蔡建崇,萬 濤
(中海油東方石化有限責任公司,海南 東方 572600)
隨著原油資源的重質(zhì)化、劣質(zhì)化,以及對石油產(chǎn)品的清潔化、高值化要求日趨嚴格,生產(chǎn)更多的清潔油品和基礎(chǔ)化工原料已成為煉油技術(shù)發(fā)展的趨勢。催化裂化作為煉油重要的二次加工技術(shù),以原料適應(yīng)性寬、重油轉(zhuǎn)化率高、輕質(zhì)油收率高、產(chǎn)品方案靈活、生產(chǎn)成本低等特點在重油轉(zhuǎn)化生產(chǎn)輕質(zhì)油品和低碳烯烴方面具有不可替代的地位。我國原油大部分為重質(zhì)原油,輕烴和石腦油資源貧乏,因此發(fā)展重油高效轉(zhuǎn)化、多產(chǎn)丙烯的催化裂化技術(shù)是適合我國國情的一條丙烯生產(chǎn)技術(shù)路線[1-4],該技術(shù)能助力煉油企業(yè)向化工轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)煉化一體化增加效益,也能部分解決煉油生產(chǎn)燃料能力過剩問題。
以生產(chǎn)低碳烯烴為目標的催化裂解技術(shù)成為生產(chǎn)低碳烯烴技術(shù)新亮點。在20世紀80年代末,中國石化石油化工科學研究院(簡稱石科院)通過催化劑、工藝與工程技術(shù)集成創(chuàng)新,率先開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的深度催化裂解(Deep Catalytic Cracking,DCC)技術(shù),該技術(shù)是第一個經(jīng)工業(yè)驗證的、以丙烯為主要目的產(chǎn)物的重油催化裂化技術(shù)[5-6]。該技術(shù)在生產(chǎn)丙烯的同時,兼產(chǎn)異丁烯及高辛烷值汽油組分。石科院在DCC工藝研究開發(fā)和工業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)上,開發(fā)出了增強型催化裂解技術(shù)(DCC-PLUS)[7-8]。該技術(shù)克服了傳統(tǒng)FCC生產(chǎn)丙烯技術(shù)無法兼顧低碳烯烴收率與干氣和焦炭選擇性的缺點,在大幅增加丙烯、丁烯的同時,保持較低的干氣和焦炭等低價值副產(chǎn)品的產(chǎn)率。目前國內(nèi)外已有4套DCC-PLUS工業(yè)裝置運行,最大加工能力為2.2 Mt/a。本課題主要介紹DCC-PLUS技術(shù)的特點以及在某公司的工業(yè)應(yīng)用情況。
一般認為,在催化裂解過程中,丙烯由重質(zhì)烴類經(jīng)汽油餾分二次裂解生成,汽油中烯烴是生成丙烯的前身物[9-13]?;谶@種認識,現(xiàn)有技術(shù)大都將強化汽油餾分的二次裂化反應(yīng)作為增產(chǎn)丙烯的主要措施。強化手段包括:采用2個反應(yīng)器/反應(yīng)區(qū),或?qū)⑵宛s分回煉;采用擇形分子篩為催化劑或助劑,選擇性裂化汽油餾分中直鏈和短側(cè)鏈的脂肪族烴類,采用比常規(guī)催化裂化更高的反應(yīng)溫度、更高的劑/油比和更大的水蒸氣注入量,以提高催化裂解的反應(yīng)深度和丙烯選擇性。
然而,試驗及工業(yè)應(yīng)用結(jié)果卻表明[7-8,11-14],在強化一、二次裂化增產(chǎn)丙烯的同時,丙烯收率隨轉(zhuǎn)化率增加呈線性增加趨勢,而干氣和焦炭產(chǎn)率在低轉(zhuǎn)化率下與轉(zhuǎn)化率呈線性增加趨勢,但當轉(zhuǎn)化率超過一定值后干氣和焦炭產(chǎn)率急劇增加。謝朝鋼等[7]根據(jù)對催化裂解正碳離子鏈反應(yīng)以及一次反應(yīng)與二次反應(yīng)對丙烯選擇性影響的新認識,提出了提升管反應(yīng)器和流化床反應(yīng)器分區(qū)控制的DCC-PLUS增強型催化裂解工藝技術(shù)的構(gòu)思,在DCC技術(shù)基礎(chǔ)上開發(fā)了多產(chǎn)丙烯的新技術(shù)——增強型催化裂解技術(shù)(DCC-PLUS技術(shù))。即通過向流化床反應(yīng)器內(nèi)補充熱的再生催化劑來實現(xiàn)分區(qū)控制,以滿足重質(zhì)原料的一次裂解反應(yīng)和汽油餾分的二次裂解反應(yīng)對催化劑活性和反應(yīng)條件的各自要求,達到增產(chǎn)丙烯同時減少干氣和焦炭等低價值產(chǎn)物生成的目的。
