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        一種控制連鑄中間包平衡的系統(tǒng)

        2019-11-20 09:01:40張國(guó)菊
        山西冶金 2019年5期
        關(guān)鍵詞:檢測(cè)系統(tǒng)

        張國(guó)菊

        (山西云時(shí)代太鋼信息自動(dòng)化技術(shù)有限公司,山西 太原 030003)

        連鑄是鋼鐵冶金生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),中間包又是連鑄生產(chǎn)的關(guān)鍵,在整個(gè)澆鑄過(guò)程中,中間包必須保持在一個(gè)固定的水平位置,而現(xiàn)在大多煉鋼廠(chǎng)中包車(chē)中間包由于液壓及偏載的原因在使用過(guò)程中普遍存在無(wú)法保持平衡的問(wèn)題。本文圍繞著連鑄生產(chǎn)過(guò)程中間包平衡設(shè)計(jì)了一種有效的控制系統(tǒng),該系統(tǒng)通過(guò)對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加先進(jìn)的平衡檢測(cè)傳感器和PLC 設(shè)備,并開(kāi)發(fā)與之相應(yīng)的軟件,動(dòng)態(tài)的矯正中間包的傾斜,以實(shí)現(xiàn)鋼水由中間包進(jìn)入結(jié)晶器的過(guò)程中由于中間包不平衡造成的相關(guān)問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)中包的控制,提高拉坯的穩(wěn)定控制和鑄坯質(zhì)量,同時(shí)該系統(tǒng)可減少由于中間包不平衡對(duì)液壓缸的損耗,從而提高液壓缸的使用壽命。

        1 改造前設(shè)備狀況

        大多數(shù)鋼廠(chǎng)連鑄生產(chǎn)過(guò)程,中間包水口都不能保持一個(gè)固定的水平位置,存在水口偏流的現(xiàn)象,從而引起液壓缸受力不均磨損嚴(yán)重,甚至?xí)斐陕╀撏.a(chǎn)等事故;同時(shí)在對(duì)水口插入深度的控制中,需多次較準(zhǔn),不僅浪費(fèi)人力,而且影響生產(chǎn)節(jié)奏。

        現(xiàn)在生產(chǎn)過(guò)程中遇到中包車(chē)無(wú)法保持平衡的情況下,一般現(xiàn)場(chǎng)采取支墊方式,在不同高度需要加減不同墊塊,并且在上升和下降過(guò)程中不能調(diào)整水平。不能完全解決存在的問(wèn)題,而且存在安全隱患。

        2 系統(tǒng)構(gòu)成

        該系統(tǒng)涉及對(duì)控制部分和液壓部分的改造,通過(guò)在中包車(chē)梁上安裝的先進(jìn)角度傳感器檢測(cè)中間包的傾斜角度,通過(guò)角度與水平標(biāo)定對(duì)比計(jì)算液壓缸動(dòng)作,使中間包始終處于動(dòng)態(tài)平衡中;在液壓缸供油回路增加旁路,新增節(jié)流閥、逆止閥、電磁閥共同構(gòu)成液壓缸輔助給油回路,并增加調(diào)速閥組,解決相鄰兩臺(tái)中間罐車(chē)的頂升缸同步精度差的問(wèn)題,整個(gè)系統(tǒng)配置如圖1 所示。

        圖1 連鑄中間包平衡控制系統(tǒng)配置圖

        2.1 控制部分系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        在中包車(chē)梁上安裝平衡傳感器。其工作原理為:在傳感器內(nèi)封裝著電解液,電解液隨著現(xiàn)場(chǎng)安裝位置的角度變化而流動(dòng),流動(dòng)到下部電極上,造成電極間電導(dǎo)率變化。從而通過(guò)電導(dǎo)率的變化、輸出不同的電流信號(hào),反算出安裝位置的水平方向的偏移情況。本系統(tǒng)中采用先進(jìn)的角度傳感器NS-5/PI,檢測(cè)數(shù)據(jù)精確,檢測(cè)精度可達(dá)0.01°,檢測(cè)范圍可達(dá)±5°,能有效的檢測(cè)中間包傾斜狀態(tài)。傳感器安裝在中包側(cè)面,與水平垂直,輸出4~20 mA 信號(hào)直接由PLC 控制器模擬量接入端,信號(hào)輸入PLC 后經(jīng)運(yùn)算得到中間包具體傾斜角度。

