謝華云,丁 浩,胡建敏
(新鋼集團(tuán)股份有限公司,江西 新余 338000)
新鋼1580粗軋?jiān)O(shè)備主要有R1、R2兩座平輥軋機(jī),E1、E2兩座立輥軋機(jī),三個(gè)稀油潤(rùn)滑站,輔助液壓站和伺服液壓站,兩個(gè)主電機(jī)潤(rùn)滑站,高中壓水除磷,輥道等。粗軋的成材率是影響全廠成材率非常重要的一環(huán),影響粗軋中廢的因素很多,下面主要對(duì)常發(fā)性故障導(dǎo)致中廢的因素進(jìn)行分析優(yōu)化。
粗軋輥道分為除磷輥道、R1出入口輥道、中間輥道、R2出入口輥道、保溫輥道總共17組245根輥道。由于粗軋有五個(gè)高壓水除磷箱及輥道本身的冷卻裝置,除磷箱前后輥道電機(jī)頻發(fā)性進(jìn)水導(dǎo)致燒電機(jī)引起輥道整組跳電直接推中間坯一直是讓人頭痛的問(wèn)題。輥道防水顯得尤為重要,電機(jī)做防水罩,接軸處防水罩取得了良好的效果。
粗軋有七個(gè)液壓站供設(shè)備潤(rùn)滑及油路,一旦現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)漏油而沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理,就會(huì)導(dǎo)致液壓站由于液位保護(hù)而跳站快停引起中廢。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的點(diǎn)巡檢,同時(shí)將各個(gè)液壓站液位壓力溫度等關(guān)鍵數(shù)據(jù)做入HMI畫(huà)面顯示并報(bào)警,一有異常及時(shí)排查,及時(shí)處理。
粗軋采用3用1備高壓水和1用1備中壓水除磷,高壓水除磷是板坯表面質(zhì)量好壞的保證,雖是3用1備,但設(shè)備方面出現(xiàn)問(wèn)題就會(huì)導(dǎo)致高壓水全部跳掉引起中廢及質(zhì)量異議。高壓水除磷故障雖發(fā)生較少,但也應(yīng)引起設(shè)備維護(hù)人員的足夠重視,空壓機(jī)、反沖洗、電機(jī)等設(shè)備維護(hù)應(yīng)足夠細(xì)心,不放過(guò)每一個(gè)設(shè)備。
板坯數(shù)據(jù)是板坯的身份證,沒(méi)有數(shù)據(jù)或者沒(méi)有接收到數(shù)據(jù)板坯就無(wú)法順利進(jìn)入軋機(jī)軋制引起中廢。一級(jí)二級(jí)三級(jí)數(shù)據(jù)的核對(duì)及傳輸就顯得尤為重要。物料跟蹤是板坯軋制的實(shí)際位置,主要由熱檢信號(hào)、軋機(jī)LOAD信號(hào)和速度計(jì)算得出,同樣板坯無(wú)物料跟蹤是無(wú)法進(jìn)入軋機(jī)順利軋制的,雖可手動(dòng)軋制,但風(fēng)險(xiǎn)性很高,保險(xiǎn)起見(jiàn)直接會(huì)加回或者推中廢。經(jīng)過(guò)多年的軋制運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),查清每一塊故障板坯的PDA數(shù)據(jù),一步步優(yōu)化,近年來(lái)板坯無(wú)數(shù)據(jù)的情況有明顯的好轉(zhuǎn)。
粗軋傳動(dòng)柜是設(shè)備的動(dòng)力源,近來(lái)傳動(dòng)柜頻發(fā)故障,輥道觸發(fā)板燒壞,E2立輥功率單元燒壞,R2傳動(dòng)柜控制板壞等等,毫無(wú)疑問(wèn)都會(huì)直接導(dǎo)致軋制中斷。TMEIC傳動(dòng)柜經(jīng)過(guò)十年幾乎不間斷的運(yùn)行,很多部件老化壽命到期,很容易出現(xiàn)等級(jí)事故,目前通過(guò)備件逐步更換,傳動(dòng)柜故障得到了很好的控制。
