陳 暉,董慶大,吳明瞭,李 良
(東風(fēng)汽車股份有限公司商品研發(fā)院,湖北 武漢 430000)
東風(fēng)某款載貨汽車標(biāo)配發(fā)動機(jī)ECU、車速傳感器、組合儀表、BCM控制器。該車在按客戶要求搭載行駛記錄儀時測試發(fā)現(xiàn),原本正常的行車落鎖功能失效,但不搭載行駛記錄儀時行車落鎖功能正常。本文先對行車落鎖功能的異?,F(xiàn)象進(jìn)行了描述,然后對整車原理和相關(guān)零件的內(nèi)部電路進(jìn)行了分析,得出可能存在的原因,提出電路優(yōu)化設(shè)計方案,最后對該方案進(jìn)行了驗證。
行車落鎖功能由BCM控制器實現(xiàn)。BCM控制器檢測到車速信號>20km/h時,即觸發(fā)行車落鎖功能,控制門鎖電機(jī)將車門閉鎖,保證行車安全。當(dāng)BCM控制器檢測到車速信號為0km/h且點火鑰匙處于ACC擋時即觸發(fā)車門解鎖,滿足用戶熄火車輛開門的需求。
本車增加行駛記錄儀后,車輛行駛速度高于20km/h后,門鎖并未閉鎖,行車落鎖功能失效。車輛從行駛到停車后熄火,點火鑰匙處于ACC擋,也未聽見門鎖電機(jī)解鎖的動作聲音。
該車車速信號部分的整車電器原理見圖1,車速脈沖信號由組合儀表附屬車速傳感器提供,經(jīng)過組合儀表對整形驅(qū)動后,由3個部件同時采集使用:第一是發(fā)動機(jī)ECU,用于發(fā)動機(jī)控制策略;第二是行駛記錄儀,用于車輛行駛數(shù)據(jù)記錄;第三是BCM控制器,用作功能策略的輸入條件。車速脈沖信號為高低電平脈沖。高電平一般設(shè)計為整車電源,低電平理論上接近0V。
圖1 車速信號部分整車電器原理圖
1)通過儀表轉(zhuǎn)發(fā)車速信號的好處是,其余零部件若出現(xiàn)故障,不影響儀表車速顯示,用戶仍可根據(jù)儀表顯示車速控制車輛行駛。
2)車速傳感器為霍爾傳感器,其發(fā)出的脈沖信號波形會出現(xiàn)不規(guī)整,有可能導(dǎo)致采集信號的零部件檢測失效,通過組合儀表整形電路整形后,信號品質(zhì)大大改善。
3)儀表內(nèi)的車速信號整形電路亦具備信號放大增強(qiáng)驅(qū)動功能,可以提供給更多的零部件使用。
1)發(fā)動機(jī)ECU。發(fā)動機(jī)ECU功能正常,使用車速信號作為輸入條件的定速巡航功能正常。
2)行駛記錄儀。行駛記錄儀功能正常,可以正確識別車輛速度,車速記錄及打印輸出正常。
3)BCM控制器。BCM控制器無法識別車速信號,導(dǎo)致以車速信號作為輸入判斷條件的功能失效。
3.3.1 車速信號實測
采用示波器對儀表輸出車速脈沖信號進(jìn)行采樣,車速信號實車采集波形截圖見圖2。
1)示波器電壓幅值設(shè)置單位為2V /div。
2)儀表輸出車速脈沖信號波形高電平電壓值約為14V,低電平電壓約為2V。
3.3.2 各部件車速信號識別分析
1)發(fā)動機(jī)ECU定速巡航功能正常,由此說明發(fā)動機(jī)ECU低電平識別門限>2V,因此可正確識別儀表輸出的車速脈沖信號。
2)行駛記錄儀車速記錄功能正常,可正確識別儀表輸出的車速脈沖信號。分析行駛記錄儀內(nèi)部電路,低電平識別門限為3.3V。因行駛記錄儀多用于商用車,由于商用車特性及搭鐵不良等原因常出現(xiàn)低電平無法達(dá)到理論0V,因此將低電平識別上限設(shè)計為3.3V。該行駛記錄儀已正常在國內(nèi)多家商用車廠量產(chǎn)使用。
3)BCM控制器功能異常。經(jīng)測試,BCM對圖2中的車速脈沖信號判斷全為高電平。分析BCM內(nèi)部電路,其低電平識別門限為1.3V。說明大于1.3V的電平,BCM控制器全識別為高電平。
4)行駛記錄儀是新增加的配置,在未增加行駛記錄儀之前BCM功能完全正常,因此還不能完全確定是BCM控制器電路設(shè)計的問題。
圖2 車速信號實車采集波形截圖
發(fā)動機(jī)ECU、行駛記錄儀、BCM控制器采集組合儀表發(fā)出的車速信號原理電路見圖3,通過圖3可知,車速傳感器車速信號輸入給組合儀表,組合儀表將該信號通過三極管驅(qū)動放大后提供給發(fā)動機(jī)ECU、行駛記錄儀、BCM控制器使用。下面將計算理論設(shè)計Ic電流值和實際Ic負(fù)載電流值進(jìn)行對比。
圖3 車速信號電器原理電路圖