        系統(tǒng)采用了穩(wěn)定可靠且具有較高響應(yīng)運(yùn)算速度的S7-300PLC 進(jìn)行信號(hào)處理和邏輯控制。PLC 通過(guò)檢測(cè)并采集平衡傳感器數(shù)值,采用PID 對(duì)電磁閥進(jìn)行脈沖控制,把平衡傳感器偏移角度作為被調(diào)參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,為了適應(yīng)控制對(duì)象的特性,獲得理想的控制效果,控制方式采用自整定控制。運(yùn)用自整定的方法,相較于手動(dòng)參數(shù)設(shè)定,在過(guò)程動(dòng)態(tài)特性時(shí)變的變量控制方面,控制器參數(shù)的整定可以自動(dòng)整定完成,并具有自動(dòng)校正能力,以補(bǔ)償過(guò)程時(shí)變,故而在整定速度和精度上,都有較大的提高。在自整定時(shí),為了保證設(shè)備工作在穩(wěn)定范圍內(nèi),需要根據(jù)實(shí)際變量時(shí)變范圍,限制輸出范圍在死區(qū)之內(nèi),并且在自整定過(guò)程中,拐點(diǎn)的確認(rèn)是關(guān)鍵,要確保變量階躍分辨率合適,不然分辨率較小,會(huì)使變化過(guò)程中不會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn),較大的話(huà),可能引起超調(diào),影響控制效果(見(jiàn)圖2)。

        圖2 偏移角度調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)圖

        此外,由于液壓控制頻度較高,幅度很小,在控制過(guò)程中,對(duì)外部干擾很敏感,尤其是平衡調(diào)節(jié)時(shí),電磁攪拌也在工作運(yùn)行當(dāng)中,電磁干擾較強(qiáng),影響到平衡調(diào)節(jié)的控制效果;經(jīng)過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,編制適用的濾波算法,消除電磁攪拌干擾、共模干擾等外部干擾源引起的信號(hào)突變,有效提高控制的穩(wěn)定性(見(jiàn)圖3)。

        圖3 濾波前后對(duì)比圖

        2.2 液壓部分系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        中間包角度傾斜主要由液壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),如何實(shí)現(xiàn)角度與液壓缸動(dòng)作連鎖是控制的關(guān)鍵。在液壓缸供油回路增加旁路,新增節(jié)流閥、逆止閥、電磁閥共同構(gòu)成液壓缸輔助給油回路,這樣在快速動(dòng)作過(guò)程中可以加快運(yùn)行速度;在檢測(cè)到中間包偏移時(shí),控制節(jié)流閥和電磁閥,使液壓鋼角度得到微調(diào),實(shí)現(xiàn)保持在一個(gè)固定的水平位置的目的。

        在原來(lái)的液壓系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加調(diào)速閥組HI425-00,如圖4 所示。在兩缸僅從主油路進(jìn)油時(shí),若左缸頂升偏慢則電磁閥D1 得電,液壓油經(jīng)電磁閥D1、調(diào)速閥J1 和單向閥V1 進(jìn)入左缸增快左缸頂升速度,至與右缸同步時(shí)電磁閥D1 斷電,所增加的速度快慢可通過(guò)調(diào)速閥J1 來(lái)調(diào)節(jié)。反之若右缸頂升偏慢則電磁閥D2 得電,液壓油經(jīng)電磁閥D2、調(diào)速閥J2 和單向閥V2 進(jìn)入右缸增快右缸頂升速度,至與左缸同步時(shí)電磁閥D2 斷電,通過(guò)調(diào)節(jié)調(diào)速閥J2 來(lái)調(diào)節(jié)增加的速度。另外兩路供第二臺(tái)中間罐車(chē)調(diào)整油缸頂升速度用。

        圖4 液壓系統(tǒng)原理圖

        3 實(shí)施效果

        本系統(tǒng)應(yīng)用于連鑄生產(chǎn)過(guò)程中間包平衡控制中,取得了良好的效果。系統(tǒng)投運(yùn)后,達(dá)到了動(dòng)態(tài)矯正中包傾斜問(wèn)題的目的,并且操作簡(jiǎn)單,方便維護(hù)。本方法檢測(cè)精度小于0.02°,控制精度小于0.15°,響應(yīng)時(shí)間小于100 ms,動(dòng)態(tài)控制時(shí)間,小于2 s,有效地解決了所遇問(wèn)題,提高拉坯速度及鑄坯質(zhì)量;同時(shí)該方法可減小由于中間包不平衡對(duì)液壓缸的損耗,提高液壓缸的使用壽命。

        4 結(jié)語(yǔ)

        本文針對(duì)煉鋼廠(chǎng)連鑄生產(chǎn)工藝澆鑄過(guò)程中中間包不能一直保持在水平位置的實(shí)際問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一套有效的連鑄中間包平衡系統(tǒng),本系統(tǒng)通過(guò)對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加先進(jìn)的平衡檢測(cè)傳感器和PLC設(shè)備,并開(kāi)發(fā)與之相適應(yīng)的軟件,動(dòng)態(tài)矯正中包的傾斜,解決存在的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)中包的控制,提高連鑄生產(chǎn)效率和鑄坯質(zhì)量。為連鑄中間包智能化改造提供了有力的支撐。

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