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        660 MW 超臨界機(jī)組協(xié)調(diào)控制邏輯優(yōu)化

        2023-01-18 01:34:48張俊杰
        關(guān)鍵詞:主汽煤量汽機(jī)

        張俊杰

        (蘇晉塔山發(fā)電有限公司,山西 大同 037000)

        超臨界直流鍋爐機(jī)組在協(xié)調(diào)控制狀態(tài)下,在自動(dòng)發(fā)電控制(AGC)模式快速變負(fù)荷時(shí),控制邏輯參數(shù)及鍋爐蓄熱能力的問題容易引起主蒸汽超溫超壓,影響機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,故此需要對(duì)分散控制系統(tǒng)(DCS)的協(xié)調(diào)控制邏輯進(jìn)行優(yōu)化。

        某發(fā)電廠鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的超臨界參數(shù)、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng),四角切圓燃燒、固態(tài)排渣、緊身封閉、全鋼構(gòu)架的∏型直流鍋爐(含煙氣脫硝裝置)。汽輪機(jī)則為哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的660 MW超臨界參數(shù)、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的660 MW水氫氫冷卻汽輪發(fā)電機(jī),采用靜態(tài)勵(lì)磁。DCS系統(tǒng)采用OVATION控制系統(tǒng),單元機(jī)組帶基本負(fù)荷,并具有一定的調(diào)峰能力,其調(diào)峰范圍為40%~100%機(jī)組額定出力。

        1 DCS系統(tǒng)協(xié)調(diào)運(yùn)行情況概述

        DCS系統(tǒng)可在冷態(tài)、溫態(tài)、熱態(tài)、極熱態(tài)等各種條件下按要求啟動(dòng)和升負(fù)荷,并有“快速減負(fù)荷”的能力,能適應(yīng)限制負(fù)荷工況,適應(yīng)定壓運(yùn)行、滑壓運(yùn)行及定-滑-定等多種運(yùn)行模式。除燃燒調(diào)節(jié)為在最低穩(wěn)燃負(fù)荷(30% BMCR)以上投入自動(dòng)外,其他自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)按全程調(diào)節(jié)或程序自動(dòng)投入調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)。保護(hù)聯(lián)鎖邏輯能使主輔機(jī)在各種運(yùn)行工況和狀態(tài)下,自動(dòng)完成各種事故處理。

        2臺(tái)機(jī)組的控制系統(tǒng)由DCS和公用系統(tǒng)構(gòu)成。其中DCS是整個(gè)系統(tǒng)的核心,單元機(jī)組DCS在功能上包括以下4個(gè)子系統(tǒng):模擬量控制系統(tǒng)(MCS)、爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)(FSSS)、順序控制系統(tǒng)(SCS)〔包括電氣控制系統(tǒng)(ECS)〕、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)。少油點(diǎn)火、旁路控制、煙氣脫硝吸收部分(SCR)控制納入機(jī)組DCS。

        2 針對(duì)AGC狀態(tài)主蒸汽超壓進(jìn)行邏輯優(yōu)化

        該機(jī)組自投產(chǎn)以來,因在汽輪機(jī)順序閥模式下汽輪機(jī)2#瓦溫度高而無法切換至順序閥模式,長(zhǎng)時(shí)間在單閥模式下運(yùn)行。單閥模式下機(jī)組投入?yún)^(qū)域控制偏差(ACE)模式后主蒸汽頻繁超溫、超壓,給運(yùn)行人員操作帶來了不少的困擾。在對(duì)汽輪機(jī)主蒸汽進(jìn)汽調(diào)節(jié)閥序進(jìn)行優(yōu)化后,機(jī)組雖然能夠切換至順序閥運(yùn)行,但協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)中很多邏輯和參數(shù)設(shè)置的問題導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行仍存在壓力波動(dòng)。與設(shè)備部、發(fā)電部的專工討論后,筆者主要針對(duì)鍋爐主控、汽機(jī)主控在協(xié)調(diào)狀態(tài)順序模式下對(duì)由參數(shù)不合適導(dǎo)致的擾動(dòng)等問題進(jìn)行處理、優(yōu)化。

        2.1 主蒸汽壓力波動(dòng)

        2.1.1 問題提出

        機(jī)組投入AGC模式后,在升負(fù)荷時(shí),前期欠壓較為嚴(yán)重,負(fù)荷升到位時(shí)又出現(xiàn)超壓現(xiàn)象。在降負(fù)荷時(shí),前期超壓較為嚴(yán)重,后期又存在欠壓現(xiàn)象。尤其是在機(jī)組從50%往100%帶負(fù)荷的過程中,有多個(gè)負(fù)荷點(diǎn),經(jīng)常出現(xiàn)前期欠壓導(dǎo)致汽機(jī)調(diào)門總指令達(dá)到上限,負(fù)荷帶不起來,運(yùn)行人員不得不干預(yù)的情況。后期又因?yàn)閴毫^高導(dǎo)致超壓嚴(yán)重,在高負(fù)荷區(qū)間運(yùn)行時(shí),很可能危及機(jī)組安全。