3.4.1 三極管設(shè)計驅(qū)動能力Ic
經(jīng)查閱該三極管資料得知該三極管的放大倍數(shù)為60。
IB=(5-0.7)/(24+10+10)≈0.09mA;Ic=IB×60=5.4mA;該三極管設(shè)計驅(qū)動能力為5.4mA。
3.4.2 三極管Ic實際負(fù)載電流計算
1) I1=(12-0.3)/24≈0.49mA。
2)由于無法拆解發(fā)動機(jī)ECU,因此采用電流表實測I2電流約4mA。
3) I3=(5-0.7-0.3)/2≈2mA;I4=(5-0.7-0.3)/24≈0.16mA;根據(jù)疊加定理,電路總電流等于各分支電路電流相加總和[1]。
4)Ic=I1+I2+I3+I4=0.49+4+2+0.16=6.65mA;組合儀表車速驅(qū)動三極管實際負(fù)載電流為6.65mA,大于設(shè)計驅(qū)動能力。
3.4.3 分析結(jié)論
通過上述計算及實車測試,組合儀表車速信號驅(qū)動三極管的實際負(fù)載大于其理論驅(qū)動電流能力,該三極管處于放大狀態(tài),未飽和導(dǎo)通。因此出現(xiàn)車速脈沖信號低電平高達(dá)2V。
從上述原因分析得知,該故障現(xiàn)象的根本原因為組合儀表車速信號放大三極管的設(shè)計驅(qū)動能力小于實際負(fù)載。因此改進(jìn)措施思路有以下兩種。
1)增加三極管的設(shè)計驅(qū)動能力。
2)減小使用車速信號零部件 (發(fā)動機(jī)ECU、行駛記錄儀等)的采樣負(fù)載。
由于減小使用車速信號零部件采樣負(fù)載需要更改許多零部件,工作量較大,因此采用第一個思路,直接增大三極管的設(shè)計驅(qū)動能力,使設(shè)計驅(qū)動能力大于實際負(fù)載,即從根本上解決故障問題。
4.2.1 臨時改進(jìn)方案
由于該車型已經(jīng)量產(chǎn),在整車裝配現(xiàn)場沒有修改電路板元器件的條件下,必須采用臨時方案解決該故障現(xiàn)象。從故障原因分析可知,如果能夠確保車速信號放大三極管實際負(fù)載小于理論驅(qū)動能力即可。因此將實際負(fù)載電路最大的發(fā)動機(jī)ECU節(jié)點改在組合儀表車速信號輸入端,由車速傳感器 (驅(qū)動能力6mA)直接驅(qū)動。組合儀表車速信號驅(qū)動三極管實際負(fù)載變?yōu)?.65mA,小于設(shè)計驅(qū)動能力,臨時改進(jìn)方案見圖4。
圖4 臨時改進(jìn)方案原理圖
4.2.2 永久改進(jìn)方案
由于車速傳感器為霍爾器件,輸出原始車速脈沖信號未經(jīng)整形,可能存在波形異常,因此臨時對策方案不能作為永久改進(jìn)方案采用。
永久改進(jìn)方案為增加組合儀表車速信號三極管驅(qū)動能力,將圖3中三極管基極的2個10kΩ電阻阻值改為1.2kΩ,更改后IB=(5-0.7)/(24+1.2+1.2)≈0.16mA,設(shè)計驅(qū)動能力Ic=0.16×60=9.6mA。該驅(qū)動能力大于實際負(fù)載6.65mA。
將發(fā)動機(jī)ECU車速信號采集移到車速傳感器輸出處,測試車輛定速巡航功能正常,組合儀表、行駛記錄儀均正常工作,BCM控制器行車落鎖功能正常。
將組合儀表車速信號三極管基極2個電阻均改為1.2kΩ,裝車驗證測試發(fā)動機(jī)ECU、組合儀表、行駛記錄儀、BCM控制器功能均無任何異常。
1)一個信號如果只有單個部件使用,通過單個部件可以完成測試;一個信號如果有多個部件使用,必須通過完整系統(tǒng)臺架或者整車完成測試[2]。
2)目前整車廠對零部件供應(yīng)商一般只規(guī)定了功能要求,而對整車匹配并無明確要求,因此建議在圖紙中進(jìn)行規(guī)定或者形成設(shè)計規(guī)范。
3)通過對東風(fēng)載貨汽車車速信號共用異常的解析,可以將措施應(yīng)用到如:駐車、車門、倒車、ACC等信號的設(shè)計匹配上,對已量產(chǎn)車型和新開發(fā)車型的信號接口電路設(shè)計都具有參考價值。
通過此次故障解析形成多用戶車速信號理論上的總結(jié):①所有用戶端的總電流應(yīng)該不大于輸出管放大的總電流;②為了防止信號反串,需要在每個用戶端增加防反串二極管;③為了防止輸出管意外損壞,推薦在信號輸出級增加隔離上拉電阻。