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        顆粒介質(zhì)計量泵管線振動原因分析及對策

        2019-10-26 03:27:30程傳成
        設備管理與維修 2019年15期
        關鍵詞:計量泵單向閥隔膜

        程傳成

        (河南神馬尼龍化工有限責任公司,河南平頂山 467000)

        1 問題

        計量泵是流體輸送機械的一種,使用計量泵可以同時完成輸送、調(diào)節(jié)和計量功能,以簡化工藝生產(chǎn)流程。尤其是隔膜式計量泵,由于其零泄漏的特點,非常適用于輸送高溫高壓、腐蝕性強、易燃易爆、有毒有害介質(zhì),廣泛應用于石化、化工、制藥等領域。由于計量泵偏心傳動機構(gòu)的結(jié)構(gòu)原因,其流量和壓力周期變化產(chǎn)生的脈動,易引起設備進出口管線振動,進而引起設備振動,加速設備損壞。

        某公司核心裝置催化劑再生泵為國外進口臥式3 缸高壓隔膜式計量泵,輸送介質(zhì)為Ru-Zn 催化劑和氧化鋯的漿液狀混合物,固體含量9%,粒度直徑0.05 mm,其余主要為水溶液;溫度(100~140)℃,密度1.121 g/m3,黏度0.97 MPa.s,進口壓力0.3 MPa,出口壓力5.5 MPa,泵額定流量15 000 L/h,出口安裝6.3 L 氣囊式脈動阻尼器。該泵啟動運行后進出口管線振動大,出口壓力表在0.8 MPa 之間波動,管線振動帶動設備振動,兩種振動疊加和相互影響,加速了設備損壞。出口脈動阻尼器每10~15 d 氣囊便破損需更換,已成為影響設備安全穩(wěn)定長周期運行的瓶頸問題。設備經(jīng)常維修,大大提高工人勞動量和設備維修費用,同時泄漏的催化劑價格昂貴且有毒有害,污染環(huán)境。

        2 原因分析

        2.1 出口脈動阻尼器

        原泵采用氣囊式脈動阻尼器(圖1),氣囊式脈動阻尼器國產(chǎn)化后氣囊材質(zhì)選用丁腈橡膠,普通丁腈橡膠工作溫度適用范圍(-20~+110)℃,該工況介質(zhì)溫度下易軟化老化。另一方面,泵輸送介質(zhì)為含有硬質(zhì)顆粒的漿液狀混合物,由于3 缸計量泵曲軸上3 個曲柄彼此相錯120°,存在輸送介質(zhì)流量不均勻的特點,不均勻的流速加速硬質(zhì)顆粒漿液對氣囊的沖蝕,因氣囊損壞而10~15 d 便需更換一個脈動阻尼器,為降低備件費用,只更換脈動阻尼器氣囊,殼體利舊使用。但由于氣囊式脈動阻尼器殼體底部物料進口較小,脈動阻尼器閥組與氣囊安裝難度大,組裝一臺需3 h。

        圖1 氣囊式脈動阻尼器

        2.2 工藝沖洗操作

        該泵進口管線公稱直徑DN100,出口管線公稱直徑DN80,由于催化劑漿液由6 m 高處的進料罐液位勢差灌液,水平管線敷設7 m,催化劑顆粒在重力作用下沉降并黏附在進出口管線的底部,長期沉積后使入口液體流量不均勻,經(jīng)泵吸入輸送后易使泵汽化而引起設備管線振動。設備定期切換或檢修工藝處理時僅用0.4 MPa 的工業(yè)用水沖洗置換管線,由于進出口單向閥閥球的重力作用和催化劑漿液黏性大,用工業(yè)用水無法沖洗干凈進出口管線內(nèi)的催化劑顆粒漿液。

        2.3 設備進出口單向閥

        原設備進出口單向閥閥芯閥座材料均為022Cr17Ni12Mo2,閥芯閥座設計為帶倒角的板式結(jié)構(gòu),閥板與閥座形成的密封面為面密封。在設備運行過程中,含有一定硬質(zhì)顆粒的漿料極易聚集在閥板與閥座的密封面處,形成內(nèi)漏,同時閥球與閥座長期在硬質(zhì)顆粒的沖蝕下形成點蝕和溝槽,加速單向閥內(nèi)漏,造成流量和壓力不均勻,使進出口管線產(chǎn)生振動。

        3 改進措施

        3.1 設備出口管線脈動阻尼器改型

        將氣囊式脈動阻尼器改為含網(wǎng)板的隔膜式脈動阻尼器(圖2),將丁腈橡膠氣囊材質(zhì)改為改性聚四氟乙烯隔膜,改性聚四氟乙烯材質(zhì)工作溫度適用范圍(-200~+200)℃,能滿足介質(zhì)工作溫度要求。由于該泵出口壓力高,為緩沖出口硬質(zhì)顆粒漿液對改性聚四氟乙烯的沖蝕,隔膜式脈動阻尼器物料側(cè)增設3 mm 厚的網(wǎng)板,網(wǎng)板上均勻鉆Φ1.5 mm 小孔,有效緩沖吸收脈動壓力和流量。通過將氣囊式脈動阻尼器改為含網(wǎng)板的隔膜式脈動阻尼器,該泵出口脈動阻尼器的檢修周期延長至3~4 個月,為減少備件費用消耗,含網(wǎng)板的隔膜式脈動阻尼器損壞時,只更換易損件隔膜膜片。由于剖分式隔膜阻尼器易于拆裝,更換一件隔膜膜片只需20~25 min,大大降低了作業(yè)難度,提高了工作效率。

        圖2 隔膜式脈動阻尼器結(jié)構(gòu)

        3.2 提高沖洗水壓力,改進工藝沖洗操作方法

        將0.4 MPa 的工業(yè)用水改為經(jīng)增壓泵增壓至0.8 MPa 的高純水。將原設備定期切換、檢修工藝處理時沖洗置換管線改為每個月定期沖洗置換一次,將進出口管線內(nèi)的催化劑漿液顆粒沖洗干凈,減輕由于催化劑顆粒沉積管線底部而引起的流量波動。

        3.3 設備進出口單向閥改進

        將原板式閥芯改為3 球式多孔閥芯,閥座材料由022Cr17Ni12Mo2 改為硬度更高的陶瓷材料。隨著閥芯型式的改變,密封面由面密封變?yōu)榫€密封,消除了催化劑積聚形成的閥門內(nèi)漏;同時將單板式閥芯改為3 球式多孔閥芯,減緩硬質(zhì)顆粒漿料對閥球的沖蝕,球閥動作更靈敏,大大提高了泵的效率。

        4 改進效果

        通過硬質(zhì)顆粒漿料計量泵出口脈動阻尼器結(jié)構(gòu)和材料的改進,管線沖洗置換操作方法和進出口單向閥的改進,有效緩解了泵管線的脈動,減少管路和設備因介質(zhì)流量、壓力波動而帶動的沖擊,優(yōu)化了設備運行環(huán)境,對泵的工作性能進行完善修復,出口阻尼器的檢修周期由平均15 d 延長至90 d 以上,延長了進出口單向閥使用壽命,改進取得了良好效果。

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