        2.1.2 問題分析

        經(jīng)過調(diào)取歷史曲線,查看協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)邏輯,與運(yùn)行人員溝通后分析,壓力波動(dòng)的問題可能由以下幾個(gè)方面導(dǎo)致:在升、降負(fù)荷前期,由AGC指令發(fā)出的負(fù)荷變化信號(hào)作用于汽機(jī)主控,接收到信號(hào)后汽機(jī)主控隨開、關(guān)汽輪機(jī)調(diào)門響應(yīng)負(fù)荷變化[1],為保證負(fù)荷變化的精度,此時(shí)汽機(jī)主控的強(qiáng)參數(shù)會(huì)使得汽輪機(jī)調(diào)門開、關(guān)動(dòng)作迅速,加之直流爐蓄熱較少,燃煤煤質(zhì)較設(shè)計(jì)煤種發(fā)熱量低,鍋爐燃燒存在滯后性,在升負(fù)荷初期調(diào)門會(huì)迅速開大,釋放鍋爐蓄熱,但加入的煤還未發(fā)揮作用,所以此時(shí)的主汽壓力會(huì)有一個(gè)較大的降幅。同樣,在降負(fù)荷初期,汽輪機(jī)調(diào)門迅速關(guān)小,煤量還未完全減出,主汽壓力會(huì)出現(xiàn)超壓現(xiàn)象。在升、降負(fù)荷后期,由于之前協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)中預(yù)加減煤的邏輯量太大,而且在鍋爐主控和燃料主控做了2套預(yù)加減的邏輯,有重疊,所以升負(fù)荷期間加入了過多的煤量,當(dāng)負(fù)荷升到位后,汽機(jī)主控不再開大汽輪機(jī)調(diào)門,而過多的煤量在后期完全燃燒致使主汽壓力升高,主汽壓力升高后汽輪機(jī)又不得不關(guān)小調(diào)門以維持負(fù)荷穩(wěn)定,關(guān)小調(diào)門又會(huì)將本來較高的主汽壓力變得更高。

        協(xié)調(diào)模式下,升降負(fù)荷時(shí),鍋爐主控預(yù)加煤前饋量太大,作用時(shí)間太長(zhǎng),導(dǎo)致煤量超加,后期易造成主汽壓力超壓現(xiàn)象的發(fā)生[2]。負(fù)荷微分的前饋?zhàn)饔糜阱仩t主控和燃料主控有重疊,雙重作用導(dǎo)致煤量超調(diào)過大,后期影響尤為明顯。負(fù)荷對(duì)應(yīng)的煤量基本函數(shù)原有設(shè)置不合理,每個(gè)負(fù)荷區(qū)間對(duì)應(yīng)加的煤量差異性較大,而同一煤種在固定負(fù)荷跨度區(qū)間內(nèi)的基準(zhǔn)量應(yīng)基本保持一致。鍋爐主控PID調(diào)節(jié)器參數(shù)不合適,穩(wěn)態(tài)和動(dòng)態(tài)下的動(dòng)作較強(qiáng),容易過調(diào),造成主汽壓力來回?cái)[動(dòng),難以穩(wěn)定。

        汽機(jī)主控PID調(diào)節(jié)器的強(qiáng)參數(shù)致使汽輪機(jī)調(diào)門動(dòng)作過快,對(duì)主汽壓力的影響較為直接,但同時(shí)汽機(jī)主控又會(huì)影響機(jī)組投入ACE時(shí)的Kp值,所以應(yīng)在權(quán)衡ACE投入的前提下適當(dāng)弱化汽機(jī)主控參數(shù)[3],減小對(duì)主汽壓力的影響。負(fù)荷變化時(shí),送風(fēng)控制系統(tǒng)動(dòng)作較為遲緩,可對(duì)送風(fēng)PID調(diào)節(jié)器參數(shù)及負(fù)荷變化時(shí)的前饋?zhàn)饔眠M(jìn)行優(yōu)化,可根據(jù)負(fù)荷變化量預(yù)加一定的風(fēng)量加劇燃燒以解決升負(fù)荷初期鍋爐蓄熱不足導(dǎo)致壓力下降較快的問題。

        負(fù)荷變化時(shí),一次風(fēng)控制系統(tǒng)基本不動(dòng)作,負(fù)荷變化時(shí)可適當(dāng)對(duì)一次風(fēng)加入前饋?zhàn)饔?,增?qiáng)帶粉能力,加快鍋爐燃燒以彌補(bǔ)升負(fù)荷初期的欠壓現(xiàn)象[4]。

