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        水輪發(fā)電機(jī)組導(dǎo)葉間隙調(diào)整方法新工藝

        2019-10-21 05:25:18蔣夢捷
        西部論叢 2019年28期
        關(guān)鍵詞:大錘水口蝸殼

        蔣夢捷

        摘 要:水口電站每年開展一臺機(jī)組A級檢修,其中導(dǎo)葉間隙調(diào)整是導(dǎo)水機(jī)構(gòu)檢修中最為重要的環(huán)節(jié)。原導(dǎo)葉間隙調(diào)整使用傳統(tǒng)的調(diào)整方法,耗費大量人力物力。本文提出了一種新的導(dǎo)葉端、立面間隙調(diào)整方法,并在水口電站6、7號機(jī)A級檢修中成功應(yīng)用,取得了良好的效果。

        摘 要:水輪發(fā)電機(jī);間隙;新工藝

        福建水口水電廠總裝機(jī)容量為7×200MW,在系統(tǒng)中承擔(dān)著調(diào)峰調(diào)頻及事故備用的任務(wù)。該機(jī)組型號為ZZA315-LJ-800,為軸流轉(zhuǎn)槳式。水口電站導(dǎo)水機(jī)構(gòu)共有24片長2845.7mm、 寬1342.5mm重6440kg的導(dǎo)葉,導(dǎo)葉全關(guān)時外圍直徑9623mm。導(dǎo)葉立面間隙調(diào)整是水輪發(fā)電機(jī)組檢修安裝過程中一項關(guān)鍵工作。導(dǎo)葉間隙過大將造成導(dǎo)葉漏水過大,嚴(yán)重時會引起機(jī)組自轉(zhuǎn),同時,導(dǎo)葉漏水較大容易引發(fā)導(dǎo)葉間隙氣蝕,損壞導(dǎo)葉。從節(jié)水增發(fā)角度,機(jī)組漏水也不利于節(jié)約水資源。

        水口電站每年均要開展一臺機(jī)組A級檢修工作,其中導(dǎo)葉間隙調(diào)整工作關(guān)系到導(dǎo)水機(jī)構(gòu)回裝質(zhì)量,是A修工作中重要的一環(huán)。導(dǎo)葉端面間隙調(diào)整方法是使用大錘敲擊超大扳手通過剪切力來帶動M72螺帽的旋轉(zhuǎn)而實現(xiàn)提升導(dǎo)葉的目的。加上螺柱的銹蝕和螺帽與支撐塊的高摩擦阻力,使工作人員處于高強度勞動中,工作效率極低。同時由于現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境濕滑、空間受限,交叉作業(yè)人員又多,大錘敲擊中存在極大地安全風(fēng)險。而大錘敲擊提升導(dǎo)葉在精密調(diào)整中存在精度不足等缺陷。

        導(dǎo)葉立面間隙調(diào)整方法工程中最常用到的是鋼絲繩捆綁法,其工藝過程主要是在導(dǎo)葉安裝后,人工將導(dǎo)葉關(guān)至全關(guān)位置后,用鋼絲繩及葫蘆將導(dǎo)葉捆緊,以導(dǎo)葉軸為中心向?qū)~寬度較大的方向用“攆間隙“的方法將間隙較大的導(dǎo)葉分配至后面相鄰的幾片導(dǎo)葉上,直至每片導(dǎo)葉間隙合格后,安裝導(dǎo)葉拐臂。

        傳統(tǒng)的鋼絲繩捆綁法存在一定的缺點:

        1.利用鋼絲繩整體捆綁導(dǎo)葉,很容易損傷導(dǎo)葉表面,損傷后的導(dǎo)葉運行中更容易被氣蝕。

        2.這種方法需要在蝸殼中焊接吊耳、搭設(shè)檢修平臺、起重人員組裝滑輪組、捆綁導(dǎo)葉。通常需要十幾人花費5天時間來完成捆綁與間隙調(diào)整,還需花費3天時間來完成工具拆卸,耗費大量的人力物力。