中試結(jié)果表明[15],與DCC工藝相比,DCC-PLUS工藝產(chǎn)品分布明顯改善,產(chǎn)品選擇性明顯提高,干氣和焦炭產(chǎn)率大幅下降,而丙烯收率大幅上升,丙烯選擇性明顯提高。對于加工摻混減壓渣油原料時,干氣和焦炭產(chǎn)率分別降低3.65和3.54百分點;液化氣、丙烯和丁烯收率分別提高6.40,2.88,2.43百分點。
某公司1.2 Mt/a DCC-PLUS裝置以常壓渣油為原料,主要目的產(chǎn)物為低碳烯烴,產(chǎn)物中的乙烯送至乙苯-苯乙烯裝置作原料,丙烯用于生產(chǎn)丙烯腈等化工產(chǎn)品。
DCC-PLUS裝置于2014年2月投產(chǎn),原始設(shè)計干氣產(chǎn)率6.8%,DCC-PLUS裝置開工后,主要采取了以下措施優(yōu)化調(diào)整:①將第一反應(yīng)床層(一反)溫度由520 ℃逐步降至505 ℃,反應(yīng)苛刻度降低,單程轉(zhuǎn)化率下降,回煉比增加,氣體和焦炭產(chǎn)量下降;②在保證汽油蒸氣壓和烯烴含量合格的前提下,盡量降低第二反應(yīng)床層(二反)溫度,按475 ℃控制,遠低于設(shè)計值,減少了回煉汽油組分裂解;③第三反應(yīng)床層(三反)不建立料位,減少床層反應(yīng),縮短反應(yīng)時間,減少汽油二次反應(yīng)[16];④增加反應(yīng)注汽量,保證旋風分離器入口線速在合理范圍;⑤通過開大氣壓機出口反飛動量維持反應(yīng)壓力穩(wěn)定和保證氣壓機入口流量;⑥維持系統(tǒng)內(nèi)催化劑活性在合理的區(qū)間,減少過裂化反應(yīng)。
2015年3月乙苯-苯乙烯裝置投產(chǎn),DCC-PLUS裝置由緩和工況模式向多產(chǎn)丙烯、乙烯化工原料、少產(chǎn)汽油和柴油模式調(diào)整。DCC-PLUS裝置兩種不同生產(chǎn)工況的主要操作參數(shù)見表1,產(chǎn)物分布數(shù)據(jù)見表2,其中緩和工況統(tǒng)計了2014年生產(chǎn)數(shù)據(jù),正常工況選取了2017年生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
由表2可以看出,在緩和工況下,干氣產(chǎn)率降至3.65%,比設(shè)計工況減少3.15百分點,實現(xiàn)燃料氣管網(wǎng)的產(chǎn)耗平衡,同時汽油、柴油收率增加12.65百分點。在多產(chǎn)丙烯、乙烯化工原料、少產(chǎn)汽油和柴油工況下,與緩和工況相比,液化氣收率提高約11百分點,汽油和柴油收率下降14.4百分點??梢?,DCC-PLUS裝置具有較大的生產(chǎn)靈活性,通過對操作參數(shù)的調(diào)整和適當?shù)膭痈模瑢崿F(xiàn)不同操作模式之間轉(zhuǎn)換,為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提供了一條有效的解決方案。
表1 DCC-PLUS裝置不同工況的主要操作參數(shù)
表2 DCC-PLUS裝置不同工況的產(chǎn)物分布 w,%
DCC-PLUS裝置設(shè)計原料為文昌原油、西江原油的混合常壓渣油,文昌原油和西江原油質(zhì)量比為3∶1。2015年11月24日至25日標定時的原油為潿洲原油和陸豐原油,質(zhì)量比為1.5∶1,裝置常壓渣油進料量為155 t/h,負荷為103%(標定方案1)。