粗軋快停包括設(shè)備引起的快停和現(xiàn)場(chǎng)故障操作工手動(dòng)拍的快停。粗軋?jiān)O(shè)備采用西門(mén)子TDC控制,有一套完整的連鎖程序,變壓器、傳動(dòng)柜、液壓站、高壓水等等故障都會(huì)引起報(bào)快停,隨著設(shè)備的老化、磨損、間隙等問(wèn)題需要加入新的連鎖條件。比如R1、R2扣翹頭負(fù)荷問(wèn)題,為保護(hù)R1、R2大電機(jī),加入了上下輥實(shí)際速度與設(shè)定速度速差報(bào)快停,雖導(dǎo)致了比較多的中廢,但保護(hù)了R1、R2大電機(jī)少受損傷,讓工藝方面引起高度重視,優(yōu)化加熱爐出爐溫度,目前由此引起的中廢有很大的改善。
加熱的鋼溫如果低于工藝要求就會(huì)引起軋機(jī)超負(fù)荷,電流過(guò)大導(dǎo)致軋機(jī)跳模式,此方面加熱工必須嚴(yán)格按工藝要求來(lái)燒制板坯,時(shí)刻關(guān)注出爐溫度,外部限煤氣等必須停機(jī)等鋼溫,切不可為了搶產(chǎn)量而出鋼引起中廢,損壞設(shè)備,得不償失。
粗軋扣翹頭一直是一個(gè)困擾粗軋的疑難雜癥,板坯上表面鋼溫低于下表面引起翹頭,高于下表面引起扣頭。翹頭導(dǎo)致撞鼻梁,撞除磷,甚至導(dǎo)衛(wèi)等直接引起等級(jí)事故,扣頭導(dǎo)致撞輥道,這也是粗軋輥道故障頻發(fā)的一個(gè)重要原因。多年來(lái),通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)與優(yōu)化,我們盡量調(diào)整扣翹頭于一個(gè)理想的微翹狀態(tài),但仍有許多鋼種難以控制。
圖1 粗軋中廢原因統(tǒng)計(jì)
粗軋旁彎大是引起中廢的因素中關(guān)鍵的一環(huán),旁彎大版型差容易撞軋制通道、撞保溫罩,更有甚者直接進(jìn)不了飛剪和精軋軋機(jī)。主要原因?yàn)檐垯C(jī)間隙問(wèn)題,新鋼1580進(jìn)過(guò)近10年來(lái)的磨損,間隙越來(lái)越大。另一方面操作工工作不細(xì)心,沒(méi)有及時(shí)調(diào)整壓下量來(lái)控制版型也是引起旁彎大的一個(gè)因素。
2015年~2018年粗軋中廢及中廢原因統(tǒng)計(jì)如表1。
表1 粗軋中廢統(tǒng)計(jì)
經(jīng)上統(tǒng)計(jì)可得出,粗軋中廢數(shù)量得到了一定的控制,呈逐年下降的趨勢(shì),但數(shù)量還是與其他一線鋼廠有很大的差距。版型差問(wèn)題一直是粗軋中廢的大頭,這是設(shè)備與操作共同的原因,操作工工作不細(xì)心,尤其表現(xiàn)在中晚班過(guò)程中,人員疲憊,責(zé)任心不到位,現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢缺失,是導(dǎo)致中廢居高不下的很大一方面原因。
目前,國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn),大部分鋼廠實(shí)現(xiàn)盈利狀態(tài),但是如何降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益稱(chēng)為鋼鐵廠的主要目標(biāo),其中提高產(chǎn)品的成材率是有效措施之一,也是衡量一個(gè)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平先進(jìn)與否的只要指標(biāo)。在新形勢(shì)下,全廠按照降本增效的指導(dǎo)方針,圍繞提高產(chǎn)品成材率開(kāi)軋了多項(xiàng)有益的工作,其中,專(zhuān)門(mén)對(duì)粗軋中廢進(jìn)行了深入研究,取得了良好的效果和經(jīng)濟(jì)效益。