        因給水控制系統(tǒng)對(duì)于直流爐的壓力影響較為迅速,所以當(dāng)燃燒響應(yīng)較為滯后時(shí),可適當(dāng)加入反應(yīng)靈敏的給水,小幅修正壓力偏差。

        機(jī)組在高負(fù)荷區(qū)間運(yùn)行時(shí),如若發(fā)生超壓現(xiàn)象,應(yīng)短暫開大汽輪機(jī)調(diào)門,通過增加負(fù)荷的方式來降低主汽壓力,以優(yōu)先保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。在特殊工況下,需增加壓力拉回邏輯,以保安全優(yōu)先。

        特殊工況下運(yùn)行人員缺乏人為干預(yù)煤量的手段,需加入燃料主控偏置,使運(yùn)行人員能在特殊工況下對(duì)機(jī)組燃料量進(jìn)行人為干預(yù),以確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        2.1.3 問題解決

        協(xié)調(diào)模式下,升降負(fù)荷時(shí),鍋爐主控預(yù)加煤前饋量太大,會(huì)導(dǎo)致壓力頻繁波動(dòng)。現(xiàn)將鍋爐主控負(fù)荷前饋?zhàn)兓繙p小。對(duì)鍋爐主控負(fù)荷變化的微分量F(x)函數(shù)進(jìn)行修改,將系數(shù)改小(見表1)。

        表1 鍋爐主控負(fù)荷變化的微分量F(x)函數(shù)

        負(fù)荷微分的前饋?zhàn)饔糜阱仩t主控和燃料主控有重疊,導(dǎo)致煤量預(yù)加較多,現(xiàn)將負(fù)荷微分作用于燃料主控部分的預(yù)加量刪除。

        根據(jù)現(xiàn)有運(yùn)行曲線,重新整定負(fù)荷對(duì)應(yīng)的煤量關(guān)系函數(shù),使之滿足加減負(fù)荷時(shí)的需要。

        重新整定鍋爐主控PID調(diào)節(jié)器參數(shù),動(dòng)態(tài)下負(fù)荷變化的煤量主要由負(fù)荷對(duì)應(yīng)煤量函數(shù)及負(fù)荷變化的微分前饋來調(diào)節(jié),減小鍋爐主控PID調(diào)節(jié)器對(duì)煤量的干預(yù)作用。穩(wěn)態(tài)下出現(xiàn)的壓力偏差由壓力偏差的微分和給水來進(jìn)行細(xì)微修正,防止鍋爐主控PID來回?cái)[動(dòng)導(dǎo)致的主汽壓力波動(dòng)。

        重新整定汽機(jī)主控PID調(diào)節(jié)器參數(shù),負(fù)荷變化時(shí)汽機(jī)主控的強(qiáng)參數(shù)對(duì)ACE指標(biāo)來說無疑是好事,但是過強(qiáng)的參數(shù)同時(shí)也影響了機(jī)組本身的穩(wěn)定性,在權(quán)衡ACE投入的前提下,適當(dāng)弱化汽機(jī)主控參數(shù),對(duì)于壓力的穩(wěn)定也有一定的幫助。

        增加壓力拉回邏輯。當(dāng)主汽壓力≥26 MPa時(shí),增加20 MW負(fù)荷;當(dāng)主汽壓力≥28 MPa時(shí),增加30 MW負(fù)荷,為高負(fù)荷區(qū)間運(yùn)行時(shí)的機(jī)組安全做后備保障。

        2.2 ACE投入率過低、雙細(xì)則考核的相關(guān)問題

        存在問題及原因分析:原有邏輯在單閥模式下運(yùn)行時(shí),因協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)各個(gè)子系統(tǒng)之間參數(shù)設(shè)置不合適,配合較差,在帶負(fù)荷期間多次出現(xiàn)欠壓,導(dǎo)致汽機(jī)主控達(dá)到上限[5],整個(gè)機(jī)組失去快速升負(fù)荷能力,運(yùn)行人員不得不人為限制負(fù)荷上限,干預(yù)AGC調(diào)節(jié)過程,最終導(dǎo)致被電網(wǎng)考核。

        雙細(xì)則考核要求機(jī)組必須具備較高的調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度及較短響應(yīng)時(shí)間,對(duì)汽機(jī)主控調(diào)節(jié)速度、精度要求較高,汽輪機(jī)調(diào)門的快速動(dòng)作勢(shì)必對(duì)主汽壓力造成不穩(wěn)定影響,因此對(duì)主汽壓力響應(yīng)的要求也相對(duì)較高。燃煤煤質(zhì)熱值較低、鍋爐燃燒存在滯后性,加之協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)各子系統(tǒng)之間匹配性較差等多重因素,造成機(jī)組壓力響應(yīng)不及時(shí),汽輪機(jī)調(diào)門快速全開,喪失了快速帶負(fù)荷能力。

