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        單管程換熱器管束超長(zhǎng)解決方案

        2019-10-26 03:27:28趙永興劉寶民
        設(shè)備管理與維修 2019年15期
        關(guān)鍵詞:壓環(huán)外漏形圈

        李 聰,趙永興,劉寶民

        (中國石油大港石化公司,天津 300280)

        0 引言

        大港石化公司17 000 Nm3/h 低分氣+重整氫PSA 氫提純裝置于2017 年5 月開展檢修,其中解析氣壓縮機(jī)級(jí)間冷卻器DR-113 型號(hào)為BEW273-0.78/0.6-9.38-2.5/19-II,投用日期為2012 年8 月。管程設(shè)計(jì)壓力0.78 MPa,殼程設(shè)計(jì)壓力0.6 MPa。因其介質(zhì)循環(huán)水腐蝕性較強(qiáng),拆檢后發(fā)現(xiàn)管束腐蝕嚴(yán)重,遂決定更換新管束。原管束長(zhǎng)度為2488 mm(含管箱),新訂做管束由于測(cè)量及加工誤差,長(zhǎng)度達(dá)到2500 mm(含管箱)。由于單管程換熱器的特殊結(jié)構(gòu),長(zhǎng)度誤差導(dǎo)致管束與殼體無法實(shí)現(xiàn)密封,遂對(duì)解決方案進(jìn)行探究與嘗試。

        1 單管程換熱器原始設(shè)計(jì)

        1.1 換熱器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        解析氣壓縮機(jī)級(jí)間冷卻器屬于單管程換熱器(圖1)。單管程換熱器右側(cè)管束末端密封主要由殼體側(cè)聚四氟乙烯墊、殼體側(cè)O 形橡膠圈、金屬壓環(huán)、封頭側(cè)O 形橡膠圈和封頭側(cè)聚四氟乙烯墊5 部分構(gòu)成(圖2)。

        圖1 單管程換熱器

        圖2 右側(cè)封頭

        1.2 尾端密封原理

        各部件中O 形橡膠圈起密封作用,聚四氟乙烯墊用來定位并限制O形圈向外擴(kuò)展,在螺栓預(yù)緊力作用下擠壓O 形圈,由于O 形圈處于導(dǎo)角位置結(jié)構(gòu),使其能向徑向和軸向2 個(gè)方向擠壓移動(dòng)。O 形圈角密封的作用主要有2個(gè):①貼合在壓環(huán)與兩側(cè)大法蘭端面角部,即徑向密封,密封兩側(cè)介質(zhì)防止外漏;②貼合在壓環(huán)與管束管板結(jié)合面角部,即軸向密封,防止管殼程介質(zhì)從管束管板與壓環(huán)之間縫隙內(nèi)互串。同時(shí)壓環(huán)上設(shè)計(jì)3 個(gè)檢漏孔,以檢測(cè)兩側(cè)O 形圈泄漏情況,任何一側(cè)徑向泄漏,會(huì)有介質(zhì)出現(xiàn)外漏,而軸向泄漏屬于內(nèi)漏互串,會(huì)有介質(zhì)從檢漏孔流出。

        2 超長(zhǎng)管束使用問題

        原設(shè)計(jì)管束長(zhǎng)2488 mm,而新管束長(zhǎng)度達(dá)到2500 mm,使得換熱器右側(cè)尾部管板伸出了殼體大法蘭,壓環(huán)左側(cè)O 形圈無法套在壓環(huán)上,直接落入管束空隙,左側(cè)O 形圈無法密封,殼體介質(zhì)直接從檢漏孔流出(圖3)。不過,由于聚四氟乙烯墊也能起密封作用,所以未出現(xiàn)外漏。但是,由于左側(cè)O 形密封圈已失去作用,軸向2 道密封只有右側(cè)O 形密封圈在起作用。

        圖3 O 形圈實(shí)效示意

        3 管束超長(zhǎng)解決方案

        3.1 解決思路

        經(jīng)過測(cè)量與試壓拆檢,分析出檢漏孔泄漏主要原因是左側(cè)O 形橡膠圈失去作用,而根本原因?yàn)楣苁鲈O(shè)計(jì)長(zhǎng)度。鑒于生產(chǎn)壓力,時(shí)間緊迫,重新訂制新管束的方案不可行,所以采用在現(xiàn)有管束基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的方案來解決問題。

        因?yàn)楣苁L(zhǎng),最佳改進(jìn)方案為將殼體也延長(zhǎng),使殼體法蘭與管束管板相對(duì)位置恢復(fù)為設(shè)計(jì)值。

        3.2 改進(jìn)具體措施

        在原有壓環(huán)左側(cè)新增一隔距環(huán),內(nèi)徑與殼體法蘭一致,厚度為10 mm,與殼體法蘭間使用聚四氟乙烯墊密封,密封墊厚度為2 mm,同時(shí)隔距環(huán)右端內(nèi)側(cè)也進(jìn)行導(dǎo)角加工,其尺寸參數(shù)與原殼體法蘭一致(圖4)。經(jīng)此處理,相當(dāng)于將殼體法蘭加厚12 mm,與管束尾部管板相對(duì)位置恢復(fù)至原設(shè)計(jì)值。

        4 改進(jìn)效果

        改進(jìn)完成后,進(jìn)行水壓試驗(yàn),管程打壓0.897 MPa,保壓30 min 無外漏,檢漏孔無液體滲出;殼程打壓0.69 MPa,保壓30 min 無外漏,檢漏孔無液體滲出。

        改進(jìn)后投用,管程工作壓力0.65 MPa,殼程工作壓力0.45 MPa,觀察2 個(gè)月的時(shí)間,未出現(xiàn)內(nèi)漏及外漏,表明改進(jìn)效果良好。

        5 小結(jié)

        因各種導(dǎo)致單管程換熱器管束制作長(zhǎng)度超過設(shè)計(jì)值較多,且短時(shí)間內(nèi)無法重新制作,可采用延長(zhǎng)殼體的措施進(jìn)行調(diào)整。該方案從理論和實(shí)際角度均驗(yàn)證是可行的。

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