        3.水口機(jī)組已運行二十余年,存在老化現(xiàn)象,捆綁法的調(diào)整質(zhì)量很難達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,導(dǎo)葉間可能存在較大的開度差和角度差。

        導(dǎo)葉間隙調(diào)整工作是水口電站每年A級檢修中最為重要的環(huán)節(jié)之一,需耗費大量人力物力。導(dǎo)葉端面間隙調(diào)整需通過大錘敲擊M72螺帽通過剪切力提升導(dǎo)葉。需6-8名工作人員進(jìn)行工作,耗費約3天時間才能完成24塊導(dǎo)葉端面間隙調(diào)整工作。并且調(diào)整精度低,一個導(dǎo)葉調(diào)整過量后就需重新調(diào)節(jié)。大錘敲擊提升導(dǎo)葉耗時耗力,也存在一定的不安全因素。我們希望能夠改進(jìn)端面間隙調(diào)整工藝,提高作業(yè)的效率、調(diào)節(jié)準(zhǔn)確性及安全性。導(dǎo)葉立面間隙調(diào)整,需先安排人員在蝸殼內(nèi)搭設(shè)腳手架,電焊工在蝸殼內(nèi)焊接吊點,起重人員準(zhǔn)備鋼絲繩及葫蘆等工器具后配合機(jī)械班人員進(jìn)行導(dǎo)葉捆綁。工作完成后還需收回鋼絲繩工器具、焊點氣刨、拆卸腳手架等。工序繁多、工期長、作業(yè)難度高、耗費大量人力物力諸多不足。我們希望通過QC課題能夠?qū)σ陨蠁栴}進(jìn)行改進(jìn),提高工作效率。

        為此本文提出了一套新的導(dǎo)葉調(diào)整方法、重新設(shè)計一套新的導(dǎo)葉間隙調(diào)整工具,在減少占用作業(yè)人員的同時,降低操作風(fēng)險,解決現(xiàn)場協(xié)調(diào)復(fù)雜一系列問題。并已在水口電站2016-2019三年內(nèi)應(yīng)用并取得成功。

        傳統(tǒng)的導(dǎo)葉間隙調(diào)整工作,之所以繁瑣耗時耗力,原因主要在于:傳統(tǒng)導(dǎo)葉端面間隙調(diào)整方法是大錘敲擊超大扳手通過剪切力來帶動M72螺帽的旋轉(zhuǎn)而實現(xiàn)提升導(dǎo)葉的目的。加上螺柱的銹蝕和螺帽與支撐塊的高摩擦阻力,使工作人員處于高強度勞動中,工作效率極低。同時由于現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境濕滑、空間受限,交叉作業(yè)人員又多,大錘敲擊中存在極大地安全風(fēng)險。

        傳統(tǒng)的立面間隙調(diào)整方法為導(dǎo)葉捆綁法。這種方法需要在蝸殼中焊接吊耳、搭設(shè)檢修平臺、起重人員組裝滑輪組、捆綁導(dǎo)葉。通常需要十幾人花費5天時間來完成捆綁與間隙調(diào)整,還需花費3天時間來完成工具拆卸,耗費大量的人力物力。此方法極大的占用了有限的起重人員及電焊人員,大大影響了A級檢修的支線進(jìn)度。

        通過以上分析我們發(fā)現(xiàn)幾個關(guān)鍵的問題所在:

        (1).端面間隙調(diào)整主要通過大錘敲擊提升導(dǎo)葉費時費力,調(diào)整精度不夠。

        (2).立面間隙調(diào)整問題在于捆綁導(dǎo)葉的方法需多班組共同作業(yè),耗費大量人力物力。工作中所用到的工器具又大又重,搬運不便。

        首先針對立面間隙調(diào)整方法,提出了一個新的方案:

        在端面提升導(dǎo)葉時,通過專用工具連接導(dǎo)葉上端軸,通過千斤頂頂起專用工具,帶動導(dǎo)葉提升。在蝸殼內(nèi)實時測量導(dǎo)葉端面間隙,并在導(dǎo)葉上端軸上架設(shè)百分表,測量導(dǎo)葉提升高度。在端面間隙符合要求后,打緊分半鍵,固定導(dǎo)葉(如圖4)。

        在固定導(dǎo)葉上套裝與其吻合的支撐底座,在支撐底座上用鉸鏈連接一承放千斤頂?shù)奶淄?,套筒可做X向擺動,用16噸的千斤頂將活動導(dǎo)葉頂至全關(guān)位置(所設(shè)計的頂導(dǎo)葉專用工具如圖5)。根據(jù)導(dǎo)葉的裝配圖,取導(dǎo)葉末端的接觸面為參照點,測量其與下底環(huán)間的相對值。以這個測量值為參照調(diào)節(jié)每片導(dǎo)葉的開度。最后用“攆間隙“的方法將間隙平均分配至24片導(dǎo)葉上,保證每片導(dǎo)葉間貼合緊密,開度相同,達(dá)到了最佳的密封效果。此方法相對于原導(dǎo)葉間隙調(diào)整方法,具有以下優(yōu)點:

        1.不需要進(jìn)行導(dǎo)葉捆綁,節(jié)省了大量的人力物力。

        2.蝸殼內(nèi)避免了搭設(shè)腳手架、電焊氣刨、搬運大型鋼絲繩、安裝滑輪組等工作,節(jié)省工期的同時大大降低了作業(yè)的風(fēng)險。

        3.針對水口電站機(jī)組運行了20余年,機(jī)組已老化。部分導(dǎo)葉在導(dǎo)葉捆綁時無法受力,造成立面間隙無法消除。千斤頂針對每個導(dǎo)葉分別受力,能夠消除立面間隙。

        水口電站機(jī)組A級檢修導(dǎo)水機(jī)構(gòu)回裝階段,我們使用新工具順利完成了導(dǎo)葉端面間隙調(diào)整與導(dǎo)葉立面間隙調(diào)整工作,整個端面間隙調(diào)整實際用時1.5個工作日,導(dǎo)葉立面間隙調(diào)整頂導(dǎo)葉時間總共用時2個工作日。導(dǎo)葉端面及立面間隙調(diào)整工作如圖所示:

        導(dǎo)葉間隙調(diào)整工作結(jié)束后,對其進(jìn)行間隙測量,端面間隙及立面間隙以及導(dǎo)葉開度均符合標(biāo)準(zhǔn),并通過了公司組織的三級驗收。

        在這次A級檢修中導(dǎo)葉間隙調(diào)整工作順利完成,調(diào)整質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。端面間隙調(diào)整時間是1.5個工作日,符合水口電站A修網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)度,節(jié)省人力的同時提高了調(diào)整精度。導(dǎo)葉立面間隙頂導(dǎo)葉工作用時3個工作日,所需人員大大減少,降低了作業(yè)的風(fēng)險。

        總 結(jié)

        本次設(shè)計的新工藝,解決了我公司導(dǎo)葉間隙調(diào)整中的部分問題,調(diào)整質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。在實際應(yīng)用后提高了水能利用的效率,消除機(jī)組存在的安全隱患,確保機(jī)組的安全穩(wěn)定運行,保證機(jī)組A級檢修的進(jìn)度。此項技術(shù)也可在同類型水電站中推廣應(yīng)用。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 黃龍灘電廠2號水輪機(jī)導(dǎo)葉立面間隙調(diào)整方法改進(jìn)[J]. 鄧成洪. ?水電與新能源. 2016(04)

        [2] 水輪機(jī)導(dǎo)葉立面間隙調(diào)整新方法[J]. 龐敏,潘三行. ?水利水電施工. 2014(04)

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