2017年11月17日開始采用石科院新配方催化劑,目的是多產(chǎn)丙烯,少產(chǎn)汽油和柴油。當新配方催化劑約占系統(tǒng)藏量72%時,于2018年4月17日至19日進行了標定(標定方案2),標定時的原油為潿洲原油和陸豐原油,質(zhì)量比為1.5∶1,裝置常壓渣油進料量為140 t/h,負荷為93.3%。兩次標定數(shù)據(jù)見表3~表10。
表3 標定時原料性質(zhì)
從表4可以看出,使用新配方的催化劑后,平衡催化劑與新鮮催化劑細粉含量明顯降低,可能是因為加入的新鮮催化劑的抗磨性能較好,催化劑篩分組成逐步得到改善。從表6可以看出,第一次標定干氣產(chǎn)率由原設(shè)計的6.8%降低到5.77%,液化氣收率由原設(shè)計的35.1%降低到32.59%,汽油、柴油收率由原設(shè)計的45.1%增加到48.16%,實現(xiàn)了少產(chǎn)氣體產(chǎn)品、多產(chǎn)液體產(chǎn)品的目標。使用新配方的催化劑后,與設(shè)計相比,第二次標定汽油、柴油收率明顯下降,干氣和焦炭產(chǎn)率略有增加,丙烯收率明顯提高,其中汽油、柴油收率降低6.03百分點,干氣和焦炭產(chǎn)率分別增加0.66百分點和1.14百分點;丙烯收率增加2.72百分點,增加幅度為17.55%。由此可見,使用新配方催化劑后,能夠?qū)崿F(xiàn)多產(chǎn)丙烯化工原料,少產(chǎn)汽油、柴油的目標,但同時,干氣和焦炭產(chǎn)率也隨之提高。從表7可以看出,使用新配方催化劑后,干氣中乙烯體積分數(shù)為20%左右,比使用新配方催化劑前高約5百分點,由此可見,新配方催化劑有利于提高乙烯收率。此外,從干氣體積組成計算,干氣中C3+質(zhì)量分數(shù)大于5%,表明吸收、解吸效果不理想。干氣中氫氣/甲烷體積比約為2,這與平衡催化劑上金屬沉積有關(guān)。從表4又可知,其鎳質(zhì)量分數(shù)高達9 500 μg/g,而銻/鎳質(zhì)量比較低,在實際生產(chǎn)中,應(yīng)適當?shù)靥岣哜g化劑用量,將銻/鎳質(zhì)量比控制在0.25左右。從表8可以看出,使用新配方催化劑后,液化氣中丙烯體積分數(shù)約為53%,比使用新配方催化劑前提高約5百分點,而液化氣中總丁烯含量變化不大。由此可見,新配方催化劑有利于提高丙烯收率。由表9和表10可以看出,使用新配方催化劑后,裂解汽油芳烴含量和苯含量明顯增加,誘導期明顯下降,這主要是由于裝置反應(yīng)深度大所致;裂解柴油的十六烷指數(shù)略高于常規(guī)催化裂化柴油。
表4 標定時催化劑主要性質(zhì)
表5 標定時主要操作參數(shù)
表6 標定時產(chǎn)品分布
表7 干氣組成 φ,%
表8 液化氣組成 φ,%
表9 裂解汽油主要性質(zhì)
表10 裂解柴油主要性質(zhì)
(1)DCC-PLUS工藝的首次工業(yè)應(yīng)用很好地滿足了某公司增產(chǎn)丙烯、降低干氣和焦炭產(chǎn)率的生產(chǎn)需要,丙烯收率可達到18.2%。
(2)DCC-PLUS裝置具有很好的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)靈活性,根據(jù)實際生產(chǎn)需求,通過對操作參數(shù)的調(diào)整和適當?shù)膭痈?,實現(xiàn)最大量生產(chǎn)氣體烯烴或最大量生產(chǎn)汽、柴油操作模式轉(zhuǎn)換,為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效提供了一條有效的解決方案。
(3)DCC-PLUS裝置使用新配方催化劑后有利于提高丙烯收率,大幅降低汽油和柴油收率,獲得較好的經(jīng)濟效益。