        解決方案:通過主蒸汽壓力波動(dòng)整定,從多方面入手設(shè)置各個(gè)子系統(tǒng)的PID調(diào)節(jié)器參數(shù),采用加入前饋等方式去解決壓力不穩(wěn)的問題。

        2.3 高壓調(diào)門高負(fù)荷時(shí)擺動(dòng)大

        存在問題:機(jī)組高調(diào)門在高負(fù)荷時(shí)擺動(dòng)較大,影響EH油系統(tǒng)管路的安全。

        問題分析:根據(jù)高調(diào)門流量特性函數(shù)的設(shè)置,習(xí)慣將閥門預(yù)開啟,并在閥門快開完的流量特性較差區(qū)間快速度過,所以此處的閥門總指令對(duì)應(yīng)的閥門開度函數(shù)較為陡峭[5]。調(diào)取歷史曲線后可發(fā)現(xiàn)機(jī)組的單閥模式在帶負(fù)荷過程中,經(jīng)常出現(xiàn)欠壓導(dǎo)致的閥門總指令達(dá)到上限,在閥門總指令大于98.5%以后,對(duì)應(yīng)的閥門開度函數(shù)十分陡峭,如果此時(shí)壓力不穩(wěn),閥門總指令在98.5%附近徘徊,極易造成閥門快開快關(guān),進(jìn)而導(dǎo)致EH油系統(tǒng)管路振動(dòng),危及油管路安全。

        優(yōu)化整定過程:對(duì)汽輪機(jī)閥序進(jìn)行優(yōu)化后,機(jī)組已切換至順序閥模式運(yùn)行,將主汽壓力波動(dòng)問題優(yōu)化,并且將閥門總指令上限限制在98%,這樣能保證高調(diào)門閥門不會(huì)再出現(xiàn)類似的擺動(dòng)問題。

        2.4 高壓加熱器水位振蕩

        修改高壓加熱器正常疏水閥PID調(diào)節(jié)器比例參數(shù),減小比例作用后,原有振蕩現(xiàn)象消失。

        2.5 BTU回路設(shè)計(jì)及優(yōu)化

        重新搭建BTU校正回路邏輯框架,原有邏輯作廢。

        3 優(yōu)化后機(jī)組運(yùn)行情況

        從表2可以看出,優(yōu)化后變負(fù)荷壓力最大偏差在0.77 MPa,高負(fù)荷在穩(wěn)定工況下壓力偏差在0.2 MPa,相較優(yōu)化之前的變負(fù)荷工況壓力最大壓力偏差達(dá)到3 MPa,穩(wěn)態(tài)下壓力偏差超過1 MPa的情況已經(jīng)有了很大的改善。

        表2 400~600 MW升負(fù)荷主蒸汽壓力測(cè)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)

        表2 (續(xù))

        4 總結(jié)及建議

        該機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)優(yōu)化后,在投運(yùn)AGC模式下,調(diào)節(jié)品質(zhì)相較之前有了極大改善,機(jī)組壓力波動(dòng)范圍較之前也大幅縮小。對(duì)于主汽壓力波動(dòng)部分的修改,經(jīng)過了較為漫長(zhǎng)的觀察、試驗(yàn)、再修改的過程,其間也經(jīng)歷了由單閥模式切至順序閥模式,最終機(jī)組在順序閥模式下投入AGC運(yùn)行,并通過考核投入ACE模式運(yùn)行。目前機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)快、變負(fù)荷期間機(jī)組主要參數(shù)控制穩(wěn)定,可長(zhǎng)期連續(xù)投入AGC運(yùn)行,滿足電網(wǎng)要求。機(jī)組調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度、響應(yīng)時(shí)間也均能達(dá)到電網(wǎng)考核要求。

        關(guān)于機(jī)組空冷風(fēng)機(jī)自動(dòng)問題的建議:在夏季,因環(huán)境溫度較高,所有空冷風(fēng)機(jī)變頻已全部達(dá)到最大出力,空冷自動(dòng)已解除,機(jī)組背壓較正常值高出很多,在夏季風(fēng)較強(qiáng)時(shí),可能出現(xiàn)熱風(fēng)回流等因素造成的空冷換熱能力瞬時(shí)下降、背壓升高,影響機(jī)組發(fā)電效率,并可能對(duì)主汽壓力的平穩(wěn)產(chǎn)生一定的外部擾動(dòng)。經(jīng)過了解,機(jī)組配備有噴淋降溫裝置但未投運(yùn),建議在機(jī)組背壓較高、風(fēng)機(jī)即將達(dá)到最大出力時(shí),投入噴淋裝置降溫;在空冷風(fēng)機(jī)有調(diào)節(jié)裕量時(shí),投入空冷風(fēng)機(jī)自動(dòng),達(dá)到穩(wěn)定背壓的目的。

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