大于1 610 ℃,需要加入的物料如表2 所示。

        表2 種工藝物料對比 kg/t

        由表2 可知,冶煉45 號圓鋼留渣雙渣工藝較傳統(tǒng)雙渣工藝,按物料消耗中限計(jì)算,可節(jié)約活性石灰6.25 kg/t,輕燒白云石11.25 kg/t,冷卻劑12.5 kg/t,噸鋼節(jié)約成本12.95 元。

        6.1.2 鋼鐵消耗的對比

        一般轉(zhuǎn)爐終渣中含有10%左右的金屬顆粒物和20%左右的Σ(FeO),將轉(zhuǎn)爐終渣留到下爐使用,該爐渣具有較高效率的去磷、硫能力,且終渣本身具有可觀的物理熱,該爐渣能顯著加速新爐次初期渣的盡早形成。在硅錳氧化期結(jié)束,碳氧反應(yīng)即將開始前起槍停吹,搖爐將富磷渣倒掉,可有效避免噴濺時(shí)的金屬損失和減少爐渣帶走的鐵量, 可降低鋼鐵料消耗約3 kg/t。

        圖7 效果對比圖

        6.2 留渣雙渣泄爆對比

        通過以上防泄爆技術(shù)措施的實(shí)施,干式除塵下留渣雙渣工藝的泄爆率為零。為干式除塵系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行奠定了良好的基礎(chǔ),保證了生產(chǎn)順行,設(shè)備穩(wěn)定,創(chuàng)造了極大的經(jīng)濟(jì)效益。應(yīng)用效果如圖7 所示。

        從圖7 中可以看出,通過實(shí)施后,泄爆爐次明顯降低,尤其在七、八月份泄爆次數(shù)有效降為“零”,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐干式除塵泄爆率≤0.1%,為干式除塵轉(zhuǎn)爐采用留渣雙渣工藝替代傳統(tǒng)雙渣工藝,從而降低物料消耗奠定基礎(chǔ)。

        7 結(jié)語

        通過有效控制手段,宣鋼150 t 干式除塵轉(zhuǎn)爐留渣雙渣工藝在降低生產(chǎn)成本的同時(shí)通過過程控制實(shí)現(xiàn)零泄爆之目的。該方法不需要增加投資,既可冶煉低磷鋼種,生產(chǎn)調(diào)控方便,噸鋼活性石灰和輕燒白云石降低17.5 kg 左右,鋼鐵料消耗降低3 kg/t 鋼左右,與此同時(shí)根據(jù)其脫磷機(jī)理可開發(fā)高端低磷鋼,直接經(jīng)濟(jì)效益明顯,適應(yīng)市場需要。

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